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Universidad Tecnológica de Querétaro Firmado digitalmente por Universidad Tecnológica de Querétaro Nombre de reconocimiento (DN): cn=Universidad Tecnológica de Querétaro, o=Universidad Tecnológica de Querétaro, ou, [email protected], c=MX Fecha: 2012.05.22 19:39:31 -05'00' UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO Nombre del proyecto: Reducción de SET UP para elaborar el cofre de la serie tractor TS Empresa: CNH de México, S.A. de C.V. Memoria Que como parte de los requisitos para obtener el título de INGENIERO EN PROCESOS Y OPERACIONALES INDUSTRIALES Presenta: Susana Vizcaya Cruz Asesor de la UTEQ Asesor de la Empresa M. en C. Luz María Hernández Zúñiga Ing. J. Salvador Medrano Hernández Santiago de Querétaro, Qro. Mayo 2012 Resumen El presente proyecto fue implementado en la planta de Tractores de CNH Industrial para el área de Formado y Soldadura donde se realizan operaciones de corte, doblez, estampado y soldadura, de partes de carrocería por medio de prensas de cortina de control numérico y manuales, prensas hidráulicas de 500 y 1200 toneladas. Cortes por medio de plasma y punzonado en robot y máquinas CNC, soldadura manual. Para el caso en particular se trabajó en la prensa GIGANT de 1200 toneladas con la finalidad de reducir el desperdicio por concepto de SET-UP (preparación de máquina) ya que esta prensa opera con 25 troqueles para la elaboración de los diferentes productos surgiendo la necesidad de trabajar con lotes pequeños por lo que se hizo énfasis en minimizar los costos de tiempo de preparación de máquina (que es considerado un desperdicio) lo cual determina que se realizarán mayor número de cambios de troqueles. Después de hacer el análisis correspondiente usando la matriz de desperdicios hasta denotar la problemática del mayor tiempo de cambios, se determinó que la metodología SMED apoyada en herramientas como: 5G, 5S, 5W+1H, 5 WHY´s, ECRS y PDCA minimizaría este desperdicio ya que dicha metodología es considerada una aproximación científica a la reducción drástica del tiempo de preparación para cambiar de un producto a otro y puede ser aplicada en cualquier empresa y en cualquier máquina. Después de haber sido concluido el proyecto se obtuvo un resultado mayor al planteado en el objetivo. 2 Abstract This project was implemented in CNH Industrial Tractors facilities on forming and welding area where cutting, bending, stamping and welding operations for bodywork are made, using CNC and manual presses, 500 and 1200 tons hydraulic presses, robotically and CNC machines plasma and punch cuttings and manual welding. For this particular case, has been worked on the “Gigant” 1200 tons press in order to reduce waste by way of SET-UP (machine preparation) because this press operates with 25 different production items dies having the necessity of working only with small portions of pieces, therefore the emphasis of this is cost reducing because machine time preparation (considered as a production waste) by dies interchangeability. After making the corresponding analysis using the matrix of waste to denote the problem of the major time of change it was determined that the methodology supported by tools such as SMED with: 5G, 5S, 5W+1H, 5 WHY, ECRS and PDCA minimize this waste as this methodology is considered a scientific approach to drastically reduce the preparation time to switch from one product to another and can be applied to any business and on any machine. After that done concluding this project was scored higher than proposed in the objective. 3 INDICE Resumen 2 Abstract 3 Índice 4 I. INTRODUCCIÓN 5 II. ANTECEDENTES 7 III. JUSTIFICACIÓN 26 IV. OBJETIVOS 27 V. ALCANCES 27 VI. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 28 VII. PLAN DE ACTIVIDADES 36 VIII. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 37 IX. DESARROLLO DEL PROYECTO 38 X. RESULTADOS OBTENIDOS 57 XI. ANÁLISIS DE RIESGOS 58 XII. CONCLUSIONES 58 XIII. RECOMENDACIONES 60 XIV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 61 4 I. Introducción CNH de México es una coinversión 50-50% de Grupo Quimmco y CNH Global, N.V. (subsidiaria del Grupo FIAT). * Grupo Quimmco es un Consorcio Industrial con sede en Monterrey, N.L., con compañías dedicadas a los sectores de maquinado de componentes automotrices, fundición, productos químicos y construcción. La compañía, a través de sus subsidiarias, fabrica sus productos en México y los vende en los mercados tanto nacional como de exportación. * CNH es una corporación perteneciente al Grupo italiano FIAT que sustenta importantes marcas de equipos agrícolas y de construcción, que pertenecen a su vez a las familias de marcas de Case y New Holland. La compañía es uno de los principales proveedores de tractores agrícolas en México. CNH de México (fig. 1) fabrica, ensambla, comercializa y distribuye tractores e implementos para el sector agrícola. Así mismo, es importador exclusivo de todos los equipos y maquinaria agrícola de CNH incluyendo las marcas New Holland y Case IH, fabricante exclusivo en México de los tractores New Holland e importador exclusivo de los equipos y maquinaria de construcción de casi todas las marcas de CNH. Los productos fabricados por la compañía incluyen tractores de tracción sencilla y doble tracción con rangos de potencia de 50 a 120 caballos principalmente, equipo forrajero, empacadoras, equipo de arado, segadoras y otros productos. CNH de México distribuye sus productos a través de una extensa red de distribuidores con la más amplia cobertura nacional. La compañía también exporta a más de 25 países alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, África y Asia. 5 Su planta de producción está ubicada en Querétaro y tiene alrededor de 1,500 empleados. New Holland es uno de los líderes de maquinaria agrícola en el mundo. Un liderazgo de la tecnología más avanzada, de la gama más completa, de la fiabilidad y de la potencia. Una posición que consolida a New Holland, en México, como líder en la mecanización agrícola. Una victoria basada en la confianza del cliente en New Holland y su Red de Concesionarios. Fig. 1 CNH de México El presente proyecto implementado en CNH de México, una empresa de clase mundial que posee unidades productoras competentes. Además de los productos terminados, manufactura sus propios componentes de maquinados, formado y soldadura, troquelados y pintura. El objetivo de la implementación de este proyecto consiste en aplicar técnicas que para el caso el enfoque será de la Ingeniería Industrial en lo que respecta a la productividad a través de la reducción de desperdicios sabiendo que hoy en día no es competitivo quien no cumple con: Calidad, producción, bajos costos, estándares, innovación y nuevos métodos de trabajo. Entre otros conceptos que hacen de la competitividad puntos de cuidado en la planeación a corto y largo plazo y de esta manera mantener la participación en el mercado. 6 II. Antecedentes CNH es líder mundial en la fabricación de maquinaria agrícola y de construcción con cerca de 11,600 distribuidores en 170 países (fig. 2), su ingreso neto se divide en tres rubros: maquinaria agrícola, maquina de construcción y servicios financieros (fig. 3). Fig. 2 Presencia mundial CNH SERVICIOS FINANCIEROS MAQUINARIA 9% DE CONSTRUCCIÓN 15% Ingresos Netos MAQUINARIA AGRICOLA 76% Fig. 3 Ingresos Netos 7 La presencia de CNH en el mercado y en el mundo es reconocida por los productos agrícolas y de construcción que ofrece, en la tabla 1 se muestra un listado de las series y modelos de tractores (ya que será sobre este producto donde se enfocará el presente proyecto) así como sus características técnicas de los cuales la planta CNH Industrial Querétaro se produce las series 10S, TT y TS en sus respectivos modelos. SERIE MODELO CARACTERÍSTICAS 10S Motores de 4 cilindros, nivel emisionado Tier 2. 5610 de 80 hp, AN.6610 de 1510 FWD 90 hp, Turbo. 7610 de 105 hp, Turbo. Mayor capacidad de enfriamiento y lubricación, menor mantenimiento, mayor durabilidad. TT Motor: 4 cilindros, AN, de 75 hp. Línea: Aerodinámica y cofre abatible. TT75 Puesto de operación: Semi-plataforma, con marco de seguridad, volante de TT3380F posiciones. Sistema Hidráulico, con Lift-O-Matic. TS6000 de 90 hp, Turbo. TS6020 de 110 hp, Turbo interenfriado.TS6030 de 120 hp, Turbo interenfriado. Eficientes y con menor consumo de combustible. TS6020 Mayor capacidad de enfriamiento y lubricación, menor mantenimiento, mayor durabilidad. Mayor par motor, excelente desempeño. Tanque de combustible TS6030 de 160 lts. TS6000 TS6000 Power Star TM7000 TM7000, de 138, 150, 165 y 180 hp. Potencia: 138-180 HP Versiones estándar: Doble tracción Con/Sin Cabina Motor: NEF 6 cilindros turbo cargado e interenfriado, de 220 hp, con sistema T7000 T 7000 - de inyección common rail y gestión de potencia Sistema Hidráulico de centro cerrado, con cajas de válvulas programables. Levante hidráulico con control 220 hp electro hidráulico Puesto del Operador: cabina con aire acondicionado. T8000 T8000 Potencia: 245 305 hp. Panel de instrumentos: Analógico Digital. Motor: NEF 6 cilindros turbo cargado e interenfriado, de 245 y 305 hp, con sistema de inyección common rail y gestión de potencia , Electro hidráulica. Sistema Hidráulico de centro cerrado, con cajas de válvulas programables. Puesto del Operador: cabina con aire acondicionado. Panel de instrumentos: Analógico Digital. Tabla 1 Series y modelos de tractores elaborados por CNH en el mundo. El objetivo de toda empresa es transformar la materia prima en un producto que satisfaga las expectativas del cliente, así como en el desarrollo de su personal CNH de México es una empresa que trabaja en la mejora continua a través del programa de WCM World Class Manufacturing (Manufactura de Clase mundial) que: Identifica y elimina desperdicios Implementa estándares 8 Involucra personal De tal manera que todos los empleados sean participes en este programa de cambio haciéndolo parte de sus labores cotidianas. El programa WCM World Class Manufacturing (Manufactura de Clase mundial) es aplicado en toda la planta bajo la guía de líderes que representan diferentes pilares, que precisan diferentes roles y responsabilidades siendo los principales miembros los mencionados a continuación: Director Define y valida actividades, provee recursos. Líder WCM Distribuye actividades, apoya a la dirección, desarrolla y promueve entrenamiento. Líderes de pilar Implementa actividades, capacita en técnicas de acuerdo a su pilar, notifica avances de planes. Gerentes Provee materiales humanos, materiales y financieros. Miembros de equipo del pilar Participan en las actividades de implementación y da seguimiento a las mismas, también es un facilitador. Trabajadores Participan activamente en la capacitación e implementación generando sugerencias. Esto en cuanto a la estructura organizacional se muestra la fig. 4 donde cada una de las áreas es un pilar que soporta el programa WCM World Class Manufacturing (Manufactura de Clase mundial) y teniendo como base la participación de su gente. 9 Director de Planta Líderes de Planta World Class Manufacturing Medio Ambiente Desarrollo de Personal Admón. Temprana Equipos y Producto Logística y Servicio al Cliente Calidad Mantenimiento Profesional Actividades Autónomas Mejora Enfocada Despliegue del Costo Seguridad ( Manufactura de Clase Mundial) Gente Involucrada y Comprometida Fig. 4 Estructura organizacional A continuación se muestra una descripción de la o las actividades que realiza cada uno de los pilares. Seguridad Participa activamente en la implementación cumplimiento, seguimiento y mejoras en cuanto a seguridad. Despliegue de costo Identifica las pérdidas, las registra y propone planes de mejora. Mejora Enfocada Trabaja con la metodología de KAIZEN (mejora continua) a partir de las sugerencias generadas y apoya en el desarrollo de las mejoras o proyectos participa eliminando actividades de NVAA (No Valor Agregado) y SET-UP preparación de máquina conocido también como metodología SMED cambios rápidos de modelo. 10 Actividades Autónomas Detecta anomalías en los equipos y fuentes contaminantes, lleva a cabo acciones para reducirlas o eliminarlas a través del conocimiento de la OPL ONE POINT LESSON (Lección de un punto). Mantenimiento Profesional Mantiene disponibles los equipos trabajando con mantenimientos preventivos y predictivo así como el cuidado y la mantención de los mismos para evitar paros por fallo o avería. Calidad Da seguimiento a los problemas de calidad y trabaja en la solución de los mismos. Logística y servicio al cliente Participa en la identificación de pérdidas de acuerdo al uso de materiales. Administración temprana de equipos y productos Resuelve problemas de acuerdo al desempeño de los equipos y trabaja en la adquisición de nuevos de ser necesario. Desarrollo de personal Participa en la capacitación del personal. Medio Ambiente Identifica y controla los aspectos ambientales. El sistema KAIZEN que tiene como objetivo primordial la eliminación de desperdicios mostrado en la tabla 2 sobre los cuales trabaja cada uno de los pilares, ya que son factores que generan improductividad y con lo que disminuye la rentabilidad del negocio. 11 DESPERDICIO COMENTARIO 101 AUSENTISMO TIEMPO PERDIDI POR AUSENTISMO O ENFERMEDAD HRS CAPCITACION TIEMPO DE MAQUINA Y/U OPERADOR GASTADO POR CAPACITACION Y REUNIONES DE EQUIPO HRS NVAA TIEMPO DESPERDICIADO EN : CAMINAR , DISTRAERSE, PLATICAR ,EXESO DE MOVIMIENTOS. HRS DESBALANCEO TIEMPO DE MAQUINA GASTADO DEBIDO A LA FALTA O EXESO DE RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN HRS 102 MANO DE OBRA 103 104 105 RETRABAJOS 106 DEFECTOS POR CALIDAD TIEMPO CONSUMIDO EN TRATR DE RECUPERAR UN MATERIAL O PRODUCTO TERMINADO CONDICION DE MATERIAL O PRODUCTO QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES Y QUE EN CONSECUENCIA GENERA INSPECCION O 107 INSPECCION TIEMPO GASTADO EN VERIFICAR QUE SEA UN PRODUCTO CONFORME (CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD) HRS 108 ORDEN Y LIMPIEZA TIEMPO GASTADO EN LIMPIAR EL AREA HRS ADMON DE MATERIALES TIERMPO UTILIZADO EN TERMINAR UN PRODUCTO FUERA DE LINEA POR FALTA DE MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS HRS MATERIAL MAQUINARIA 109 UTILIDADES CONDUCTOR DEL COSTO TIPO HRS HRS/PZA 201 TIEMPO DE MAQUINA PERDIDO POR EQUIPO PARO POR FALLA/ NO DISPONIBLE QUE REQUIERE SOPORTE AVERIA DEL PERSONAL DE MTTO HRS 202 SET-UP PREPARACION DE MAQUINA HRS TIRMPO DE PREPARACION DE LA MAQUINA GASTADO EN DIFERENTES CICCLOS DE PRODUCCIÓN 203 MICROPAROS 204 PERDIDA DE VELOCIDAD EQUIPO NO DISPONIBLE (MAX 10 MIN ) QUE NO REQUIERE SOPORTE DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. TIEMPO REQUERIDO PARA QUE LA MAQUINA PARA QUE DE ESTAR PARADA O EN LENTO MOVIMIENTO ALCANCE LA VELOCIDAD NORMAL DE OPERACIÓN 205 MTTO AUTONOMO TIEMPO GASTADO SEGÚN EL PLAN DE MTTO AUTONOMO (EQUIPO PARADO) HRS 206 MTTO PLANEADO TIEMPO DE MAQUINA PERDIDO POR LA EJECUCION DEL MTTO PLANEADO. HRS 301 DESECHO 302 FALTA DE MATERIAL INDIRECTO MATERIAL O PRODUCTO SEMITERMINADO FUERA DE ESPECIFICACION IMPOSIBLE DE RECUPERAR TIEMPO DE MAQUINA PERDIDO RELACIONADO A LA CARENCIA DE HERRAMIENTAS O MATERIAL AUXILIAR. CONSUMIBLES. 303 FALTA DE MATERIAL DIRECTO TIEMPO DE PARO RELACIONADO A LA FALTA DE MATERIALES DIRECTOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCION. HRS 304 USO INADECUADO DE MATERIAL DEIRECTO CONSUMO EXESIVO O MAL USO DE MATE RIAL INDIRECTO PZAS, KG, LITRO, ETC 401 ELECTRICIDAD PERDIDA O MAL USO DE ELECTRICIDAD HRS 402 AGUA PERDIDA MAL USO O FALTA DE AGUA HRS 403 GAS PERDIDA O MAL USO O FALTA DE GAS HRS HRS HRS HRS HRS Tabla 2 Clasificación de tiempos muertos y pérdidas 12 A partir del registro de información de los desperdicios (ver tabla 2) que se hace a través de los reportes de producción se genera la matriz del cost deployment (costo de desarrollo) en la que se plasma la relación de los desperdicios generados por área medido monetariamente, mostrando las áreas que tienen mayor desperdicio como se muestra en la tabla 3 que para el caso particular corresponde al octavo CD (cost deployment que se elabora semestralmente) generado en el periodo ENE-JUN 2011, como la fig. 5 que muestra el concentrado a nivel planta según el desperdicio. DEPARTAMENTO 1310 (MAQUINADOS MAYORES) 1610 (POWER TRAIN ENSAMBLE) 1210 (PINTURA NUEVO) 1810 (IMPLEMENTOS) 1410 (ESTAMPADO Y FORMADO) 1710 (LINEA FINAL) 1220 (PINTURA VIEJO) 1320 (MAQUINADOS GENERALES) 1820 (HABILITADO) 1230 (PINTURA CHASIS) 1240 (PINTURA IMPLEMENTOS) 109 103 206 201 ADMINISTRACISN DE MATLS. NO VALOR AGREGADO $$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ 202 304 400 106 204 203 302 USO EXCESIVO MATL.INDIRE UTILITIES DEFECTOS DE CALIDAD PERDIDA DE VELOCIDAD MICROPAROS FALTA DE MAT.INDIRECTO $$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$ $$$ $$$ $$$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$ $$ $$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ PARO POR PREPARACION MNTTO.PROFES.PLA AVERIA/FALLA DE MAQUINA NEADO 13 108 101 102 LIMPIEZA AUSENTISMO CAPACITACION Para identificar la problemática se elabora una estratificación que consiste en mostrar el concentrado del costo de los desperdicios total planta en la matriz del CD Cost deployment (Costo de desarrollo) de la que se genera un Pareto como se muestra en la fig. 5, donde cada pilar según corresponda resolverán según los problemas según la incidencia para el caso particular al pilar de FI Focus Improvement (Mejora Enfocada) de acuerdo a la descripción de las actividades que realiza cada pilar como se había mencionado anteriormente (en la descripción de actividades por pilar) por lo tanto para el pilar de FI Focus Improvement (Mejora enfocada) Trabajará en el desperdicio de preparación de máquina. $12,000,000.0 $10,000,000.0 $8,000,000.0 $6,000,000.0 $4,000,000.0 $2,000,000.0 Fig. 5 Representación de desperdicios a nivel planta 14 0TROS AUSENTISMO LIMPIEZA DEFECTOS DE CALIDAD UTILITIES USO EXCESIVO MATL.INDIRE PREPARACION DE MAQUINA PARO POR AVERIA/FALLA MNTTO.PROFES.PLANEADO NO VALOR AGREGADO ADMINISTRACISN DE MATLS. $- En el segundo nivel de la estratificación de acuerdo al desperdicio que le corresponde trabajar al pilar como se identificó en el primer nivel se identifican ahora las áreas que tengan mayor incidencia por PREPARACIÓN DE MÁQUINA como lo muestra la fig. 6. Se puede observar que el área con mayor incidencia es pintura nuevo en el que se trabajaba ya en un proyecto, por lo que se procedió a trabajar en la siguiente barra que corresponde al área de formado y estampado (fig.8 lay out del área). $450,000.00 $400,000.00 $350,000.00 $300,000.00 $250,000.00 $200,000.00 $150,000.00 $100,000.00 $50,000.00 Fig. 6 Preparación de Máquina por área 15 1240 (PINTURA IMPLEMENTOS) 1230 (PINTURA CHASIS) 1710 (LINEA FINAL) 1610 (POWER TRAIN ENSAMBLE) 1820 (HABILITADO) 1310 (MAQUINADOS MAYORES) 1220 (PINTURA VIEJO) 1320 (MAQUINADOS GENERALES) 1810 (IMPLEMENTOS) 1410 (ESTAMPADO Y FORMADO) 1210 (PINTURA NUEVO) $- Para ubicar la parte del proceso en la que se está trabajando se muestra el siguiente esquema (fig. 7) que es un diagrama de proceso de producto terminado que para el caso es el tractor y a continuación la descripción de la actividad que corresponde a cada una de las áreas correspondientes. Fig. 7 Diagrama de proceso de producto terminado 1.- Almacén de fundición: Almacena partes que suministran proveedores nacionales e importados, de acuerdo con los niveles de inventario definidos. 2.- Almacén de materia prima: Almacena materias primas como láminas, tubulares, redondos y placas de proveeduría nacional e importada de aceros con los niveles de inventarios definidos. 3.- Almacén General: Almacena partes que suministran proveedores nacionales y extranjeros (partes misceláneas) de acuerdo con los niveles de inventario definidos. 4.- Almacén de llantas y rims: 16 Almacena las llantas y rims para los diferentes tipos de tractores de acuerdo a los inventarios definidos. 5.- Mandelli: Maquinado de partes principales del motor hechas de fundición gris y el corte en centros de maquinados CNC. 6.- Maquinados: Se realizan operaciones de corte de viruta de los siguientes materiales, placas, tubos, redondos y fundiciones para los siguientes tipos de maquinaria, tornos cnc, taladros, centros de maquinado CNC, dobladoras de tubo CNC, y soldadura manual. 7.- Habilitado: Se habilita material para el área de maquinados generales con pantógrafos, se usan sierras cintas, hay granalladora para limpieza del material, también se fabrican los rops, compact rops y marcos de seguridad para el tractor se usan maquinas dobladoras y soldadura. 8.- Formado: Se realizan operaciones de corte, doblez, estampado y soldadura, de partes de carrocería por medio de prensas de cortina de control numérico y manuales, prensas hidráulicas de 500 y 1200 ton. Cortes por medio de plasma y punzonado en robot y máquinas CNC, soldadura manual. 9.-Implementos: Se habilita material en máquinas cnc y se limpia material en granalladora, posteriormente se suelda y se envía a pintura, para después ensamblarse. 10.-Ensamble de llantas y rims: Se realiza el ensamble de los juegos de llantas y rims delanteros y traseros. 11.- Power Train: Se inicia la operación de ensamble del tractor, iniciando por el chasis obteniendo partes del área de maquinados y almacén por medio de celdas de manufactura. 12.- Sistema de Pintura Chasis: Sistema transportador a piso de 3 etapas. Fosfato desengrase. 17 Enjuague de agua. Sello orgánico. Horno de secado. Cabina de aplicación con sistema electrostático asistido. Horno de curado 30 minutos 80° c. 13.- Sistema de Pintura Viejo: Sistema monorriel. Desengrase producto alcalino y aditivo mayor concentración 10 – 14 gr/lt. Enjuague con agua normal. Activación con sales de titanio. Fosfato de zinc. Enjuague con agua DI. Sello orgánico. Enjuague con agua DI. Horno de secado 3 minutos 105° c. Sistema de aplicación primario. Cabina primario por aspersión convencional. Cabina esmalte. Horno de curado 20 minutos 130° c. 14.- Sistema de Pintura de Nuevo: Sistema power & free 5 cadenas de 8 etapas. Boiler calienta las etapas 1, 2, 5. Pre desengrase producto alcalino y aditivo de 5 – 9 gr/lt. Desengrase producto alcalino y aditivo mayor concentración 10 – 14 gr/lt. Enjuague con agua normal. Activación con sales de titanio. Fosfato de zinc. Enjuague con agua DI. Sello orgánico. Enjuague con agua DI. 18 E-coat cataforético primer epóxico. Horno e-coat 20 minutos a 170° c. Baja a cabina de pintura pistolas electrostáticas 8 colores. Horno de esmalte 20 minutos 130° c. 15.- Nave de Componentes: Área destinada para la Manufactura de Componentes para mini cargadores (Mecanismos de montaje completo, partes del mecanismo de montaje, enganche, eslabones, ejes, buckets, etc.). 16.- Ensamble: Se continúa con la operación de ensamble del tractor, ya con el chasis pintado, obteniendo partes de los sistemas de pintura, almacén y Ensamble de llantas. 17.-Ensamble chopper: Se realiza el ensamble obteniendo las partes pintadas provenientes del área de implementos en una celda de manufactura. 18.-Embarque Chopper: Se prepara el producto terminado sobre su tarima de madera y flejado acompañado con su kit de refacciones. 19.-Embarque Buckets: Se prepara el producto terminado en racks para su envío. 20.- Embarque Tractores: Se prepara el producto terminado según el destino. 21.- Embarque Componentes: Se prepara el producto terminado por juego para su envío.envío. 19 LAY OUT DEL AREA FORMADO Y ESTAMPADO Fig. 8 Lay out del área de formado y estampado 20 En el tercer nivel de estratificación se muestra por agrupación de máquinas del área de formado y estampado donde el grupo de prensas es el más representativo en cuando al costo por preparación de máquina como lo muestra la fig. 9. 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 ROBOT PULIDO SOLDADURA CORTE PRENSA 0 Fig. 9 Preparación de máquina por clasificación de equipos 21 En el cuarto nivel de estratificación se identifica cuál de las prensas de la agrupación es la que genera mayor desperdicio por preparación de máquina y se define que la prensa FSMEP2 es la prensa Gigant de 1200 toneladas (fig.10) en la que se elaboran 29 productos. Cabe mencionar que para elaborar cada uno se utiliza un troquel diferente, lo que lleva corroborar que es una problemática ya que al manejar lotes pequeños y cambios constantes se tienen cambios frecuentes, en la fig. 11 se puede observar el lay out de la prensa Gigant 1200 toneladas y el respectivo acomodo de los troqueles que se utilizan para la elaboración de productos. $120,000.00 $100,000.00 $80,000.00 $60,000.00 $40,000.00 $20,000.00 $- 22 FSD-(FSTDD1T) FSEMP1-(FSEMP1BU) FSCPL1-(FSCPL1T) FSD-(FSTDD2T) FSEMP1-(FSEMP1T) FSEMP2-(FSEMP2) Fig. 10 Preparación de máquina por prensas Fig. 11 Lay out de Prensa Gigant 1200 toneladas y Troqueles El último nivel de estratificación (fig.12) concluye y muestra el TIEMPO (en hrs) de cambio de herramental para elaborar el cofre de la operación de doblez lateral, delantero y trasero de la serie TS (fig.13) en la prensa Gigant 1200 (fig. 14) siendo el más alto eleva los costos por este concepto también nombrado en CNH como SET UP (fig. 15). 55.0 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 51.8 15.8 15.8 15.8 12.7 12.0 9.0 6.3 5.6 4.5 Fig. 12 Tiempo de SET UP por operación 23 1.5 0.3 Fig. 13 Doblez lateral, delantero y trasero de cofre Fig. 14 Prensa Gigant 1200 toneladas 24 Fig. 15 Herramentación de troquel 25 III. Justificación La importancia de mejorar el tiempo de disponibilidad de un equipo impacta directamente en el ahorro de un desperdicio ya que es un factor que hace más rentable y productivo al negocio, razón por la cual es considerada una problemática tal como se mostró en el capítulo II con la estratificación ya que por concepto de preparación de máquina en la prensa GIGANT de 1200 toneladas generó un costo de más de 100,000 en el periodo del 8vo CD cost deployment (costo de desarrollo) en el periodo de Ene- Jun. 2011. De esta manera se hace énfasis en la importancia de los beneficios que se obtendrán a partir de la reducción de preparación de máquina o SET-UP implementando la metodología SMED (Single Minute Exchange of Die) que apuesta no sólo a reducir los tiempos de preparación sino también tiempo de reparación así pues a mayor disponibilidad los resultados se verán reflejados en el nivel de cumplimiento en tiempo y forma para cubrir con los requerimientos y por otra parte facilitar el trabajo de sus operadores desde el punto de vista ergonómico para elevar su calidad de vida, así es como partiendo del “desarrollo e innovación de sistemas de manufactura a través de la dirección de proyectos se considera la importancia de los requerimientos del cliente, estándares de calidad, ergonomía, seguridad y ecología para lograr la competitividad y rentabilidad de la organización con enfoque globalizado”. (Competencia específica de ingeniería en procesos y operaciones industriales). 26 IV. Objetivos Para establecer el nivel de mejora esperada se planteo el objetivo en base al criterio de CNH y de acuerdo a la metodología SMART. Reducir el tiempo de SET-UP (preparación de máquina) en el proceso de elaboración de cofre en la prensa GIGANT de 1200 toneladas un 30% de 128.5 min a 89.9 min en un periodo de 3 meses. V. Alcances Aplicable al área de producción identificada de formado y estampado y a cualquiera que tenga preparación de máquinas donde pueda ser aplicable la metodología SMED para la definición de las características del proceso hasta la aprobación. A las áreas definidas en la estratificación global a nivel planta, local por área y específica (por causas y equipos) que fue elaborada en base a registros. Así también haciendo inclusión de las áreas de soporte que para el caso apliquen como son: Calidad, Mantenimiento y Logística. 27 VI. Fundamentación Teórica La manufactura esbelta es una gama de herramientas de apoyo en la eliminación de operaciones que no agregan valor a un producto, servicio ó proceso. El japonés Shigeo Shingo, William Eduard Deming, Taiichi Ohno son los pioneros reconocidos por sentar las bases del Sistema de Producción Toyota, dando origen del enfoque de producción just-in-time JIT (Justo a Tiempo). Su aporte al management (Gestión del sistema de producción) fue rico en calidad y cantidad. Dos temas se destacan: Zero Quality Control, el sistema de trabajo producir sin ningún defecto, y SMED Single Minute Exchange of Dies (Cambios de herramental en menos de diez minutos), el sistema de reducción de los tiempos de preparación de las máquinas. El sistema de manufactura es una filosofía que se basa en: Eliminación de desperdicios. Kaizen (Mejora Continua) Productividad y Calidad El sistema de manufactura esbelta auxilia a las compañías en la reducción de los costos, mejorando los procesos y eliminando los desperdicios, proporcionando herramientas para a las compañías para que estas sean competitivas en el mercado global, algunos de los beneficio de trabajar con el sistema de Manufactura Esbelta son: Reducción en los costos de producción. Reducción de inventarios. Reducción de Lead time (tiempo de entrega) Mejor Calidad. Disminución de desperdicios. Sobreproducción Tiempo de espera Movimientos innecesarios 28 Sobre proceso Inventarios Transporte Defectos Una manera de contrarrestarlos se muestra en la tabla 4. DESPERDICIO FORMA DE ELIMINARLOS SOBREPRODUCCION Reducir tiempos de preparación sincronizando cantidades y tiempos entre procesos. ESPERA Sincronizar flujos, balancear cargas de trabajo TRANSPORTE Distribuir localizaciones PROCESO Hacer analisis de operaciones para ver cuales pueden ser eliminadas,combinadas simplificadas o reacomodadas INVENTARIOS Minimizar tiempos de respuesta MOVIMIENTOS INNESESARIOS A partir de un estudio de movimientos DEFECTOS No aceptar, no producir y no enviar defectos, auxiliando de las diferentes metodologías y herramientas de calidad. Tabla 4 Eliminar o minimizar los desperdicios. (Manual APS Autoliv Production System (Sistema de Producción de Autoliv)) El método de JIT Just in Time (justo a tiempo) es un sistema de organización de la producción que permite aumentar la productividad y reducir los costos a partir de diferentes técnicas desarrolladas, basado en la premisa producir lo que se necesita, cuando se necesita y en la cantidad que se necesita. La producción JIT es simultáneamente una filosofía y un sistema integrado de gestión de la producción, que evolucionó lentamente a través de un proceso de prueba y error a lo largo de un período de más de quince años. En las fábricas japonesas se estableció un ambiente adecuado para esta evolución desde el momento en que dio a sus empleados la orden de que “eliminaran el desperdicio”. El desperdicio puede definirse como "cualquier cosa distinta de la 29 cantidad mínima de equipamiento, materiales, partes, espacio y tiempo, que sea absolutamente esencial para añadir valor al producto" (Suzaki, 1985). La filosofía JIT comprende muchos conceptos y por ende los resultados se pretende sean mejores para negociar. Los principios básicos de la filosofía son: Deberá eliminarse cualquier desperdicio es decir, cualquiera que no agregue valor al producto o servicio. Valor es considerado aquel que aumenta la utilidad del producto o servicio o reduce el costo para el cliente. El JIT es un viaje interminable que siempre se da por etapas y siempre vale la pena implementar. El inventario es un desperdicio que oculta problemas que deberían ser resueltos en lugar de disimularlos, este se puede eliminar de forma gradual retirando pequeñas cantidades administrando el sistema. Las definiciones que tienen los clientes con respecto a la calidad, así como los criterios para evaluar el producto deben guiar al diseño y al sistema de fabricación. La flexibilidad en la producción, hace referencia la respuesta rápida de las solicitudes de entregas, cambios de diseño, cambios de cantidades y es indispensable mantener la calidad y el bajo costo. Se requiere esfuerzo en equipo para alcanzar la capacidad de fabricación con clase mundial. El empleado que realiza una actividad es la mejor fuente de sugerencias, por lo tanto es importante aprovechar la capacidad de los trabajadores. El JIT es un método muy ecléctico ya que incluye ideas muy antiguas y también algunas nuevas, depende de conceptos básicos y muchas disciplinas como estadística, ingeniería industrial, administración de la producción. Descubrir que funciona y porque trabaja implica estudiar las operaciones de la planta. La metodología JIT comprende lo siguiente: a) Reducción de tiempos de preparación para lograr menores lotes de producción 30 b) Mayor uso de procesos de flujo secuencial c) Procurar trabajadores multifuncionales d) Aumento de la flexibilidad del equipo y de la capacidad e) Incremento del mantenimiento preventivo f) Relaciones a largo plazo con los proveedores g) Entregas frecuente y mejor apoyo técnico por parte de proveedores h) Programas que incluyen a los trabajadores, tal como los círculos de calidad i) SPC j) Análisis de causa efecto Fogarty, Blackstone,Hoffmann. (2005). El Método de justo a tiempo (JIT) Administración de la producción e inventarios (2da Edición) KAIZEN KAIZEN es hoy una palabra muy relevante en varios idiomas, ya que se trata de la filosofía asociada al sistema de producción Toyota, empresa fabricante de vehículos de origen japonés. Teniendo como premisa la frase: “¡Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy!” donde es mayor el valor agregado y menor el desperdicio, es la base de la milenaria filosofía Kaizen, y su significado es que siempre es posible hacer mejor las cosas, desarrollada como una estrategia de mejora de la calidad en los años 50. El concepto tiene objeto que no solo la compañía sino las personas que trabajan en ella estén bien y que así la empresa sea impulsada con herramientas organizativas para buscar tener mejores resultados a un bajo costo impulsando así el trabajo en equipo. Villaseñor Contreras Alberto, Galindo Cota Edbe. Conceptos y reglas de Lean Manufacturing. 2da Ed. México Limusa 2008 31 SMED (Single Minute Exchange of Die) Cambios rápidos dentro de un proceso Set up Definido como: El tiempo que transcurre entre la última y la primera pieza buena en un cambio modelo. El Sistema SMED es una aproximación científica a la reducción drástica del tiempo de preparación para cambiar de un producto a otro y puede ser aplicado en cualquier empresa y en cualquier máquina, lo cual puede mejorar sustancialmente las ventajas competitivas con lo que se puede producir una variedad de productos a costos menores basado en el concepto de lotes pequeños entregas continuas, haciendo cambios de un pedido a otro con mínima demora, responder rápidamente a la demanda, incremento en la capacidad y disponibilidad del equipo. El SMED como herramienta da oportunidad de actuar con mayor impacto en la estación de trabajo como se muestra en la fig.16. Diseño de producto 5% En equipo 10% Herramienta s5% Organizar la estación de trabajo 80% Fig. 16 Oportunidades de aplicación de SMED. Los pasos básicos a seguir para mejora un cambio rápido en base al PDCA (PLAN planear, DO hacer, CHECK verificar, ACT actuar) son los siguientes (fig. 17): 32 Fig.17 Metodología SMED 1. Documentar los elementos actuales del cambio consiste en: Documentar los elementos Determinar tiempos Registrar información Definir datos de arranque y establecer objetivos claros de mejora 2. Separar actividades en internas y externas Las actividades internas son aquellas que suceden mientras la máquina esta parada. Las actividades externas son aquellas que pueden hacerse mientras la máquina está trabajando. 3. Llevar una actividad interna a externa Consiste en definir elementos que pueden hacerse mientras la maquina está trabajando. 4. Identificar actividades paralelas Este punto hace referencia a actividades independientes, pero que pueden hacerse de manera simultánea. 5. Simplificar actividades internas y externas 33 Aquí se aplicaran mejoras a aquéllas actividades que no se pueden eliminar y que no precisamente agregan valor al producto, simplificando. 6. Elaborar y ejecutar el plan Consiste en probar el procedimiento. 7. Validar el procedimiento y verificar resultados Hacer un comparativo entre los datos registrados en el punto uno para comprobar la eficacia de la metodología. 8. Documentar nuevo procedimiento Para tener clara la nueva metodología también se habrá de entrenar a los operadores en este. Una de las ventajas más importantes de reducir los tiempos de preparación a cifras de un sólo dígito, es que la empresa puede pasar de trabajar contra almacén a fabricar bajo pedido. Dado que para algunas fábricas la inversión en el inventario de producto acabado es el mayor activo, su conversión en efectivo puede servir para financiar otras inversiones o reducir deudas. El SMED es sin lugar a dudas un concepto de alta innovación generado por los japoneses dentro del ámbito de la ingeniería industrial de esta forma: Se reducen lotes de producción Mejora la calidad Se incrementa la capacidad Se tiene mayor disponibilidad del equipo Se tiene mejor respuesta a la demanda Incrementa la flexibilidad Incrementa los beneficios económicos Sin lugar a dudas las actividades de Organización-Orden-Limpieza- Estandarización y Disciplina son esenciales y fundamentales para una eficaz puesta en funcionamiento del sistema SMED. El poder encontrar rápidamente las herramientas, el disponer de todos los equipos y lugar de trabajo en estado de limpieza, y el disponer de elementos visuales que 34 permitan el mejor ajuste, son beneficios que trae consigo la aplicación sistemática de las 5 “S”. Palabras en japonés que describen una metodología para organizar el lugar de trabajo, estas son 5 palabras que inicias con la letra”S”. 1. Seiri Identificar lo que necesario de lo innecesario. 2. Seiton Asignar un lugar para cada cosa y colocar cada cosa en su lugar. 3. Seiso Hacer limpieza 4. Seiketsu Estandarizar los métodos de trabajo 5. Shitsuke Disciplinar repitiendo las primeras 4 ´S Villaseñor Contreras Alberto, Galindo Cota Edbe. Conceptos y reglas de Lean Manufacturing. 2da Ed. México Limusa 2008 Manual Fiat SMED 35 VII. Plan de actividades El presente plan de actividades de planeo en 10 etapas de acuerdo a la secuencia en la que se llena el formato de MK (Mayor Kaizen). PLAN DE TRABAJO Vacaciones P R OC ACTIVIDAD Paro y arranque de planta Avance Programado Avance Real NOVIEMBRE DICIEMBRE 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ENERO 1 2 3 FEBRERO 4 5 6 7 MARZO 8 9 AB 10 11 12 13 RESPONSABLE ARGUMENTOS (RECABACION DATOS) P R Practiante EQUIPO DE TRABAJO P R Practiante PLAN DE TRABAJO P R Practiante DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA (PASO 1 PDCA) P R Equipo de Trabajo 5 ESTUDIAR SIS. DE PROCESOS METODOLOGIA DE LOS 8 PASOS SMED (PASO 2 PDCA) P R Equipo de Trabajo 6 DEFINICION DE OBJETIVOS (PASO 3PDCA) P R Equipo de Trabajo 7 ANALISIS DE CAUSAS PASO 4 PDCA (PASO 1,2,3,4,5 DE METODOLOGIA SMED) formato ECRS P R Practiante 8 ELABORAR PLAN ACCIONES Y CONTRAMEDIDAS PASO 5 PDCA (PASO 6 SMED) formato ECRS P Practiante 9 VALIDACION DE RESULTADOS PASO 6 PDCA (PASO 7 SMED) formato ECRS R DOCUMENTAR NUEVO PROCEDIMIENTO EN HOJA DE TRABAJO PASO 8 SMED) R 1 2 3 4 10 R Practiante P Practiante P Fig. 18 Plan General de actividades 36 VIII. Recursos Materiales y Humanos ETAPAS RECURSOS MATERIALES RECURSOS HUMANOS 1 ARGUMENTOS (RECABACIÓN DATOS) Matriz C (Registro de desperdicios) Formato de Registro de proyecto. Personal de Costos 2 EQUIPO DE TRABAJO Gráfico radar (de habilidades), sala de juntas proyector,PC. Personal de RH e Ing. De Manufactura 3 PLAN DE TRABAJO PC, Calendario oficial, Practicante Ing. manufactura 4 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA (PASO 1 PDCA) PC, formato 5W+1H, Lay Out Líder de área , Ing. Procesos, Ing. Manufactura, Practicante 5 ESTUDIAR SIS. DE PROCESOS METODOLOGIA DE LOS 8 PASOS SMED (PASO 2 PDCA) Formatos de tiempos de cambio, Equipo de video Operador, Lider de área, Ing Procesos, Practicante 6 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS (PASO 3PDCA) PC Equipo de Trabajo Videos de operación, formato ECRS, metodología SMED Equipo de Trabajo Formato de plan de acciones Equipo de Trabajo 7 8 ANÁLISIS DE CAUSAS PASO 4 PDCA (PASO 1,2,3,4,5 DE METODOLOGIA SMED) formato ECRS ELABORACIÓN DE PLAN ACCIONES Y CONTRAMEDIDAS PASO 5 PDCA (PASO 6 SMED) formato ECRS 9 VALIDACIÓN DE RESULTADOS PASO 6 PDCA Última columna de formato ECRS, Líder de área , Ing. procesos, (PASO 7 SMED) formato ECRS capacitación en nueva metodología. Ing. Manufactura, Practicante 10 DOCUMENTACIÓN DE NUEVO PROCEDIMIENTO EN HOJA DE TRABAJO PASO 8 SMED) Formato Kaizen Tabla 5 Recursos Humanos y Materiales 37 Ing. Procesos, Practicante IX. Desarrollo del Proyecto Aunque existen un gran número de técnicas destinadas al incremento o mejora de la productividad, la reducción en los tiempos de preparación de máquina merece especial atención ya que es importante por tres motivos: 1. Cuando el tiempo de cambio es alto, los lotes de producción son grandes y, por tanto, la inversión en inventario es elevada. Cuando el tiempo de cambio es insignificante se puede producir diariamente la cantidad necesaria, eliminando casi totalmente la necesidad de invertir en inventarios. 2. Los métodos rápidos y simples de cambio eliminan la posibilidad de errores en los ajustes de herramientas y útiles. Los nuevos métodos de cambio reducen sustancialmente los defectos y suprimen la necesidad de inspecciones. 3. Con cambios rápidos se puede aumentar la capacidad de la máquina. Si las máquinas funcionan siete días a la semana, 24 horas al día, una opción para tener más capacidad, sin comprar máquinas nuevas, es reducir su tiempo de cambio y preparación. Es importante mencionar que el plan para el desarrollo del proyecto se baso en el formato de Kaizen que a su vez está planeado a partir del PDCA (fig. 19) es el formato que la empresa utiliza para documentar las mejoras esto en 10 etapas que se describirán a continuación. 38 Fig. 19 Formato KAIZEN IX.I ARGUMENTACIÓN Y RECABACION DE DATOS Se solicitó a costos la información correspondiente de la matriz C (aquélla donde se concentra la información del costo de los desperdicios registrados) del último cost deployment (costo del desarrollo) del periodo enero-junio de 2011, para ser analizado e identificar las áreas con mayor incidencia de desperdicio considerando esto también el enfoque de cada pilar (ver Capítulo II Justificación) así elaborar una estratificación, que parte de lo general a o particular es decir: desde que vemos el concentrado de desperdicios a nivel planta, después por área y por grupo de maquinas, por equipo (máquina) y al final por producto. De esta forma se cubrió el primer punto de la argumentación para el llenado del formato de KAIZEN sin pasar por alto que es la metodología de mejora continua de la empresa. Habiendo definido la problemática después de concluir la estratificación se procedió a redactar la misma para que tener claro el concepto sobre el que se trabajará, de esta forma y habiendo definido el área y la problemática el paso siguiente fue llenar el formato de registro de proyecto correspondiente a la fig. 20 39 para asignarle número de folio con el área de costos, que es la forma en que se lleva el control y seguimiento de los ahorros logrados. DOCUMENTACIÓN INTERNA DE PROYECTO ( WCM ) CD CD PLUS TITULO DE PROYECTO Hasta 25 campos No. PROYECTO FECHA DE REGISTRO: Este debe ser el mismo en MFG Pro. RESPONSABLE DEL PROYECTO: UTE GENERADORA DEL PROYECTO: FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO TIPO DE KAIZEN HERRAMIENTA UTILIZADA Mayor Avanzado MONEDA Pesos Dolares KPI's / KAI's PDCA SMED Seguridad Calidad SPAGUETTI AMEF MTBF Productividad 5´S DOE MTTR Delivery Tarjeteo PPA VSM Kan Ban OTRAS(Especificar) ________________ TPM BREACKDOWN Energía Avance de etiquetas Otros Especifique ____________ OEE _ AHORROS Anual Mensual Anual M A N O D E OB R A D IR EC T A - ELECTRICIDAD M A N O D E OB R A IN D IR EC T A - DESECHO RETRABAJOS/M AQUILAS** - Mensual Anual HON OR A R IOS PR OF . - AGUA - R EN T A S - - GAS - OT R OS* * - - U T ILIT IES - - M AQUINARIA/EQUIPO - M ATERIAL IND. DE PRODUCCION - EQUIPO DE SEGURIDAD*** - HERRAM IENTAS - EDIFICIOS/INSTALACI ONES - - M A N T EN IM IEN T O - SA LA R IOS M A T ER IA L SC R A P M ONTADURAS/DISPOSITIVOS - C ON SU M IB LES* * * Mensual - - - T OT A L D E A HOR R O - - - CONTENIDO DE INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS Concepto Inversión % Dep.* GASTOS DE FAB. Anual - M AQUINARIA Y EQUIPO HERRAM ENTALES FLETES INSTALACIONES Concepto Mensual - Anual TOTAL INVERSION Mensual M ANO DE OBRA INDIRECTA M AT. DIR. & IND. GASTOS DE FABRICACION OTROS 0 TOTAL TOTAL "A" "B" Anual - M ANO DE OBRA DIRECTA "C" Mensual - - A+C B+D M ESES "D" CALENDARIZACIÓN DE GASTOS % 0% TOTAL Q A R EA IN V OLU C R A D A - - - - Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL 0 #¡DIV/0! DIRECCION GENERAL INGENIERIA PLANEACION PRODUCCIÓN CONTRALORIA M ANUFACTURA COM PRAS CALIDAD M ANTENIM IENTO LOGISTICA SEGURIDAD DESPLIEGUE DE COSTOS M EJORA ENFOCADA ACTIVIDADES AUTÓNOM AS M ANTENIM IENTO PROFESIONAL CONTROL DE CALIDAD LOGISTICA ADM ÓN. TEM PRANA DEL PRODUCTO DESARROLLO DEL PERSONAL M EDIO AM BIENTE PAY BACK (AÑOS) N OM B R E F IR M A F EC HA PILA R ES IN V OLU C R A D OS N OM B R E F IR M A F EC HA AUDITORIAS A PROYECTO Avance de proyecto Involucrados Finanzas Auditor Nombre Encargado Nombre CD WCM Fecha Encargado Q1 Q2 Q3 Q4 Gte. Area Fig. 20 Formato de registro de proyecto 40 IX.II CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO Se analizó el perfil de los integrantes a quienes se convocaría para colaborar en el proyecto. Después de solicitar a Recursos Humanos el formato de matriz de habilidades ya existente como se muestra en la tabla 6 graficado en la fig. 21 que evalúa el dominio de las herramientas que tienen cada uno siendo 5 la calificación más alta y dada solo para los master (especialistas en la metodología, herramienta ó técnica) y 1 la calificación más baja (que aplica para quienes recientemente fueron entrenados (en la metodología, herramienta ó técnica) y considerando la experiencia en la aplicación herramientas básicas se integro el equipo como se muestra en la fig. 22 para de esta forma analizar y definir las necesidades de capacitación. Pillar Radar TOOL BOX inicial 7 QC Tools KPI/KI SMART 5G / 5W + 1H LLUVIA DE IDEAS 5 Why's PDCA SMED 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 4 0 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 5 5 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 4 0 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 KAIZEN SOP / OPL ECSR 4M 3 3 0 3 4 0 3 4 0 3 3 0 3 2 0 3 2 0 3 4 0 3 3 3 2 5 3 0 0 0 3 3 3 4 5 4 0 0 0 3 3 3 4 5 4 0 0 0 3 3 3 0 5 3 0 0 0 3 3 3 1 5 0 0 0 0 3 3 3 3 5 3 0 0 0 3 3 3 0 5 4 0 0 0 Tabla 6 Matriz de Habilidades Fig. 21 Gráfico Radar 41 actual Sergio Vega TARGET actual inicial actual inicial Antonio Estrada TARGET Manuel Martínez TARGET actual TARGET Salvador Olalde inicial TARGET Sergio Chávez inicial actual TARGET inicial actual TARGET inicial actual Serafín Banda actual Salvador Medrano Team Average TARGET Pillar Tools Fig. 22 Equipo de Trabajo Habiendo seleccionado al equipo multifuncional, se procedió a hacer la invitación correspondiente a la junta de arranque de proyecto y se presento formalmente la agenda de trabajo que consistió en dar una introducción a la problemática que se identifico en la matriz C, por cambio por concepto de SET-UP en el área de formado y estampado, se presentó a los miembros del equipo de trabajo el plan general de actividades capítulo 7 tabla de rol y responsabilidades fig. 25 y calendario de reuniones fig. 26. Se procedió a impartir la capacitación necesaria y definida de acuerdo a la problemática a resolver (que para el caso particular el desperdicio más representativo fue por SET UP (preparación de máquina) por lo que el equipo fue capacitado en la metodología SMED y llenado del formato ECRS teniendo como evidencia las listas de asistencia a la capacitación fig. 23 y fig. 24. 42 Fig. 23 Lista de capacitación SMED Fig. 24 Lista de capacitación ECRS 43 IX.III ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Se elaboró de forma paralela al punto IX.II asignando en esta fase responsabilidades de acuerdo al rol que tiene cada miembro como se muestra en la fig. 25 y de acuerdo a como se presentó el calendario de reuniones fig. 26 basado programa del plan general (Capítulo VII Plan de general de actividades) que fue la secuencia planeada para ejecutar la solución del problema. Li der Pi l a r FI Coa ch Alfonso Salvador Araujo Medrano T Actividades/Responsables Autori za ci ón de recurs os Producci ón Producci ón Mtto Serafin Sergio Banda Operador Chavez Ca l i da d Ma nuf Salvador Manuel Olalde Martinez Seguri da d TH CD FI Antonio Estrada Sergio Vega Fermina Gónzalez Susana Vizcaya T Documentaci ón de nuevos procedi mi entos T Aná l i s i s de Ri es gos T Aná l i s i s en i mpa cto de cos tos y benefi ci os de l proyecto T Entrena mi ento de nuevo proces o T Li derea r proyecto y ha cer pres entaci ones T T Reporte de tiempos de ca mbi o Reporte Pl a n de producci ón (Ca da i ni ci o de s ema na ) T Ci tatori os a reuni ones El a bora ci ón de mi nuta Impl ementaci ón de ca mbi os Audi tar a va nce de proyecto As es ori a y s egui mi ento T T S 45/S01 S 46/S 02 T T T S 47 T S 48 T T Fig. 25 Rol de responsabilidades Fig. 26 Calendario de reuniones 44 S 49 T T T S50 T T S 44/S 51 T IX.IV DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA (Paso 1 PDCA en formato KAIZEN) Utilizando el principio de 5G Fig. 27 Principio 5G Primera G cuando alguien habla de un problema ir al lugar donde está sucediendo observando aquello que puede contribuir con el problema, así cuando se analizó la matriz de CD se asistió a piso para corroborar con el personal del área y operador dicha información Segunda G verificar la información que fue comentada en la primer G consiste en ver y tocar la pieza real, punto para el cual se observó un ejercicio de cambio de herramentación. Tercera G Buscar los datos reales como se ve en el capítulo II donde se trabajó en la estratificación para lo cual se hizo la toma de video y acercarse más a datos reales tal como ocurre. Cuarta G Estudiar los principios teóricos que para el caso se tomó la capacitación en la metodología SMED y ECRS como se mostro la lista de asistencia de las fig. 23 y 24 Quinta G Hacer se dio seguimiento e implementación de estándares proponiendo mejoras a través de un proyecto y plan de trabajo que se verá a partir del punto IX.VII en el desarrollo del proyecto. 45 Además de analizar los datos obtenidos de la matriz C para definir: Qué y dónde ocurría el problema esto a partir del formato 5W+1H (fig. 28) para complementar la etapa de la descripción y comprensión del problema como se muestra a continuación y también tomando en cuenta el análisis de datos a partir de la toma de la toma de video de preparación de máquina que consiste en herramentar los troqueles para las diferente operaciones. 5W + 1H (Definir y Caracterizar un Problema) } What ¿Qué sucedió? El tiempo de cambio en las prensas es alto de acuerdo al 8° CD When ¿Cuándo fue detectado? Ene-Jul 2011 8° CD Where ¿Dónde fue detectado ? Prensa GIGANT Formado y Soldadura Who ¿Quién detectó el problema ? Operador y Supervisor de área How ¿Cómo se detectó el problema? Por un cambio de progrma en la producción Why ¿Porqué es un problema? Porque es una perdida que impacta al CD Fotografias, mostrando el Problema: ESTANDAR O ESPECIFICACION SITUACION REAL 128.5 Fig. 28 Formato 5W+1H Por tanto: Actualmente en la prensa Gigant 1200 el tiempo de proceso para herramentar es: 128.5 min. 46 IX.V ESTUDIAR EL SISTEMA DE PROCESOS METODOLOGIA DE LOS 8 PASOS DEL SMED (Paso 2 PDCA en formato KAIZEN) Este consistió en el estudio del proceso y análisis de la ubicación y las condiciones que hasta ese momento se tenían para lo que se utilizó el lay out fig. 11 y un diagrama de proceso de cómo se lleva a cabo la operación fig. 29 Fig 11 Lay out de prensa Gigant 1200 Fig. 29 Diagrama de proceso de operación de doblez lateral y frontal 47 IX.VI DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Habiendo definido la problemática y habiendo también estudiado el sistema de procesos y la metodología de trabajo (metodología SMED y ECRS) se procedió junto con el equipo de trabajo a definir los objetivos esto en base a los datos que se estudiaron de esta forma se determinó que se trabajaría para reducir un 30% del tiempo registrado en el video (fig. 30). Fig. 30 Objetivos IX.VII ANÁLISIS DE CAUSAS DEL PASO 1 AL 5 DE LA METODOLOGIA SMED Para hacer el análisis de causa nos basamos en la metodología de los 8 pasos del SMED tomando para este punto solo los primeros 5 fig. 31 ya que son aquéllos con los que se estructurará el plan para las mejoras. Fig. 31 Paso 1-5 de metodología SMED 48 IX.VII.I -Documentar elementos actuales del cambio rápido Auxiliándonos del Formato ECRS fig. 32 se hizo la descripción de las actividades en base a la toma de video mencionado en la fase 5 durante el estudio de procesos para este se llena la primer columna describiendo cada actividad del proceso. SMED - ECRS WORKSHEET OP1 OP-30 V4535(TS-TT) BEFORE ANALYSIS VA SVA NVA Inspection Delay Storage Simplify Transport Rearrange Operation IMPROVE AFTER Improvement Ideas Activity Time (sec) Total 0 Improvement IA Combine EA Eliminate Time (sec) Activity Seq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ULTIMO CICLO 2 CERRAR PRENSA 3 DESCLAMPEAR PARTE FRONTAL 4 ABRIR PRENSA 5 EMPUJAR TROQUEL PARA SACAR DE PRENSA 6 IR POR DIE CAR Y POSICIONAR PARA BAJAR TROQUEL DE OP 50 Y SUBIR EL DE OP 30 7 SACAR TROQUEL DE PRENSA 8 TRANSLADAR TROQUEL DE OP ANTERIOR 9 POSICIONAR DIE CAR 10 SUBIR TROQUEL DE OP 30 A DIE CAR 11 TIEMPO DE ESPERA MIENTRAS OP 2 POSICIONA GRUA 12 ACOMODO DE CADENAS PARA ABRIR TROQUEL 13 ESPERA MIENTRAS OP 2 MANIPULA GRUA Y COLOCA EN PISO PARTE SUPERIOR DE TROQUEL 14 REACOMODAR CADENA PARA GIRAR TROQUEL 15 ESPERA MIENTRAS OP 2 GIRA TROQUEL 16 REACOMODA CADENA PARA SUBIR TROQUEL A MESA 17 POSICIONAR MESA PARA COLOCAR PARTE SUPERIOR DE TROQUEL 18 ESPERA MIENTRAS OP 2 COLOCA TROQUEL EN MESA 19 RETIRAR CADENAS PARA EMPEZAR A HERRAMENTAR 20 IR POR HERRAMIENTAS 21 AFLOJAR TORNILLERIA 22 RETIRAR INSERTO DE OP ANTERIOR Y COLOCA NUEVO 23 APOYAR EN COLOCACION DE TORNILLERIA PARA COLOCAR INSERTOS (PROBLEMAS DE LARGO DE TORNILLO) 24 ARRIBO DE SUPERVISOR 25 APOYO EN HACER CUERDA A INSERTO 26 APOYO A COLOCACION DE INSERTO TRASERO 1 Y REAPRITE DE TORNILLOS 27 REAPRIETE DE TORNILLERIA INSERTO 2 28 DESATORNILLAR INSERTO DELANTERO 1 29 RETIRAR INSERTO DELANTERO 1 30 RETIRAR INSERTO DELANTERO 2 31 COLOCACION DE INSERTOS PARA NUEVO MODELO PARTE SUPERIOR DELANTERA 32 COLOCAR 1 TORNILLO INSERTOS PARA NUEVO MODELO PARTE SUPERIROR DELANTERA 33 IR POR MARTILLO 34 REACOMODO DE INSERTO (GOLPETEO CON MARTILLO TRASERO PARTE SUPERIOR 35 IR POR HERRAMIENTA PARA RETIRAR INSERTO TRASERO PARTE SUPERIOR 36 MANIOBRAR PARA RETIRAR INSERTO TRASERO DE PARTE SUPERIOR 37 RETIRAR INSERTOS PARTE SUPERIOR TRASERO 38 ESPERA POR AJUSTE DE INSERTOS PARTE SUPERIOR TRASERA 39 COLOCACION DE INSERTOS (OK) PARTE SUPERIOR TRASERA 40 COLOCACION DE TORNILLERIA INSERTO PARTE SUPERIOR TRASERA 41 IR A TROQUEL PARTE INFERIOR 42 RETIRAR TORNILLERIA DE INSERTOS DELANTEROS PARTE INFERIOR (2) 43 RETIRAR INSERTOS PARTE INFERIOR DELANTERA 44 LLEVAR INSERTO A RACK DE ALMACENAJE DE PARTE INFERIOR 45 BUSQUEDA DE NVO INSERTO DELANTERO PARTE INFERIOR 46 IR HACIA TROQUEL 47 RETIRAR INSERTO 2 DELANTERO PARTE INFERIOR 48 LLEVAR INSERTO 2 A RACK DE ALMACENAJE PARTE INFERIOR 49 BUSQUEDA DE NVO INSERTO 2 DELANTERO PARTE INFERIOR 50 TRAER INSERTO 2 HACIA TROQUEL Y COLOCAR PARTE INFERIOR 51 COLOCAR TORNILLERIA DE INSERTO 1 Y 2 PARTE INFERIOR 52 QUITAR TORNILLERIA DE INSERTO TRASERO 1 Y 2 PARTE INFERIOR 53 RETIRAR INSERTOS 1 Y 2 TRASEROS PARTE INFERIOR 54 LLEVAR INSERTOS TRASEROS PARTE INFERIOR A RACK DE ALMACEN 55 BUSQUEDA DE INSERTOS NVO MODELO TRASEROS PARTE INFERIOR 56 IR A TROQUEL CON INSERTOS 1 Y 2 TRASEROS PARTE INFERIOR 57 IR A RACK POR INSERTOS PARTE INF TRASERA 58 BUSQUEDA DE INSERTOS PARTE INF TRASERA 59 IR HACIA TROQUEL CON INSERTOS 1 Y 2 TRASEROS PARTE INFERIOR 60 IR A RACK POR INSERTO TRASERO PARTE INF 61 BUSQUEDA DE TORNILLERIA PARA INSERTO TRASEROS PARTE INFERIOR 62 ESPERA MIENTRAS OP 2 REAPRIETA TORNILLO Y SUBE TROQUEL PARTE SUP SOBRE INF 63 RETIRAR CADENAS DE TROQUEL 64 REAPRIETE DE TORNILLERIA PARTE SUP DE TROQUEL 65 IR POR TORNILLO A RACK 66 LLEVAR DIE CAR A PRENSA CON TROQUEL YA HERRAMENTADO 67 SUBIR TROQUEL A PRENSA 68 RETIRAR DIE CAR 69 ALINEAR Y CLAMPEAR TROQUEL EN PRENSA DE NUEVO MODELO 70 CAMBIO DE PROGRAMA 71 IR POR MATERIAL 72 PRIMERA PIEZA (COLOCACION DE LAMINA PARA DEZLIZAR PIEZA) Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminate = Identify unncessary operations and find a way to eliminate them. Combine = Combine more basic operations to reduce transports and accumulation of operations. Rearrange = Find new solutions to reallocate and rearrange operations. Simplify = Plan methods to simplify remaining operations. 0 Operation: Indicates an action that changes one or more of the following: the shape, the content, or the form of a document or information. 0 Transport: Indicates an action that alters only the position of the document, person, material, or information. 0.0 Delay: 0.0 Indicates a delay or hold-up or temporary storage between consecutive steps. Inspection: Indicates a check on quality or quantity against a standard in order to find differences. Storage: Indicates a planned storage which is not a delay, such as filing. Fig. 32 ECRS etapa 1 49 IX.VII.II.-Separar actividades en internas y externas Se hizo la identificación de actividades internas (aquellas que se hacen mientras el equipo está trabajando) y las externas (aquellas que se hacen mientras el equipo se encuentra parado). De esta forma se definieron aquellas actividades que se hacen mientras la maquina trabaja y aquellas que se llevan a cabo luego de que el equipo se detiene fig. 33 SMED - ECRS WORKSHEET OP1 OP-30 V4535(TS-TT) BEFORE ANALYSIS VA SVA Operation 1 ULTIMO CICLO 2 CERRAR PRENSA 3 DESCLAMPEAR PARTE FRONTAL NVA 30 30 90 60 60 158 68 68 168 Transport 10 10 27 195 EMPUJAR TROQUEL PARA SACAR DE PRENSA 27 6 114 114 309 IR POR DIE CAR Y POSICIONAR PARA BAJAR TROQUEL DE OP 50 Y SUBIR EL DE OP 30 ABRIR PRENSA 7 SACAR TROQUEL DE PRENSA 375 66 66 105 105 520 40 40 10 600 SUBIR TROQUEL DE OP 30 A DIE CAR 80 80 11 47 647 TIEMPO DE ESPERA MIENTRAS OP 2 POSICIONA GRUA 8 480 TRANSLADAR TROQUEL DE OP ANTERIOR 9 POSICIONAR DIE CAR 6 15 875 ESPERA MIENTRAS OP 2 GIRA TROQUEL 99 99 16 17 892 REACOMODA CADENA PARA SUBIR TROQUEL A MESA 17 38 38 930 POSICIONAR MESA PARA COLOCAR PARTE SUPERIOR DE TROQUEL 18 68 998 ESPERA MIENTRAS OP 2 COLOCA TROQUEL EN MESA 19 10 1008 RETIRAR CADENAS PARA EMPEZAR A HERRAMENTAR AFLOJAR TORNILLERIA 87 1465 370 370 254 2557 APOYO A COLOCACION DE INSERTO TRASERO 1 Y REAPRITE DE TORNILLOS 27 2686 REAPRIETE DE TORNILLERIA INSERTO 2 129 129 28 2718 DESATORNILLAR INSERTO DELANTERO 1 30 RETIRAR INSERTO DELANTERO 2 32 32 2725 7 7 2733 8 8 31 87 87 2820 COLOCACION DE INSERTOS PARA NUEVO MODELO PARTE SUPERIOR DELANTERA 32 35 35 2855 COLOCAR 1 TORNILLO INSERTOS PARA NUEVO MODELO PARTE SUPERIROR DELANTERA 33 IR POR MARTILLO 2880 25 39 39 2919 REACOMODO DE INSERTO (GOLPETEO CON MARTILLO TRASERO PARTE SUPERIOR 35 21 21 2940 IR POR HERRAMIENTA PARA RETIRAR INSERTO TRASERO PARTE SUPERIOR 36 60 60 3000 MANIOBRAR PARA RETIRAR INSERTO TRASERO DE PARTE SUPERIOR 37 85 3085 RETIRAR INSERTOS PARTE SUPERIOR TRASERO 38 215 215 3300 ESPERA POR AJUSTE DE INSERTOS PARTE SUPERIOR TRASERA 39 3387 87 87 COLOCACION DE INSERTOS (OK) PARTE SUPERIOR TRASERA 40 3431 44 44 COLOCACION DE TORNILLERIA INSERTO PARTE SUPERIOR TRASERA 3438 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 25 34 41 IR A TROQUEL PARTE INFERIOR 0 76 2303 APOYO EN HACER CUERDA A INSERTO 26 RETIRAR INSERTO DELANTERO 1 0 17 578 167 25 29 0 10 87 2227 Time (sec) 68 1095 17 1482 RETIRAR INSERTO DE OP ANTERIOR Y COLOCA NUEVO APOYAR EN COLOCACION DE TORNILLERIA PARA COLOCAR 23 578 2060 INSERTOS (PROBLEMAS DE ARRIBO DE SUPERVISOR Activity 17 22 24 AFTER Improvement Ideas 82 6 776 REACOMODAR CADENA PARA GIRAR TROQUEL 21 Storage 41 14 IR POR HERRAMIENTAS Delay 47 41 688 ACOMODO DE CADENAS PARA ABRIR TROQUEL ESPERA MIENTRAS OP 2 MANIPULA GRUA Y COLOCA EN 13 82 770 PISO PARTE SUPERIOR DE 12 20 Inspection 30 5 4 IMPROVE Improvement IA Simplify EA Rearrange Time (sec) Combine Activity Eliminate Seq 85 7 7 42 RETIRAR TORNILLERIA DE INSERTOS 3520 82 PARTE INFERIOR 82 DELANTEROS (2) 43 RETIRAR INSERTOS PARTE INFERIOR 3524 4 DELANTERA 4 44 LLEVAR INSERTO A RACK DE ALMACENAJE 3530 6 DE PARTE INFERIOR 6 45 BUSQUEDA DE NVO INSERTO DELANTERO 3544 14 INFERIOR PARTE 46 IR HACIA TROQUEL 3547 14 3 3 47 RETIRAR INSERTO 2 DELANTERO PARTE 3566 INFERIOR 19 19 48 LLEVAR INSERTO 2 A RACK DE ALMACENAJE 3569 3 PARTE INFERIOR 3 49 BUSQUEDA DE NVO INSERTO 2 DELANTERO 3577 8 PARTE INFERIOR 8 50 TRAER INSERTO 2 HACIA TROQUEL3583 6 PARTE INFERIOR 6 Y COLOCAR 51 COLOCAR TORNILLERIA DE INSERTO 3684 101 INFERIOR 1 Y 2 PARTE 101 52 QUITAR TORNILLERIA DE INSERTO TRASERO 3713 29 1 29 Y 2 PARTE INFERIOR 53 RETIRAR INSERTOS 1 Y 2 TRASEROS 3723 10 PARTE INFERIOR 10 54 LLEVAR INSERTOS TRASEROS PARTE 3735 12A RACK DE ALMACEN 12 INFERIOR 55 BUSQUEDA DE INSERTOS NVO MODELO 3745 TRASEROS 10 10 PARTE INFERIOR 56 IR A TROQUEL CON INSERTOS 1 Y 23813 68PARTE INFERIOR 68 TRASEROS 57 IR A RACK POR INSERTOS PARTE INF 3856 TRASERA43 43 58 BUSQUEDA DE INSERTOS PARTE INF 3859 TRASERA 3 3 59 IR HACIA TROQUEL CON INSERTOS3865 6 6 1 Y 2 TRASEROS PARTE INFERIOR 60 IR A RACK POR INSERTO TRASERO 3925 PARTE INF 60 60 61 BUSQUEDA DE TORNILLERIA PARA INSERTO 3979 54 TRASEROS PARTE 54 INFERIOR 62 ESPERA MIENTRAS OP 2 REAPRIETA 4125 146PARTE SUP SOBRE INF TORNILLO146 Y SUBE TROQUEL 63 RETIRAR CADENAS DE TROQUEL 4140 15 15 64 REAPRIETE DE TORNILLERIA PARTE4247 107 SUP DE TROQUEL 65 IR POR TORNILLO A RACK 4260 107 13 13 66 LLEVAR DIE CAR A PRENSA CON TROQUEL 4450 YA 190 HERRAMENTADO190 67 SUBIR TROQUEL A PRENSA 4514 64 64 68 4585 71 71 RETIRAR DIE CAR 69 4806 221 221 ALINEAR Y CLAMPEAR TROQUEL EN PRENSA DE NUEVO MODELO 70 CAMBIO DE PROGRAMA 71 IR POR MATERIAL 72 4860 54 4920 60 54 60 5070 150 150 PRIMERA PIEZA (COLOCACION DE LAMINA PARA DEZLIZAR PIEZA) Total 4573 180 4393 0 0 0 0 0 0 4573 Eliminate = Identify unncessary operations and find a way to eliminate them. Combine = Combine more basic operations to reduce transports and accumulation of operations. Rearrange = Find new solutions to reallocate and rearrange operations. Simplify = Plan methods to simplify remaining operations. 0 Operation: Indicates an action that changes one or more of the following: the shape, the content, or the form of a document or information. 3 73.217 Transport: Indicates an action that alters only the position of the document, person, material, or information. 76.2 0.0 Fig. 33 ECRS etapa 2 50 IX.VII.III.- Llevar una actividad interna a externa El primer paso en el que se trabajó fue en definir aquellas actividades que podían hacerse mientras el equipo estaba trabajando así que se definieron los tiempos como se ve en la fig. 34 SMED - ECRS WORKSHEET OP1 OP-30 V4535(TS-TT) BEFORE ANALYSIS 30 30 30 SVA Operation 1 ULTIMO CICLO 2 CERRAR PRENSA 3 DESCLAMPEAR PARTE FRONTAL NVA Transport 90 60 60 60 158 68 68 68 168 10 10 27 27 6 114 114 114 309 IR POR DIE CAR Y POSICIONAR PARA BAJAR TROQUEL DE OP 50 Y SUBIR EL DE OP 30 66 66 66 105 105 105 40 40 40 10 600 SUBIR TROQUEL DE OP 30 A DIE CAR 80 11 47 647 TIEMPO DE ESPERA MIENTRAS OP 2 POSICIONA GRUA SACAR TROQUEL DE PRENSA 8 375 480 TRANSLADAR TROQUEL DE OP ANTERIOR 9 POSICIONAR DIE CAR 80 41 6 776 REACOMODAR CADENA PARA GIRAR TROQUEL 6 15 875 ESPERA MIENTRAS OP 2 GIRA TROQUEL 99 99 16 17 892 REACOMODA CADENA PARA SUBIR TROQUEL A MESA 17 38 38 930 POSICIONAR MESA PARA COLOCAR PARTE SUPERIOR DE TROQUEL 18 68 998 ESPERA MIENTRAS OP 2 COLOCA TROQUEL EN MESA 68 19 10 1008 RETIRAR CADENAS PARA EMPEZAR A HERRAMENTAR 10 21 AFLOJAR TORNILLERIA 24 ARRIBO DE SUPERVISOR 1465 370 370 370 17 17 578 578 2686 REAPRIETE DE TORNILLERIA INSERTO 2 129 129 28 2718 DESATORNILLAR INSERTO DELANTERO 1 370 129 32 32 32 2725 7 7 7 2733 8 8 8 87 87 87 2820 COLOCACION DE INSERTOS PARA NUEVO MODELO PARTE SUPERIOR DELANTERA 35 35 35 2855 COLOCAR 1 TORNILLO INSERTOS PARA NUEVO MODELO PARTE SUPERIROR DELANTERA 25 25 25 34 39 39 39 2919 REACOMODO DE INSERTO (GOLPETEO CON MARTILLO TRASERO PARTE SUPERIOR 35 21 21 2940 IR POR HERRAMIENTA PARA RETIRAR INSERTO TRASERO PARTE SUPERIOR 36 60 60 3000 MANIOBRAR PARA RETIRAR INSERTO TRASERO DE PARTE SUPERIOR 37 85 3085 RETIRAR INSERTOS PARTE SUPERIOR TRASERO 38 215 215 3300 ESPERA POR AJUSTE DE INSERTOS PARTE SUPERIOR TRASERA 39 3387 87 87 COLOCACION DE INSERTOS (OK) PARTE SUPERIOR TRASERA 87 40 3431 44 44 COLOCACION DE TORNILLERIA INSERTO PARTE SUPERIOR TRASERA 44 41 IR A TROQUEL PARTE INFERIOR 3438 7 21 85 215 7 43 RETIRAR INSERTOS PARTE INFERIOR 3524 4 DELANTERA 7 82 4 82 4 44 LLEVAR INSERTO A RACK DE ALMACENAJE 3530 6 DE PARTE INFERIOR 6 45 BUSQUEDA DE NVO INSERTO DELANTERO 3544 14 INFERIOR PARTE 3547 6 14 3 14 3 47 RETIRAR INSERTO 2 DELANTERO PARTE 3566 INFERIOR 19 3 19 19 48 LLEVAR INSERTO 2 A RACK DE ALMACENAJE 3569 3 PARTE INFERIOR 3 49 BUSQUEDA DE NVO INSERTO 2 DELANTERO 3577 8 PARTE INFERIOR 3 8 8 50 TRAER INSERTO 2 HACIA TROQUEL3583 6 PARTE INFERIOR 6 Y COLOCAR 51 COLOCAR TORNILLERIA DE INSERTO 3684 101 INFERIOR 1 Y 2 PARTE 25 60 85 42 RETIRAR TORNILLERIA DE INSERTOS 3520 82 82 DELANTEROS PARTE INFERIOR (2) 46 IR HACIA TROQUEL 6 101 101 52 QUITAR TORNILLERIA DE INSERTO TRASERO 3713 29 1 29 Y 2 PARTE INFERIOR 29 53 RETIRAR INSERTOS 1 Y 2 TRASEROS 3723 10 PARTE INFERIOR 10 10 54 LLEVAR INSERTOS TRASEROS PARTE 3735 12A RACK DE ALMACEN 12 INFERIOR 101 29 12 55 BUSQUEDA DE INSERTOS NVO MODELO 3745 TRASEROS 10 10 PARTE INFERIOR 10 56 IR A TROQUEL CON INSERTOS 1 Y 23813 68PARTE INFERIOR 68 TRASEROS 68 57 IR A RACK POR INSERTOS PARTE INF 3856 TRASERA43 43 43 58 BUSQUEDA DE INSERTOS PARTE INF 3859 TRASERA 3 3 3 59 IR HACIA TROQUEL CON INSERTOS3865 6 6 1 Y 2 TRASEROS PARTE INFERIOR 60 IR A RACK POR INSERTO TRASERO 3925 PARTE INF 60 6 60 60 61 BUSQUEDA DE TORNILLERIA PARA INSERTO 3979 54 54 TRASEROS PARTE INFERIOR 54 62 ESPERA MIENTRAS OP 2 REAPRIETA 4125 146PARTE SUP SOBRE INF TORNILLO146 Y SUBE TROQUEL 63 RETIRAR CADENAS DE TROQUEL 4140 15 15 64 REAPRIETE DE TORNILLERIA PARTE4247 107 SUP DE TROQUEL 65 IR POR TORNILLO A RACK 4260 15 107 13 13 13 4514 64 64 68 4585 71 71 71 4806 221 221 ALINEAR Y CLAMPEAR TROQUEL EN PRENSA DE NUEVO MODELO 221 70 CAMBIO DE PROGRAMA 71 IR POR MATERIAL 72 4860 54 54 4920 60 60 5070 150 150 PRIMERA PIEZA (COLOCACION DE LAMINA PARA DEZLIZAR PIEZA) Total 4573 521 107 190 67 SUBIR TROQUEL A PRENSA 69 146 15 107 66 LLEVAR DIE CAR A PRENSA CON TROQUEL 4450 YA 190 HERRAMENTADO190 RETIRAR DIE CAR 129 32 32 2880 0 87 31 IR POR MARTILLO 68 76 27 33 Total 17 167 254 2557 APOYO A COLOCACION DE INSERTO TRASERO 1 Y REAPRITE DE TORNILLOS RETIRAR INSERTO DELANTERO 2 6 68 2303 APOYO EN HACER CUERDA A INSERTO RETIRAR INSERTO DELANTERO 1 99 87 26 30 99 41 10 87 25 29 Time (sec) 38 87 2227 82 17 1095 17 1482 RETIRAR INSERTO DE OP ANTERIOR Y COLOCA NUEVO APOYAR EN COLOCACION DE TORNILLERIA PARA COLOCAR 23 578 2060 INSERTOS (PROBLEMAS DE 47 82 6 17 22 47 41 82 14 IR POR HERRAMIENTAS Activity 80 47 41 688 ACOMODO DE CADENAS PARA ABRIR TROQUEL ESPERA MIENTRAS OP 2 13 MANIPULA GRUA Y COLOCA EN 82 770 PISO PARTE SUPERIOR DE 12 20 Storage 27 520 7 Delay 68 10 27 195 EMPUJAR TROQUEL PARA SACAR DE PRENSA ABRIR PRENSA AFTER Improvement Ideas 30 5 4 Inspection IMPROVE Improvement IA Simplify EA Rearrange Time (sec) Eliminate Activity Combine VA Seq 64 221 54 60 150 Fig. 34 ECRS etapa 3 4052 234 1916 1602 3.9 31.933 26.7 4573 379 442 0 323 0 0 1330 4573 Operation: Indicates an action that changes one or more of the following: the shape, the content, or the form of a document or information. 8.683 67.533 6.3167 7.3667 0 Transport: Indicates an action that alters only the position of the document, person, material, or information. 76.2 76.2 51 Eliminate = Identify unncessary operations and find a way to eliminate them. Combine = Combine more basic operations to reduce transports and accumulation of operations. Rearrange = Find new solutions to reallocate and rearrange operations. Simplify = Plan methods to simplify remaining operations. IX.VII.IV.- Identificar actividades paralelas Identificar las actividades paralelas consistió en hacer un balance de de actividades definiendo una secuencia lógica que deberían seguir los operadores para evitar los tiempos de espera basándonos en la columna de análisis de operaciones fig. 35. OP1 OP 2 ULTIMO CICLO 20 ULTIMO CICLO 20 CERRAR PRENSA 20 RETIRAR ULTIMA PIEZA 10 DESCLAMPEAR FRONTAL 43 DESCLAMPEAR PARTE TRASERA 43 ABRIR PRENSA 20 TRAER O COLOCAR EN LUGARES PARA HERRAMENTAR KID DE HERRAMENTAL AJUSTAR CABLES PARA APERTURA DE TROQUEL 30 POSICIONAR GRUA AJUSTAR CABLES PARA APERTURA DE TROQUEL 20 55 400 ESPERA MIENTRAS OP 2 BAJA PARTE SUPERIOR DE TROQUEL 400 MANIPULA GRUA Y COLOCA EN PISO PARTE SUPERIOR DE TROQUEL REACOMODAR CABLE PARA GIRAR TROQUEL 10 REACOMODAR CABLE PARA GIRAR TROQUEL 10 ESPERA MIENTRAS OP 2 GIRA TROQUEL 99 MANUPULAR GRUA PARA GIRAR 102 REACOMODA CABLE PARA SUBIR TROQUEL A MESA 12 REACOMODA CABLE PARA SUBIR TROQUEL A MESA 12 POSICIONAR MESA PARA COLOCAR PARTE SUPERIOR DE TROQUEL 38 MANIPULAR GRUA PARA SUBIR SOBRE LA MESA 94 RETIRAR CABLE DE GRUA 10 RETIRAR CABLE DE GRUA Y GRUA 10 QUITAR TORNILLERIA DE INSERTOS REAPRETAR INSERTOS 1566 RETIRAR INSERTOS Y COLOCAR LOS DEL NUEVO MODELO IR HACIA PARTE INFERIOR DE TROQUEL QUITAR TORNILLERIA DE INSERTOS IR HACIA PARTE INFERIOR RETIRAR INSERTOS Y COLOCAR LOS DEL NUEVO MODELO APOYO EN RETIRAR INSERTOS Y COLOCAR LOS DEL NUEVO MODELO REAPRETAR INSERTOS 1566 40 40 POSICIONAR GRUA PARA COLOCAR CABLES PARA CIERRE DE TROQUEL COLOCACION DE CABLE PARA GIRAR PARTE SUPERIOR DEL TROQUEL 15 COLOCACION DE CABLE PARA GIRAR PARTE SUPERIOR DEL TROQUEL ESPERA MIENTRAS OP 2 MANIPULA GRUA PARA GIRAR TROQUEL Y COLOCAR SOBRE PARTE INFERIOR 400 MANIPULA GRUA PARA GIRAR TROQUEL 400 REACOMODO DE CABLES 15 REACOMODO DE CABLES 15 RETIRA CARRO 2 DE KIT DE OPERACIÓN 20 SUBIR TROQUEL PARTE SUPERIOR SOBRE PARTE INFERIOR 85 REAPRIETE DE TORNILLERIA PARTE SUP DE TROQUEL 107 RETIRAR GRUA LLEVAR DIE CAR A PRENSA CON TROQUEL YA HERRAMENTADO 190 SUBIR TROQUEL A PRENSA 64 RETIRAR DIE CAR RETIRA CARRO 1 DE KIT DE OPERACIÓN 15 31 IR DE RACK HACIA PRENSA A HACER CAMBIO DE PROGRAMA Y TIEMPO DE ESPERA MIENTRAS OP 1 SUBE TROQUEL 64 71 ALINEAR Y CLAMPEAR TROQUEL EN PRENSA DE NUEVO MODELO 110 IR POR MATERIAL 60 PROBAR APERTURA Y CIERRE DE PRENSA PRIMERA PIEZA (COLOCACION DE LAMINA PARA DEZLIZAR PIEZA) 150 PRIMERA PIEZA DE NUEVO MODELO Fig. 35 ECRS etapa 4 52 60 150 OP 3 LLEVAR OP INT A EXT IX.VII.V.-Simplificar actividades internas/externas El quinto paso de acuerdo a la metodología SMED consistió en hacer algunas mejoras para simplificar las actividades que se hacen durante la operación fig. 36. SMED - ECRS WORKSHEET OP1 OP-30 V4535(TS-TT) BEFORE ANALYSIS SVA Operation 1 ULTIMO CICLO 30 30 NVA 30 Transport 90 60 60 60 68 68 68 168 10 10 10 5 27 195 EMPUJAR TROQUEL PARA SACAR DE PRENSA 27 27 6 114 114 114 309 IR POR DIE CAR Y POSICIONAR PARA BAJAR TROQUEL DE OP 50 Y SUBIR EL DE OP 30 CERRAR PRENSA 3 DESCLAMPEAR PARTE FRONTAL 4 ABRIR PRENSA 7 SACAR TROQUEL DE PRENSA 8 375 480 TRANSLADAR TROQUEL DE OP ANTERIOR 66 105 520 40 10 600 SUBIR TROQUEL DE OP 30 A DIE CAR 80 11 47 647 TIEMPO DE ESPERA MIENTRAS OP 2 POSICIONA GRUA 9 POSICIONAR DIE CAR 105 105 40 40 14 6 776 REACOMODAR CADENA PARA GIRAR TROQUEL 6 15 875 ESPERA MIENTRAS OP 2 GIRA TROQUEL 99 99 16 17 892 REACOMODA CADENA PARA SUBIR TROQUEL A MESA 17 38 38 930 POSICIONAR MESA PARA COLOCAR PARTE SUPERIOR DE TROQUEL 18 68 998 ESPERA MIENTRAS OP 2 COLOCA TROQUEL EN MESA 68 19 10 1008 RETIRAR CADENAS PARA EMPEZAR A HERRAMENTAR 10 AFLOJAR TORNILLERIA 1465 370 370 370 17 17 578 578 Solicitar eslingas 17 Procedimiento para balancear operación 68 87 Diseño de carros para herramental (kit) 370 Estandarización de tornilleria y pistola neumática con torque controlado 76 129 129 28 2718 DESATORNILLAR INSERTO DELANTERO 1 32 32 32 2725 7 7 7 2733 8 8 8 129 Se simplificara armando KITS de insertos por modelo 5´s 87 87 87 2820 COLOCACION DE INSERTOS PARA NUEVO MODELO PARTE SUPERIOR DELANTERA 32 35 35 35 2855 COLOCAR 1 TORNILLO INSERTOS PARA NUEVO MODELO PARTE SUPERIROR DELANTERA 25 25 129 32 31 2880 Procedimiento para balancear operación 99 167 2686 REAPRIETE DE TORNILLERIA INSERTO 2 IR POR MARTILLO Adquisicion de cables de acero 6 87 27 33 Colocar botonera innalambrica 41 68 87 254 2557 APOYO A COLOCACION DE INSERTO TRASERO 1 Y REAPRITE DE TORNILLOS RETIRAR INSERTO DELANTERO 2 Herramienta neumática 10 87 2303 APOYO EN HACER CUERDA A INSERTO RETIRAR INSERTO DELANTERO 1 Organización de herramentales estandarización 25 25 Diseño de carros para herramental 34 39 39 39 2919 REACOMODO DE INSERTO (GOLPETEO CON MARTILLO TRASERO PARTE SUPERIOR Definir compra de herramienta neumatica y puntas 35 21 21 2940 IR POR HERRAMIENTA PARA RETIRAR INSERTO TRASERO PARTE SUPERIOR Fabricacion de carro para manejo de herramientas y tornillos 36 60 60 3000 MANIOBRAR PARA RETIRAR INSERTO TRASERO DE PARTE SUPERIOR 37 85 3085 RETIRAR INSERTOS PARTE SUPERIOR TRASERO 38 215 215 3300 ESPERA POR AJUSTE DE INSERTOS PARTE SUPERIOR TRASERA 39 3387 87 87 COLOCACION DE INSERTOS (OK) PARTE SUPERIOR TRASERA 87 40 3431 44 44 COLOCACION DE TORNILLERIA INSERTO PARTE SUPERIOR TRASERA 44 41 IR A TROQUEL PARTE INFERIOR 3438 21 60 85 7 85 215 7 7 42 RETIRAR TORNILLERIA DE INSERTOS 3520 82 PARTE INFERIOR 82 DELANTEROS (2) 43 RETIRAR INSERTOS PARTE INFERIOR 3524 4 DELANTERA 82 4 82 4 44 LLEVAR INSERTO A RACK DE ALMACENAJE 3530 6 DE PARTE INFERIOR 6 45 BUSQUEDA DE NVO INSERTO DELANTERO 3544 14 INFERIOR PARTE 46 IR HACIA TROQUEL 3547 6 14 3 14 3 47 RETIRAR INSERTO 2 DELANTERO PARTE 3566 INFERIOR 19 3 19 19 48 LLEVAR INSERTO 2 A RACK DE ALMACENAJE 3569 3 PARTE INFERIOR 3 49 BUSQUEDA DE NVO INSERTO 2 DELANTERO 3577 8 PARTE INFERIOR 3 8 8 50 TRAER INSERTO 2 HACIA TROQUEL3583 6 PARTE INFERIOR 6 Y COLOCAR 51 COLOCAR TORNILLERIA DE INSERTO 3684 101 INFERIOR 1 Y 2 PARTE 6 101 101 52 QUITAR TORNILLERIA DE INSERTO TRASERO 3713 29 1 29 Y 2 PARTE INFERIOR 29 53 RETIRAR INSERTOS 1 Y 2 TRASEROS 3723 10 PARTE INFERIOR 10 10 54 LLEVAR INSERTOS TRASEROS PARTE 3735 12A RACK DE ALMACEN 12 INFERIOR 101 29 12 55 BUSQUEDA DE INSERTOS NVO MODELO 3745 TRASEROS 10 10 PARTE INFERIOR 10 56 IR A TROQUEL CON INSERTOS 1 Y 23813 68PARTE INFERIOR 68 TRASEROS 68 57 IR A RACK POR INSERTOS PARTE INF 3856 TRASERA43 43 43 58 BUSQUEDA DE INSERTOS PARTE INF 3859 TRASERA 3 3 3 59 IR HACIA TROQUEL CON INSERTOS3865 6 6 1 Y 2 TRASEROS PARTE INFERIOR 60 IR A RACK POR INSERTO TRASERO 3925 PARTE INF 60 6 60 60 61 BUSQUEDA DE TORNILLERIA PARA INSERTO 3979 54 54 TRASEROS PARTE INFERIOR 54 62 ESPERA MIENTRAS OP 2 REAPRIETA 4125 146PARTE SUP SOBRE INF TORNILLO146 Y SUBE TROQUEL 63 RETIRAR CADENAS DE TROQUEL 4140 15 15 64 REAPRIETE DE TORNILLERIA PARTE4247 107 SUP DE TROQUEL 65 IR POR TORNILLO A RACK 4260 13 13 13 4514 64 64 68 4585 71 71 69 CAMBIO DE PROGRAMA 71 IR POR MATERIAL 72 4860 54 54 4920 60 60 5070 150 150 PRIMERA PIEZA (COLOCACION DE LAMINA PARA DEZLIZAR PIEZA) Total 4573 521 4052 107 190 64 71 4806 221 221 ALINEAR Y CLAMPEAR TROQUEL EN PRENSA DE NUEVO MODELO 70 15 107 67 SUBIR TROQUEL A PRENSA 146 15 107 66 LLEVAR DIE CAR A PRENSA CON TROQUEL 4450 YA 190 HERRAMENTADO190 RETIRAR DIE CAR Time (sec) 38 26 30 82 17 25 29 47 82 99 1095 2227 47 6 17 17 1482 RETIRAR INSERTO DE OP ANTERIOR Y COLOCA NUEVO APOYAR EN COLOCACION DE 23 TORNILLERIA PARA COLOCAR 578 2060 INSERTOS (PROBLEMAS DE ARRIBO DE SUPERVISOR Activity Trabajar en modificacion de distancia de las uñas 41 82 22 24 AFTER Improvement Ideas 80 47 41 IR POR HERRAMIENTAS 68 66 41 688 ACOMODO DE CADENAS PARA ABRIR TROQUEL ESPERA MIENTRAS OP 2 13 MANIPULA GRUA Y COLOCA EN 82 770 PISO PARTE SUPERIOR DE 21 Storage 27 66 80 12 20 Delay 30 158 2 Inspection IMPROVE Improvement IA Simplify EA Rearrange Time (sec) Eliminate Activity Combine VA Seq 221 221 Revisar y cotizar alineación de guias de troquel con die car 54 60 150 234 1916 1602 3.9 31.933 26.7 4573 379 442 0 323 0 0 Total 1330 Eliminate = Identify unncessary operations and find a way to eliminate them. Combine = Combine more basic operations to reduce transports and accumulation of operations. Rearrange = Find new solutions to reallocate and rearrange operations. Simplify = Plan methods to simplify remaining operations. 4573 Operation: Indicates an action that changes one or more of the following: the shape, the content, or the form of a document or information. 8.683 67.533 6.3167 7.3667 0 Fig. 36 etapa 5 53 0 IX.VIII ELABORACIÓN DE CONTRAMEDIDAS (paso 6 SMED) La etapa 8 consistió en llevar a cabo el plan de acción de las propuestas hechas en el paso 5 marcadas en azul en el plan de acción fig. 37 y las mejoras que se hicieron se muestran en la columna de la derecha con la documentación correspondiente de Kaizen de la mejora. ACUERDOS Y COMPROMISOS DATES No. AoC 1 C SE ACUERDA QUE EL EQUIPO DE TRABAJO EST COMPLETO COMO SE PROPUUSO 01-Nov -11 2 C SE ACUERDA LOS PUNTOS DEL REGLAMENTOS SE QUEDAN TAL COMO LA PROPUESTA 01-Nov -11 3 C SE DEFINE QUE EL CAMBIO ESPECIFICAMENTE ES DE T4148 TTT A 8366 TS EN OP 30 Y 40 Y VICEVERSA 01-Nov -11 4 C EL NOMBRE DEL PROYECTO SE DEFINE COMO "CAMAMBIO DE MODELO DE TT A TS Y VICEVERSA" 5 Descripción HACER REVISION DE REPORTES DE DESPERDICIOS CÓDIGO 202 CON GERARDO DE DIOS Responsable Asignada STATUS Compromiso Completa 01-Nov -11 S. BANDA 01-Nov -11 6 C ACTUALIZACION MK S.VIZCAYA 01-Nov -11 04-Nov -11 04-Nov -11 7 C CAPACITACION SMED Y ECRS S. MEDRANO 03-Nov -11 03-Nov -11 03-Nov -11 8 C REAJUSTAR OBJETIVO DE TS A TT 80 REDICIR 30% Y DE TT A TS 100 REDUCIR 30% EQUIPO DE TRABAJO 04-Nov -11 04-Nov -11 04-Nov -11 9 C REGISTRO DE PROYECTO S. VIZCAYA 04-Nov -11 04-Nov -11 04-Nov -11 10 C ANEXAR EL CALENDARIO CON FECHAS DE REUNION S. VIZCAYA 04-Nov -11 04-Nov -11 04-Nov -11 11 C CONCENTRAR LOS VIDEOS S. VIZCAYA 04-Nov -11 04-Nov -11 04-Nov -11 12 C DESGLOZAR Y DESCRIBIR OPERACIONES DE OP S. VIZCAYA S. MEDRANO 08-Nov -11 22-Nov -11 08-Dic-11 13 C PROGRAMAR JUNTA PARA 9 DE NOV S. VIZCAYA 08-Nov -11 08-Nov -11 08-Nov -11 14 C PROGRAMAR NUEVA GRABACION DE VIDEO CON 2 CAMARAS (INCONCLUSA) S. VIZCAYA 17-Nov -11 22-Nov -11 22-Nov -11 15 C REDEFINIR TIEMPOS PARA HACER RESUMEN DE NVVA S. VIZCAYA 20-Ene-12 22-Ene-12 22-Ene-12 16 C HACER EJERCICIO CON EQUIPO DE TRABAJO PARA DEFINIR 5S, 5T Y 5G EQUIPO DE TRABAJO 21-Ene-12 21-Ene-12 10-Feb-12 17 C IDENTICAR HERRAMENTAL (TORNILLOS, HERRAMIENTAS, INSERTOS) S. VIZCAYA M. MARTINEZ 10/02/2012 16/02/2012 17/02/2012 18 DISEÑO DE CARRO PARA MANEJO DE INSERTOS POR NO. DE PARTE Y ADECUAR UBICACIÓN PARA MANEJO DE TORNILLERIA (sem 11 15 de marzo)) M. MARTÍNEZ 10/02/2012 02/03/2012 02/03/2012 19 SELECCIÓN E IDENTIFICACION DE TORNILLERIA M. MARTÍNEZ OPERADOR 10/02/2012 02/03/2012 02/03/2012 HACER VALIDACION PARA EL TORQUE DE TORNILLOS M. MARTÍNEZ 10/02/2012 20/02/2012 20 C 21 ADQUISICION DE PUNTAS APEX PARA PRUEBA CON HERRAMIENTA NEUMATICA F. TOVAR 15/03/2012 20/03/2012 22 HACER PRUEBA CON HERRAMIENTA NEUMATICA S. BANDA 15/03/2012 21/03/2012 23 HACER REQUISICION CON PISTOLA NEUMATICA CON TORQUE CONTROLADO (Y PUNTAS APEX) S. BANDA A. ARAUJO 10/02/2012 20/03/2012 24 SISTEMA DE ISAJE (PARA EXTACCION DE INSERTOS) 25 DISEÑO Y FABRICACION PARA DISTANCIA DE UÑAS DE ACUERDO ALAS NECESIDADES DE CADA TROQUEL (6 PARES DE UÑAS) 26 27 28 29 19/03/2012 S. BANDA S. CHAVEZ 10/02/2012 15/03/2012 CANCELADO M. MARTINEZ S. VEGA 20/02/2012 22/03/2012 CANCELADO ADAPTAR UNA BOTONERA INNALAMBRICA PARA GRUA S. CHÁVEZ 20/02/2012 22/03/2012 ADAPTAR CARRO (COMO MESA DE TRABAJO) PARA MANEJO DE TROQUEL S. BANDA 2 0 / 0 2 / 2 0 12 INVESTIGAR COSTO DE RETRABAJOS DE DAÑOS AL INSERTO C CABLES DE ACERO 30 FABRICACION DE DE CARROS PARA MANEJO DE HERRAMIENTAS 31 REVISAR Y COTIZAR ALINEACION DE GUIAS DE TROQUEL CON DIE CAR 32 HACER PROCEDIMIENTO PARA BALANCEAR OPERACIÓN (SEM 12) 33 ANALISIS DE POSICIONES ANTIERGONOMICAS 34 C HACER ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR TORNILLERIA 35 C 25% 50% 75% 100% S. VEGA M. MARTINEZ F. TOVAR F. GONZALEZ PENDIENTE CANCELADO 15/02/2012 23/03/2012 S. BANDA 20/02/2012 02/03/2012 M. MARTINEZ Y S. IBARRA 20/02/2012 08/03/2012 S. CHAVEZ 20/02/2012 16/03/2012 S. VIZCAYA/MMARTINEZ 20/02/2012 05/03/2012 MIRIAM ACUÑA Y JOSE LUIS ARTEAGA 21/02/2012 02/03/2012 29/03712 S. VIZCAYA 14/03/2012 15/03/2012 16/03/2012 ENVIAR DATOS DEL COMPORTAMIENTO DE PRENSA GIGAT 1200 F. GONZALEZ 15/03/2012 16/03/2012 20/03/2012 36 SOLICITAR CONTENEDORES AZULES M. MARTINEZ 21/03/2012 21/03/2012 21/03/2012 37 DAR SEGUIMIENTO PARA EL REGISTRO DE TIEMPOS FALTANTES PARA QUE BSE DEN DE ALTA S.BANDA F. GONZALEZ 21/03/2012 21/03/2012 21/03/2012 38 DAR SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE TIEMPOS DE PARO S. BANDA 21/03/2012 Fig. 37 Plan de acciones y contramedidas 54 IX.IX VALIDACIÓN DE RESULTADOS (paso 7 SMED) En este apartado se muestran los resultados descritos en el capitulo X 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 128.5 121.1 109.9 5.8% 8.7% 23.3% Paso 1 Tpo. Regular Paso 3 Llevar act int a ext (7.4) Paso 4 Tpo Act Paralelas (11.2) 80 Paso 5 Tpo Simplificar Act (29.9) Fig. 39 Resultados por etapa según metodología SMED Fig. 40 Planteamiento de objetivos vs Resultados alcanzados 55 IX.X DOCUMENTACIÓN DE NUEVO PROCEDIEMIENTO Es la secuencia de cómo quedo el proceso después de las mejoras implementadas es decir la nueva secuencia de trabajo en la cual se entrenó al personal fig. 38. SMED - ECRS WORKSHEET OP1 OP-30 V4535(TS-TT) BEFORE ANALYSIS SVA Operation 1 ULTIMO CICLO 30 60 60 68 68 68 168 10 10 10 27 195 EMPUJAR TROQUEL PARA SACAR DE PRENSA 27 27 4 ABRIR PRENSA 105 105 105 520 40 40 40 10 600 SUBIR TROQUEL DE OP 30 A DIE CAR 80 80 80 11 47 647 TIEMPO DE ESPERA MIENTRAS OP 2 POSICIONA GRUA 480 TRANSLADAR TROQUEL DE OP ANTERIOR 9 POSICIONAR DIE CAR 41 688 ACOMODO DE CADENAS PARA ABRIR TROQUEL ESPERA MIENTRAS OP 2 13 MANIPULA GRUA Y COLOCA EN 82 770 PISO PARTE SUPERIOR DE 6 776 REACOMODAR CADENA PARA GIRAR TROQUEL 6 875 ESPERA MIENTRAS OP 2 GIRA TROQUEL 99 99 16 17 892 REACOMODA CADENA PARA SUBIR TROQUEL A MESA 17 38 38 930 POSICIONAR MESA PARA COLOCAR PARTE SUPERIOR DE TROQUEL 18 68 998 ESPERA MIENTRAS OP 2 COLOCA TROQUEL EN MESA 68 19 10 1008 RETIRAR CADENAS PARA EMPEZAR A HERRAMENTAR 10 IR POR HERRAMIENTAS 21 AFLOJAR TORNILLERIA 370 370 370 17 17 578 578 25 2303 APOYO EN HACER CUERDA A INSERTO 76 26 254 2557 APOYO A COLOCACION DE INSERTO TRASERO 1 Y REAPRITE DE TORNILLOS 27 2686 REAPRIETE DE TORNILLERIA INSERTO 2 129 129 28 2718 DESATORNILLAR INSERTO DELANTERO 1 32 32 32 2725 7 7 7 2733 8 8 8 29 RETIRAR INSERTO DELANTERO 1 30 RETIRAR INSERTO DELANTERO 2 32 99 99 6 105 40 80 0 TIEMPO DE ESPERA MIENTRAS OP 2 POSICIONA GRUA 41 ACOMODO DE CADENAS PARA ABRIR TROQUEL EN PISO PARTE SUPERIOR DE 82 6 REACOMODAR CADENA PARA GIRAR TROQUEL Solicitar eslingas 17 99 ESPERA MIENTRAS OP 2 GIRA TROQUEL 17 REACOMODA CADENA PARA SUBIR TROQUEL A MESA 38 POSICIONAR MESA PARA COLOCAR PARTE SUPERIOR DE TROQUEL Procedimiento para balancear operación 68 68 ESPERA MIENTRAS OP 2 COLOCA TROQUEL EN MESA 10 RETIRAR CADENAS PARA EMPEZAR A HERRAMENTAR 87 167 60 66 ESPERA MIENTRAS OP 2 MANIPULA GRUA Y COLOCA Procedimiento para balancear operación TROQUEL 10 2227 ARRIBO DE SUPERVISOR 82 68 1465 17 1482 RETIRAR INSERTO DE OP ANTERIOR Y COLOCA NUEVO APOYAR EN COLOCACION DE 23 TORNILLERIA PARA COLOCAR 578 2060 INSERTOS (PROBLEMAS DE 82 Adquisicion de cables de acero 38 87 22 24 41 6 87 27 SUBIR TROQUEL DE OP 30 A DIE CAR Colocar botonera innalambrica 47 17 1095 10 POSICIONAR DIE CAR 41 17 68 EMPUJAR TROQUEL PARA SACAR DE PRENSA TRANSLADAR TROQUEL DE OP ANTERIOR 82 15 60 SACAR TROQUEL DE PRENSA 47 41 14 30 DESCLAMPEAR PARTE FRONTAL IR POR DIE CAR Y POSICIONAR PARA BAJAR TROQUEL DE OP 50 Y SUBIR EL DE OP 30 47 12 31 Herramienta neumática ABRIR PRENSA 66 375 Time (sec) Activity Trabajar en modificacion de distancia de las uñas 27 66 20 Improvement Ideas CERRAR PRENSA 68 66 SACAR TROQUEL DE PRENSA 8 Storage 114 114 114 309 IR POR DIE CAR Y POSICIONAR PARA BAJAR TROQUEL DE OP 50 Y SUBIR EL DE OP 30 7 AFTER IMPROVE Improvement Delay ULTIMO CICLO 60 DESCLAMPEAR PARTE FRONTAL Inspection 30 90 CERRAR PRENSA 3 6 30 Transport 158 2 5 30 NVA IA Simplify EA Rearrange Time (sec) Eliminate Activity Combine VA Seq 87 Diseño de carros para herramental (kit) 87 370 Estandarización de tornilleria y pistola neumática con torque controlado 370 IR POR HERRAMIENTAS AFLOJAR TORNILLERIA 17 RETIRAR INSERTO DE OP ANTERIOR Y COLOCA NUEVO APOYAR EN COLOCACION DE TORNILLERIA PARA COLOCAR INSERTOS (PROBLEMAS DE LARGO DE TORNILLO) 578 ARRIBO DE SUPERVISOR APOYO EN HACER CUERDA A INSERTO APOYO A COLOCACION DE INSERTO TRASERO 1 Y REAPRITE DE TORNILLOS 129 129 129 REAPRIETE DE TORNILLERIA INSERTO 2 32 32 DESATORNILLAR INSERTO DELANTERO 1 Se simplificara armando KITS de insertos por modelo 7 RETIRAR INSERTO DELANTERO 1 8 RETIRAR INSERTO DELANTERO 2 87 87 87 2820 COLOCACION DE INSERTOS PARA NUEVO MODELO PARTE SUPERIOR DELANTERA 5´s 35 35 35 2855 COLOCAR 1 TORNILLO INSERTOS PARA NUEVO MODELO PARTE SUPERIROR DELANTERA Organización de herramentales estandarización 87 COLOCACION DE INSERTOS PARA NUEVO MODELO PARTE SUPERIOR DELANTERA COLOCAR 1 TORNILLO INSERTOS PARA NUEVO MODELO PARTE SUPERIROR DELANTERA 35 Diseño de carros para herramental 0 34 39 39 39 2919 REACOMODO DE INSERTO (GOLPETEO CON MARTILLO TRASERO PARTE SUPERIOR Definir compra de herramienta neumatica y puntas 39 35 21 21 2940 IR POR HERRAMIENTA PARA RETIRAR INSERTO TRASERO PARTE SUPERIOR Fabricacion de carro para manejo de herramientas y tornillos 33 IR POR MARTILLO 2880 25 25 25 36 60 60 3000 MANIOBRAR PARA RETIRAR INSERTO TRASERO DE PARTE SUPERIOR 37 85 3085 RETIRAR INSERTOS PARTE SUPERIOR TRASERO 215 215 3300 ESPERA POR AJUSTE DE INSERTOS PARTE SUPERIOR TRASERA 3387 87 87 COLOCACION DE INSERTOS (OK) PARTE SUPERIOR TRASERA 87 3431 44 44 COLOCACION DE TORNILLERIA INSERTO PARTE SUPERIOR TRASERA 44 COLOCACION DE INSERTOS (OK) PARTE SUPERIOR TRASERA COLOCACION DE TORNILLERIA INSERTO PARTE SUPERIOR TRASERA 82 4 82 4 44 LLEVAR INSERTO A RACK DE ALMACENAJE 3530 6 DE PARTE INFERIOR 6 46 IR HACIA TROQUEL 3547 6 14 3 47 RETIRAR INSERTO 2 DELANTERO PARTE 3566 INFERIOR 19 3 19 19 48 LLEVAR INSERTO 2 A RACK DE ALMACENAJE 3569 3 PARTE INFERIOR 3 49 BUSQUEDA DE NVO INSERTO 2 DELANTERO 3577 8 PARTE INFERIOR 3 8 8 50 TRAER INSERTO 2 HACIA TROQUEL3583 6 PARTE INFERIOR 6 Y COLOCAR 51 COLOCAR TORNILLERIA DE INSERTO 3684 101 INFERIOR 1 Y 2 PARTE 101 85 215 87 44 7 RETIRAR TORNILLERIA DE INSERTOS DELANTEROS PARTE INFERIOR (2) 82 4 LLEVAR INSERTO A RACK DE ALMACENAJE DE PARTE INFERIOR 6 BUSQUEDA DE NVO INSERTO DELANTERO PARTE INFERIOR 14 IR HACIA TROQUEL 3 RETIRAR INSERTO 2 DELANTERO PARTE INFERIOR 19 LLEVAR INSERTO 2 A RACK DE ALMACENAJE PARTE INFERIOR 3 BUSQUEDA DE NVO INSERTO 2 DELANTERO PARTE INFERIOR 6 0 60 IR A TROQUEL PARTE INFERIOR RETIRAR INSERTOS PARTE INFERIOR DELANTERA 14 3 ESPERA POR AJUSTE DE INSERTOS PARTE SUPERIOR TRASERA 7 42 RETIRAR TORNILLERIA DE INSERTOS 3520 82 PARTE INFERIOR 82 DELANTEROS (2) 45 BUSQUEDA DE NVO INSERTO DELANTERO 3544 14 INFERIOR PARTE RETIRAR INSERTOS PARTE SUPERIOR TRASERO 215 7 43 RETIRAR INSERTOS PARTE INFERIOR 3524 4 DELANTERA MANIOBRAR PARA RETIRAR INSERTO TRASERO DE PARTE SUPERIOR 85 40 7 IR POR HERRAMIENTA PARA RETIRAR INSERTO TRASERO PARTE SUPERIOR 60 39 3438 IR POR MARTILLO REACOMODO DE INSERTO (GOLPETEO CON MARTILLO TRASERO PARTE SUPERIOR 21 85 38 41 IR A TROQUEL PARTE INFERIOR 25 TRAER INSERTO 2 HACIA TROQUEL Y COLOCAR PARTE INFERIOR 8 6 101 101 COLOCAR TORNILLERIA DE INSERTO 1 Y 2 PARTE INFERIOR 101 52 QUITAR TORNILLERIA DE INSERTO TRASERO 3713 29 1 29 Y 2 PARTE INFERIOR 29 29 QUITAR TORNILLERIA DE INSERTO TRASERO 1 Y 2 PARTE INFERIOR 29 53 RETIRAR INSERTOS 1 Y 2 TRASEROS 3723 10 PARTE INFERIOR 10 RETIRAR INSERTOS 1 Y 2 TRASEROS PARTE INFERIOR 10 LLEVAR INSERTOS TRASEROS PARTE INFERIOR A RACK DE ALMACEN 12 BUSQUEDA DE INSERTOS NVO MODELO TRASEROS PARTE INFERIOR 10 10 54 LLEVAR INSERTOS TRASEROS PARTE 3735 12A RACK DE ALMACEN 12 INFERIOR 12 55 BUSQUEDA DE INSERTOS NVO MODELO 3745 TRASEROS 10 10 PARTE INFERIOR 10 56 IR A TROQUEL CON INSERTOS 1 Y 23813 68PARTE INFERIOR 68 TRASEROS 68 IR A TROQUEL CON INSERTOS 1 Y 2 TRASEROS PARTE INFERIOR 68 57 IR A RACK POR INSERTOS PARTE INF 3856 TRASERA43 43 43 IR A RACK POR INSERTOS PARTE INF TRASERA 43 58 BUSQUEDA DE INSERTOS PARTE INF 3859 TRASERA 3 3 3 59 IR HACIA TROQUEL CON INSERTOS3865 6 6 1 Y 2 TRASEROS PARTE INFERIOR 60 IR A RACK POR INSERTO TRASERO 3925 PARTE INF 60 60 61 BUSQUEDA DE TORNILLERIA PARA INSERTO 3979 54 TRASEROS PARTE 54 INFERIOR 4140 15 15 64 REAPRIETE DE TORNILLERIA PARTE4247 107 SUP DE TROQUEL 65 IR POR TORNILLO A RACK 4260 13 IR HACIA TROQUEL CON INSERTOS 1 Y 2 TRASEROS PARTE INFERIOR 6 60 IR A RACK POR INSERTO TRASERO PARTE INF 60 BUSQUEDA DE TORNILLERIA PARA INSERTO TRASEROS PARTE INFERIOR 30 54 13 190 LLEVAR DIE CAR A PRENSA CON TROQUEL YA HERRAMENTADO 190 64 SUBIR TROQUEL A PRENSA 68 4585 71 71 71 4806 221 221 ALINEAR Y CLAMPEAR TROQUEL EN PRENSA DE NUEVO MODELO 221 IR POR MATERIAL 72 4860 54 54 4920 60 60 5070 150 150 PRIMERA PIEZA (COLOCACION DE LAMINA PARA DEZLIZAR PIEZA) Total 4573 180 107 IR POR TORNILLO A RACK 64 71 15 REAPRIETE DE TORNILLERIA PARTE SUP DE TROQUEL 13 64 CAMBIO DE PROGRAMA RETIRAR CADENAS DE TROQUEL 107 13 4514 70 ESPERA MIENTRAS OP 2 REAPRIETA TORNILLO Y SUBE TROQUEL PARTE SUP SOBRE INF 146 15 107 67 SUBIR TROQUEL A PRENSA RETIRAR DIE CAR 146 15 107 66 LLEVAR DIE CAR A PRENSA CON TROQUEL 4450 YA 190 HERRAMENTADO190 69 3 6 62 ESPERA MIENTRAS OP 2 REAPRIETA 4125 146PARTE SUP SOBRE INF TORNILLO146 Y SUBE TROQUEL 63 RETIRAR CADENAS DE TROQUEL BUSQUEDA DE INSERTOS PARTE INF TRASERA 4393 4573 71 Revisar y cotizar alineación de guias de troquel con die car 54 ALINEAR Y CLAMPEAR TROQUEL EN PRENSA DE NUEVO MODELO 60 60 IR POR MATERIAL PRIMERA PIEZA (COLOCACION DE LAMINA PARA DEZLIZAR PIEZA) 1916 1602 379 442 0 323 0 0 1330 Total Eliminate = Identify unncessary operations and find a way to eliminate them. Combine = Combine more basic operations to reduce transports and accumulation of operations. Rearrange = Find new solutions to reallocate and rearrange operations. Simplify = Plan methods to simplify remaining operations. 4573 Fig. 38 Nuevo procedimiento 56 221 54 CAMBIO DE PROGRAMA 150 234 64 RETIRAR DIE CAR 221 150 4402 X. Resultados Obtenidos Durante el desarrollo del proyecto específicamente a partir del paso 3 de los primeros 5 pasos de la metodología SMED para hacer el análisis de causas(etapa IX.VII), se hizo notoria la reducción de tiempos siendo la finalidad para el paso 3 y 4 organizar el área de trabajo sin tener que hacer inversión alguna y proyectado como se ve en la fig.39 una reducción de 5.8% de tiempo con el paso 3 llevando actividades internas a externas y otro 8.7% al trabajar en el balanceo de la operación y definiendo actividades paralelas y eliminando así tiempo de espera, puesto que para el paso 5 que consta de simplificar actividades se hicieron algunas adquisiciones que se mencionaron en la etapa IX.VIII con el plan de acciones con lo que se redujo un 23% de tiempo en este paso como se muestra en el gráfico de la fig. 39. Lo que quiere decir que un proceso de herramentación para hacer el doblez delantero y lateral del cofre de la serie TS era de 128.5 minutos y que con las mejoras implementadas ahora se lleva a cabo en 80 minutos tal como se aprecia en el comparativo de la fig. 40 que muestra el planteamiento del objetivo y el resultado alcanzado. 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 128.5 121.1 5.8% 109.9 8.7% 80 23.3% Paso 1 Tpo. Regular Paso 3 Llevar act int a ext (7.4) Paso 4 Tpo Act Paralelas (11.2) Paso 5 Tpo Simplificar Act (29.9) Fig. 39 Resultados por etapa según metodología SMED 57 Fig. 40 Planteamiento de objetivos vs Resultados alcanzados XI. Análisis de Riesgo Para este capítulo es cabe mencionar que no fue necesario extenderlo ya que la finalidad de este era plasmar las limitantes que impidieron alcanzar los objetivos que para el presente proyecto no aplica como se vio en los resultados obtenidos. XII. Conclusiones Como conclusión del presente proyecto hecho en la planta de Tractores Industrial sobre la reducción de SET-UP (preparación de máquinas) en área de formado y estampado en la prensa GIGANT 1200 toneladas cabe mencionar la importancia que al hacer más flexibles y productivos los procesos en cualquier empresa con tendencia hacia el desarrollo da como resultado la capacidad para ser más competente y con aplicación correcta de técnicas de la ingeniería industrial, que para el caso particular fue la aplicación de la metodología SMED complementada de otras herramientas, la tendencia en los resultados puede verse favorecida, tal como se demuestra con el desarrollo de este proyecto siendo las expectativas para reducir 38.5 minutos de un proceso de herramentación y llegando hasta 48.5 minutos en reducción del desperdicio por concepto de SET-UP (preparación de máquinas). 58 Cerrando así dicho proyecto con la documentación del KAIZEN correspondiente fig.41 y que como se observa en el plan de acción el cumplimiento se dio en un tiempo mayor al planeado debido a la preparación para arranque de nuevo producto. Fig. 41 KAIZEN DE PROYECTO 59 XIII. Recomendaciones Se cita a continuación 3 actividades que como acciones correctivas para el paso 5 de SMED que consiste simplificar actividades internas y externas serán un factor que refleje en la primera etapa del SMED una reducción cercana al 50% del tiempo de SET UP. Instalación de botonera inalámbrica La instalación de la botonera inalámbrica facilitará parte de las actividades propuestas para el paso 4 y 5 del SMED, al hacer actividades paralelas y para simplificarlas vale la pena señalar que en materia de seguridad sería una aportación a minimizar un riesgo al no tener el cable a como interferencia durante la herramentación. Estandarizar tornillería Después de haber hecho un ejercicio de 5s para depurar tornillería se redujo a utilizar sólo 7 medidas de tornillos de más de 15 diferentes el seguimiento consistirá en estandarizar todos los troqueles a tornillos de una sola medida, para lo que habrá que trabajar en todos los troqueles de esta manera evitar paros por falta de tornillería además de reducción de costos por la variabilidad de los precios en los mismos ya que la búsqueda de uno puede ir has los 8 minutos. Alineación de guías de troquel con die car Ya que actualmente el operador debe ajustar la posición del troquel al subirlo en la prensa con lo que hay una pérdida de tiempo aproximada a 4 minutos considerando que son 25 troqueles o bien los cambios que se tienen semanalmente. Tomando en cuenta las propuestas anteriores evaluando en base a la toma del video que se hizo para estudiar este caso y si estas se llevarán a cabo se hablaría de un 9% más en la reducción de SET-UP lo que acercaría más al objetivo del 50% de reducción de tiempo en la primer etapa de implementación según metodología SMED. 60 XIV. Referencias Bibliográficas Baca, G. (2001). Evaluación de proyectos. México: Mc Graw Hill. Sapag, J.M. (2004). Evaluación de proyectos: Guía de ejercicios problemas y soluciones. México: Mc Graw Hill. Sapag, N. (2007). Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación. México: Pearson Prentice Hall. Shingeo Shingo Una revolución en la producción: el sistema SMED: Productivity Fogarty, Blackstone,Hoffmann. (2005). El Metodo de justo a tiempo (JIT) Administración de la producción e inventarios (2da Edición) Editorial CECSA Segunda Edición. Villaseñor Contreras Alberto, Galindo Cota Edbe. Conceptos y reglas de Lean Manufacturing. 2da Ed. México Limusa 2008 61