Análisis de capacidad de equipos y sistemas para optimización de
Transcription
Análisis de capacidad de equipos y sistemas para optimización de
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Decanato de Estudios Profesionales Coordinación de Ingeniería Mecánica ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA OPTIMIZACIÓN DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE SALSAS EN EL COMPLEJO ALFONZO RIVAS & CÍA. Por: Vanessa Quinteiro Masini Sartenejas, Marzo 2006 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Decanato de Estudios Profesionales Coordinación de Ingeniería Mecánica ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA OPTIMIZACIÓN DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE SALSAS EN EL COMPLEJO ALFONZO RIVAS & CÍA. Por: Vanessa Quinteiro Masini Realizado con la Asesoría de Tutor Industrial: Edgar Brandy Tutor Académico: Oscar González INFORME DE PASANTÍA Presentado ante la Ilustre Universidad Simón Bolívar Como requisito parcial para obtener el título de Ingeniero Mecánico Sartenejas, Marzo 2006 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Decanato de Estudios Profesionales Coordinación de Ingeniería Mecánica ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA OPTIMIZACIÓN DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE SALSAS EN EL COMPLEJO ALFONZO RIVAS & CÍA. PROYECTO DE GRADO presentado por Vanessa Quinteiro Masini REALIZADO CON LA ASESORÍA DE: Edgar Brandy (Tutor Industrial) Oscar González (Tutor Académico) RESUMEN Se realizó el estudio de capacidad de la línea de producción, tomando como base el tiempo requerido para la preparación de cada producto y se comparó con las horas disponibles para esto. El siguiente paso fue identificar los equipos que constituyen los cuellos de botella de la línea, lo cual arrojó como resultado un diseño ineficiente en las tuberías y falta de capacidad en el área de molienda. Se realizaron propuestas para maximizar la capacidad de la línea y se realizó un análisis económico de las mismas para estudiar la viabilidad y rentabilidad de estas, concluyendo que es factible la implementación de las soluciones propuestas. Palabras calves: Capacidad de Producción, Sistema de Tuberías, Marmita, Molino, Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno. Aprobado con mención: ________ Postulado para el Premio: _______ Sartenejas, Marzo 2006 DEDICATORIA A mis papás por su apoyo incondicional y sus consejos en todos los momentos que los he necesitado. A mis amigos y compañeros de estudios (los siete), por su apoyo y porque gracias a ellos los años de carrera de hicieron mas llevables. A todos aquellos profesores que hicieron más aperte de lo que decía el programa de la materia, y se esmeraron por enseñarnos y guiarnos a lo largo de la carrera. AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS Gracias a todo el personal de Alfonzo Rivas & Cía, por el apoyo brindado, los consejos y los ánimos para seguir. Gracias a ellos las experiencia de este proyecto fue muy amena, gracias por hacerme sentir como en casa durante las 20 semanas de proyecto. Gracias a Edgar Brandy por orientarme durante todo el camino, y por su disponibilidad incondicional para ayudarme por siempre ayudarme a conseguir las soluciones de mis preguntas. Gracias al personal de calidad y desarrollo por su ayuda en el laboratorio y por su esfuerzo incondicional para aclararme dudas con respecto a su entorno. Gracias a los preparadores por brindarme ayuda incondicional en la medición de tiempos y en todo los relacionado con la preparación de las salsas. Gracias a Filippo por todos los conocimientos transmitidos y consejos entregados durante la realización del proyecto. Gracias a mi mamá por todos sus conocimientos y los ánimos que me transmitió en lo momentos de duda y desanimo. Por su confianza incondicional en mí, por creer en mis capacidades. Gracias por enseñarme todo lo que se y por los valores que me ha transmitido a lo largo de la vida, sin ella no hubiese llegado hasta aquí. i ÍNDICE GENERAL ÍNDICE GENERAL i ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS iii LISTA DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS iv 1. INTRODUCCIÓN 1 2. OBJETIVOS 3 2.1 Objetivos Generales 3 2.2 Objetivos Específicos 3 3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 3.1 Reseña Histórica 4 4 3.1.1 Misión 5 3.1.2 Visión 5 3.1.1 Valores 5 3.2 Descripción de los Departamentos 7 3.3 Descripción de los almacenes 7 3.4 Estructura Organizacional de la Empresa 8 4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 10 4.1 Descripción general del Departamento de Salsas 10 4.2 Descripción general del proceso del Departamento de Salsas 11 5. MARCO TEÓRICO 26 5.1 Mecánica de Fluidos Incompresibles 26 5.2 Fluidos incompresibles en ductos cerrados 29 5.3 Fundamentos Termodinámicos 31 5.4 Transferencia de Calor en los Alimentos 34 5.5 Ingeniería de los Alimentos 36 5.6 Sistemas Informáticos 40 5.7 Evaluación Financiera 42 6. METODOLOGÍA 45 7. ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS Y DEL SISTEMA 47 ii 7.1 Análisis de la Situación y el Problema 7.1.1 Elaboración de hoja de trabajo para determinar la utilización de capacidad de la línea 7.2 Estudio del Proceso por Etapas 47 48 50 7.2.1 Tiempo de utilización de los equipos 50 7.2.2 Etapa de Mezcla 50 7.2.3 Molienda 53 7.2.4 Cocción 55 8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 57 8.1 Capacidad de Producción de la Línea de Salsas 57 8.2 Estudio del Proceso por Etapas 59 8.2.1 Mezcla 60 8.2.2 Molienda 64 8.2.3 Cocción 65 9. ELABORACIÓN DE PROPUESTAS 67 9.1 Sistema de Transporte de Vinagre 67 9.2 Molienda 71 9.2.1 Análisis Económico 9.3 Cocción 73 75 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 80 11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 82 12. BIBLIOGRAFÍA 83 13. ANEXOS 84 13.1 Sistema de Tuberías para el Transporte de Vinagre 84 13.4 Análisis Económico de Molienda 86 iii ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS Figura 3.0.1 Organigrama de la Empresa.................................................................................9 Figura 4.1 Molino ................................................................................................................. 12 Figura 4.2 Marmita ............................................................................................................... 13 Figura 4.3 Caldera................................................................................................................. 13 Figura 4.4 Diagrama de flujos del Departamento de Salsas ................................................... 14 Figura 4.5 Máquina de Llenado Automático.......................................................................... 16 Figura 4.6 Máquina Colocadora de Fitments ......................................................................... 17 Figura 4.7 Máquina Colocadora de Tapas ............................................................................. 17 Figura 4.8 Máquina Colocadora de Bandas de Seguridad ...................................................... 18 Figura 4.9 Túnel Termoencogible ......................................................................................... 19 Figura 4.10 Máquina Etiquetadora ........................................................................................ 19 Figura 4.11 Máquina Llenadora de Sobres ............................................................................ 21 Figura 4.12 Máquina de Envasado Industrial......................................................................... 22 Figura 4.13 Máquina Llenadora Línea Simplex ..................................................................... 24 Figura 4.14 Máquina Tapadora Línea Simplex ...................................................................... 24 Figura 0.1 Valor Actual Neto vs. Tasa de interes................................................................... 43 Figura 7.1 Esquemático de la línea de producción ................................................................. 47 Figura 7.2 Esquemático de la línea de preparación de Salsas ................................................. 54 Figura 8.1 Hoja de cálculo de capacidad luego de la primera corrida ..................................... 58 Figura 8.2 Hoja de cálculo de capacidad después de la segunda corrida................................. 59 Figura 9.1 Hoja de cálculo de capacidad con rediseño del sistema de vinagre........................ 70 Figura 9.2 Hoja de cálculo de capacidad con propuesta de molinos ....................................... 72 Figura 9.3 Esquemático de la configuración actual del área de cocción ................................. 76 Figura 9.4 Esquemático de la configuración propuesta del área de cocción............................ 76 Figura 9.5 Hoja de cálculo de capacidad con las diferentes propuestas .................................. 78 Tabla 8.1 Resultados Flujo másico de vapor.......................................................................... 65 Tabla 9.1 Tiempos de carga de vinagre con diferentes caudales............................................. 69 Tabla 13.1 Comparación entre la configuración original y la propuesta................................. 85 Tabla 13.2 Factores de MOD ................................................................................................ 87 Tabla 13.3 Factores de GF .................................................................................................... 88 Tabla 13.4 Tabla de resultados .............................................................................................. 89 Gráfica 8.1 Curva de demanda del sistema ............................................................................ 62 Gráfica 8.2 Curva de demanda del sistema vs. Curva característica de la bomba ................... 63 Gráfica 9.1 Curva de demanda del sistema vs. Curva característica de la bomba utilizando deferentes diámetros ............................................................................................................. 68 iv LISTA DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS Batch: lote Fitments: dosificador GCS: Gestión de Cadena de Suministro GF: Gastos de Fábrica J.D. Edwards: Sistema informático de la empresa OneWorld MOD: Mano de Obra Directa PVC: Policloruro de Vinilo TIR: Tasa Interna de Retorno VAN: Valor Actual Neto Ø: Diámetro 1 1. INTRODUCCIÓN El informe de pasantía que se presenta a continuación es una recopilación de los conocimientos adquiridos y el trabajo realizado en la empresa Alfonzo Rivas & Cía. como requisito parcial para optar al título de Ingeniero Mecánico en la Universidad Simón Bolívar. Las empresas de consumo masivo operan bajo una dinámica cambiante dependiente del comportamiento del mercado en el que los gustos del consumidor, las actualizaciones tecnológicas y los escenarios socio-económicos influyen de manera determinante en la demanda de uno u otro producto. Bajo esta realidad las empresas deben adaptar sus líneas de producción a las necesidades del consumidor, a fin de seguir produciendo de manera eficiente. Una de las áreas de la Unidad de negocios Sabor y Bienestar de Alfonzo Rivas & Cía. es la división de manufactura y mercadeo de la marca McCormick & Company. En una de las líneas de producción de salsas de ésta división, se necesitan largos tiempos para completar los ciclos de producción. Esto ha generado que se deba recurrir a horas de extratiempo para cumplir con los requerimientos previstos, debido a un incremento en la demanda de las diversas salsas que se manufacturan en dicha unidad. Lo cual se traduce en un aumento en los costos de producción de las diversas salsas, generando pérdidas de oportunidades al negocio. En función de mejorar los tiempos y costos de producción, se identifica la necesidad de realizar un estudio de la línea de manufactura de salsas, para identificar los “cuellos de botella” del proceso y los puntos críticos que afectan el rendimiento de la línea. En este sentido se hace necesario elaborar un análisis de los sistemas de suministros de la materia prima, equipos de los sistemas, disponibilidad de espacio y costos asociados para la implantación de las mejoras propuestas, concretando así acciones encaminadas a la optimización del proceso de la manufactura de los productos en cuestión. En el presente estudio se caracterizaron las diferentes etapas del proceso de producción, las cuáles son mezcla, molienda y cocción. Se procedió con la medición de los tiempos requeridos en cada etapa del proceso, identificando los que requerían mayores 2 tiempos de producción. A partir de ello se inició el análisis detallado de éstas, identificando los puntos críticos que afectaban el rendimiento óptimo de las mismas, y se plantearon soluciones dirigidas a mejorar la eficiencia de la línea rediseñando sistemas y añadiendo equipos. 3 2. OBJETIVOS 2.1 Objetivo General Identificar equipos críticos en la línea de producción de salsas y realizar estudios con el fin de mejorar la eficiencia de la línea y maximizar la capacidad de producción. 2.2 Objetivos Específicos • Determinar factores que afectan la línea de producción de salsas de ajo en el Departamento de Salsas. • Realizar análisis a los sistemas de bombeo que suministran materia prima a la línea de producción de salsas. • Analizar la capacidad y funcionamiento de los equipos que integran la línea de preparación de salsas. • Realizar análisis para evaluar los costos de inversión versus los costos de producción durante horas extras. 4 3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 3.1 Reseña histórica Alfonzo Rivas & Cía. en sus inicios era una empresa dedicada a procesar maíz. A partir de 1910 comienza a elaborar su producto emblemático "Maizina Americana". Su manufactura era realizada en Caracas por Don Santiago Alfonzo Rivas, su fundador y guía. Hasta la década de los años 80’s, Alfonzo Rivas & Cía. se dedicaba principalmente a procesos industriales, es decir, en ser proveedores de harinas, almidones y glucosas a grandes empresas, pero a partir de 1989, la Directiva de la Empresa decidió impulsar el crecimiento de los productos destinados a consumidores directos. Adicionalmente, aprovechó el acceso a productos importados para adoptar la figura de representante y distribuidora de los mismos. Desde 1998, Alfonzo Rivas & Cía. manufactura y vende en Venezuela los productos de la marca McCormick, destacándose en el mercado de las Especies, Té e Infusiones, Salsas Líquidas y Té Listo instantáneo. [1] La corporación Alfonzo Rivas & Cía. es una empresa familiar con cuatro áreas de negocio bien diferenciadas, las cuales son: Negocio Industrial: • Industrial del Maíz, C.A. (INDELMA). • Molinos Alfonzo Rivas, C.A. (MOLINARCA) Negocio de Consumo Masivo: • Alfonzo Rivas & Cía, C.A. • Comercializadora Premium Brands, C.A. 5 3.1.1 Misión "Satisfacer y mejorar la calidad de vida de nuestros consumidores mediante propuestas de consumo alternas que les otorguen la mejor relación precio valor del mercado" [1] 3.1.2 Visión "Ser la mejor empresa Venezolana en Manufactura y Comercialización de Productos de Consumo Masivo, evaluando continuamente oportunidades de negocio, con el fin de ofrecer soluciones integrales a nuestros Clientes y Consumidores, a través de un equipo humano excepcional, en el Mercado Venezolano e Internacional" [1] 3.1.3 Valores 3.1.3.1 Ética “Una de las principales variables que han respaldado a nuestra Corporación a lo largo de estos 95 años, ha sido la ética. La rectitud ejemplar de nuestro fundador, Don Santiago Alfonzo, la honestidad, el respeto y el apego al trabajo se han mantenido en cada una de las generaciones que han tenido que guiar el rumbo de esta empresa y a su vez han transmitido de generación en generación. Practicamos la honestidad en todas las circunstancias y es por ellos que dedicamos nuestros mejores esfuerzos en aquellos que nos da nuestra razón de ser: nuestros consumidores, nuestros clientes… nuestro país” [1] 3.1.3.2 Nuestro Nombre es muy valioso y representa un gran compromiso “Alfonzo Rivas es un apellido que se ha mantenido durante 95 años en la mente de nuestros clientes y consumidores, y eso significa un gran compromiso para todos los que aquí laboramos así como también para aquellos que nos proveen o prestan servicios. Eso nos obliga a redoblar los esfuerzos en mantener la excelencia que nos ha caracterizado a lo largo del tiempo. La cultura corporativa que promueve Alfonzo Rivas es la de la innovación, la eficiencia y la responsabilidad integrada a la vida del empleado. Ser parte de Alfonzo Rivas significa vivir y compartir esta” [1] 6 3.1.3.3 La calidad debe ser asegurada “La calidad forma parte integral de cada uno de nuestros procesos, actividades y actuar del día a día. No queremos detectar errores después de cometidos, nuestro objetivo es evitar que se cometan errores. La calidad de lo que hacemos, bien sea de nuestros productos o del trabajo que cada uno de nosotros hace, debe estar asegurada en el producto final. La base de nuestras operaciones se encuentra en las mejores constantes de todos los elementos que intervienen en la producción, desde los recursos tecnológicos hasta el personal, teniendo como lema la excelencia” [1] 3.1.3.4 La capacitación es nuestra mejor herramienta ”Entendemos que para garantizar la calidad es necesario el entrenamiento y la capacitación de todo el personal. Somos una empresa en donde importan los objetivos y la generación de valor, donde nuestra filosofía es que los gerentes ganen autoridad en base al respeto y a la motivación para lograr excelencia con innovación. La calidad uno de nuestros valores, es un punto esencial para mantenerse vivo en este negocio, por ello requerimos de un personal muy preparado” [1] 3.1.3.5 Respetamos la gerencia profesional sin ningún tipo de distinción “En un mundo globalizado y sin fronteras y compitiendo a nivel nacional e internacional con las más importantes corporaciones nacionales y mundiales, la gerencia ha jugado un papel clave en el desarrollo de la corporación. Trabajamos en equipo y cada persona está consciente de la responsabilidad y el reto que tiene por delante. Alfonzo Rivas & Cía, siempre se ha mantenido abierta para profesionalizar su gestión, entendida está como la apertura hacia la contratación de gerentes externos, siendo el criterio para seleccionar desde los altos ejecutivos hasta el personal de base., el liderazgo, la experiencia y competencia que ellos tengan” [1] 3.1.3.6 Estamos comprometidos con la preservación del ambiente. De ello depende el futuro de la humanidad “No sólo nuestro futuro como empresa es importante. Sabemos que tenemos un gran compromiso con la sociedad en general. Sabemos que cualquier daño que se produzca 7 hoy al ambiente, muchas veces puede ser irreversible y de ello depende la factibilidad de nuestro futuro. En este sentido tenemos actividades orientadas a preservar el ambiente y actividades orientadas a recuperar áreas que se han deteriorado” [1] 3.2 Descripción de los Departamentos La planta McCormick, la cual se encuentra ubicada en la California Sur en Caracas, está dividida en cinco departamentos de producción: Molienda y Mezcla, Té e Infusiones, Especias, Salsas y Nevazucar. - Departamento de Molienda y Mezcla: se encuentra ubicado en la planta baja del edificio y es el departamento encargado de proveer la materia prima molida y mezclada a todos los demás departamentos de producción. - Departamento de Té e Infusiones: está ubicado en el tercer piso de la planta. Aquí se envasan gran variedad de infusiones como té aromatizado, hierbas, anís estrellado, manzanilla, etc. - Departamento de Especias: se encuentra en el tercer piso y se encarga de envasar condimentos, especias molidas y enteras, confites, entre otros en envases de vidrio y plástico. - Departamento de Salsas: ubicado en el segundo piso de la planta y se encarga de preparar y envasar gran variedad de salsas y siropes. - Departamento de Nevazucar: está ubicado en la planta baja y se encarga de preparar Nevazucar en presentaciones de 25 kg. y de 4x4 kg. 3.3 Descripción de los Almacenes Actualmente la planta McCormick cuenta con tres almacenes principales, los cuales son: - Almacén de Materia Prima: se encuentran todos los insumos que serán procesados y convertidos en productos terminados a través de diferentes procesos realizados en la planta. Dispone de dos galpones, uno donde generalmente se encuentra la materia prima, que por su volumen y su facilidad para absorber olores se separa del resto, 8 como azúcar, sal, manzanilla entre otros, y otro galpón donde se almacenan las mezclas hechas en planta y el resto de la materia prima para la posterior elaboración de productos. - Almacén de Empaque: destinado para almacenar todos aquellos insumos necesarios para el resguardo y protección de los productos ya elaborados. En él se almacenan envases, tapas, sellos, bolsas sacos, cajas, catones, entre otros. - Almacén de Producto Terminado: destinado para los productos de ventas industriales, aquí se encuentran todos aquellos productos manufacturados y comercializados en cantidades industriales, generalmente productos en sacos, galones, paila, cajas, entre otros. Para la movilización de estos productos se dispone de montacargas, los cuales son utilizados en los diferentes almacenes siempre que se requieran. 3.4 Estructura Organizacional de la Empresa La Empresa está formada por la Presidencia, una Gerencia de Consumo Masivo y una Gerencia de Unidades de Negocios: Placer y Diversión, Nutrición y Cocina y Sabor y Bienestar. Ésta última Unidad de Negocios está conformada por las gerencias de Administración y Mantenimiento, Mercadeo y Producción. El área donde se elaboró el trabajo presente fue en la Unidad de Negocios Sabor y Bienestar, específicamente en la Gerencia de Producción. En la figura 3.1 se presente un organigrama donde se representa la estructura de la empresa, específicamente la Unidad de Negocios sabor y bienestar: 9 Figura 3.0.1 Organigrama de la Empresa 10 4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO El proyecto realizado en la empresa Alfonzo Rivas y Cía. desarrolló en el Departamento de Salsas ubicado en el segundo piso de la Planta de La California Sur en Caracas. 4.1 Descripción general del Departamento de Salsas. El Departamento de Salsas se encarga de la elaboración y envasado de diferentes productos líquidos como lo son salsas, siropes y colorantes. Este departamento está conformado por dos líneas de preparación y tres líneas de llenado. 4.1.1 Área de Preparación Dentro de ésta área se dan los procesos de mezcla, molienda y cocción, entre otros, donde se transforma la materia prima en producto terminado listo para ser envasado. Para realizar estos procesos, cada una de las líneas de preparación cuenta con un Tanque Mezclador y un Molino de Piedra de diferentes características y comparten dos Marmitas o Cocinas de hasta 1500 litros de capacidad. 4.1.2 Líneas de llenado En el Departamento de Salsas se dispone de cuatro líneas de llenado, dos automáticas y dos semiautomáticas. La primera de las automáticas se denomina Línea Automática (o Línea A) es donde se envasan productos en frascos de vidrio con capacidades de 150 cc o 300 cc. Ésta línea cuenta con una Máquina Llenadora Automática de 12 picos, una Máquina Colocadora de Fitments, una Máquina Colocadora de Tapas y una Etiquetadora, de donde los frascos salen listos para ser embalados utilizando para esto una Encelofanadora y un Túnel Termoencogible. La segunda de las líneas automáticas es denominada Línea de Llenado de Sobres, o Sachets, la cual está conformada por una Máquina Llenadora de Sobres la cual se encarga se 11 cortar el papel, darle forma y llenarlo de producto, y luego lo sella para ser embalado. Éste equipo puede llenar sobres de un rango de peso que va desde los 10gr hasta los 50 gr. La primera de las líneas semiautomáticas de llenado es llamada Línea Industrial y cuenta con una Máquina Llenadora de funcionamiento semiautomático. Gracias a la flexibilidad que su sistema de picos de llenado intercambiables, es posible utilizarla para llenar frascos de diferentes tamaños con productos de diferentes viscosidades. En el Departamento de Salsas, éste equipo es utilizado para el llenado de frascos de 30 cc, 60 cc y 150 cc, y galones de hasta 4000 cc. La segunda de las líneas semiautomáticas de llenado es llamada Línea Simplex y cuenta con una Máquina Llenadora y una Máquina Tapadora de funcionamiento semiautomático. Éste equipo es utilizado en el Departamento de Salsas para el llenado de frascos de plástico de 300 cc, y para ajustar las tapas de los mismos. Tanto la Línea Automática como las Líneas Semiautomáticas, cuentan con un sistema de mangueras flexibles que permite el transporte del producto desde los tanques de almacenamiento hasta los equipos de llenado, previendo la contaminación de éste durante todo el proceso. Debido a los grandes volúmenes de producción y el tiempo disponible para la obtención del producto final, el Departamento de Salsas posee dos turnos de trabajo por día, lo cual requiere de un gran número de operarios. 4.2 Descripción general de procesos del Departamento de Salsas. El Departamento de Salsas inicia su proceso de producción en el momento que el Planificador de Producción le entrega al Supervisor del Departamento los Requerimientos de Producción Semanales. Luego el Supervisor planifica de acuerdo a las horas-hombre disponibles, el plan de producción diario. Posteriormente se reúne con el Planificador de Producción para planificar las materias primas y material de empaque que se deben solicitar para realizar la producción y envasado de los productos en el tiempo estipulado. 12 La solicitud de materia prima y material de empaque requerido para la producción de un día, se hace el día anterior y se calcula mediante fórmulas establecidas anteriormente para cada producto. Al recibir los materiales requeridos para la producción, se procede a revisar que las cantidades recibidas correspondan con las cantidades ordenadas, para luego iniciar la producción de productos según los requerimientos del día. 4.2.1 Preparación La preparación de las salsas consiste en la realización secuencial de diferentes procesos que ayudan a transformar la materia prima en producto listo para envasar. Estos procesos son: - Proceso de Licuado, que es la obtención de una mezcla liquida a partir de una mezcla de ingredientes en estado sólido. Para esto se utiliza un licuadora industrial. - Proceso de Homogenización. Básicamente es la dilución de un ingrediente en agua para obtener una mezcla homogénea necesaria en la salsa a preparar. - Proceso de Mezcla, es la etapa donde los ingredientes son agitados constantemente en los tanques de mezclado, con el fin de combinar y homogeneizar la mezcla de ingredientes utilizada para preparar la salsa. - Proceso de Molienda, en este proceso se utiliza un molino de piedra con el fin de obtener la finura deseada de la mezcla, la cual depende de la salsa que se esté preparando. La figura 4.1 ilustra una fotografía donde se puede observar el molino de piedra utilizado. Figura 4.1 Molino 13 - Proceso de cocción, es la etapa donde se calienta la mezcla hasta una temperatura que se mantiene constante durante cierto tiempo previamente establecido. La temperatura y tiempo de cocción dependen de la salsa en preparación. Este proceso tiene como fin lograr una pérdida de humedad y se realiza en marmitas o cocinas que utilizan vapor generado por una caldera como fuente de calor indirecta. En las figuras número 4.2 y 4.3 se muestran la marmita y la caldera respectivamente. Figura 4.2 Marmita Figura 4.3 Caldera 14 Los subprocesos que conforman la preparación de las salsas no siempre incluyen todos los equipos expuestos anteriormente. Esto va a depender de la salsa a preparar ya que cada una de ellas requiere un proceso particular. Debido a esto resulta difícil describir un proceso general para los subprocesos que apliquen para con todos los productos preparados en el Departamento de Salsas. En la figura 4.1 se presenta un esquema del proceso de preparación de salsas. Figura 4.4 Diagrama de flujos del Departamento de Salsas 15 Al finalizar la preparación de cualquiera de los productos, se debe enviar una muestra al Laboratorio de Calidad para realizar análisis que determinan si el producto es apto para ser envasado. Esto se realiza con cada lote de producto preparado. Previo al proceso de preparación, se debe realizar una rutina de higienización de todos los equipos que conforman la línea de preparación, lo cual garantiza la obtención de un producto de calidad. Igualmente se realiza una rutina de higienización de los equipos e implementos luego de finalizar el proceso de preparación para que la línea esté apta para un nuevo proceso de producción. 4.2.2 Envasado 4.2.2.1 Línea Automática o Línea A Como en ésta línea se envasan productos en frascos de diferentes tamaños, lo primero que se debe hacer es ajustar la máquina según el producto a envasar y el frascos a utilizar para esto, ésta función la cumple el mecánico del Departamento de Salsa. También se realiza una secuencia que incluye actividades de arranque de todos los equipos que intervienen en el envasado, lo cual queda a cargo del operario encargado de cada equipo. Además de estos procedimientos, antes de empezar un nuevo proceso de envasado, se debe cumplir con la rutina de higienización de los equipos, lo cual garantiza la buena calidad de los productos preparados y envasados en el departamento. Otra actividad que se debe realizar, previo a la puesta en marcha de la línea, es buscar las etiquetas codificadas correspondientes al producto a envasar y la paleta de frascos destinados a ser utilizados en el llenado del producto. Una vez colocada la línea en funcionamiento, el operador de la Máquina de Llenado Automático, y un operario ayudante, inician la colocación de los frascos en una banda transportadora la cual los conducirá hacia la Máquina de Llenado. Cada frasco debe quedar debajo de uno de los 12 picos con los que cuenta la máquina. Para esto se debe sincronizar la velocidad de giro del cuerpo de llenado con la velocidad lineal con la que llegan los frascos. Esto se realiza con la ayuda de un tornillo sin fin que distribuye los frascos uniformemente 16 sobre la banda transportadora. Una vez que un frasco está debajo de un pico, este se acopla automáticamente al frasco, y mientras el cuerpo de llenado gira, se introduce producto dentro de los frascos hasta completar el nivel de llenado requerido según cada producto. En la figura número 4.5 se presenta una fotografía de la Máquina Llenadora. Figura 4.5 Máquina de Llenado Automático Luego de que el proceso de llenado ha culminado, los frascos salen del cubículo de llenado y, mediante la banda transportadora, son guiados hacia la Máquina Colocadora de Fitments y la Colocadora de Tapas. Estos dos equipos se encargan de colocar a los frascos los fitments y las tapas respectivamente. Para colocar los fitments se utiliza un mecanismo de presión y uno de torque para colocar las tapas. En las figuras 4.6 y 4.7, se presentan la Máquina Colocadora de Fitments y la Colocadora de Tapas, respectivamente. 17 Figura 4.6 Máquina Colocadora de Fitments Figura 4.7 Máquina Colocadora de Tapas 18 Al finalizar estas etapas de envasado, los frascos continúan sobre una banda transportadora que los llevan hacia una mesa giratoria de desahogo para luego continuar su recorrido hacia la Máquina Colocadora de Bandas de Seguridad y el Túnel Termoencogible pequeño, donde mediante un sensor de movimiento, la Máquina Colocadora de Bandas de Seguridad procede a colocar de forma automática, las bandas de seguridad a los frascos y dentro del túnel termoencogible, se le aplica calor a los frascos para que las bandas de seguridad se adhieran al mismo. Las figuras 4.8 y 4.9 presentan fotografías donde se ilustran los equipos. Figura 4.8 Máquina Colocadora de Bandas de Seguridad 19 Figura 4.9 Túnel Termoencogible Luego de finalizar los procesos descritos anteriormente, los frascos son llevados, a través de la banda transportadora, a la Máquina Etiquetadora, donde se le colocarán las etiquetas correspondientes de forma automática. En la figura número 4.10 se muestra una fotografía donde se detalla la Máquina etiquetadora. Figura 4.10 Máquina Etiquetadora 20 Luego de que todas las etapas del proceso de envasado han sido finalizadas, los frascos son dirigidos a otra mesa giratoria de desahogo para ser embalados. Para el embalado los frascos son colocados en bandejas en juegos de 24 unidades. Estas bandejas provienen del Área de Armado de Bandejas. Cuando los frascos están posicionados en las bandejas, luego de ser envueltas en papel de polietileno, el cual es cortado por una guillotina eléctrica, son colocadas en una banda transportadora que las conduce al túnel termoencogible. Éste túnel utiliza calor y una corriente de aire con lo cual se logra que el papel de polietileno de adhiera a las superficie de los frascos y la bandeja. Luego que las bandejas salen del túnel termoencogible, se retiran de la banda transportadora y se arman con ellas las paletas de productos que serán enviadas al Almacén de Producto Terminado. 4.2.2.2 Línea de Llenado de Sobres o Sachets Este es el proceso de llenado más simple, ya que el mismo requiere menos operarios. Solo se necesita de un operario que se encargue de suministrar el producto en la tolva de alimentación de la Máquina Llenadora de Sobres y de verificar las condiciones de operación de la misma. Al igual que los procesos de llenado de las otras líneas, la Línea de Llenado de Sobre requiere un proceso de higienización antes y después del envasado de cualquier producto. La máquina de llenado también requiere de ajustes a los componentes, que dependerán del tipo de producto y cantidad a envasar. El primer paso que realiza la Máquina Llenadora de Sobres es cortar el papel para elaborar el sobre. Esto lo hace con la ayuda de una hoja filosa que va cortando el papel en dos tiras de igual ancho mientras se desenrolla del cilindro donde se encuentra. Las dos tiras de papel son separadas mediante un sistema de guías, con lo quese obtiene que queden una frente a la otra, y el pico de llenado en medio de ellas. A través de un sistema de rodillo, se logra que el cilindro de papel se desenrolle. Además realiza el proceso de presellado de los bordes del sobre antes de ser llenado. 21 Para realizar el llenado de los sobres, la máquina utiliza un brazo articulado que por presión inyecta producto dentro de los sobres. Una vez que el sobre ha sido llenado, un par de mordazas se encargan de sellar los bordes horizontales del sobre y cortarlo. De esta manera el sobre cae por gravedad dentro de una caja para ser embalado posteriormente. En la figura número 4.11, se muestra una foto de la Máquina de Sobres. Figura 4.11 Máquina Llenadora de Sobres Luego de que se ha finalizado el proceso de llenado de los sobre,s se procede al embalaje de los mismos. Esta actividad es realizada manualmente por un operario, quien coloca los sobres dentro de cajas según el número de unidades por caja que especifique cada producto. Las cajas que contienen los sobres de productos son cerradas y selladas con cinta adhesiva para luego ser identificadas y con ellas armar la paleta que se enviará al Almacén de Producto Terminado. 22 4.2.2.3 Línea industrial Antes de comenzar con el proceso de envasado en la Línea Industrial, se deben realizar ciertas actividades y procesos que son obligatorios ante cualquier envasado. Estas actividades y procesos son: - Proceso de higienización de los equipos que conforman la Línea Industrial de envasado. - Actividades de arranque de los diferentes equipos. - Colocación de etiquetas a los frascos a envasar. Una vez culminadas las actividades descritas anteriormente, se inicia el proceso de envasado con la colocación de los frascos a utilizar a un lado del Operario de la Máquina Llenadora Semiautomática, de manera que estos estén al alcance del operario durante todo el proceso de envasado. De igual manera se colocan las tapas a un lado del operario encargado de la colocación de las mismas. En la figura 4.12 se muestra una fotografía de la Máquina de envasado industrial. Figura 4.12 Máquina de Envasado Industrial 23 En este equipo existen dos maneras de realizar el llenado y depende del tipo de frasco a utilizar. Si se va a envasar en frascos tipo galones, se debe empujar el frasco contra el interruptor de manera que el pico descienda hasta la altura del envase para proceder al llenado del mismo. Si de lo contrario, se van a llenar frascos pequeños, el frasco debe ser colocado en el pico de la llenadora para comenzar a inyectar producto en el mismo y se retira cuando se obtiene la cantidad deseada. Una vez que se ha finalizado la etapa de llenado de los envases, estos son trasladados hasta el área de trabajo del operario tapador, donde son colocadas las tapas a los frascos que ya han sido llenados. Posteriormente un operario general se encarga del embalaje de los frascos en cajas, donde la cantidad de frascos por caja varía según el tipo de producto envasado. 4.2.2.4 Línea Simplex Al igual que en la Línea Industrial, se deben realizar ciertas actividades antes de comenzar el proceso de envasado, como son el proceso de higienización de los equipos de la Línea Simplex y actividades de arranque para preparar los equipos. Una vez culminadas las actividades previas al envasado se inicia el proceso de envasado con la colocación de los frascos a utilizar a un lado del Operario de la Máquina Llenadora Semiautomática, de manera que estos estén al alcance de operario durante todo el proceso de envasado. De igual manera, se colocan las tapas a un lado del operario encargado de la colocación de los mismos. Para el envasado de los frascos estos deben ser colocados en el pico de la Máquina Llenadora para comenzar a inyectar producto dentro del mismo, y se retira cuando se obtiene la cantidad deseada. Una vez finalizada la etapa de llenado de los envases, estos son trasladados hasta el área de trabajo del operario tapador, quien se encarga de colocar las tapas sobre los frascos y ubicarlos bajo la Máquina Tapadora, la cual se encargará de aplicar un torque a las tapas para ajustarlas en el frasco. En las figuras número 4.13 y 4.14, se muestran la Máquina Llenadora y la Máquina Tapadora de la Línea Simplex respectivamente. 24 Figura 4.13 Máquina Llenadora Línea Simplex Figura 4.14 Máquina Tapadora Línea Simplex 25 Posteriormente un operario general se encarga del embalaje de los frascos en cajas, donde la cantidad de frascos por caja varía según el tipo de producto envasado. 26 5. MARCO TEÓRICO 5.1 Mecánica de Fluidos Incompresibles Las primeras etapas de una empresa manufacturera es el diseño y la construcción del área de producción, en éstas etapas se deben tomar en cuenta todos los factores que pueden afectar el proceso de la misma. Este proyecto se enfoca en una planta de producción de alimentos, esencialmente en el Departamento de Preparación de Salsas, lo cual hace muy importante el manejo correcto de los fluidos y los sistemas diseñados para el transporte de los mismos. Por lo expuesto anteriormente es importante conocer la definición de fluido, las propiedades de estos y los factores que se deben tomar en cuenta en el momento de realizar un sistema para el transporte de los mismos. 5.1.1 Definición de Fluido Un fluido es una sustancia con poca adhesión intermolecular lo cual da como resultado que no tenga forma propia y que adapte la forma del recipiente donde se encuentre. Esta en la gran diferencia entre los sólidos y los fluidos, los primeros puede resistir esfuerzos a tensión producido por una deformación estática mientras que los fluidos no, ya que sin importar que tan pequeño sea el esfuerzo a tensión aplicado, dará como resultado movimiento en el fluido. Los fluidos se pueden dividir en líquidos y gases, los primeros son fluidos incompresibles y los segundos, dependiendo de la presión, son fluidos compresibles o incompresibles. Como el proyecto que se presenta a continuación se basa en fluidos incompresibles, cuando se hable de fluido se estará refiriendo a fluidos incompresibles. [2] 5.1.2 Propiedades de los Fluidos El gradiente de velocidad es una de las propiedades más importantes de los flujos, sin embargo, ésta interactúa de manera muy cercana con propiedades como son: presión, densidad, temperatura, peso específico, gravedad específica y viscosidad dinámica. Todas estas propiedades se deben tomar en cuenta durante el manejo de fluidos. 27 5.1.2.1 Presión (ρ) La presión es el esfuerzo de compresión aplicada en cualquier punto de un fluido estático. Luego de la velocidad, la presión es una de las variables más importante de la dinámica de los fluidos. Por lo general los gradientes de presión conducen un caudal de flujo, sobretodo si se localizan en ductos cerrados [3]. La presión (ρ) es la fuerza aplicada por el área donde es aplicada: ρ= F A (5.1) donde: - F: fuerza aplicada - A: área 5.1.2.2 Temperatura (T) La temperatura es una medida que refleja el nivel de energía interna del fluido y puede cambiar en caudales de grandes velocidades [3]. La temperatura se puede medir en unidades como Kelvin (K), grados Celsius (ºC) o grados Fahrenheit (ºF). 5.1.2.3 Peso Específico (γ) El peso específico es una variable muy útil en el campo de de la presión hidrostática, y refleja la relación que existe entre el peso por unidad de volumen y la gravedad. Así como la masa se relaciona con el peso mediante la gravedad, la densidad se relaciona con el peso específico mediante la gravedad [3]: γ =ρ∗g donde: - ρ: densidad - g: gravedad (5.2) 28 5.1.2.4 Gravedad Específica (SG) Denota la relación que existe entre la densidad del fluido y la densidad de un fluido estándar, por ejemplo, agua para los líquidos y aire para los gases: SG = ρ líquido ρ agua (5.3) donde: - ρ: densidad 5.1.2.5 Viscosidad Dinámica (η) La viscosidad es una de las propiedades más importante para el estudio de transporte de fluidos dentro de tuberías o canales abiertos. La viscosidad representa la resistencia de un fluido a un movimiento interno, además controla la cantidad de fluido que puede transportarse durante un periodo de tiempo específico dentro de una tubería y ayuda en la determinación de las pérdidas producidas durante el transporte de fluidos a través de ductos o canales. Durante los estudios de los fluidos, es importante conocer relaciones como la velocidad y el caudal. 5.1.3 Velocidad La velocidad es un factor importante a conocer ya que se refiere a que tan rápido se mueve un fluido dentro de un ducto (abierto o cerrado), además que permite saber que daños se pueden producir en el sistema, dependiendo si la velocidad es elevada o no. A continuación de presenta la ecuación de la velocidad media. v= donde: - Q: caudal Q At (5.4) 29 - At: área transversal El caudal representa el volumen de fluido que pasa en un instante de tiempo y se mide según la siguiente ecuación: Q= V t (5.5) donde: - V: volumen - t: tiempo 5.2 Fluidos incompresibles en ductos cerrados En análisis del comportamiento de los flujos incomprensibles dentro de tuberías es muy importante durante el diseño de sistemas de tuberías ha utilizar para el transporte de dichos fluidos. Durante el diseño de los sistemas de tuberías, de debe tomar en cuenta el recorrido de ésta y la cantidad de accesorios (codos, válvulas, conexiones en T, reductores, entre otros) que tendrá, ya que de ello depende las pérdidas que se generarán, las cuales afectan significativamente la curva de demanda del sistema, es decir, los cambios de presión dentro de las tuberías durante el recorrido de las mismas. Lo que se quiere decir es que la ecuación de altura del sistema, dependerá del coeficiente de pérdidas relacionado al sistema y de las pérdidas asociadas a los accesorios de la tubería. Con el fin de hallar la ecuación de altura del sistema, a éste se debe aplicar la ecuación de Bernulli, la cual se presenta a continuación. 2 2 p1 V p V + 1 + z1 = 2 + 2 + z 2 + h f ρ * g 2* g ρ * g 2* g (5.6) 30 donde los subíndices 1 y 2 representan el punto inicial y el punto final del sistema respectivamente. Además - ρ: densidad del fluido - p: presión - V: velocidad del fluido - z: altura con respecto a un punto común - hf: pérdidas asociadas al sistema Para determinar las pérdidas asociadas a la tuberías y a los accesorios se utiliza la siguiente ecuación. hf = V2 2* g ⎛ f *l ⎞ *⎜ +∑K⎟ ⎝ d ⎠ (5.7) donde: - V: velocidad - g: gravedad - f: coeficiente de pérdidas - l: longitud de la tuberías - d: diámetro de la tubería - K: coeficiente de pérdidas de los accesorios El coeficiente de pérdida de la tubería (f) que dependerá del número de Reynolds (Re) y de la rugosidad relativa de la tubería (e). A continuación se presentan las ecuaciones del número de Reynolds (Re) y de la rugosidad relativa (e), las cuales son la número 5.8 y la número 5.9 respectivamente. Re = V *d υ (5.8) 31 e= ε (5.9) d donde: - V: velocidad - d: diámetro de la tubería - υ: viscosidad cinemática - ε: rugosidad de la tubería La manera más recomendada de hallar el coeficiente de pérdidas es a través del diagrama de Moody, pero debido a las características de los cálculos realizados en el proyecto se utilizará la ecuación creada por Haaland la cual se muestra a continuación. 1 f 1/ 2 ⎡ 6.9 ⎛ e ⎞ 1.11 ⎤ = −1.8 * log ⎢ +⎜ ⎟ ⎥ ⎢⎣ Re ⎝ 3,7 ⎠ ⎥⎦ (5.10) A continuación se presenta la ecuación que rige a la altura del sistema que se obtiene al sustituir la ecuación número 5.7 en la ecuación número 5.6. ⎛ p 2 − p1 V2 2 − V1 2 H = ( z 2 − z1 ) + ⎜⎜ + 2* g ⎝ ρ*g ⎞ V 2 ⎛ f *l ⎞ ⎟+ ⎟ 2 * g * ⎜⎝ d + ∑ K ⎟⎠ ⎠ (5.11) 5.3 Fundamentos de Termodinámica La termodinámica es una de las ramas de la física y estudia la energía, el calor y la capacidad de producir trabajo a través de operaciones termodinámicas. Durante el desarrollo de la termodinámica se enunciaron tres principios básicos, llamados Leyes de la Termodinámica. A continuación se presenta éstas tres leyes. - Ley cero: “Cuando dos cuerpos tienen igualdad de temperatura con un tercer cuerpo, a la vez tienen igual de temperatura entre si”. 32 - Primera ley: “Durante cualquier ciclo que experimente un sistema (masa de control), la integral cíclica del calor es proporcional a la integral cíclica del trabajo”. - Segunda ley: “Es imposible construir un dispositivo que funcione en un ciclo y no produzca ningún otro efecto que elevar un peso e intercambiar calor con un solo deposito”. En función de aplicar correctamente estas leyes, se deben conocer los conceptos de calor y energía. En el presente trabajo se utilizará la primera ley de termodinámica, por tal razón, a continuación se presenta la definición de calor. - Calor: una manera de definirlo, seria como una transferencia de energía entre dos sistemas, debida únicamente a una diferencia de temperatura [4]. A continuación se presenta una ecuación que permite el cálculo del calor. ∆T Q& = m * Cp * ∆t (5.12) Donde “m” representa la masa que sufrirá el cambio de calor, Cp el calor específico de la misma y ∆T/∆t el cambio de temperatura de la masa en un tiempo determinado. Otros conceptos que se deben conocer y entender en función de aplicar las leyes de la termodinámica en los sistemas a estudiar, son las propiedades de los materiales que están presentes en estos sistemas. Debido a que este proyecto se basa en los procesos de alimentos, a continuación se presentaran en detalle las propiedades térmicas de estos. 5.3.1 Propiedades térmicas de los alimentos Todos los alimentos, al igual que otros compuestos químicos, presentan propiedades termofísicas, como Calor Específico, Conductividad Térmica y Difusividad Térmica, que dependen del estado en el que se encuentren. Por lo general, este tipo de información no es fácil de determinar para alimentos muy específicos, como por ejemplo salsas. Debido a esto se han desarrollado ecuaciones que permiten, con una buena aproximación, el cálculo de estas propiedades utilizando como dato 33 el porcentaje de humedad del alimento, las cuales son muy útiles cuando se tiene ausencia de otros datos que permitan el cálculo de las mismas. 5.3.1.1 Calor Específico (Cp) El calor específico es una variable que representa la cantidad de calor que requiere una materia por unidad de masa para aumentar un grado de su temperatura [5]. El calor específico puede ser a presión constante o a volumen constante. En este proyecto se enfocará solamente en el calor específico a presión constante. La ecuación general del calor específico a presión constante se presenta a continuación. Cp = 1 ⎛ ∂Q ⎞ ⎛ ∂H ⎞ *⎜ ⎟ =⎜ ⎟ m ⎝ ∂T ⎠ v ⎝ ∂T ⎠ p (5.13) En los alimentos la ecuación que permite el cálculo de esta propiedad utilizando el porcentaje de humedad es la presentada a continuación, donde X representa el porcentaje de humedad: Cp = 0,008 * X + 0,20 [6] (5.14) 5.3.1.2 Conductividad Térmica (k) La conductividad térmica es una propiedad que representa la capacidad de transferencia de calor de un material, y depende del estado de la materia y de su estado físico, atómico y molecular [7]. Por la ley de Fourier, la ecuación que define la conductividad térmica es: k=− q ′x′ (∂T / ∂x) (5.15) En el caso del estudio de los alimentos, cuando no se tienen datos suficientes, la ecuación que permite el cálculo de esta propiedad utilizando el porcentaje de humedad es la presentada a continuación [6], donde X representa el porcentaje de humedad: k= 0,0048 * X + 0,0022 * (100 − X ) 1,488 (5.16) 34 5.3.1.3 Difusividad Térmica (α) El calor específico es una propiedad termodinámica de los materiales, que representa la capacidad de estos para la conducción de energía térmica en relación con su capacidad de almacenamiento de la misma [8]. La ecuación general que permite el cálculo depende de las otras propiedades de la misma materia, como lo son conductividad térmica, calor específico y densidad. A continuación se presenta dicha ecuación: α= k Cp * ρ (5.17) 5.4 Transferencia de calor en los alimentos El proceso de transferencia de calor, es uno de los procesos más importantes en las industrias de producción y manejo de alimentos. Esto se debe a que la mayoría de los procesos utilizados requieren adición de calor o eliminación del mismo para poder alterar las propiedades de los alimentos y obtener las deseadas, es decir, los alimentos deben pasar por procesos de cocción, enfriamiento o hasta congelamiento previos a finalizar sus procesos de preparación y llegar al estado de producto terminado. Todos estos procesos de transferencia de calor utilizados en la preparación de alimentos, se rigen por leyes físicas de las cuales se derivan las leyes de transferencia de calor. Es importante el entendimiento de estas leyes, ya que con ellas se puede determinar o predecir el comportamiento de los alimentos y las condiciones óptimas de operación para obtener los resultados deseados durante el procesamiento de los alimentos. [9] Por lo explicado anteriormente, es importante conocer en detalle los procesos de transferencia de calor antes de proceder a diseñar los sistemas y equipos donde se llevarán a cabo estos procesos. Un buen diseño de sistemas y de manuales de preparación, garantizan que el proceso sea eficiente y que el producto final sea el esperado y de buena calidad, lo cual es un factor muy importante en la preparación de alimentos. 35 Una herramienta útil en los problemas de transferencia de calor es la 1era ley de termodinámica, la ley de la conservación de la energía. Ésta ley es aplicable en transferencia de calor, ya que ésta área se considera como una extensión de la termodinámica [10]. 5.4.1 Ley de Conservación de la Energía. Lo primero que se debe tomar en cuenta al estudiar esta ley, es que se debe definir un volumen de control, es decir, una región delimitada por la cual puede pasar energía y materia. La Ley de Conservación de la Energía fue previamente enunciada en la sección 5.3 del presente capítulo. A continuación se presenta la ecuación general de la ley mencionada. dE almacenada ≡ E& almacenada E& ent + E& g − E& sale = dt (5.18) donde: - E& ent: energía que entra al sistema - E& g: energía generada - E& sale: energía que sale del sistema - E& almacenada: energía que se almacena dentro del sistema La ecuación número 5.18 varía según las características del problema donde se aplica. En el presente proyecto se estudiará la transferencia de calor especificada en la cocción de los alimentos, por esto se presenta en detalle la ley de la conservación de la energía. Se supondrá que no ocurrirá conversión de energía dentro del volumen de control y que se encontrará en condiciones de estado estable. Debido a esto, la ecuación número 5.18 se transforma en la ecuación a continuación. Q& = m& * (hs − he − g * h) donde: - Q& : calor por unidad tiempo - m& : flujo másico (5.19) 36 - hs: entalpía a la salida del volumen de control - he: entalpía a la entrada del volumen de control - h: altura del punto final del volumen de control 5.5 Ingeniería de los Alimentos La Ingeniería de los Alimentos es una rama de la ingeniería y una de las tantas disciplinas utilizadas en la ciencia de los alimentos para estudiar la naturaleza de estos y los principios fundamentales del procesamiento de los mismos. La ingeniería de los alimentos se ocupa específicamente, de la producción de los alimentos desde las primeras etapas del proceso, obtención de la materia prima y transformación física, biológica o química, hasta las últimas etapas de este proceso, como son envasado y distribución. Para esto se aplican conceptos físicos y químicos en los procesos de producción de alimentos en las industrias que se dedican a esto. La producción de alimentos es un proceso largo y delicado, que consta de muchas etapas, con el fin de obtener alimentos que cumplan regulaciones y especificaciones. El cumplimiento de estas regulaciones y especificaciones garantiza que el consumidor obtenga alimentos con buen sabor, nutritivos, sanos y seguros. Para lograr lo mencionado anteriormente y garantizar seguridad en la planta de procesamiento, se deben también cumplir procedimientos que aseguren la calidad de los alimentos, la seguridad de los que operan, y la higiene y saneamiento de los equipos utilizados para los diferentes procesos. 5.5.1 Higiene y Saneamiento en el procesamiento de alimentos En las plantas de procesamiento de alimentos es muy importante que se mantenga un ambiente limpio libre de contaminación, la higiene de los equipos utilizados para los procesos y la de las personas que trabajan durante la realización de los mismos, es determinante para evitar cualquier tipo de contaminación que ponga en riesgo la calidad de los productos producidos como alimento para los consumidores. Para lograr, esto se deben seguir 37 procedimientos de limpieza e higienización de los equipos, así como también seguir reglas y recomendaciones en el momento de diseñar los equipos y los sistemas que intervienen en el proceso y la estructura donde estos se encuentran para evitar la acumulación de suciedad o polvo en los mismos que puedan afectar el producto final. 5.5.1.1 Consideraciones generales para el diseño y fabricación de equipos Los equipos para procesar alimentos deben seguir ciertas consideraciones en sus características generales para garantizar un diseño higiénico y seguro. Una de las consideraciones más importantes a seguir, es la relacionada con los materiales con los que serán fabricados los equipos. Existen diferentes materiales generalmente utilizados para la fabricación de los equipos, algunos de estos son: madera, acero, hierro colado, hierro galvanizado, aluminio, vidrio, materiales sintéticos, acero inoxidable, etc. Cada uno de estos materiales presentan ventajas y desventajas, así como diferentes aplicaciones en las cuales se pueden utilizar dependiendo del proceso y del equipo. Es importante tomar en cuenta que los materiales utilizados en los equipos van a estar en contacto con los productos, por lo tanto no pueden ser tóxicos ni deben reaccionar con los alimentos, y deben ser resistentes a la corrosión. Por esto se debe tomar en cuenta el tipo de productos a procesar en los equipos antes de realizar su diseño y selección de materiales para su construcción. Un procedimiento importante en la producción de alimentos es el proceso de limpieza e higienización de los equipos. Por esto se deben diseñar los equipos tomando en consideración que las piezas de los mismos, puedan ser desarmadas con facilidad o un fácil acceso a las misma, en caso de no ser desarmables. Esto es para poder realizar los procedimientos de limpieza de los equipos, ya que es importante que los equipos queden completamente libres de residuos o partículas del producto preparado para proceder con la producción del siguiente producto. 38 Para evitar la contaminación del producto por agentes ambientales externos, también se debe considerar durante el diseño, la protección del producto, es decir, que no esté expuesto al ambiente sin ningún tipo de protección que lo separe del mismo. [11] 5.5.1.2 Procedimientos de higienización La higienización se compone de todos los procedimientos y métodos que se realizan para mantener limpia el área de trabajo, es decir, la planta y los equipos. Una higienización correcta es de suma importancia, ya que de esto depende mantener condiciones higiénicas adecuadas para obtener alimentos de alta calidad. Los procesos de limpieza son llevados a cabo generalmente por quienes operan los equipos, ya que estos están más familiarizados con los mismos y la pueden realizar entre la producción de diferentes productos sin depender de la disponibilidad de otros para realizar la limpieza, y evitar retrasos en el proceso de producción planificado. Pero a pesar de que el proceso de limpieza es realizado por los operarios, la Gerencia de la planta debe velar por el cumplimiento del mismo ya que es una actividad de gran importancia, la cual debe ser realizada rigurosamente para garantizar que la producción del próximo producto no se vea contaminada por residuos de la producción previa. Es importante conocer que para obtener alimentos de buena calidad y libres de contaminación, no basta solo con mantener los equipos limpios y realizar procedimientos de saneamiento a estos, también es importante la higiene y la limpieza de todo el personal que pueda tener contacto con los alimentos durante todas las etapas de su producción. [12] 5.5.1.2.1 Higiene y Saneamiento de los equipos. La higienización de los equipos es un factor fundamental para obtener alimentos libres de bacterias. Estos procesos se realizan porque no es suficiente limpiar los equipos de sucio y residuos de alimentos. También se debe higienizar para eliminar bacterias que se puedan reproducir dentro de los equipos. Estas bacterias crecen en áreas donde puedan conseguir alimentos que las ayuden a multiplicarse. Por esta razón la higienización es un 39 procedimiento que debe cumplirse meticulosamente para garantizar la inexistencia de bacterias que puedan contaminar el siguiente lote de alimentos a producir. [12] Para asegurar el éxito de las actividades de higienización y saneamiento, el tiempo que toma realizarlas debe ser tomado en consideración al momento de programar el plan de producción. Con esto se garantiza que los procesos de limpieza e higienización no se dejen de realizar o no se realicen adecuadamente por falta de tiempo para cumplir la producción planificada. Otro punto importante a considerar debe ser el realizar instrucciones escritas en forma de manuales, para que las personas encargadas de realizar la limpieza sigan los pasos requeridos y asegurar que ésta se ejecute correctamente. Con esto se garantiza que el proceso de higienización sea exitoso. Los manuales para higienización y saneamiento deben ser precisos y claros de manera que no se presten a dudas de cómo realizar la limpieza. Estos manuales deben incluir una lista de los equipos a higienizar, los procedimientos a seguir y los materiales y herramientas a utilizar, para obtener como resultado equipos libres de elementos que puedan contaminar la producción. 5.5.1.2.2 Higiene del personal La buena higiene del personal que maneja alimentos, es fundamental para evitar la contaminación de los productos que se preparan, ya que las compañías que se encargan de la producción de alimentos tienen como responsabilidad producir productos seguros para el consumidor. Por esto, el personal de toda empresa de alimentos debe seguir rigurosos procedimientos de limpieza personal antes y durante la elaboración de los alimentos. La higiene del personal que trabaja con alimentos es muy importante debido a que existen muchas maneras en que las bacterias pueden ser transferidas hasta los alimentos. Por estos existen normas y reglas de limpieza que deben ser seguidas por el personal con el fin de mantener los alimentos libres de bacterias como Salmonela, Listeria o Escherichia coli. [13] 40 5.5.2 Calidad en los alimentos La buena calidad de los alimentos es un tema muy importante dentro de toda empresa productora de alimentos, debido a esto se deben seguir procedimientos rigurosos con los cuales se verifique la utilización de materias y materiales de buena calidad durante la elaboración de los alimentos. Una buena estrategia a seguir para garantizarlo, es que exista un Departamento de Calidad dentro de la estructura de la empresa. De esta manera las personas encargadas de realizar estas funciones de verificación de materia y materiales, serán personas entrenadas en el área cuyos propósitos dentro de la empresa estarán enfocados principalmente a verificar la calidad de los productos. Dentro del Departamento de Calidad pueden existir varios cargos, pero el propósito general de estos será el de supervisar todo el proceso productivo desde la recepción de materia prima y material de empaque hasta el producto terminado. Por esto, las personas encargadas de Departamento de Calidad deben seguir diferentes procedimientos dependiendo de lo que se desea supervisar o analizar, es decir, si se trata de materia prima, de material de empaque, producto terminado, procedimientos a seguir por los preparadores durante la producción, procedimientos a seguir en el laboratorio de calidad o procedimientos a seguir por los operarios durante el envasado. 5.6 Sistemas informáticos A continuación se presentan en detalle sistemas informáticos que sirven como herramientas en la gestión de cadena de suministro. 5.6.1 Sistema OneWorld de J.D. Edwards OneWorld es un software centralizado en red diseñado para proporcionar una solución flexible y configurable según los deseos y cambios de las compañías. Este sistema tiene la capacidad de funcionar en diferentes plataformas, Internet e Intranet, lo cual permite gran facilidad en el manejo de la información por parte de los empleados, clientes y proveedores de la compañía. Otra función de OneWorld es la fácil integración con hardware, software o bases de datos utilizados con anterioridad por la empresa. 41 OneWorld utiliza aplicaciones de la compañía con un conjunto integrado de herramientas para personalizar las aplicaciones según los requerimientos y necesidades de la compañía. Por lo tanto, los paquetes de aplicación de OneWorld serán determinados basándose en la empresa y podrán realizar operaciones de manufactura, finanzas, distribución o logística y recursos humanos, sin importar si la compañía tiene empresas en diferentes lugares nacionales o internacionales. [14] 5.6.2 Sistema GCS (Gestión de Cadena de Suministros) de SCM-Solutions GCS de SCM-Solutions es un software que ayuda a las empresas en la determinación de cuánto producto terminado se requiere, tomando en cuenta la demanda de ventas, el tiempo disponible para la producción y el inventario de seguridad, lo cual es establecido por el Planificador de Producción, el Planificador de Ventas y el Planificador de Inventario respectivamente. El objetivo principal de GCS es el control de la línea de suministros interna de la empresa que se concentra mayoritariamente en minimizar faltantes y excedentes en la Cadena de Suministro, que va desde el proveedor de materia prima hasta el consumidor de producto terminado. Las compañías tienen diferentes retos que superar y objetivos a alcanzar, algunos de estos se enuncian a continuación: - Satisfacer al cliente con la puntualidad de las entregas. - Soluciones que ofrezcan resultados a toda la Cadena de Suministro. - Mayor valor de las acciones mediante la reducción de los costos y el crecimiento acelerado. - Lograr mejores relaciones con los proveedores mediante la utilización efectiva de la Cadena de Suministros. - Dirigir al cliente Cadenas de Suministro más efectivas. 42 El sistema GCS de SCM-Solutions es una herramienta que se basa en los conceptos de Cadena de Suministro y Gestión de Cadena de Suministro para ayudar a las empresas a lograr y superar los objetivos y retos señalados anteriormente. [15] 5.7 Evaluación financiera Debido a las exigencias de la sociedad, siempre habrá la necesidad de satisfacer un bien o servicio, por lo tanto siempre habrá la necesidad de invertir insumos para generar estos bienes o servicios. Cuando se habla de invertir insumos, se refiere a la inversión en un proyecto, y las características de éste dependerán de lo que se desea conseguir con él. Todo proyecto que se desee realizar, debe ser evaluado con el fin de determinar si es la mejor opción. Existen varias herramientas para llevar a cabo esta tarea, las cuales serán explicadas más adelante. Durante la evaluación de proyectos se debe saber que dentro de la ecuación fundamental utilizada con este fin, se resume el concepto de valor, el valor del dinero a través del tiempo y lo que aplica a definir los criterios para evaluarlos. Se habla de un proyecto en estado de equilibrio financiero, cuando los ingresos son iguales a los egresos, y estos ingresos permitan obtener una rentabilidad esperada por los dueños, de acuerdo a las expectativas, y teniendo en cuenta los niveles de riesgo de la oportunidad de inversión. Las herramientas más utilizadas durante la evaluación de proyectos son los siguientes métodos: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR). A continuación se explican en detalle estos métodos de evaluación financiera. 5.7.1 Método del Valor Actual Neto (VAN) El método del Valor Actual Neto es muy utilizado por dos razones, la primera porque es de muy fácil aplicación y la segunda porque consiste en hallar el valor presente de todos los ingresos y egresos futuros, es decir, el valor presente de los flujos netos futuros [16]. Cuando el VAN es menor que cero implica que hay una pérdida a una cierta tasa de interés o por el contrario, si el VAN es mayor que cero se presenta una ganancia, y cuando el VAN es igual a cero se dice que el proyecto es “indiferente”. 43 Durante la decisión de aceptación o rechazo de un proyecto, se deberá tener en cuenta la tasa de interés (i) que se utilice, ya que de ella depende la variación del VAN. Por lo general el VAN disminuye a medida que aumenta la tasa de interés, de acuerdo con la gráfica 5.1. Figura 0.1 Valor Actual Neto vs. Tasa de interes En consecuencia, para el mismo proyecto puede presentarse que a una cierta tasa de interés, el VAN puede variar significativamente, hasta el punto de llegar a ser rechazado o aceptarlo según sea el caso. El Valor Actual Neto se calcula con la fórmula que se muestra a continuación: n Fj j =1 (1 + i ) i VAN = − Io + ∑ (5.20) donde: - Io = Inversión inicial. - Fj = Flujo neto de efectivo del periodo j - i= Tasa de Interés - n= Número de periodos 5.7.2 Método de la Tasa Interna de Retorno (TIR) Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de inversión. La Tasa Interna de Retorno es la tasa de rendimiento que está rindiendo los recursos aun no 44 recuperados en el proyecto, con saldo igual a cero al final de la vida económica del mismo [16]. Por lo general para la elección de un proyecto a través de éste método, se utiliza como criterio de selección lo siguiente. Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de interés (TIR > i) el proyecto se acepta, si por el contrario la Tasa Interna de retorno es menor que la tasa de interés (TIR < i), el proyecto se rechaza. Una de las maneras de interpretar la TIR es como el valor que vuelve cero el VAN, es decir, la Tasa Interna de Retorno es igual a la tasa de interés (TIR=i), debido a esto, para calcular la TIR se utiliza la ecuación del VAN igualándola a cero y sustituyendo i por la TIR. A continuación se presenta la fórmula utilizada para hallar la TIR de un proyecto. n Fj j =1 (1 + TIR) j 0 = − Io + ∑ (5.21) 45 6. METODOLOGÍA En la planta de Alfonzo Rivas & Cía. en la California Sur (Caracas) se presenta un problema en la línea de producción de salsa de ajo (normal, ajo con hierbas, ajo con cebolla y ajo molinera) ya que es muy lenta y no es posible cumplir con los requerimientos de producción que son establecidos por semanas, lo cual genera la necesidad de utilizar horas de tiempo extra para cumplir con estos. Con este trabajo se desea determinar los elementos que generan retrasos en la producción de la línea de salsas y elaborar propuestas que puedan mejorar la capacidad de producción de la línea. Para lograr esto, se realizó un proceso de investigación y recolección de datos en el campo de trabajo con el fin de lograr un mejor entendimiento del proceso y plantear mejoras para maximizar la capacidad de producción de la línea. Éste proceso de recolección de data se aplicó en las diferentes áreas que intervienen en el proceso de preparación de salsas, la cuales son: mezcla, molienda y cocción. A continuación se presenta la metodología seguida para lograr los objetivos planteados anteriormente. 6.1 Análisis de la situación y del problema. 6.1.1 Elaboración de hoja de trabajo para determinar la utilización de capacidad de la línea. 6.2 Estudio del proceso por etapas 6.2.1 Determinación del tiempo requerido por cada etapa durante la preparación de las diferentes salsas. 6.2.2. Mezcla 6.2.2.1 Análisis del transporte de vinagre hasta el Departamento de Salsas. • Cálculo de la densidad del vinagre. • Determinación del caudal de vinagres durante su transporte • Análisis del sistema de tuberías. • Análisis de la bomba del sistema de transporte de vinagre. 46 6.2.3 Molienda 6.2.3.1 Medición del caudal manejado por el molino. 6.2.3.2 Adquisición de especificaciones del molino. 6.2.4 Cocción 6.2.4.1 Análisis de capacidad de producción de la caldera. 6.3 Análisis de Resultados. 6.4 Elaboración de propuestas para mejorar la capacidad de producción. 6.6 Análisis de costos. 47 7. ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS Y DEL SISTEMA Antes de presentar los análisis de capacidad, es de vital importancia presentar un dibujo esquemático donde se muestra en detalle los componentes del sistema de la línea de producción en estudio, en la figura número 8.1 se presenta dicho esquemático. Figura 7.1 Esquemático de la línea de producción En la figura presentada, se muestra el esquemático del proceso, el cuál comienza con la mezcla de los ingredientes que componen el producto a preparar, una vez lograda una mezcla homogénea, ésta es bombeada hacia el molino donde se obtiene una mayor finura del grano y aumenta la viscosidad, posteriormente la mezcla es enviada a la marmita donde se cocina. Una vez lograda la temperatura requerida en la marmita, el producto es enviado al tanque de almacenamiento previo al envasado del mismo. 7.1 Análisis de la situación y del problema Para poder estudiar con detalle la situación y plantear mejoras, primero se debió analizar profundamente la situación que se tenía en el momento de inicio del proyecto. Para lograr esto, se realizaron entrevistas con los preparadores del Departamento de Salsas, los mecánicos encargados del Departamento de Salsas, el Supervisor del Departamento y el Planificador de Producción. También se estudió y se observó el funcionamiento de los equipos que intervienen en el proceso desde la primera etapa, mezcla, hasta la última, envasado. 48 Al realizar lo explicado anteriormente se observó que la mejor metodología a seguir para analizar el proceso y obtener resultados óptimos, sería separando el proceso por etapas y estudiar cada una de éstas por separado. De esta manera se pudieron analizar los problemas que presentaba cada etapa y estudiar cómo cada uno de estos afectaba a la línea de producción. 7.1.1 Elaboración de hoja de trabajo para determinar la utilización de capacidad de la línea. El área más importante de la investigación de este proyecto fue la determinación de la capacidad de producción en cada uno de los equipos que se encuentran en la línea de producción, ya que basados en ese resultado se definirán y estudiarán diferentes propuestas que ayuden a maximizar la capacidad de producción de la línea. Para lograrlo, se procedió a realizar una hoja de cálculo de capacidad usando como herramienta el programa Excel y la información de requerimientos de producción. A continuación se explica en más detalle. Otra información requerida para realizar el estudio de capacidad de la línea de preparación de salsas fueron los requerimientos de producción semanales, los cuales son determinados por el Planificador de Producción, el Planificador de Inventario y el Planificador de Ventas con la ayuda del sistema GCS (Gestión de Cadena de Suministro), al cual se le introduce información sobre cuánto se quiere producir como producto terminado (cajas de producto). Luego esta información es usada por el sistema J.D. Edwards, el cual cumple la función de transformar la información suministrada a GCS en información sobre cuánto se debe producir en número de “batchs” a través de fórmulas estandarizadas para cada producto. Este procedimiento se realiza semanalmente con el fin de mantener el sistema y la información actualizada. Los requerimientos de producción señalados en el sistema incluyen la programación de producción semanal de cada salsa para un periodo de 50 semanas, donde se indica la cantidad de batchs que se deben producir semanalmente para cumplir los requerimientos especificados. Para obtener la información del plan de producción se debe recurrir al sistema J.D. Edwards e ingresar el código del producto del que se quiere obtener la programación. Para el 49 caso del Departamento de Salsas, solo se deben ingresar el código del departamento y la primera letra del código del producto. Al hacer esto aparecerá una lista con todas las salsas preparadas en el departamento. Para obtener la programación de un producto en específico se debe seleccionar la salsa deseada, y aparecerá otra lista donde se indica la cantidad obligatoria que se debe producir junto a la fecha de la semana correspondiente. Ésta información se exporta a una hoja de cálculo de un archivo Excel que por medio de la función BUSCARV, asigna a cada fecha de inicio el número de la semana correspondiente a la fecha, fundamentándose en una base de datos previamente establecida. Además calcula el número de batchs requeridos al dividir la cantidad obligatoria entre mil. La segunda hoja de dicho archivo completa la cantidad de batchs a producir correspondiendo a la semana planificada, a partir de la fecha de inicio mediante la función BUSCARV. En el caso de no existir requerimientos de producción para alguna semana, se asigna como valor defecto cero al número de batch mediante una programación lógica de Excel que incluye las funciones SI y ESERROR. Ésta hoja también incluye el tiempo, en horas, que requiere de cada equipo durante la preparación de las diferentes salsas. Con ésta información y la data obtenida sobre el número de batchs a preparar, la hoja de cálculo procede a calcular las horas de utilización necesarias por cada equipo para producir los requerimientos semanalmente. Luego, utilizando la función de formato condicional, indica si los equipos tienen la capacidad para cumplir los requerimientos de las semanas basándose en las horas de trabajo disponibles. Si el tiempo necesario por el equipo es menor a las horas normales semanales de trabajo la celda no cambiará de color, si los equipos pueden cumplir los requerimientos utilizando horas de extra tiempo, la celda cambiará su color a amarillo, y si los equipos requieren mas tiempo del disponible, tomando en cuanta horas extras, la celda cambiará su color a rojo. Las horas de trabajo fueron establecidas de la siguiente manera. Las horas normales semanales de trabajo incluyen los turnos diurnos y nocturnos de ocho horas y siete horas respectivamente durante cinco días a la semana, dando como resultado setenta y cinco horas 50 semanales. Las horas extras son ocho horas cada sábado más 17 horas repartidas durante los días de semana, dando como resultado 25 horas semanales de extra tiempo. Al sumar las horas normales disponibles y las horas extra disponibles, da como resultado 100 horas semanales totales para producir. A esto se le debe restar el 25% que es el tiempo dedicado a la limpieza de los equipos. Previo a la culminación de la hoja de cálculo se debieron obtener los tiempos de utilización de los equipos durante la realización de las diferentes salsas. 7.2 Estudio del proceso por etapas Durante el estudio del proceso por etapas se siguieron diferentes pasos, entre estos se tiene la obtención de los tiempos de utilización de los equipos, y estudios individuales a cada una de las etapas y los procedimientos involucrados en cada una de ellas. 7.2.1 Tiempo de utilización de los equipos El primer paso seguido en el estudio de las etapas individualmente, fue determinar el tiempo que se requería en cada una de ellas para ser completada. Para obtener los tiempos se realizó una hoja de trabajo con formato estándar donde los preparadores debían completar la hora en que se iniciaba cada etapa, la hora en que se terminaba, e indicar si en algún momento el proceso había sido interrumpido y por cuánto tiempo. Éste procedimiento se realizó con el fin de determinar el tiempo que tardaba cada salsa en ser completada, y se debió hacer con cada una de las salsas y en repetidas ocasiones para cerciorar que el tiempo indicado fuese el correcto. 7.2.2 Etapa de mezcla Al estudiar el proceso de mezcla se analizaron los tiempos que le toman a los preparadores cargar los ingredientes de las salsas en el tanque destinado para esto. Este estudio se enfocó más en el transporte de vinagre desde los tanques de almacenamiento hasta los tanques de mezcla en el Departamento de Salsa debido a que el tiempo requerido para cargar el resto de los ingredientes es estándar, mientras que en el caso de vinagre puede ser 51 disminuido. Éste estudio a su vez se dividió en el análisis de los diferentes equipos y factores que intervienen en el transporte de vinagre. 7.2.2.1 Densidad del vinagre. La densidad del vinagre fue un cálculo que se realizó, debido a que ésta puede variar un poco dependiendo del proveedor del mismo, lo que puede dar como resultado que la densidad de éste no sea igual a la densidad establecida en la lectura utilizada como material de apoyo. Por esto se procedió a calcular la densidad del vinagre en el Laboratorio de Calidad ubicado en el Departamento de Salsas. Para esto de realizó el siguiente procedimiento: 1. Tomar una muestra del vinagre utilizado en la preparación de salsas. 2. En un peso digital, colocar una bureta de 100 mililitros y hacer cero la lectura del mismo. 3. Colocar la muestra de vinagre en la bureta y pesarla. 4. Calcular la densidad del vinagre con la lectura del peso y el volumen que ocupa. 7.2.2.2 Caudal de vinagre. Para determinar el caudal actual con el que es transportado el vinagre se realizó una aproximación del mismo, debido a que no se tenía ningún dispositivo que permitiera la medición. A continuación se presenta el procedimiento seguido durante las diferentes mediciones de caudal realizadas: 1. Determinar cuánta masa de vinagre se iba a transportar desde los tanques de almacenamiento hasta el tanque de mezcla en el Departamento de Salsas. 2. Tomar el tiempo desde que se inicia el transporte de vinagre hasta que se obtiene la masa de vinagre deseada. 3. Con la densidad del vinagre y la masa del mismo, calcular el volumen que ocupa el vinagre trasportado. 4. Con el volumen de vinagre y el tiempo transcurrido para obtener la cantidad de vinagre deseada, se realiza el cálculo de caudal manejado en las tuberías destinadas para el trasporte de vinagre. 52 Éste procedimiento se realizó durante repetidas oportunidades para obtener una base de datos con los cuales se pudiera verificar que el experimento arrojó datos correctos. Para fines de cálculo, se utilizó como dato de caudal un promedio de todos los resultados obtenidos durante las mediciones de caudal. 7.2.2.3 Sistema de tuberías. Parte del análisis referente a transporte de vinagre desde los tanques de almacenamiento hasta el Departamento de Salsas tiene que ver con el sistema de tuberías que se utiliza para esto. Éste análisis se realizó con el fin de estudiar si el diseño de tuberías actual que se tiene en la planta es el más adecuado para realizar el transporte de vinagre eficientemente. Para realizar este estudio se siguió un procedimiento dividido en varias etapas explicadas a continuación: 1. Realizar bosquejo del sistema de tuberías con el fin de saber cómo es el diseño de las mismas, cómo están ubicadas en la planta, y conocer mejor el recorrido que éstas siguen desde los tanques de almacenamiento hasta el Departamento de Salsas. 2. Tomar medidas de las tuberías y los accesorios que éstas incluyen, como codos, conexiones tipo T y válvulas, para poder realizar un esquema de las tuberías tomando en cuenta las medidas reales de las mismas. 3. Con las medidas y el primer bosquejo, realizar un esquema del sistema completo en detalle, con esto se puede apreciar con más detalles como están colocadas. 4. Elaborar hoja de cálculo en el programa para computadoras Excel, con el fin de calcular en ella las pérdidas generadas en el sistema, y obtener la curva característica del mismo. Para realizar la hoja de cálculo se debieron tomar en cuenta varios factores que se presentan a continuación: - Material con el que están hechas las tuberías - Rugosidad del material. - Diámetro de las tuberías y accesorios. - Longitud total del sistema de tuberías. 53 - Coeficiente de pérdidas relacionado a cada accesorio según el tipo y las dimensiones de los mismos. - Viscosidad cinemática del vinagre. Luego de conocer estos datos se realizó la hoja de cálculo para obtener la curva del sistema, pero para esto la hoja de cálculo debió incluir otros cálculos previos de factores que influyen en la ecuación que caracteriza la curva del sistema, estos factores se presentan a continuación: - Velocidad del fluido dentro de las tuberías - Número de Reynolds. Estos cálculos se realizaron para un rango de caudal que va desde 0,1 l/s hasta 8,23 l/s con una variación de 0,002 l/s entre el caudal i y el caudal i+1. La altura del sistema fue calculada con los factores obtenidos anteriormente y el caudal correspondiente, utilizando la ecuación número 5.11. Durante la utilización de dicha ecuación, se tomaron como valores de presión, la presión atmosférica. Posterior a esto se procedió a caracterizar la curva del sistema utilizando un sistema de coordenadas Altura (metros) versus Caudal (m3/s). 7.2.2.4 Análisis de la bomba del sistema Cada bomba presenta una curva característica de altura versus caudal que representa su funcionamiento. En el caso de la bomba utilizada para transportar el vinagre desde los tanques de almacenamiento hasta el Departamento de Salsas, la curva característica fue solicitada al fabricante a fin de caracterizarla junto con la curva del sistema de tuberías y obtener el caudal de vinagre transferido. Esto se explicará más adelante en el capítulo 8. 7.2.3 Molienda El proceso de molienda es el punto medio entre el proceso de mezcla y el de cocción, en la figura número 7.1 se muestra un esquemático en donde se encuentran los equipos asociados al proceso. 54 Figura 7.2 Esquemático de la línea de preparación de Salsas 7.2.3.1 Medición del caudal manejado por el molino. En vista de que no se disponía de ningún dispositivo de medición de caudal después del molino, se debió realizar una estimación del caudal manejado por éste. Para esto se procedió a vaciar el sistema aguas abajo del molino, es decir, mangueras número 3 y 4, y bomba número 2, indicadas en la figura. Posteriormente, se colocó en servicio la bomba número 1 y el molino, y se procedió a medir el tiempo en que se llenó de producto la manguera número tres y el tanque auxiliar de almacenamiento, momento en el cual se sacó de servicio la bomba número 1 y el molino. Luego se encendió la bomba número 2 a fin de vaciar el contenido de la manguera número 3 y el tanque auxiliar de almacenamiento en un recipiente externo al sistema. Éste recipiente fue previamente pesado con el fin de colocar la balanza digital en cero y poder obtener un valor preciso de la masa manejada por el molino en el tiempo medido. Para realizar el cálculo del volumen ocupado por la masa obtenida, se debió estimar la densidad del mismo. Para esto se tomó una muestra del fluido a la cual se le realizó un análisis de laboratorio que consintió en: 55 1. En un peso digital, colocar una bureta de 100 mililitros y hacer cero la lectura del mismo. 2. Colocar la muestra del producto en la bureta y pesarla. 3. Calcular la densidad con la lectura del peso y el volumen que ocupa. Una vez obtenido el volumen y con el tiempo medido para procesarlo, se procedió al cálculo del caudal utilizando la ecuación 5.5. Éste proceso se realizó durante la preparación de las salsas producidas en la línea de estudio. 7.2.3.2 Adquisición de especificaciones del molino. Para obtener las especificaciones de caudal que puede manejar el molino, se le suministró al fabricante las viscosidades de los productos, antes de ser procesadas y también las deseadas a la salida del molino. Las viscosidades de las diferentes salsas que se procesan fueron halladas por el laboratorio de calidad. Estos resultados son explicados en el capítulo número 8. 7.2.4 Cocción 7.2.4.1 Análisis de capacidad de producción de la caldera. El tiempo requerido para completar la etapa de cocción de las salsas era lento si se tomaba en cuenta que la marmita no tiene capacidad física, en cuanto a volumen, para cocinar un batch completo al mismo tiempo. Por esto los batchs son divididos en dos, lo cual requiere dos procesos de cocción para completar la etapa de cocción de un batch de salsa. El tiempo utilizado para la cocción en la hoja de capacidad, es el tiempo total requerido para cocinar el batch, es decir, la suma del tiempo de cocción que requiere cada una de las partes en que son divididos los batchs. Se decidió estudiar la capacidad de generar vapor de la caldera. Para esto se comenzó un estudio donde se tomaban en cuenta las capacidades físicas de la caldera y los tiempos de encendido y apagado de la bomba de suministro de agua de la caldera, pero este análisis no pudo ser completado ya que no se tenían instrumentos para realizar lecturas de las temperaturas y algunas presiones en las diferentes zonas de interés de la caldera. Otra opción 56 para verificar el funcionamiento de la caldera, era a través del fabricante, lo cual no se pudo realizar ya que la caldera tiene modificaciones que no cumplen con los parámetros del fabricante. Debido a lo explicado anteriormente se procedió a realizar experimentos tomando las propiedades físicas de las salsas, los tiempos requeridos para su cocción, las temperaturas de cocción de éstas y el tiempo que tardan las salsas en cambiar su temperatura desde la temperatura ambiente a la temperatura deseada, para obtener datos sobre la producción de vapor de la caldera. Este estudio se hizo con el fin de estudiar si la posibilidad de colocar dos marmitas cocinando al mismo tiempo, o una marmita de mayor capacidad donde se pueda cocinar un batch completo, es viable y si traerá beneficios a la línea de producción. El cálculo de la cantidad de vapor producido por la caldera se realizó para las diferentes salsas utilizando la ecuación número 5.19, tomando en cuenta que el trabajo en el sistema es cero. Para el cálculo del calor, se utilizó la ecuación 5.12 y los valores conocidos de la masa a cocinar y el tiempo que le toma al preparador llevarla desde temperatura ambiente hasta la temperatura deseada. Para las propiedades térmicas de las salsas se utilizó una aproximación mediante el porcentaje de humedad, como se explica en la sección 5.3.1 del capítulo 5. No se pudo tomar en cuenta el comportamiento de las mismas a cambios de temperatura ya que no se disponía de información (ni de recursos para sus cálculos) debido a que la salsas son productos muy particulares con propiedades muy específicas que no están tabuladas en los diferentes libros y guías que presentan este tipo de información. 57 8. ANÁLISIS DE RESULTADOS En el presente capítulo se presenta el análisis detallado de la situación encontrada en la planta de producción de Alfonzo Rivas & Cía, ubicada en la California Sur en Caracas. 8.1 Capacidad de producción de la línea de salsas El primer paso a realizar durante la pasantía, fue determinar si la línea de preparación de salsas realmente tenía o no capacidad de producción. Para poder realizar este análisis se procedió a elaborar una hoja de cálculo en la que se determinó si existía capacidad en la línea de acuerdo a los requerimientos de producción semanales establecidos previamente. La primera corrida de la hoja de cálculo se realizó tomando en cuenta los tiempos requeridos por cada equipo como procesos separados sin tomar en cuenta que el tiempo utilizado por cada etapa influye en el tiempo de la siguiente etapa. Al analizar los resultados arrojados se observó que cada equipo tenía aparentemente capacidad suficiente para cumplir los requerimientos de producción planificados. Todos los equipos estaban funcionando a menos del 100% de su capacidad. A continuación se presenta una imagen de la hoja de cálculo donde se muestra lo explicado anteriormente. 58 Figura 8.1 Hoja de cálculo de capacidad luego de la primera corrida Al observar lo explicado anteriormente se procedió a analizar en profundidad la situación y la línea de producción, debido a que en la realidad los requerimientos de producción no se estaban cumpliendo. Durante este análisis se pudo ver que no es correcto pensar que el tiempo utilizado por cada equipo no se ve influenciado por los otros equipos. Esto se debe a que mientras se completa la primera etapa del proceso, los equipos de la segunda etapa deben estar desocupados y listos para ser utilizados; Lo mismo sucede con la tercera etapa, pues mientras se completa la segunda etapa, los equipos de la tercera deben estar disponibles para ser utilizados cuando se complete la segunda etapa. Tomando en cuenta lo explicado anteriormente, se procedió a modificar la hoja de cálculo para obtener la capacidad real de la línea de producción. Al realizar nuevamente la corrida en la hoja de cálculo, se pudo observar que la línea de producción de salsas no tenía 59 capacidad suficiente todas la semanas para cumplir los requerimientos de producción planificados, es decir, los equipos requerían trabajar a más del 100% de su capacidades debido a que era necesario utilizar más horas que las disponibles semanalmente aun con extra tiempo. A continuación se presenta una figura donde se muestra una imagen de la hoja de cálculo corregida donde se observa lo explicado. Figura 8.2 Hoja de cálculo de capacidad después de la segunda corrida Las corridas en la hoja de cálculo se realizaron utilizando como requerimientos de producción, la data suministrada por el sistema J.D. Edwards siendo ésta exportada a la hoja de cálculo. 8.2 Estudio del proceso por etapas Luego de verificar que la línea de producción de salsas no tenía la capacidad necesaria para cumplir los requerimientos de producción, se procedió a analizar detalladamente cada una de las etapas. 60 Este estudio detallado se realizó con el fin de determinar los puntos y/o equipos críticos de la línea, es decir, los cuellos de botella presentes en la línea que provocan la baja eficiencia de la misma. El proceso de producción de la línea de salsas fue divido en tres etapas para realizar el análisis del proceso. Estas etapas son: mezcla, molienda y cocción. Previo al estudio de las etapas individualmente, se determinaron los tiempos requeridos por cada una de ellas para la culminación de las mismas durante la preparación de las diferentes salsas. Al analizar los tiempos se observó que el proceso más lento es el de molienda, lo cual genera que la marmita no pueda ser utilizada por un periodo de tiempo largo, ya que los tiempos de utilización de los equipos son acumulativos. Al observar esto, resulta importante la reducción de los tiempos requeridos por cada etapa con el fin de mejorar la capacidad de producción de la línea, por lo cual el estudio de las etapas se enfocará en gran medida en la búsqueda de soluciones con las que se logre una reducción en los tiempos requeridos por cada una. A continuación se presentan los estudios realizados a cada una de las etapas y los resultados obtenidos al finalizar los mismos. 8.2.1 Mezcla Durante la etapa de mezcla, se procede a descargar los diferentes ingredientes que conforman el producto en el tanque mezclador. El tiempo de mezcla depende directamente del tiempo que toma descargar completamente cada uno los ingredientes. Generalmente los ingredientes que componen las salsas son agua, vinagre y otros ingredientes o productos que dependen de la salsa a preparar. Debido a lo explicado anteriormente, la mejor manera para disminuir el tiempo de la etapa de mezcla será disminuyendo el tiempo con el cual son añadidos los diferentes ingredientes que componen las salsas. 61 Luego de estudiar con detalle el proceso de mezcla se observó que el tiempo con el cual son añadidos los ingredientes, que no son agua o vinagre, son tiempos estándar que no pueden ser disminuidos, ya que este procedimiento es realizado manualmente por los operadores y aparentemente lo hacen de la manera más rápida posible. El tiempo con el cual se carga el agua en el tanque mezclador, depende del sistema de bombeo interno de toda la planta y para lograr una disminución de este tiempo, es necesario mejorar el desempeño de bombeo de agua de la planta, lo cual escapa del alcance de este estudio. Del análisis se determinó que el tiempo de carga de vinagre puede ser optimizado, mejorando el transporte del fluido desde los tanques de almacenamientos hasta el mezclador. 8.2.1.1 Análisis del transporte de vinagre Posteriormente a la realización de las diferentes pruebas para determinar el caudal con el cual se transporta el vinagre, se observó que este valor era muy bajo, alrededor de 0, 28 l/s, lo que generaba que el tiempo de mezcla fuera lento ya que la cantidad de vinagre que se debe utilizar en cada salsa que puede ser hasta de 703 kg, lo que equivale a 703 l. Al observar esta situación, se procedió a determinar las causas por las cuales se obtenía un caudal bajo. 8.2.1.1.1 Análisis de la bomba del sistema de vinagre Al obtener un caudal de vinagre bajo, lo primero que se pensó fue que la bomba utilizada en el sistema de transporte de vinagre no tenía la capacidad de bombear lo suficiente para satisfacer los requerimientos de altura del sistema. Para corroborar o descartar ésta hipótesis se procedió a analizar la curva característica de la bomba obtenida del fabricante. Utilizando las características de la bomba, potencia y diámetro del impulsor, y la curva característica, se logró obtener el valor aproximado del caudal manejado por la bomba en condiciones de diseño. Este valor es aproximadamente 4 l/s, siendo el caudal de vinagre un 7 % de este valor. Luego de obtener este resultado se descartó la hipótesis sobre la capacidad de la bomba y se procedió a analizar el diseño del sistema de tuberías. 62 8.2.1.1.2 Sistema de tuberías El primer paso en el estudio del sistema de tuberías de vinagre, fue realizar un esquema donde se mostrara el diseño del mismo incluyendo todos los accesorios. Al realizar esto, se pudo observar que el diseño del sistema de tuberías no era el más indicado, ya que el recorrido de la tubería era mas largo de lo necesario e incluía codos y conexiones tipo T de los cuales se podía prescindir, por lo cual se decidió proseguir con la realización de la curva de demanda del sistema de transporte de vinagre para observar y analizar el comportamiento del mismo en un gráfica que relacione altura y caudal. Luego de programar en Excel las ecuaciones necesarias para obtener los datos de altura y caudal, se procedió a realizar la curva mencionada anteriormente. En la figura 8.1 se presenta la curva obtenida: 2500 Altura [m] 2000 1500 1000 500 0 0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 3 Caudal [m /s] Gráfica 8.1 Curva de demanda del sistema Al observar la gráfica número 8.1 se puede notar que el sistema no tiene capacidad de bombear gran cantidad de caudal para bajas alturas, lo que se traduce en pérdidas dinámicas de flujo importantes. 63 Al observar esto y saber con certeza que la bomba sí tenía la capacidad de bombear más caudal, se planteó la hipótesis de que la bomba no era la más adecuada para el sistema de transporte de vinagre. Para comprobar dicha hipótesis se procedió a comparar la curva de demanda del sistema con la curva de la bomba. Esto indicaría el caudal real con el que se debía estar transportando el vinagre desde los tanques de almacenamiento, hasta el Departamento de Salsas. La gráfica 8.2 muestra la intersección de las curvas. 800 700 600 Altura [m] 500 Sistema 400 Bomba 300 200 100 0 0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 3 Caudal [m /s] Gráfica 8.2 Curva de demanda del sistema vs. Curva característica de la bomba Al analizar la gráfica que representa las dos curvas se observó que el caudal teórico del sistema de vinagre es de 0, 56 l/s siendo este valor el doble al obtenido en las pruebas prácticas realizadas para medirlo. Esta variación en los valores del caudal se debe a las pérdidas de caudal generadas en pequeñas fugas presentes en los codos y conexiones tipo T del sistema de tuberías. También se atribuyen al efecto que tienen los filtros sobre el sistema, ya que a medida que aumenta el tiempo que pasan los filtros antes de ser cambiados, aumenta la cantidad de residuos dentro de ellos provocando así una disminución del caudal de vinagre al pasar por ellos. 64 En la gráfica también se pudo observar que la bomba que se tiene es una bomba con capacidad para manejar caudales grandes pero a poca altura, siendo esto contrario a lo que necesitaba el sistema. Al ser un sistema con grandes pérdidas, este necesita una bomba con capacidad de bombear a gran altura y menos caudal para satisfacer la curva de demanda del sistema de manera más eficiente. 8.2.3 Molienda Para el análisis de la etapa de molienda se procedió a medir el caudal manejado por el molino al procesar las diferentes salsas y adquirir, a través del fabricante, una estimación del caudal que puede ser manejado por el molino según las viscosidades de las diferentes salsas antes y después se haber sido procesadas por el mismo. El fabricante utilizó productos de viscosidad y características similares a las salsas para determinar el caudal aproximado que puede manejar el molino en condiciones normales de operación, es decir, presiones de entrada bajas. Esta suposición de presiones bajas es correcta para el sistema presente en la planta, ya que en ésta, la presión a la salida de la bomba de alimentación se encuentra en rangos normales, es decir, baja presión. El objetivo de esto fue comparar los resultados obtenidos a través de las mediciones y de las especificaciones del fabricante con el fin de verificar si el molino estaba trabajando de manera adecuada o, por el contrario, estaba trabajando por debajo de lo esperado como punto de operación según el tipo de producto que procesara. Los datos de caudales obtenidos el realizar las mediciones se encuentran entre 0,077 l/s y 0,1055 l/s lo cual es superior al valor mínimo de operación suministrado por el fabricante, 0,0611 l/s. Al realizar la comparación de los valores de caudales obtenidos, se pudo determinar que el molino está operando dentro del rango esperado y que no está presentando problemas de operación en cuanto a eficiencia. Con esto se elimina la hipótesis de que el molino tenga más capacidad de operación en comparación a la cual opera. 65 8.2.4 Cocción 8.2.4.1 Análisis de capacidad de producción de la caldera. Durante el estudio de la capacidad de la caldera, se procedió a determinar el vapor que ésta estaba generando. Este cálculo se realizó para varias salsas con el fin de obtener varios datos sobre el fuljo másico de vapor y así verificar que los datos obtenidos fueran los correctos. Al realizar los cálculos correspondientes se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla 8.1 Tabla 8.1 Resultados Flujo másico de vapor Flujo másico de vapor [Kg/s] Producto A 0,006617476 Prodcuto B 0,006617476 Producto C 0,007813829 Producto D 0,007220081 Producto E 0,006918798 Producto F 0,008575295 Producto G 0,009035273 Al observar la tabla 8.1, se aprecia que los resultados de flujo másico no son todos iguales, lo cual difiere del resultado a esperar. Ya al ser una caldera generando vapor, se esperaba que el flujo másico generado por ésta fuera siempre el mismo, ésta diferencia en los resultados se atribuye a que las propiedades de las salsas cambian a medida que la temperatura varía, lo cual fue un factor que no se tomó en cuenta durante los cálculos, ya que no se tenían los medios para hacerlo, como se explicó en el capitulo 7 sección 7.2.4.1. Otra razón por lo cual los flujos másicos de vapor obtenidos no fueron iguales, es las pérdidas de calor en la tubería utilizada para transportar el vapor desde la caldera hasta el departamento de salsas. Éstas pérdidas no se pudieron tomar en cuenta completamente ya que el recorrido seguido por la tubería no es visible en su totalidad y no se tiene en planos, siendo esto un problema al momento de calcular el valor real de las pérdidas de calor en las tuberías. 66 El estudio de la capacidad de la caldera se realizó con el fin de analizar si la caldera tenía capacidad de producir más vapor o si ya se encontraba en su condición máxima. Luego de obtener los resultados de flujo másico, se procedió a observar el proceso de cocción de las salsas, es decir, la manera como el preparador realizaba ésta tarea. Al realizar esto, se pudo observar que la llave de suministro de vapor a la marmita se abría completamente, lo que significa que los datos de flujo másicos obtenidos en las pruebas, es la máxima capacidad de vapor que la caldera puede producir. La producción de vapor de la caldera se comparo con la demanda desde el departamento ya que no fue posible compararlo con los datos del fabricante, debido a que los manuales son viejos y les falta información, y la caldera tiene más de 25 años de utilización y el quemador original fue cambiado por uno de menor capacidad. Con el fin de tener un número que reflejara el flujo másico de vapor de la caldera, se utilizaron los datos mostrados en la tabla número 8.1 para obtener un promedio de estos valores, hallando que el flujo másico de vapor producido por la caldera es de 0,007542 Kg/s. 67 9. ELABORACIÓN Y ESTUDIO DE PROPUESTAS En función de alcanzar los objetivos propuestos, se elaboró un análisis de los resultados obtenidos en el monitoreo de la eficiencia de las líneas de producción de salsas. A partir de dichos análisis, se elaboraron una serie de propuestas técnicas encaminadas a optimizar la correspondiente línea de producción, basadas en rediseños de los sistemas de vinagre y modificaciones en la línea, donde se focalizan las principales limitaciones que pueden ser corregidas. En los próximos puntos se explican de manera detallada las diferentes propuestas elaboradas, así como los beneficios que se obtendrían al implementarse las soluciones desarrolladas. 9.1 Sistema de transporte de vinagre El problema radica en que el caudal de suministro de vinagre de los tanques de almacenamiento al departamento de salsas se encontró bajo, por lo que el proceso de producción se retarda, siendo necesarias horas de extratiempo a fin de poder producir los volúmenes de salsa planificados. Como parte del estudio se graficaron las curvas de demanda del sistema contra la curva de operación de la bomba y se verificó una condición de bajo caudal. Se repitió el mismo análisis modificando la curva de demanda del sistema variando el diámetro de las tuberías y el diseño de las mismas, logrando un diseño que genere menos pérdidas utilizando menos accesorios y menor recorrido. Se obtuvieron tres curvas del sistema para diámetros de 40 mm, 50,8 mm (2”) y 76,2 mm (3”) de las tuberías y accesorios, y se pudo notar que las curvas de demanda correspondientes a cada diámetro interceptaban la curva de la bomba en mayores caudales de operación. Sin embargo, una modificación del sistema de tuberías a un diámetro de 40 mm no era viable debido que no es un diámetro comercial en tuberías PVC sanitarias. A continuación se presenta la gráfica que representa las curvas de demanda del sistema con los diferentes diámetros intersectadas con la curva de operación de la bomba. 68 400 Altura [m] 350 300 Curva de demanda del sitema actual 250 Curva de operación de la bomba 200 Curva de demanda del sistem a d=40 mm Curva de demanda del sitema d=50,8 mm Curva de demanda del sitema d=76,2 mm 150 100 50 0 0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 3 Caudal [m /s] Gráfica 9.1 Curva de demanda del sistema vs. Curva característica de la bomba utilizando deferentes diámetros La solución de 3” no resulta muy adecuada debido a que se transportarían mucho caudal de vinagre dentro de las tuberías, y en la línea reproducción no es necesario un caudal tan alto. En consecuencia, la propuesta apunta a una modificación del diámetro a uno de 2”, lo que permite un incremento en el caudal de suministro a 3,19 l/s, siendo éste un valor de caudal teórico al cual se le debe multiplicar un factor para obtener el valor real del mismo. Éste valor se determinó tomando en cuenta el efecto de los filtros en el sistema de transporte de vinagre, obteniendo un valor real de caudal de 0, 8 l/s. Al compararlo con el valor de caudal con la configuración original (0, 28 l/s) se puede observar una mejora de 285% en los tiempos de carga del vinagre para el procesamiento y producción de las distintas salsas de las líneas. A continuación se presenta una tabla comparativa donde se muestran los tiempos requeridos para 69 la carga de vinagre de diferentes productos con el caudal actual, y el tiempo que se necesitaría para esto con el nuevo sistema de tuberías: Tabla 9.1 Tiempos de carga de vinagre con diferentes caudales Tiempo requerido Tiempo requerido con caudal con caudal actual [min] propuesto [min] Producto A 16 5,5 Producto B 18 6 Producto C 18 6,5 Producto D 24 8 Producto E 29 10 Producto F 42 14 Con el fin de analizar las ventajas de realizar los cambios en el sistema de tuberías de transporte de vinagre, se estudió el consumo semanal de vinagre por parte del Departamento de Salsas. Semanalmente se utilizan 15000 Kg de vinagre, lo que se traduce en 15 m3 de vinagre. Con la configuración original y un caudal de 0,00028 m3/s se necesitaban 14,9 horas/semana para transportar esa cantidad de vinagre; con la configuración propuesta y un caudal del 0,0008 m3/s se necesitarían de 5,2 horas/semana para el transporte de vinagre, esto implica una disminución del 65% en cuanto al tiempo utilizado para transportar vinagre a los procesos de preparación de las diferentes salsas. Se debe destacar que los cambios propuestos para el sistema de vinagre no solo benefician a la línea de producción de salsas de ajos, sino a todas las salsas preparadas en el departamento, ya que el vinagre es uno de los ingredientes principales. Con la modificación propuesta para el sistema de tuberías se obtienen beneficios que se resumen en los siguientes puntos: - Reducción en los tiempos en la preparación de las salsas, lo que permite producir mayor volumen en el mismo tiempo. - Mejoras en los tiempos de las etapas de molienda y cocción, debido a que los tiempos del proceso son acumulativos, con se explicó en capítulos anteriores. 70 - Al producir más volumen en el tiempo, se reducen los costos de producción y se incrementan las ganancias por unidad. - Se reducen costos al disminuir las horas de extratiempo que se necesitarían para cumplir con la demanda de producción. En la figura número 9.1, se presenta una imagen de la hoja de cálculo de capacidad tomando en cuenta una reducción en el tiempo de carga de vinagre. Ésta reducción en el tiempo de carga se traduce en una disminución en el tiempo requerido por las diferentes salsas para completar la etapa de mezcla de cada una de ellas. Figura 9.1 Hoja de cálculo de capacidad con rediseño del sistema de vinagre 71 Al observar la imagen de la hoja de cálculo se puede notar que el porcentaje de capacidad de los equipos, y el tiempo promedio de estos disminuye. Los porcentajes de capacidad del molino y de la marmita variaron de 108,19% a 74,96% y de 159,28% a 116,04% respectivamente. Esto demuestra que utilizar un sistema de tuberías con un diámetro mayor y un diseño que genere menos pérdidas, traerá como resultado una mejora en el proceso de preparación de salsas, ya que no solo disminuye el tiempo de la etapa de mezcla, sino que también se logra una disminución en las etapas de molienda y cocción. Esto se puede notar al comparar el tiempo promedio anual de utilización del molino y de la marmita con el cambio en el sistema de vinagre, y sin éste cambio. Con el nuevo sistema de vinagre, el tiempo promedio anual de utilización de molino bajaría de 60,86 horas/semana a 42,17 horas/semana y el de la marmita de 79,85 horas/semana a 58,24 horas/ semana. En el anexo número 13.1 se especifican detalladamente los cambios propuestos para el sistema de tuberías de transporte de vinagre. 9.2 Molienda Luego de realizar el estudio detallado de la etapa de molienda, se pudo determinar que el caudal manejado por el molino para procesar las salsas, no es lo suficientemente alto, y aparte de esto, el molino no tiene capacidad para manejar un caudal más alto del actual. Al analizar esto se pudo ver que el molino es el cuello de botella más crítico de la línea de producción y está generando gran retraso en el proceso de preparación de salsas al igual que el sistema de transporte de vinagre. Con el fin de optimizar la etapa de molienda y reducir el tiempo de la preparación de las salsas, se estudió la opción de colocar otro molino en paralelo con el que se tiene actualmente. Dicho molino tendría la misma capacidad del actual, con esto se obtendría un caudal aproximadamente igual al doble del actual y se reduciría los tiempos del proceso de molienda, de las salsas que lo requieran, a la mitad aproximadamente. 72 Para verificar ésta suposición, se procedió a simular el proceso de preparación de salsas con dos molinos utilizando para esto la hoja de cálculo de capacidad. Al realizar la simulación se pudo ver cómo el porcentaje de utilización de la línea bajó, al igual que los promedios anuales de tiempo de utilización, y además de observó que los requerimientos semanales podrán ser cumplidos en su gran mayoría sin la necesidad de recurrir a horas extras para cumplirlos. A continuación, en la figura número 9.2, se presenta una imagen de la hoja de cálculo de capacidad tomando en cuenta el funcionamiento de dos molinos. Figura 9.2 Hoja de cálculo de capacidad con propuesta de molinos Al observar ésta figura se puede comparar con los resultados obtenidos, en cuanto a porcentaje y tiempo de utilización, en la hoja de cálculo de capacidad de la línea de producción original. Con la configuración de dos molinos en paralelo, el porcentaje de utilización del molino variaría de 108,19% a 43,56% y el de la marmita de 159,28% a 84,71%. Con esto también se logra reducir el tiempo promedio anual de utilización de la marmita 40,62 73 horas/semana lo que refleja que redistribuyendo los requerimientos de producción semanales, es posible que no se requieran horas extras ninguna semana para cumplirlos. La elección de colocar dos molinos de igual capacidad en paralelo y no un molino de mayor capacidad que el actual se debió a un análisis de costos de inversión, además de que si se colocaba un molino de mayor capacidad el molino actual podría quedar en desuso estando en muy buen estado. Actualmente, luego de que los productos son terminados, estos son colocados en tanques de almacenamiento mientras de desocupa la línea automática de envasado. Si al aumentar la capacidad de molienda se aumenta la cantidad de productos a preparar, se necesitará una mayor cantidad de tanques de almacenamiento para poder colocar las salsas terminadas antes de que estas pasen a la fase de envasado. Por esta razón, si se realiza la adición de un molino, se deberán colocar otros dos tanques de almacenamiento con el fin de evitar un colapso de la etapa de envasado de las salsas. Otra ventaja de lo explicado se vería reflejada en la línea de llenado industrial. Esto se debe a que, al tener mayor capacidad en la línea de preparación, se tendrá una preparación más continua disminuyendo el tiempo de paradas programadas para limpieza de equipos. Esto traería como beneficio una reducción en las horas extra semanales utilizadas para el llenado de las salsas producidas en dicha línea. 9.2.1 Análisis económico Para este análisis se procedió a calcular en cuánto tiempo se puede recuperar la inversión del molino, tomando en cuenta los dos tanques del almacenamiento. Para la realización de estos cálculos se utilizó como herramienta el programa Excel, basándose en las ecuaciones número 5.20 y 5.21 presentadas en el marco teórico. Los factores a tomar en cuenta para los cálculos son: inversión inicial, tasa de interés, años deseados para recuperar la inversión, ahorros y gastos. Como inversión inicial se tomó un valor de $30800. Esta cantidad representa el valor del molino más la nacionalización del mismo, ya que es importado, y el valor de los tanques 74 de almacenamiento los cuales son de acero inoxidable fabricados en el país. Como tasa de interés de utilizó 20%, este es un parámetro económico fijado por la empresa para todos los proyectos, basándose en los intereses de los bancos y riesgo país. Este análisis se realizó para un periodo de 5 años, ya que es el tiempo que las empresas prefieren en el momento de una inversión. Para el cálculo del ahorro a obtener anualmente con la colocación de otro molino, se tomaron en cuenta diversos factores, estos son: mano de obra directa (MOD) y gastos de fabrica (GF) donde se incluyen la mano de obra indirecta y servicios. Cuando se habla de mano de obra directa se refiere al preparador y a los operadores de la línea de llenado industrial, los cuales son cuatro (4), y cuando se nombra mano de obra indirecta, se refiere al supervisor del Departamento de Salsas y al mecánico encargado de los equipos utilizados. En los ahorros de MOD como base se tomó en cuenta las horas hombres anuales que se diminuyen con la colocación del molino. Estas horas se tradujeron en bolívares, tomando en cuenta el costo de cada una de ellas, la carga social relacionada y un posible ajuste salarial. Para el cálculo de los ahorros de GF, se utilizó el ahorro en los gastos actuales generados por las horas de extra tiempo del supervisor y del mecánico así como también los servicios utilizados durante los trabajos de extra tiempo. Para la aproximación de los gastos anuales producidos por la colocación del molino, se tomó en cuenta el impuesto sobre la renta, que es un 36% de la ganancia, es decir, un 36% de los ahorros obtenidos con la inversión. Al realizar los cálculos del valor actual neto (VAN) y de la tasa interna de retorno (TIR), se obtuvieron los siguientes resultados respectivamente: $9503 y 33%. Estos resultados representan un “proyecto viable” debido a que el VAN es positivo y el TIR, además de ser positivo, es mayor a la tasa de interés utilizada. En el anexo 13.2, se presentan en detalle los factores utilizados para la realización de estos cálculos. 75 9.3 Cocción Durante la elaboración de las propuestas, se analizó la posibilidad de colocar dos marmitas funcionando al mismo tiempo o una más grande que la actual, de manera que se pudieran cocinar los batchs completos sin la necesidad de realizarlo en varias etapas y reducir el tiempo de la etapa de cocción. Pero esto se realizó antes de determinar la capacidad de producción de vapor de la caldera, por lo cual se debió reconsiderar la propuesta debido a los resultados obtenidos durante el análisis de capacidad de la caldera. Al finalizar el estudio sobre la capacidad de la caldera se observó, como se explicó en el capítulo 8 sección 8.2.4.1, que la caldera está funcionando en su máxima capacidad, lo que implica que no puedo producir un flujo másico de vapor mayor al actual. Al obtener este resultado, se procedió a analizar la propuesta realizada y a elaborar nuevas propuestas. La primera propuesta, dos marmitas trabajando juntas, o una más grande, sigue siendo viable si lo que se quiere es evitar dividir los batchs y realizar la cocción del batch completo en una sola etapa, pero no es viable para obtener una disminución de tiempo. Esto se debe a que la caldera no puede producir más vapor que el actual, y este vapor deberá servir como fuente de calor para una masa de producto más grande (dos veces la masa actual) lo cual traerá como resultado que el tiempo para cocinar el batch completo sea igual al tiempo total requerido para cocinar las dos mitades del batch de producto, es decir, el tiempo será igual a la suma de los tiempo de cocción de cada una las partes en las que se divide el batch. Otra razón por la cual esta propuesta es recomendable, es por la reducción del tiempo en cuanto a trasporte de producto. Con la configuración actual, el producto que sale del molino, es transportado hacia la marmita hasta que ésta se llena, al ocurrir esto el producto que sigue saliendo del molino se transporta hasta un tanque donde se almacena, hasta que la mitad del batch que se encuentra en la marmita es cocida y ésta puede ser vaciada, y luego la otra mitad del batch que se encuentra en el tanque es transportada a la marmita para ser cocinada. En el proceso descrito se realizan tres transportes de productos, mientras que con las propuestas solo se realizarían dos transportes de productos, con lo que se podría reducir un poco el tiempo de cocción, que es lo que se busca. A continuación se presentan dos imágenes 76 donde la primera representa la configuración actual y la segunda presenta la configuración propuesta con dos marmitas. Figura 9.3 Esquemático de la configuración actual del área de cocción Figura 9.4 Esquemático de la configuración propuesta del área de cocción Lo explicado anteriormente se puede conseguir con dos marmitas de igual capacidad, es decir, la que se tiene actualmente y otra igual o con una marmita de mayor tamaño, dos veces la actual. Pero la mejor opción es la de colocar dos marmitas de igual capacidad. A continuación se explican las razones: 77 - Si una de las marmitas presenta una falla que la inhabilite, se tendría otra marmita disponible y no sería necesario parar la línea de producción por falta de marmita. - Se puede cocinar una salsas en una de las marmitas, marmita 1 por ejemplo, mientras otra salsa está en etapa de molienda ya que solo necesitaría tener al principio de la molienda una marmita lista, marmita 2, y la otra podría estar en etapa de higienización mientras procede a llenar de producto la marmita 2. - Se podrían cocinar dos salsas al mismo tiempo si se desea, tomando en cuenta que los batchs de cada salsa deberán ser divididos para ser cocinados en momentos diferentes. La razón más importante por la cual no se debe colocar una marmita más grande en vez de dos marmitas, es por la primera explicada, ya que, si ocurriese alguna falla, la línea de producción se pararía por falta de equipos, como sucede actualmente. Durante la realización de la pasantía se observó una situación que ejemplifica esto. En una de las semanas de producción, la marmita presentó una falla que la colocó fuera de funcionamiento, lo que generó que se dejaran de producir 6464 cajas de diferentes salsas, la cuales son cocinadas en dicha marmita. Estos representa grandes pérdidas de dinero, ya que se redujo el inventario de producto terminado afectando la disponibilidad de venta. Al observar esta situación se puede llegar a la conclusión de que lo más recomendado es agregar una marmita a la configuración actual, a pesar de que no se soluciona el problema de los tiempos de cocción, pero se tendría la posibilidad de cocinar dos salsas en paralelo. En la figura 9.5 se muestra una imagen de la hoja de cálculo de capacidad, tomando en cuenta las disminuciones de los tiempos requeridos en cada etapa, que se conseguirían con las propuestas explicadas en las secciones anteriores del presente capítulo. 78 Figura 9.5 Hoja de cálculo de capacidad con las diferentes propuestas En la figura número 9.5, se puede ver el cálculo de capacidad de la línea de preparación de salsas, utilizando dos molinos y el sistema de tuberías de vinagre propuesto. Se puede observar que el promedio de horas semanales de utilización es de 45,92 horas/semana lo cual se encuentra en el rango de las horas disponibles semanalmente para trabajar sin la necesidad de recurrir a horas extra y es menor al promedio obtenido con la configuración actual (67 horas/semana). De igual manera, los porcentajes de capacidad del molino y de la marmita estarían en 40,56% y 81,64% respectivamente. Estos porcentajes son significativamente menores en comparación con los actuales (108,19% del molino y 159,28% de la marmita). El fin de estas propuestas es cumplir con los requerimientos de producción disminuyendo las horas de extra tiempo, o eliminarlas si es posible. Una de las razones por la cual se desea disminuirlas es por lo establecido en la Ley del Trabajo. En dicha ley se enuncia que los operarios no deben trabajar más de 100 horas extras anualmente. En el caso de la 79 planta McCormick, esto se traduce en 300 horas extras anualmente ya que se tienen tres operarios encargados del área de preparación de salsas. Por esta razón se procedió a analizar la cantidad de horas utilizadas en extra tiempo con la configuración original de la línea de producción de salsas, y se comparó con las horas extra que se necesitarían para cumplir los requerimientos de producción con la configuración propuesta. En el primer caso, se determinó que se estaban necesitando 800 horas anuales de extra tiempo, lo cual excede por 500 horas lo establecido por la ley. En el segundo caso, se consiguió que solo serían necesarias 98 horas de extra tiempo anualmente, lo cual se encuentra dentro del rango de horas establecido por la ley. Además, estas horas pueden ser reducidas o eliminadas debido a que los requerimientos de producción pueden ser redistribuidos entre otras semanas, y eliminar el trabajo en horas extra logrando cero horas extra. Esto es posible ya que el promedio de horas de utilización semanal durante las 52 semanas del año está dentro del rango de horas disponibles semanales sin tomar en cuenta horas de extra tiempo. Esto demuestra que las propuestas traen más beneficios aparte de los que fueron señalados en secciones anteriores. A continuación se presentan los nuevos beneficios: - Cumplimiento de la Ley del Trabajo en cuanto a horas de producción en extra tiempo. - Capacidad de aumentar la producción, utilizando para esto horas de extra tiempo manteniéndose por debajo de las 300 horas al año. - Capacidad de cumplir requerimientos extra que se presenten fuera de los requerimientos de producción normales. - En caso de un crecimiento en la demandad de los productos, la línea tendrá la capacidad de cumplir con los requerimientos sin sobrepasar el límite de 300 horas de extra tiempo. 80 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 10.1 Conclusiones - La línea de producción de Salsas de Ajo no tiene capacidad física para cumplir los requerimientos actuales de producción, por lo tanto existe la necesidad de ampliar la capacidad línea. - El sistema de bombeo de vinagre es ineficiente debido a que la curva de demanda del sistema no es óptima para trabajar con las características de operación de la bomba. - La caldera no tiene capacidad para producir más vapor, ya que se encuentra en su punto máximo. - El molino era el punto crítico de la línea de producción debido a su incapacidad de trabajar con caudales más altos, generando gran retraso en la línea. - Modificando el sistema de tuberías de vinagre y el sistema de molienda, se reducen las horas extra de 800 h/año a 98 h/año. - Es necesario reducir el trabajo en horas extra para ajustarse a la Ley del Trabajo. - El proyecto de inversión de un molino y dos tanques de almacenamiento es viable, debido a que al evaluar la inversión se obtienen valores de VAN positivo y TIR positivo y mayor que la tasa de interés. - El caudal de bombeo de agua para la línea de preparación es bajo, lo que aumenta el tiempo de la etapa de mezcla en la preparación de salsas. 10.2 Recomendaciones - Modificar el sistema de transporte de vinagre, siguiendo el diseño recomendado en este estudio y aumentar el diámetro nominal de éstas de 1” a 2”. - Adquirir un molino de igual capacidad al actual para colocarlos en paralelo y aumentar la capacidad de la línea de producción. - Las bombas a colocar en antes y después de los molinos son de velocidad variable, determinar la velocidad más adecuada según el caudal y la viscosidad del fluido para evitar fallas en el sistema de molienda utilizando velocidades inadecuadas, lo cual puede generar fallas en los molinos. 81 - Analizar el sistema de bombeo de agua de la planta, y estudiar la posibilidad de la mejora del mismo. - Considerar la posibilidad de una inversión a futuro en cuanto a la caldera, ya que si la demanda aumenta, se necesitará producir más vapor para cumplir los requerimientos de producción sin aumentar en gran escala las horas de extratiempo. 82 11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1.- http://www.alfonzorivas.com 2.- Mataix, C. “Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas”. Oxford University Press México, S.A. México, pp. 13 (2001). 3.- White, F. “Fluids Mechanics”. McGraw-Hill- Internationals Editions. Singapur, pp.17-18 (1999). 4.- Muller, E. “Termodinámica Básica”. Equinoccio, Venezuela, pp. 94 (1991). 5.- Van Wylen, G. et al. “Fundamentos de Termodinámica”. LIMUSA WILEY, S.A. México, pp.133 (1999). 6.- Barreiro J. et al. “Operaciones de conservación de los alimentos por bajas temperaturas”. Equinoccio, Venezuela, pp.149-154 (2002). 7.- Incropera, F. et al. “Fundamentos de Transferencia de Calor”. Prentice Hall. México, pp.46 (1999). 8.- Incropera, F. et al. “Fundamentos de Transferencia de Calor”. Prentice Hall. México, pp. 50-51 (1999). 9.- Karen, M. et al. “Priciples of food science”. Marcel Dekker, Inc. Estados Unidos, pp. 32 (1975). 10.- Incropera, F. et al. “Fundamentos de Transferencia de Calor”. Prentice Hall. México, pp.12 (1999). 11.- Barreiro J. “Higiene y Saneamiento en el procesamiento de alimentos”. Equinoccio. Venezuela, pp.76-80 (1992). 12.- J.J. Keller & Associates, Inc. “Guía del empleado sobre seguridad de los alimentos”. Estados Unidos, pp. 91-93 (2000). 13.- J.J. Keller & Associates, Inc. “Guía del empleado sobre seguridad de los alimentos”. Estados Unidos, pp. 63-64 (2000). 14.- OneWorld. “J.D. Edwards: Manual del Empleado”. 15.- http://www.e-zest.net/scm.html 16.- Pereira J. “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela, pp.186-190 (1996). 83 12. BIBLIOGRAFÍA 1. Van Wylen, G.; Sonntag, R.; Borgnakke C. “Fundamentos de Termodinámica”. LIMUSA WILEY, S.A. México 1999. 2. Muller, E. “Termodinámica Básica”. Equinoccio, Venezuela 1991. 3. Mataix, C. “Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas”. Oxford University Press México, S.A. México 2001. 4. Potter, M.; Wiggert, D. “Mecánica de Fluidos”. Prentice Hall. México 1998. 5. White, F. “Fluids Mechanics”. McGraw-Hill- Internationals Editions. Singapur 1999. 6. Incropera, F.; DeWitt, D. “Fundamentos de Transferencia de Calor”. Prentice Hall. México 1999. 7. Barreiro J.; Sandoval A. “Operaciones de conservación de los alimentos por bajas temperaturas”. Equinoccio, Venezuela 2002. 8. Pereira J. “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela 1996. 9. J.J. Keller & Associates, Inc. “Guía del empleado sobre seguridad de los alimentos”. Estados Unidos 2000. 10. Barreiro J. “Higiene y Saneamiento en el procesamiento de alimentos”. Equinoccio. Venezuela 1992. 84 13. ANEXOS 13.1 Sistema de tuberías para el transporte de vinagre En ésta sección se explicará de manera detallada los cambios propuestos para las tuberías de vinagre. El primer paso a seguir fue rediseñar el recorrido de la tubería, tomando en cuenta que se debían utilizar la menor cantidad de codos y accesorios posibles de manera que las pérdidas generadas fueran menores. La tubería debe salir desde la bomba que se encuentra junto a los tanques de almacenamiento, hasta el Departamento de Salsas que se encuentra dos pisos por encima. El rediseño de las tuberías se hizo luego de haber tomado medidas y analizar los sitios por los cuales las tuberías podrían ser colocadas. Se siguió un recorrido parecido al de la configuración original, pero eliminando accesorios que no eran necesarios. El cambio más significativo se hizo en el Departamento de Salsas ya que se eliminó parte del recorrido que era innecesario y se reubicaron los filtros que forman parte del sistema de transporte de vinagre. La segunda parte del diseño, fue la elección del diámetro más favorable, para esto se realizaron las gráficas de demanda del sistema contra la curva de operación de la bomba utilizando diferentes diámetros como se explico en el capítulo 9 en la sección 9.1. Al realizar las graficas descritas, de procedió a analizar el caudal a obtener mas beneficioso y en esto se basó la elección del caudal, se eligió un caudal de 2” (50,8 mm). Luego de la elección del diámetro de la tubería, se procedió a verificar que la velocidad generada dentro del la tubería no superaría los 3 m/s, debido a que si se superara éste valor se estaría tratando de obtener un caudal muy grande dentro de una tubería de área pequeña lo cual puede generar vibraciones y desprendimientos, sobre todo en el área de los accesorios de la tubería. A continuación se presenta una tabla comparativa de la configuración original de las tuberías y la configuración propuesta. 85 Tabla 13.1 Comparación entre la configuración original y la propuesta 3 Caudal [m /s] Codos de 90° Codos de 45° Configuración Actual Ø 25,4 mm Propuesta tuberías PVC Ø 50,8 mm Anillos de Uniones tipo unión T Longitud total de tuberías [m] 0,00028 25 3 9 3 67 0,0008 12 3 5 3 53 El la tabla número tal, se puede observar la gran reducción en número de codos de 90°, de anillos de unión entre tramos de tuberías, y metros de tuberías necesarios para completar el recorrido. Con esto más el hecho de tener un diámetro más grande, se logra obtener un mayor caudal utilizando la bomba de la configuración actual. Otra modificación realizada al sistema de tuberías, son las llaves de paso utilizadas en los diferentes puntos de suministro de vinagre en el Departamento de Salsas. En a configuración original se utilizaban llaves PVC de paso rápido, las cuales no son recomendadas en la configuración propuesta por varias razones. La primera es que con las llaves de paso rápido se realizan cierres bruscos del paso de fluido, en este caso, se podría generar golpe de ariete en las tuberías ya que se tiene un mayor caudal. La segunda tiene que ver con la manera en que los preparadores miden la cantidad de vinagre que deben colocar en los tanques de mezcla. Ellos utilizan una regla de medición que colocan dentro del tanque, éste instrumento tiene marcada una altura que representa el punto máximo hasta donde se debe llenar de vinagre el tanque, este punto varia según la masa de vinagre requerida por cada salsa. Debido al bajo caudal obtenido con la configuración original, los preparadores observaban cuando el nivel de vinagre se aproximaba al punto máximo especificado y procedían a dirigirse al sitio donde se encuentra botón de accionamiento de la bomba el cual no está al lado del tanque de almacenamiento y luego se cerraba la llave de paso. Si se obtiene un caudal mayor, como es de esperarse con la configuración propuesta, es posible que mientras el preparador se dirige al botón de accionamiento de la bomba, ya se haya sobrepasado la cantidad de vinagre deseada. 86 Por estas razones se proponen colocar válvulas compuertas en los puntos de suministro de vinagre, de manera que se pueda cerrar el paso de vinagre de manera pausada e ir reduciendo el caudal de vinagre poco a poco, evitando medidas equivocadas en la masa de vinagre siguiendo el procedimiento de la configuración original. Adjunto se encuentra impreso el plano del diseño de las tuberías. 13.2 Análisis económico del molino En esta sección del proyecto se presentan en detalle los datos utilizados para los cálculos del Valor Actual Neto (VAN) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR). Como se explicó en la sección 9.2.1 del capítulo 9, para el cálculo de estos parámetros se necesitó saber el costo total de la inversión y los ahorros (Mano de Obra Directa y Gastos de Fábrica) y gastos (impuesto sobre la renta y depreciación del equipo) que ésta puede generar anualmente en un periodo de 5 años. En los cálculos de los ahorros por Manos de Obra Directa (MOD) se tomó en cuenta: sueldo del preparador en extra tiempo durante las horas ahorradas por la inversión, carga social asociada al sueldo mencionado, y ajuste salarial. El sueldo del preparador en extra tiempo es cuatro veces el sueldo en horas de trabajo normales y la carga social incluye: cuatro (4) meses de utilidades, veintitrés (23) días de vacaciones y cinco (5) días por mes de prestaciones. En los ahorros por MOD también se toma en cuenta: los sueldos de los cuatro operarios de la línea industrial en horas extras, carga social asociada y ajuste salarial. A través de la siguiente ecuación se cálculo éste valor: MOD = ( horasAhorr adas ) * ( SalsarioEx tratiempo ) * (C arg aSocial ) * ( AjusteSala rial ) * (Pr eparador + 4 * Operarios ) (13.1) El valor obtenido a través de la ecuación descrita estará en bolívares, por lo tanto debe ser divido entre 2150 Bs/$ ya que el análisis de inversión se hizo en dólares. A continuación se presenta una tabla donde se muestran los valores de los factores de la ecuación 13.1. 87 Tabla 13.2 Factores de MOD Preparador 1812,5 Horas-hombre ahorradas por año 1472 Operarios (4) 1970 576 Salario por hora en horario normal Carga social annual Salario por hora en extratiempo Ajuste Salarial Ahorro anual [$] 0,58 7250 1,25 9803,34884 0,58 2955 1,25 Ahorro annual total [$] 6254,15442 16057,50 Se puede observar en la tabla 13.2, que el ahorro anual en Mano de Obra Directa en de $16057,5. Para los cálculos de los ahorros de Gastos de Fábrica (GF) se tomaron en cuenta la Mano de Obra indirecta, que incluye salarios del supervisor y del mecánico en horas extras durantes los fines de semana y la carga social asociada a estos salarios, y los gastos por servicios. Solo se toman en cuenta los salarios del supervisor y del mecánico durante fines de semana debido a que existe la posibilidad que ellos trabajen durante extra tiempo en días de semana pero por otras áreas de trabajo del Departamento de Salsas que no incluyen el área de preparación. Los salarios del supervisor y del mecánico durante horas extras, es 1,5 veces su salario por hora en horario de trabajo normal y al igual que el caso de los preparadores, la carga social incluye: cuatro (4) meses de utilidades, veintitrés (23) días de vacaciones y cinco (5) días por mes de prestaciones. La ecuación presentada a continuación representa la manera de calcular los ahorros por Gastos de Fábrica. GF = ManoDeObraIndirecta + Servicios GF = (horasAhorradas) * ( SalsarioExtratiempo) * (C arg aSocial ) + Servicios (13.2) Al igual que el cálculo de los ahorros por Mano de Obra Directa, el valor obtenido en la fórmula estará en bolívares, por lo cual será dividido entre 2150 Bs/$ para hallar su valor en 88 dólares. A continuación se presenta una tabla donde se muestran los valores de la ecuación número 13.2, y el valor del ahorro anual en Gastos de Fábrica. Tabla 13.3 Factores de GF Supervisor Salario por hora en horario normal 5833,333333 Horashombre ahorradas por año 384 Mecánico 4166,666667 384 Carga social annual Salario por hora en extratiempo Ahorro annual [Bs] 0,58 8750 5308800 0,58 6250 3792000 Servicios 1649200,01 Ahorro anual total [$] 5000 En la tabla se puede ver que el ahorro anual en Gastos de Fábrica asociados a la inversión de molino, será de $5000 aproximadamente. Los gastos asociados a la inversión se encuentran en el reglón de Otros en los cálculos, y se les asocia el impuesto sobre la renta, el cual se calcula como el 36% de los ahorros obtenidos por la inversión. A continuación de presenta la ecuación con la cual se calculan los gastos. Gastos = ( MOD + GF ) * 36% (13.3) Una vez obtenidos los valores de los ingresos y egresos de la inversión, se procedió a calcular el VAN y el TIR de la misma para estudiar si el proyecto es viable o no. A continuación se presenta un tabla donde se muestran estos cálculos tomando los parámetros explicados anteriormente. 89 Tabla 13.4 Tabla de resultados Iop 20,00% VAN TIR 0 [$] - 30.800,00 $9.503,89 33% Ahorros MOD GF Otros Flujo [$] 1 [$] 13.476,80 2006 16.057,50 5.000,00 -7.580,70 13.476,80 2 [$] 13.476,80 2007 16.057,50 5.000,00 -7.580,70 13.476,80 3 [$] 13.476,80 2008 16.057,50 5.000,00 -7.580,70 13.476,80 4 [$] 13.476,80 2009 16.057,50 5.000,00 -7.580,70 13.476,80 5 [$] 13.476,80 2010 16.057,50 5.000,00 -7.580,70 13.476,80 Al observar la tabla 13.4 se detallar lo explicado en el capítulo 9 sección 9.2.1 sobre el análisis financiero de la inversión de molino para la línea de salsas. De puede determinar que el proyecto es viable debido a que el VAN muestra un valor positivo y el TIR además de ser un valor positivo, es mayor que la tasa de interés tomada para el proyecto (20%).