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Universidad Nueva Esparta Facultad de Ingeniería Escuela de Electrónica Trabajo de Grado Línea de Investigación: Diseño y desarrollo de aplicaciones o dispositivos de tipo electrónico. Tema: Control e Instrumentación Industrial. Título: Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa Industrias Uniplásticas C.A Uniplast. Tutor: Ing. Gomes Rodolfo Trabajo de grado Presentado por: Br. Betancourt. G Carlos Alberto C.I. V-18.557.335 Para optar por el Título de: Ingeniero Electrónico. Enero del 2012 Caracas Venezuela Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Índice: Contenido Pág. Jurado i Dedicatoria ii Agradecimientos iii Resumen (español) v Resumen (ingles) vi Introducción 1 Capítulo I: El problema de la investigación Marco Problemático 4 Objetivos: General Específicos 7 7 Justificación 8 Delimitaciones 9 Capítulo II: Marco Teórico Antecedentes de la investigación: 11 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Bases Teóricas 15 Inyección de plásticos 15 Máquinas inyectadoras de plástico 17 Partes Importantes de una máquina de inyección de plásticos 19 Tolva 19 Unidad de inyección 20 Sistema de calefacción 22 Resistencias 22 Termo Cuplas. 23 Unidad de cierre 24 Molde 25 Cavidad 25 Canales o conductos 26 Canales de Enfriamiento 26 Barras expulsoras 26 Unidad de potencia 26 Sistema de potencia Eléctrico 27 Sistema de potencia Hidráulico 27 Unidad de control 28 Parámetro de una inyectadora 28 Sistemas de control 29 Sistema de control a lazo abierto 31 Sistema de control a lazo cerrado 32 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Sistema de control lineal y no lineal 33 Sistemas variantes e invariantes en el tiempo 34 Sistema de control continuo 35 Sistema de control centralizado 35 Sistema de control descentralizado 36 Sistema de control con dominio en el tiempo 37 PID (Proporcional integral derivativo) 37 Sistemas Automatizados 40 Detectores y Captadores 40 Accionadores y Preaccionadores 42 Tecnologías cableadas Controladores de lógica cableada (WLC) Tecnologías programadas Controladores Lógicos Programables (PLC) 43 44 46 46 Campo de aplicación 48 Ventajas e incovenientes 49 Funciones Básicas 51 Nuevas Funciones 52 Estructura interna 54 Estructura externa 65 Dispositivos de control eléctrico 68 Contactor 68 Rele 71 Magneto térmico 74 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Sensores de final de carrera 75 Presostatos 75 Variadores de frecuencia 77 Motor eléctrico 78 Asíncronos 79 Jaula de ardilla 81 Trifásicos 82 Cuadro de variables 83 Definición de términos 87 Capítulo III: Marco Metodológico Diseño de la investigación 94 Población y muestra 96 Información suministrada Instrumentos de recolección de datos 98 99 Capítulo V: Sistema Propuesto Investigación Preliminar 110 Diagrama estructural de la máquina Omega 111 Identificación de las variables de control actuales del proceso de la máquina Omega 122 Variables digitales 123 Variables Analógicas 128 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Estudio del estado actual del tablero de control de la máquina Omega 128 Diagramas de bloque del sistema de potencia y control del tablero actual de la máquina Omega 129 Diseño y selección de dispositivos para el nuevo tablero de control de motores la máquina Omega Criterio de selección 138 140 Diseño y selección de dispositivos para el nuevo tablero de control de calefacción de la máquina omega 156 Diseño y selección de dispositivos para el área de boquilla del nuevo tablero de control de calefacción de la máquina Omega 163 Construcción del nuevo tablero de control para la máquina Omega 165 Selección de los dispositivos de control 170 Controlador Lógico Programable (PLC) 171 Módulos de expansión local 175 Módulos de expansión remota 175 Programación del sistema de control 178 Diagrama de bloque del proceso general 179 Topología 186 Software del PLC 187 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Bloques de función 188 Software de la pantalla HMI (MV4-670) 191 Pruebas del funcionamiento del nuevo tablero y el control del PLC 200 Recursos administrativos 206 Recursos Humanos 206 Recursos Técnicos 207 Recursos Administrativos 209 Capítulo V: Conclusiones Conclusiones 210 Recomendaciones 213 Índice de ilustraciones Figuras: Pág. 1 Esquema de inyectadora IMA 18 2 Partes de una tolva 19 3 Husillo o tornillo de Extrusión 21 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported 4 Resistencia tipo Banda 22 5 Termo cuplas tipo J, K, V 23 6 Unidad de cierre 24 7 Molde de una máquina de inyección de plásticos 25 8 Ingredientes básicos de diagrama de control 30 9 componente del sistema salida de un sistema de control 31 10 Sistema de control lazo abierto 32 11 Sistema de control a lazo cerrado 33 12 Sistema de control centralizado 35 13 Sistema de control descentralizado 36 14 Esquema de control marcha, paro de un motor 45 15 Controladores Lógicos Programables 47 16 Compacto modelo Logo (RLC) 66 17 Autómata compacto 67 18 PLC Modulares 68 19 Contactor 3 polos 68 20 Relé doble polo (N/A)(N/O) 71 21 Partes de un Magneto térmico 74 22 Interruptores Magneto Térmicos 75 23 sensor final de carreras 76 24 Presostato 77 25 Proceso de Variador de frecuencia 79 26 Motor asíncrono 80 27 Motor jaula de ardilla 81 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported 28 Diagrama estructural de la máquina Omega 113 29 Caja reductora del sistema de extrusión 113 30 Entrada de material a la extrusora 114 31 Tolva 115 32 Extrusora o Cañón, y sus sistemas de calefacción 116 33 Cabezal 116 34 Tubo de transferencia Extrusora Acumulador 117 35 Acumulador y su sistema de calefacción 117 36 Pistón de inyección 118 37 Tubo de transferencia acumulador distribuidor 119 38 Distribuidor 119 39 Varillas de apertura y cierre de las boquillas 120 40 Molde 120 41 Sistema Hidráulico 121 42 Motores de las bombas del sistema Hidráulico 121 43 Motor principal 122 44 Finales de carrera de posición de varillas 124 45 Finales de carrera de posición de la prensa 125 46 Finales de carrera de control de acumulador 126 47 Presostato de alta presión del sistema Hidráulico 127 48 supervisor trifásico 127 49 Estructura fundamental de un tablero de control 129 50 Sección N°1 alimentación del tablero 131 51 SSR y magnetos térmicos 132 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported 52 Pirómetros 132 53 Conexión estrella 133 54 Conexión de un motor en delta 134 55 Esquemático y diagrama eléctrico de conexión de motor de 12 puntas en arranque estrella delta 135 56 Conexión estrella delta del tablero Omega 136 57 Variador de velocidad y su control 137 58 Botoneras, Relé de control 138 59 Esquema eléctrico del tablero de motores 139 60 Placa del motor Principal del sistema Hidráulico 140 61 Placa de datos de motor secundario del sistema Hidráulico 142 62 Placa del motor de la bomba de lubricación de la extrusora 144 63 Placa de datos del motor de la extrusora 148 64 Tabla de ampasidad de conductores de cobre 151 65 Esquema físico de los dispositivos a implementar 155 66 Diagrama Eléctrico del tablero de calefacción principal 156 67 Zonas de calefacción de la máquina Omega 157 68 Esquema eléctrico del área de boquillas del tablero nuevo de calefacción de la máquina Omega 69 163 Esquema de distribución de los componentes en el Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported 70 tablero de calefacción 164 Esquemático de posición de los tableros en la máquina Omega 165 71 Instalación de canaletas 166 72 Proceso de cableado de los tableros de control. 167 73 conexiones de alimentación para los tableros y el transformador 169 74 Cableados de control 170 75 PLC PS4-341-MM1 171 76 Módulos de expansión local 175 77 Módulos de expansión remota de termocuplas 175 78 Módulo de botoneras de expansión remota 176 79 HMI MV4-670, software de programación 177 80 Diagrama en bloque general del funcionamiento de la máquina de inyección de plástico Omega 179 81 Diagrama de bloques a lazo cerrado del control de temperaturas 182 82 Diagrama en bloque a lazo abierto del control de velocidad de la extrusora 184 83 Software de programación 186 84 Topología del PLC 187 85 Pantalla principal del programa Sucosoft S40 188 86 Mascara principal de la pantalla HMI 192 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported 87 Masca de menú de temperaturas 192 88 Mascara de zonas de temperaturas 193 89 Mascara de opciones avanzadas de temperaturas 194 90 Mascara de boquillas. 194 91 Mascara de extrusora 195 92 Mascara de Alarmas 196 93 Mascara de motores 196 94 Mascara de monitor 197 95 Mascara del acumulador 198 96 Mascara de contraseñas 199 97 Mascara de ciclos 199 98 Mascara de ayudas. 200 99 Tablero de pruebas y Módulo de pantalla y PLC 201 100 Diagrama de conexión delta de motores de 12 puntas a 440v 202 101 Mediciones de potencia de motores y zonas de calefacción 203 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Índice de tablas Tabla Pág. 1 Cuadro de variables 83 2 Mediciones de potencia de motores y zonas de calefacción 141 3 Placa del motor secundario des sistema Hidráulico 143 4 Placa del motor de la bomba de lubricación de la extrusora 145 5 Placa del motor de la extrusora 149 6 Sumatoria de los consumos individuales de corriente de cada motor 150 7 Selección de protección contra corto circuito 152 8 Selección de contactores 153 9 Selección de conductores 154 10 Calculo de corriente de cada zona de calefacción 158 11 Selección de dispositivos de sistema de calefacción 160 12 Selección de conductores para cada zona de calefacción 161 13 Entradas del sistema 172 14 Salidas del sistema 173 15 Recursos humanos 208 16 Recursos técnicos 207 17 Recursos Administrativos 209 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Índice de Gráficos Gráfico Pág. 1 Pregunta N° 1 de la encuesta 103 2 Pregunta N° 2 de la encuesta 104 3 Pregunta N° 3 de la encuesta 105 4 Pregunta N° 4 de la encuesta 106 5 Pregunta N° 6 de la encuesta 108 6 Pregunta N° 7 de la encuesta 109 Índice de formulas Fórmula Pág. 1 Relación RPM con Frecuencia 78 2 Cálculo de corriente del motor trifásico 142 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Índice de Anexos Anexo Pág. A Validación de instrumento de recolección de datos. 220 B Entrevistas realizadas al personal ejecutivo de Industrias Uniplásticas. 221 C Entrevistas realizadas al personal técnico, Mantenimiento y producción de Industrias Uniplásticas. 222 D Máquina Omega antes de la implementación. 223 E Máquina Omega luego de la implementación. 224 F Primera producción luego de la implementación. 224 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Universidad Nueva Esparta Facultad de Ingeniería Escuela de Electrónica Trabajo de Grado Línea de Investigación: Diseño y desarrollo de aplicaciones o dispositivos de tipo Electrónico. Tema: Control e Instrumentación Industrial Título: Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa Industrias Uniplasticas C.A Uniplast Aprobado Jurado Jurado 1 Jurado II Firma: Firma: Tutor Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Rodolfo Gomes C.I: V-13.978.030. Firma: DEDICATORIAS El presente trabajo de grado es dedicado a dos mujeres muy importantes en mi vida, en primer lugar a mi madre Miria Gomez, por siempre prestarme un apoyo incondicional y motivarme a seguir luchando en los momentos más difíciles y por darme la fortaleza necesaria para alcanzar el éxito. En segundo lugar y no menos importante, a mi abuela Ligia Frías, que siempre ha sido una segunda madre para mí, dándome palabras de aliento, comprensión, y por compartir mis alegrías y logros, es por dichas razones que les he dedicado uno de muchos logros. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported AGRADECIMIENTOS A Dios en primer lugar por iluminar cada paso de mi vida, por darme salud y colocar en el camino a diferentes personas que hicieron posible la culminación de mi trabajo final de grado. A mis progenitores Miria Gomez y Carlos Betancourt (QEPD), por darme la vida, especialmente a mi madre por otorgarme una excelente formación personal y principalmente por suministrarme siempre educación y así poder llegar al éxito. A mi abuela Ligia Frías, por estar conmigo en todo momento, por preocuparse por mí, y darme palabras de aliento y apoyo. A mi hermano Jesús Betancourt, T.S.U. en electrónica y a mi compañera Franmar Acosta, por el apoyo brindado, la ayuda y colaboración prestada para desarrollo del proyecto de tesis. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported También quiero agradecer al resto de mis familiares por estar al pendiente con la culminación de mi trabajo de grado. A mi Tutor de Tesis el Ingeniero Rodolfo Gomes, por su valiosa colaboración y guía a lo largo de la elaboración del proyecto, por su inducción y su gran aporte para el desarrollo del mismo. Por otra parte agradezco a Industrias Uniplasticas C.A. Uniplasts por confiar en mí y otorgarme el reto de realizar el Diseño e Implementación de un sistema de control mediante P.L.C. para la automatización de un proceso en la máquina de inyección de plásticos Omega. Así mismo agradezco al Ingeniero Griseldino Hevia, asesor de planta, por su confianza asesoría a lo largo de toda la ejecución del proyecto de grado. De igual manera quiero agradecerle a toda la junta directiva, personal administrativo, personal técnico, que laboran en Industrias Uniplasticas C.A. Uniplast, por el apoyo brindado. Finalmente agradezco a todos los profesores de la prestigiosa casa de estudios Universidad Nueva Esparta por contribuir en mi formación, no solo educativa sino también personal, por enseñarme a trabajar en grupo y otorgarme las herramientas necesarias Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported para defenderme en el campo laboral correspondiente a Ingeniería electrónica y destacarme como profesional en el área. RESUMEN EL presente trabajo de grado consiste en el Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa Industrias Uniplasticas C.A Uniplast. El sistema propuesto integra una pantalla HMI con el PLC, esto nos dará la facilidad de acceso a todos los parámetros y visualización en tiempo real del estado de proceso de la fabricación de una pieza plástica, así como también el aumento de la producción de la máquina y se mejorara la seguridad del personal y de las instalaciones de la planta. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Se describirán los métodos y los pasos que se llevaron a cabo para la realización del presente trabajo de grado, explicando de forma detallada, el diseño, la contracción y las pruebas realizadas durante la implementación. Summary This work comprises the design level and implementation of a PLC control system for automation of a process in a plastic injection molding machine at Industrias Uniplasticas C.A. Uniplast. By implementing this system will be largely solved these problems optimally, and that the proposed system integrates a screen HMI with PLC, this will give us easy access to all parameters and real-time display of process status of manufacturing a plastic part, as well as increased production of the machine and improve the safety of personnel and facilities of the plant. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Describe the methods and the steps undertaken to carry out this work degree, explaining in detail the design, contracting and testing during the implementation Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Introducción En el mundo moderno todo mejoramiento de procesos lleva consigo una disminución de los desperdicios y una simplificación de las operaciones, mediante la eliminación de la duplicación, el aseguramiento del valor agregado, la Estandarización, la automatización y/o la mecanización de los procesos. Según Industrias Uniplasticas C.A. Uniplast el mercadeo Manual de comercialización y (02/05/2008) “…En un mercado donde prevalece la competencia, las empresas buscan el mejoramiento a través de cambios que generen la satisfacción de los clientes, disminución de las perdidas y optimización de los procesos que conlleva a un incremento de la productividad; para los cuales se apoyan en programas, métodos, procedimientos, entre otros, que ayuden al mejoramiento y estandarización del proceso de producción...” Bajo esta perspectiva, Industrias Uniplasticas, C.A. Uniplast, centra su interés y dedicación en mejorar el control en el proceso de unas de sus máquinas (máquina Omega) de inyección de plástico, implementará un controlador lógico programable (PLC) para sustituir el sistema de control a través de lógica cableada que ya ésta posee. El trabajo especial de grado que se presenta a continuación tiene como finalidad proponer e implantar mejoras en el control del proceso de la máquina de inyección de plástico Omega con la implementación de un controlador lógico programables (PLC), con el fin de incrementar la eficiencia del proceso, la posibilidad de realizar cambios más fácilmente del proceso en el futuro y el incremento de la producción, y así, satisfacer la necesidad de la empresa. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported En primer lugar se llevó a cabo un diagnóstico para observar metódicamente el funcionamiento de la máquina, cuales variables intervienen en el proceso y la secuencia en la que se ejecutan. En segundo término se examina el sistema de control que se está utilizando, las condiciones en que se encuentra, su distribución y su funcionabilidad con la finalidad de conseguir los datos necesarios para desarrollar el trabajo especial de grado, queda estructurado de la siguiente forma: Capítulo I El presente capítulo lleva como título el problema de la investigación, este detallara los diversos términos o etapas del proyecto como lo son el planteamiento del problema, la justificación de la investigación, el objetivo general y específico, las delimitaciones espaciales, de cronológicas, temáticas y técnicas, así como las limitaciones que se puedan presentar en el plazo del mismo. Capítulo II Capítulo titulado marco teórico exponemos la teoría usada para el desarrollo de la del trabajo de grado, mencionando los antecedentes de dicha mejora basándose en aquellos trabajos previos relacionados con los objetivos de la investigación. Luego se exponen aquellas bases teóricas, definición de términos y variables que respalden los elementos teóricos de la investigación. Capítulo III Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Titulado como marco metodológico, refiere en primera instancia el propósito de la investigación, las distintas propiedades empleadas para el desarrollo de dicha investigación, el diseño de la investigación, los parámetros para la escogencia de la población y muestra de la investigación y las técnicas y herramientas para la recolección de datos. Capítulo IV Este capítulo se titula sistema propuesto y se caracteriza por presentar el sistema a realizar mediante el diagrama en bloque del sistema, los recursos administrativos, operacionales, técnicos y humanos para el desarrollo de la investigación en conjunto con el cronograma de variables. Capitulo V En el presente capitulo se presentara las conclusiones obtenidas y recomendaciones en él presente trabajo de grado. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Capítulo I Marco Problemático Planteamiento del problema Dentro de las funciones principales de toda Gerencia general de las empresas, es la dedicación a solucionar los problemas de hoy y preparar la empresa para afrontar los de mañana, Para ello, las actividades que se realizan están enmarcadas dentro de un gran aspecto: mejoramiento. Las empresas son tan buenas como sus procesos lo sean. Los distintos procesos que conforman una organización deben identificarse, mapearse y mejorarse, para aumentar la competitividad de las empresas. Para llevar a cabo cualquier mejoramiento dentro del empresa, es necesario invertir en nuevas maquinaria y equipos más eficientes, así como en la optimización de Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported los equipos ya existentes, el mejoramiento de la calidad del servicio a los clientes, el aumento de los niveles de desempeño del recurso humano a través de la capacitación continua, la inversión en investigación y desarrollo, pero sobre todo el compromiso de todos los individuos que intervienen. Bajo esta perspectiva Industrias Uniplásticas, C.A. Uniplast, como empresa manufacturera dedicada a la fabricación de los productos plásticos tales como: Estivas (paletas), Tanques, Formaletas, entre otros; no escapa a estos cambios, ya que basados en la misión y en la política de calidad de la empresa las cual expresa “diseñar, fabricar y comercializar productos plásticos de calidad, para satisfacer las necesidad de sus clientes, con el mejoramiento continuo de la eficiencia de su sistema de gestión de la calidad, y el esfuerzo y dedicación del recurso humano”, se observa el interés y preocupación por la optimización de sus procesos. La empresa cuenta actualmente con cinco líneas de producción; repartidas en cinco máquinas de inyección de plástico (Alfa, Beta, Omega, Gamma, Épsilon), cada una puede fabricar hasta dos tipos de productos plásticos diferentes simultáneamente, con un tiempo de elaboración de 3 a 15 minutos, dependiendo de las características del producto que se esté fabricando. Las máquinas trabajan las 24 horas distribuidas en tres turnos, mañana, tarde y noche, cada turno de siete (7), ocho (8) y nueve (9) horas respetivamente. Para la fabricación de estos productos se utiliza tecnología de INYECCIÓN EN ESPUMA ESTRUCTURAL, la cual permite que los productos sean más livianos y más resistentes, empleando como materia prima polietileno de alta densidad (PEAD), en forma virgen y recuperada; junto con el MASTERBACH (colorante), que le da el color gris oscuro característico de las piezas. Existen diferentes formulaciones de acuerdo a las Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported necesidades de cada producto donde se va a emplear mayor porcentaje de materia prima virgen. Los productos de UNIPLAST son renovables, una vez concluida su vida útil, se pueden volver a utilizar como materia prima recuperada. También son utilizados como materia prima recuperada otros productos no fabricados por UNIPLAST tales como las cestas y gaveras plásticas de pollos, refrescos, etc. Lo cual contribuye en el proceso de reciclaje, disminuyendo la contaminación del planeta. En la actualidad, tres de las máquinas de inyección de plástico (Beta, Gamma, Épsilon) ya poseen un Controlador Lógico Programable (PLC) para el control de sus procesos de producción, teniendo a las máquinas Alfa y Omega con un sistema de lógica a relé como controlador, es en esta máquina donde se concentra el estudio y se evidencian las siguientes situaciones; Siendo la máquina Omega con mayores oportunidades de mejoras y por ello se elige ésta para el estudio. Algunas de las observaciones detectadas son las siguientes sugerencias: .- La implementación de la lógica cableada en la automatización de proceso de la máquina Omega, trae como consecuencia la dificultad en la corrección o el anexo de un nuevo cambio en el proceso, debido a que debe ser reestructurado la lógica de control. .- Cuando ha existido la necesidad de cambios en el proceso, es necesario la parada de la máquina por tiempos prolongados, ya que se debe reestructurar el tablero de control; bajando la productividad de la empresa. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported .- Existen problemas en el funcionamiento de los componentes que forman parte del tablero de control por su antigüedad. .- Debido a la gran cantidad de componentes incrementa la probabilidad de ocurrencias de fallas y dificulta la ubicación-resolución de las mismas. Todas estas situaciones, reducen la productividad que posee la máquina Omega con respecto a las demás máquinas, disminuyendo así la capacidad de producción de la empresa. La importancia de este trabajo de grado, se resumen en las siguiente interrogantes ¿Cuales serial las posibles mejoras que se conseguirían con la implementación de un Controlador Lógico Programable a la máquina Omega en Industrias Uniplásticas? Objetivos Objetivos General: Diseñar e implementar un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa Industrias Uniplásticas C.A Uniplast Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Objetivos Específicos: - Evidenciar la necesidad del proyecto. - Realizar un estudio minucioso del proceso de la máquina Omega para conocer su funcionamiento. - Observar la situación actual del funcionamiento de la máquina. - Examinar el tablero de control de la máquina Omega con el fin de comprender su lógica de funcionamiento. - Diseñar un nuevo tablero de control para la máquina Omega, tomando en cuenta los procesos que se desean mejorar. - Elaborar un nuevo tablero de control para la máquina Omega. - Comprobar el funcionamiento del nuevo tablero y el control del PLC - Implementar el PLC, y monitores de control que cumpla con la lógica de funcionamiento, y muestren en tiempo real los procesos que se ejecutan en la maquina Omega. - Evaluar el rendimiento antes y después de la implementación del PLC. Justificación Industrias Uniplásticas C.A. Uniplast, es una empresa que se ha desarrollado durante 42 años, consiguiendo un mayor crecimiento con la utilización de nuevas tecnologías en el área de la producción y la automatización, logrando de esta forma cubrir con las necesidades de un mercado cada vez competitivo a nivel nacional, y pensando siempre en sobrepasar sus expectativas creando nuevos productos y mejorando sus procesos de producción, bajo estos lineamientos Industrias Uniplásticas Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported C.A. Uniplast posee como objetivo establecer las mejoras en la automatización de una de sus máquinas (máquina Omega) con la búsqueda de incrementar la efectividad, seguridad y la productividad de esta máquina y para la empresa en general. Al mejorar la eficiencia de funcionamiento de la máquina Omega mediante la implementación de un controlador lógico programable (PLC), la empresa tendrá una mejora en todo el proceso de producción, ya que contará con la actualización de la máquina Omega, dejando en el pasado las paradas prolongadas de la máquina por cambios de parámetros del proceso, la constantes fallas eléctricas en el tablero de control por componentes antiguos y ausencias de planos eléctricos. Por lo que se obtendrá un sistema de control confiable y seguro. Del mismo modo se logrará una mejor planificación a corto, mediano y largo plazo con respecto a las metas de producción de productos que en la empresa se fabrican, cumpliendo de esta forma con la demanda del mercado nacional. Para la Universidad Nuevas Esparta, este trabajo servirá para afianzar las relaciones con las empresas permitiendo así el intercambio científico y tecnológico; y un aporte para las asignaturas que integran la carrera de Ingeniería Electrónica, con los que se busca aplicar los conocimientos impartidos en dichas cátedras, así como también se podrá utilizar como referencia para otras investigaciones. Esta experiencia le permite al investigador el desarrollo de los estudios de pregrado aplicando todas las herramientas necesarias, adquiridas durante la estadía en la Universidad; al mismo tiempo cumplir con un requisito exigido para obtener el título de Ingeniero Electrónico. Delimitaciones Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Delimitaciones Geográficas: - La investigación e implementación del proyecto se realizó en las instalaciones de industrias Uniplásticas C.A. Uniplast, ubicada en el Edo Miranda, Guatire, también se realizo estudios en los laboratorios de la Universidad Nueva Esparta, Localizada en la Av. Sur 7, Urbanización Los Naranjos. Municipio el Hatillo. Caracas, Delimitaciones Temáticas - El presente trabajo de grado se desarrolló en el área de Electrónica de potencia y en sistema de control, tanto eléctrico como electrónico específicamente en el área de Controladores Lógicos Programables (PLC). Delimitaciones Cronológicas - La investigación se realizó en un tiempo de 6 meses, iniciando la etapa de investigación en Agosto del 2011 hasta finalizar la implementación en enero del 2012. Delimitaciones Técnicas - El Proyecto se desarrollara exclusivamente para una máquina de inyección de plástico con la finalidad de realizar una mejora a su sistema de control, específicamente será implementada en la máquina de inyección de plástico Omega que está ubicada en de industrias Uniplásticas C.A. Uniplast, esta cumple la función de fabricar piezas de Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported plásticos tales como: formaletas, paletas, piso porcino, etc. se sustituirá los antiguos método de lógica de control, por la implementación de controladores lógicos programables (PLC) y se construirán dos nuevos tableros de control. El presente trabajo de grado se regirá bajo los parámetros de funcionamiento de la máquina de inyección de plásticos Omega, tales como, lógica, potencia y velocidades y específicamente bajo las condiciones laborales de Industrias Uniplásticas C.A. Uniplast. Capítulo II Marco Teórico Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Antecedentes de la investigación: Según la Rena (Red Escolar Nacional) (2008) define antecedentes de la investigación como: “Los antecedentes, son todos aquellos trabajos de investigación que preceden al que se está realizando. Son los realizados relacionados con el objeto de estudio presente en la investigación que se está haciendo”. En la elaboración de este trabajo de grado se realizó una indagación y revisión documental, donde se hallaron los siguientes antecedentes que dieron los primeros pasos en la elaboración de esta propuesta. 1.- Zerpa (2008) elaboró un trabajo de grado denominado “Mejoras en las áreas de molino y mezclado en el proceso de fabricación de piezas plásticas de las industrias Uniplásticas C.A. Uniplast” Trabajo especial de grado para optar al título de Ing. Industrial Universidad Nacional Experimental, Politécnica Antonio José de Sucre, Caracas. El estudio se centró en una evaluación de la situación actual en que se encontraba la fábrica, el área de molino y mezclado de material y el proceso de fabricación de las máquinas de inyección, con la finalidad de llevar a cabo adecuaciones de una serie de equipos que permitieran una mejoría en el traslado de la materia prima desde el área de mezclado hasta las máquinas, esta investigación se llevó a cabo en las instalaciones de Industrias Uniplásticas, C.A. Uniplast para estudiar los espacios físicos de la planta que equipos se necesitarían utilizar. Y como seria la lógica que Implementarían en la programación del PLC para determinar que máquinas son las que se necesitan cargar con materia prima y cuando parar. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Los resultados arrojados por ese estudio sirvieron en el presente trabajo de grado para entender el proceso de producción de la maquinas desde su comienzo en el área de molino hasta su final como piezas fabricadas. 2.(PLC) Eaton Moeller Powering Business Worldwide: Controlador lógico programable PS4-341-MM1 fabricación 01/2001. PLS Serie 300 modelo PS4-341-MM1 Moeller compacto PLC PS4 son todo-en-uno que los dispositivos están equipados con un conjunto completo de funciones de hardware y software y adecuado tanto para uso industrial en la automatización de fábrica y el control de muchas aplicaciones de construcción. Los dispositivos pueden ser simplemente ampliados de forma local, utilizando módulos LE4 o a través de redes remotas usando módulos EM4. Todo el PLC compacto está en red y programable vía bus de campo integrado. El software de programación es aplicable a todos los Sucosoft S40, un paquete de programación fácil de usar con la norma IEC 61131-3. Trabaja con una tensión de alimentación de 24v DC y corriente de 1 Amp; posee 16 entradas digitales de 24v y 2 entradas analógica, también cuenta con 14 salidas digitales de 24v 0.5 Amp y una salida analógica de 0-10 V de 10 bits; tiempo de procesamiento de 0.5ms por instrucción tipo de conexión suconet k. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported PS4-341-MM1 de programación de software y cable basado en Windows, IEC 1131-3 paquete de software compatible, para la programación de la PS4-141-MM1, PS4151-MM1 o PS4-201-MM 1 CD ROM 1 Un conjunto de documentación (Requiere Windows 3.1 o superior) Con opciones de visualización de interfaz máquina humano compatible con todos los modelos de monitores MV4 y MI4. Posee una capacidad de expansión de 5 módulos Le4 de entradas y salidas Digitales y con la opción de poseer un PLC esclavo se aumenta a 5 módulos Le4 de entradas y salidas Digitales. Y con una capacidad de conexión de 8 equipos remotos ya sean Monitores de control MV4 o MI4, Botoneras, PLC esclavos y módulos analógicos EM4. La descripción antes mostrada del producto PS4-341-MM1 ayudó en la selección del dispositivo a usar en el trabajo de grado; ya que cuenta con una gran capacidad de procesamiento, un lenguaje de programación amigable con el software Sucosoft S40, capacidad de aumentar entradas o salidas analógicas y digitales, por último brinda la posibilidad de trabajar con un monitor de procesos, todo esto es necesario en la automatización de la máquina de inyección de plástico ya que esta posee una gran Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported variedad de dispositivos como sensores Digitales y sensores analógicos que deben ser supervisados en tiempo real y se debe mostrar sus estados en un monitor de procesos. 3.- Zanella Rodríguez (1996) Elaboró un trabajo de grado denominado “automatización de máquina inyectadora de aluminio a partir del uso de controladores lógicos programables (PLC)” trabajo especial de grado para optar por el título de Ingeniero Electrónico en la universidad Nueva Esparta, caracas. Este trabajo de grado plasmó aportes muy importantes en nuestra investigación ya que el objetivo planeado fue diseñar y construir un tablero de control con la finalidad de sustituir el control con lógica a base de transistores por un sistema basado en lógica programada mediante el uso de autómatas programables. Se describe paso a paso los distintos procesos que debe llevar a cabo el controlador lógico programable para cumplir con el proceso de producción de piezas en aluminio, así como también en la elaboración del tablero de control se describen los distintos dispositivos que debe llevar ( dispositivos de protección, actuadores, sensores, tipo de cableado, distribución del cableado, etc.). Los resultados arrojados por ese estudio sirvieron en el presente trabajo de grado para entender y conocer los distintos pasos que se deben seguir en la elaboración de un tablero de control y de cómo llevaron a cabo los distintos procesos con el autómata programable. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Bases Teóricas Gómez M. Marcelo (2006) define de una manera clara y sencilla lo que es el marco metodológico de la siguiente forma: “Siempre es importante ver el pasado para construir el presente y mirar hacia el futuro. Si la ciencia es un cuerpo de conocimientos sistemático y estructurado, resulta conveniente localizar, obtener y consultar estudios antecedentes, libros, revistas científicas, paginas de interne y toda aquella fuente que se relacione directamente con nuestro problema o tema de investigación”. El marco teórico, que orientó el desarrollo de esta investigación, se describe a continuación: Inyección de plásticos: Según Cervantes Hernanadez Luis Eduardo, Curiel Hernanadez Eduardo, Pavia Meza Constantino Israel Lazaro, Soto Vazquez Franscisco Eduardo (02 del 2005). “El moldeo por inyección es un proceso semi-contínuo que consiste en inyectar un polímero o cerámico en estado fundido (o ahulado) en un molde cerrado a presión y frío, a través de Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported un orificio pequeño llamado compuerta. En ese molde el material se solidifica, comenzando a cristalizar en polímeros semi-cristalinos. La pieza o parte final se obtiene al abrir el molde y sacar de la cavidad la pieza moldeada.” El moldeo por inyección es una técnica muy popular para la fabricación de artículos muy diferentes. Sólo en los Estados Unidos, la industria del plástico ha crecido a una tasa de 12% anual durante los últimos 25 años, y el principal proceso de transformación de plástico es el moldeo por inyección, seguido del de extrusión. Un ejemplo de productos fabricados por esta técnica son los famosos bloques interconectables LEGO y juguetes Playmobil, así como una gran cantidad de componentes de automóviles, componentes para aviones y naves espaciales. Los polímeros han logrado sustituir otros materiales como son madera, metales, fibras naturales, cerámicas y hasta piedras preciosas; el moldeo por inyección es un proceso ambientalmente más favorable comparado con la fabricación de papel, la tala de árboles o cromados. Ya que no contamina el ambiente de forma directa, no emite gases ni desechos acuosos, con bajos niveles de ruido. Sin embargo, no todos los plásticos. Pueden ser reciclados y algunos susceptibles de ser reciclados son depositados en el ambiente, causando daños al medio ambiente. La popularidad de este método se explica con la versatilidad de piezas que pueden fabricarse, la rapidez de fabricación, el diseño escalable desde procesos de prototipos rápidos, altos niveles de producción y bajos costos, alta o baja automatización según el costo de la pieza, geometrías muy complicadas que serían imposibles por otras técnicas, las piezas moldeadas requieren muy poco o nulo acabado pues son terminadas con la rugosidad de superficie deseada, color y transparencia u opacidad, buena tolerancia dimensional de piezas moldeadas con o sin insertos y con diferentes colores. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported El proceso de inyección de plástico consiste en calentar los pellets de un material termoplásticos para transformarlos en un tipo de masa a través de un cilindro de plastificación, dándole la forma final al molde. Cuando el plástico está en el molde, se enfría por medio de circuitos donde fluye el agua y finalmente, se abre el molde para obtener la pieza sólida. Fuente: Cervantes Hernanadez Luis Eduardo, Curiel Hernanadez Eduardo, Constantino Israel Lazaro, Soto Vazquez Franscisco Eduardo (02 del 2005). Pavia Meza Las máquinas de inyección tienen sistemas hidráulicos, los cuales controlan el movimiento del sistema de inyección y cierre; y sistemas eléctricos, que controlan las temperaturas, flujo de agua, aceite, etc. El proceso de inyección se divide en 3 partes: .- Inyección .- Plastificación .- Expulsión Máquinas inyectadoras de plásticos: Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported El propósito de las máquinas inyectadoras de plásticos es que sean capases de suministrar la materia prima requerida por el usuario al molde, el cual debe tener un sistema de enfriamiento apropiado. Para que el producto se encuentre en buen estado y no pierda sus propiedades ni las especificaciones indicadas. Los sistemas que componen la maquina son: Sistemas hidráulicos, términos, mecánicos de enfriamiento y control como muestra la figura N°1. Fuente: (Extraída de inyección de termo plásticos online 18/4/2011) Figura N° 1 Fuente: (Extraída de inyección de termo plásticos online 18/4/2011) Cuando se aplica calor a un material termoplástico para fundirlo se dice que se plastifica. El material ya fundido plastificado por calor puede hacer fluir mediante presión y Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported llenar un molde donde la materia se solidifica y toma forma del molde. Este proceso se le nombra moldeo por inyección. El principio básico de la máquina inyectadora comprende las tres operaciones siguientes 1.- Elevar la temperatura del plástico a un punto donde pueda fluir bajo aplicación de presión. Normalmente esto se hace calentando los gránulos del material hasta formar una masa fundida con una viscosidad y temperatura uniforma. Actualmente esto se hace dentro del barril de la máquina 2.- Permitir la solidificación del material en el molde cerrado. En esta etapa el material fundido ya plastificado, se transfiere a la parte inferior del cañón o sea la boquilla, que inyecta hacia los varios canales del molde para llegar a las cavidades donde toma la forma del producto. Fuente: (Extraída de inyección de termo plásticos online 18/4/2011) 3.- Apertura del molde para la extracción de la pieza. Esto se hace después de mantener el material bajo presión dentro del molde y una vez que el calor es removido para permitir solidificar el material en la forma deseada. Partes importantes de una máquina de inyección de plásticos: La tolva Según el sitio web Fabricación de productos plásticos por inyección es el recipiente en que se tiene depositado el material que va a ser transformado en la máquina. Puede tener la forma de un cono o de una pirámide invertida como se puede ver en la Figura Nº 2. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Normalmente posee una tapa, una mirilla, un agujero en la parte inferior para dar paso al material hacia el cilindro y un sistema para bloquear el paso del material hacia abajo. Figura Nº 2 Partes de una tolva Fuente (Protoplásmicos 18/4/20110) Unidad de inyección Según la Universidad de Antioquia en su página web dice que la función principal de la unidad de inyección es la de fundir, mezclar e inyectar el polímero. Para lograr esto se utilizan husillos de diferentes características según el polímero que se desea fundir. El estudio del proceso de fusión de un polímero en la unidad de inyección debe considerar tres condiciones termodinámicas: Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported 1. Las temperaturas de procesamiento del polímero. 2. La capacidad calorífica del polímero Cp [cal/g °C]. 3. El calor latente de fusión, si el polímero es semi-cristalino. El proceso de fusión necesita de un aumento de la temperatura del polímero, que resulta del calentamiento y la fricción de este con la cámara y el husillo como puede verse en la figura Nº (3). La fricción y esfuerzos cortantes son básicos para una fusión eficiente, dado que los polímeros no son buenos conductores de calor. Un incremento en temperatura disminuye la viscosidad del polímero fundido; lo mismo sucede al incrementar la velocidad de corte. Por ello ambos parámetros deben ser ajustados durante el proceso. Existen, además, cámaras y husillos fabricados con diferentes aleaciones de metales, para cada polímero, con el fin de evitar el desgaste, la corrosión o la degradación. Con algunas excepciones —como el PVC—, la mayoría de los plásticos pueden utilizarse en las mismas máquinas. Fuente (Protoplásmicos 18/4/20110) La unidad de inyección es en origen una máquina de extrusión con un solo husillo, teniendo la cámara calentadores y sensores para mantener una temperatura programada constante. La profundidad del canal del husillo disminuye de forma gradual (o drástica, en aplicaciones especiales) desde la zona de alimentación hasta la zona de dosificación. De esta manera, la presión en la cámara aumenta gradualmente. El esfuerzo mecánico, de corte y la compresión añaden calor al sistema y funden el polímero más eficientemente Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported que si hubiera únicamente calentamiento, siendo ésta la razón fundamental por la cual se utiliza un husillo y no una autoclave para obtener el fundido. Una diferencia sustancial con respecto al proceso de extrusión es que durante la dosificación el husillo retrocede transportando el material hacia la parte anterior de la cámara. Es allí donde se acumula el polímero fundido para ser inyectado. Esta cámara actúa como la de un pistón; el husillo entonces, se comporta como el émbolo que empuja el material. Tanto en inyección como en extrusión se deben tomar en cuenta las relaciones de PvT (Presión, volumen, temperatura), que ayudan a entender cómo se comporta un polímero al fundir. Figura Nº 3: Husillo o tornillo de extrusión Fuente: (Extraída de Universidad de Antioquia 18/4/2011) SISTEMAS DE CALEFACCIÓN: Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Esta encargado de aportar calor por conducción al material plástico. Trabaja en forma de ciclo cerrado, es decir, está en permanente chequeo y se ajusta automáticamente cuando hay desviaciones. Es un sistema muy importante ya que de él depende en gran medida el trabajo repetitivo de la máquina. Partes que conforman un sistema de calefacción Resistencias: Son las encargadas de aportar el calor que genera el proceso de fusión del material plástico. Son de tipo banda como se ve en la figura Nº 4 y se encuentran apretadamente ajustadas a la superficie externa del cilindro. Figura Nº 4 Resistencia tipo Banda Fuente (Protoplásticos 18/4/2011) Debido a la ineficiencia del proceso de conversión de energía eléctrica a térmica, deben tener ayudas para recuperar parte del calor que se pierde. Fuente (Protoplásticos 18/4/2011) Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Termocuplas: Son las encargadas de poner en contacto a la resistencia con el sistema que las controla. No conducen calor, sino una señal en mili-voltios que aumenta o disminuye en forma proporcional al aumento o disminución de temperatura. Hay de varios tipos: J, K, V, etc.: es muy importante reemplazarlas cuando se dañan por una del mismo tipo, se puede ver su comportamiento en la figura Nº 5 Figura Nº 5 Termo cuplas tipo J, K, V . Fuente (ProtoPlásticos 18/04/2011) Dependiendo de cuantas hayan instaladas y de cuantos equipos de control se tengan, el cilindro va a estar dividido en 3, 4, 5 o más zonas, más 1 en boquilla. No leen la temperatura de la masa, sino la temperatura del cilindro en esa zona en particular, por tanto el material puede estar a una temperatura mayor de la que es registrada. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente (Protoplásticos 18/4/2011) Unidad de cierre: Es una prensa hidráulica o mecánica como se muestra en la figura N°6, con una fuerza de cierre bastante grande que contrarresta la fuerza ejercida por el polímero fundido al ser inyectado en el molde. Las fuerzas localizas pueden generar presiones del orden de ciento de MPa, que solo se encuentra en el planeta de forma natural únicamente en los puntos más profundos del océano. Figura N° 6 Unidad de cierre Fuente (Tomada de revista ingeniería plástica 18/4/2011) Si la fuerza de cierra es insuficiente, el material se escapará por la unión del molde, causando así que pieza final tenga defectos de rebabas. Es común utilizar el área proyectada de una pieza (área que representa perpendicularmente a la unidad de cierre el total de la cavidad) para determinar la fuerza de cierra requerida excluyendo posibles huecos o agujeros de la pieza. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente (Tomada de revista ingeniería plástica 18/4/2011) Molde: El molde (también llamado herramienta) es la parte más importante de la máquina de inyección, ya que es el espacio donde se genera la pieza; para producir un producto diferente, simplemente se cambia el molde, al ser una pieza intercambiable que se atornilla a la unidad de cierre; ver figura N°7 Figura N° 7 Molde de una máquina de inyección de plásticos Fuente (Extraída de revista ingeniería plástica 18/4/2011) Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Las partes del molde son: 1.- Cavidad: es el volumen en el cual la pieza será modelada. Fuente (Tomada de revista ingeniería plástica 18/4/2011) 2.- Canales o ductos: son conductos a través de los cuales el polímero fundido fluye debido a la presión de inyección. El canal de alimentación se llena a través de la boquilla, los siguientes canales son los denominados bebederos y finalmente se encuentra la compuerta. 3.- Canales de enfriamiento: son canales por los cuales circula agua para regular la temperatura del molde. Su diseño es complejo y específico para cada pieza y molde, ya que se un correcto enfriamiento depende que la pieza no se deforme debido a contracciones irregulares. 4.- Barras Expulsoras: al abrir el molde, estas barras expulsan la pieza modelada fuera de la cavidad, pudiendo a veces contar con la ayuda de un robot para realizar la operación La unidad de potencia Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Es el sistema que suministra la potencia necesaria para el funcionamiento de la unidad de inyección y de la unidad de cierre. Los principales tipos de sistemas de potencia se pueden clasificar como. Sistema de motor eléctrico con unidad reductora de engranajes Sistema de motor hidráulico con unidad reductora de engranajes Fuente (Tomada de revista ingeniería plástica 18/4/2011) Sistema hidráulico directo Sistema de potencia eléctrico: El sistema eléctrico se utiliza generalmente en máquinas relativamente pequeñas. Este sistema se emplea tanto para el giro del tornillo como para la apertura y cierre del molde. La máquina emplea dos sistemas mecánicos de engranajes y palancas acodadas, uno para el cierre del molde y otro para el tornillo. Cada uno accionado por un motor eléctrico independiente. El accionamiento del tornillo cuando realiza la inyección lo ejecuta un cilindro hidráulico. En los sistemas con motor eléctrico, la velocidad puede ajustarse sólo en un determinado número de valores, lo cual puede ocasionar problemas en la reproducción de parámetros de operación y dificultar la obtención de piezas con una calidad constante. Los motores eléctricos generan grandes torques de arranque, por lo que debe tenerse precaución al usar tornillos con diámetros pequeños para evitar que se rompan. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Sistema de potencia hidráulico: Los motores hidráulicos son los más comúnmente utilizados, su funcionamiento se basa en la transformación de la potencia hidráulica del fluido en potencia mecánica. A diferencia de los sistemas electromecánicos, donde la potencia es transmitida a través de engranajes y palancas, en un sistema con fluidos estos elementos se sustituyen, parcial o totalmente, por tuberías de conducción que llevan el fluido a presión a los pistones de inyección y de cierre del molde. El fluido que más se utiliza es el aceite debido, principalmente, a sus propiedades lubricantes en aplicaciones que involucran grandes cargas. En los sistemas hidráulicos es común utilizar presiones que varían entre los 70 y 140 kg/cm2. Las ventajas del motor hidráulico con respecto al eléctrico pueden resumirse principalmente en: 1. Fácil variación de velocidades, regulando el volumen de fluido. Fuente (Tomada de revista ingeniería plástica 18/4/2011) 2. La relación entre el torque y la velocidad es aproximadamente lineal. El límite de torque se determina por la presión limitante y el torque de arranque es aproximadamente igual al de funcionamiento. 3. Permite arranques y paradas rápidos debido al pequeño momento de inercia. 4. Permite relaciones bajas de peso potencia, lo que posibilita alcanzar altas velocidades de inyección del material. La Unidad de control Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Este sistema básicamente contiene un controlador lógico programable (PLC) y controladores PID para las resistencias eléctricas del barril y de la boquilla. El PLC permite programar la secuencia del ciclo de inyección y recibe señales de alarma, por sobrepresión o finales de carrera, para detener el ciclo. Los controladores PID son los más adecuados para el control de temperatura debido a su elevada velocidad de respuesta para mantener la temperatura a los niveles requeridos. Parámetros de una inyectora Las principales características utilizadas para dimensionar y comprar máquina inyectadoras son: Capacidad o fuerza de cierre: usualmente se da en toneladas (ton) Fuente (Tomada de revista ingeniería plástica 18/4/2011) Capacidad de inyección: es el volumen de material que es capaz de suministrar la máquina en una inyección (cm3/inyección). Es común dar este valor en gramos, tomando como referencia la densidad del poliestireno. Presión de inyección: es la presión máxima a la que puede bombear la unidad de inyección el material hacia el molde. Usualmente se trabaja a un 60% de esta presión o menos. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Capacidad de plastificación: es la cantidad máxima de material que es capaz de suministrar el tornillo, por hora, cuando plastifica el material; se da en kg/h. Velocidad de inyección: es la velocidad máxima a la cual puede suministrar la unidad de inyección el material hacia el molde; se da en cm3/s. Fuente (Tomada de revista ingeniería plástica 18/4/2011) Sistemas de control En años recientes, los sistemas de control han venido adquiriendo un papel muy importante en el desarrollo y avance de la civilización y tecnología moderna. Casi todos los aspectos de nuestras actividades cotidianas son afectados por algún tipo de sistema de control. Fuente: Benjamín C. Kuo Según el libro Sistemas de control (Benjamín C. Kuo) menciona que: “Los sistemas de control son muy comunes en todos los sectores industriales desde el control de calidad de productos industriales, líneas de ensamble automático, control de máquinas herramientas, tecnología espacial y armamento, control por computadora, sistemas de inventarios y los sistemas de control sociales y económicos, pueden resolverse con enfoques de teoría de los controles automáticos”. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Sea cual fuese el sistema de control, todos tienen tres aspectos comunes que son: 1.- Objetivos del control. 2.- Componentes del sistema de control. 3.- Resultados. En la figura Nº 8 se ilustra la relación entro estos tres ingredientes básicos en forma de diagrama de bloques. Figura Nº 8 Ingredientes básicos de diagrama de control Fuente: Autor del presente trabajo de grado Fuente: Benjamín C. Kuo En términos más científicos, estos tres ingredientes básicos pueden identificarse como entradas, componentes del sistema y salidas, respectivamente, como se muestra en la figura Nº 9. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Figura Nº 9 Entrada, componente del sistema salida de un sistema de control Fuente: Autor del presente trabajo de grado En general, el objetivo de un sistema de control consiste en controlar las salidas C de una manera predeterminada, por medio de las entradas U y aplicando los elementos del sistema de control. A las entradas del sistema de control se le llama también señales de control y las salidas variables controladas. Sistemas de control a lazo abierto. Según el Ing. Castillo Paolo (2007) “Es aquel sistema en que solo actúa el proceso sobre la señal de entrada y da como resultado una señal de salida independiente a la señal de entrada, pero basada en la primera. Esto significa que no hay retroalimentación hacia el controlador para que éste pueda ajustar la acción de control”. Es decir, la señal de salida no se convierte en señal de entrada para el controlador; como se puede ver en la figura Nº 10. Fuente: Benjamín C. Kuo Figura Nº 10 (Sistema de control lazo abierto) Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Benjamín C. Kuo Sistema de control a lazo cerrado. Según el sitio web Benjamín C. Kuo (4 de mayo del 2007) define “Los sistemas de control en lazo cerrado se definen como aquellos en los que existe una realimentación de la señal de salida”, o dicho de otra forma, aquellos en los que la señal de salida tiene efecto sobre la acción de control. En algunas ocasiones, la señal controlada y la señal de referencia no son de la misma naturaleza, por ejemplo, la señal controlada puede ser una velocidad, y la señal de referencia una tensión. El instrumento encargado de detectar la señal de salida para utilizarla de nuevo en el captador. Este elemento mide la señal controlada y la transforma en una señal que puedan entender los demás componentes del sistema del controlador. Los tipos más habituales de señales empleadas suelen ser neumáticas o eléctricas. Las señales neumáticas empleadas suelen ser señales variables que oscilan linealmente entre 0,2 y 1 kg/cm2. En cambio, las señales eléctricas que se utilizan suelen tomar valores comprendidos entre 4 y 20 mA, o entre 1 y 5 V en corriente continua. Fuente: Benjamín C. Kuo Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Son los sistemas en los que la acción de control está en función de la señal de salida. Sus características son: Complejos, pero amplios de parámetros. La salida se compara con la entrada y la afecta para el control del sistema. Estos sistemas se caracterizan por su propiedad de retroalimentación como se puede ver en la figura Nº 11. Más estable a perturbaciones y variaciones internas. Figura Nº 11 Sistema de control a lazo cerrado Fuente: Mecatrón (2008) Sistema de control lineal y no lineal: Según el libro Kuo Benjamin C. en su libro Sistemas de control menciona que: “Esta clasificación se basa en los métodos de análisis y diseño. En su concepto estricto, los sistemas lineales no existen en la práctica, pues todos ellos tienen un cierto grado de no linealidad. Los sistema de control lineales realimentados son modelos idealizados que solo existen como concepto en la mente del analista para simplificar el análisis y diseño”. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Cuando las magnitudes de las señales de un sistema de control están limitadas a un intervalo en el que los componentes exhiben características lineales (esto, se aplica el principio de superposición), el sistema es esencialmente lineal. Fuente: Benjamín C. Kuo No obstante, cuando las magnitudes de las señales se extienden más allá del intervalo de la operación lineal el sistema deja de ser considerado como tal, dependiendo de la magnitud de la no linealidad. Por ejemplo, los amplificadores que se usan en los sistemas de control, suelen exhibir un efecto de saturación cuando sus señales de entrada son muy grandes; el campo magnético de un motor casi siempre tiene propiedades de saturación. Otros efectos no lineales comunes de los sistemas de control son la asimetría o desajuste mecánico de los miembros acoplados mediante engranajes, las características no lineales de los resortes, las fuerzas de fricción o torsión no lineales entre miembros móviles, etc. Estos introducen apropósito en los sistemas de control para mejorar su desempeño o lograr un control más efectivo. Sistemas invariantes y variantes en el tiempo: Según Kuo Benjamin C. en su libro Sistemas de control define que: “Cuando los parámetros de un sistema de control son estacionarios con respecto al tiempo durante la operación del mismo, se trata de un sistema invariante con el tiempo. En la práctica la mayor parte de los sistemas reales contienen elementos que varían con el tiempo. Por ejemplo, la resistencia del devanado de un motor eléctrico varia cuando este sea excitado y se eleve su temperatura. Otro ejemplo de un sistema variable con el tiempo es el control de un proyectil dirigido en el que la masa del proyectil disminuye a medida que el proyectil consume su combustible durante el vuelo. Aunque un sistema variable con el tiempo sin linealidad es todavía u sistema lineal, el análisis y diseño de esta clase de sistema suelen ser mucho más complejos que los lineales invariantes con el tiempo. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Benjamín C. Kuo Sistema de control continuo: Según Kuo Benjamin C. en su libro Sistemas de control describe que: “Un sistema continuo es aquel en el que la señales de diferentes partes del sistema son todas funciones de la variable continua de tiempo T”. Entre los sistemas de control continuos, las señales pueden clasificarse como de ca o cd. A diferencia de las definiciones generales de señales de ca o cd que se usan en la ingeniería eléctrica, los sistemas de control de ca, casi siempre se está haciendo referencia a señales del sistema que se han modulado de alguna manera. Por otra parte, cuando se trata de un sistema de control cd simplemente significa que las señales no están moduladas, pero siguen siendo señales ca de acuerdo con la definición convencional. Sistema de control centralizado: Control centralizado es cuando en una organización, se fijan los sistemas de control en una unidad central, que supervisa toda la información global y establece los controles para todos los procesos de una planta se puede observar en la figura Nº 12. Figura Nº 12 (Sistema de control centralizado) Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado Fuente: Benjamín C. Kuo Sistema de control descentralizado: Según el sitio web voltimum define que: “sistema que no dispone de un elemento a partir del cual salen las conexiones físicas y las órdenes de control, sino que todos y cada uno de los elementos del sistemas están conectados entre sí a través de un bus y todos ellos disponen del suficiente control interno para ejecutar las funciones para las que están diseñados, utilizando el bus como medio de comunicación entre todos ellos” como muestra la figura Nº 13. Figura Nº13 (sistema de control descentralizado) Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado Fuente: Web Voltium Sistema de control con dominio en el tiempo: Según Benjamín C. Kuo define que: el diseño en el domino del tiempo se refiere a la utilización de las propiedades en el dominio del tiempo como el PID (Proporcional integral derivativo) que estos puedan ser diseñados con eficiencia. PID (Proporcional Integral Derivativo): Es un mecanismo de control por realimentación que se utiliza en sistemas de control industriales. Un controlador PID corrige el error entre un valor medido y el valor que se quiere obtener calculándolo y luego sacando una acción correctora que puede ajustar al proceso acorde. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported El algoritmo de cálculo del control PID se da en tres parámetros distintos: El Propo rcional, el Integral, y el Derivativo. El valor Proporcional determina la reacción del error actual. El Integral genera una corrección proporcional a la integral del error, esto nos aseg ura queaplicando un esfuerzo de control suficiente, el error de seguimiento se reduce a cero. El Derivativo determina la reacción del tiempo en el que el error se produce. Fuente: Benjamín C. Kuo La suma de estas tres acciones es usada para ajustar al proceso vía un elemento de control como la posición de una válvula de control o la energía suministrada a un calentador, por ejemplo. Ajustando estas tres constantes en el algoritmo de control del PID, el controlador puede proveer un control diseñado para lo que requiera el proceso a realizar. La respuesta del controlador puede ser descrita en términos de respuesta del control ante un error, el grado el cual el controlador llega al set point; y el grado de oscilación del sistema. Nótese que eluso del PID para control no garantiza control óptimo del sistema o la estabilidad del mismo. Algunas aplicaciones pueden solo requerir de uno o dos modos de los que proveeeste sistema de control. Un controlador PID puede ser llam ado también PI, PD, P o I en la ausencia de las acciones de control respectivas. Los controladores PI son particularmente comunes, ya que la acción derivativa es muy sensible al ruido, y la ausencia del proceso integral puede evitar que se alcance al valor deseado debido a la acción de control. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Para el correcto funcionamiento de un controlador PID que regule un proceso o sistema se necesita, al menos: 1. Un sensor, que determine el estado del sistema (termómetro, caudalímetro, manómetro, etc.). 2. Un controlador, que genere la señal que gobierna al actuador. 3. Un actuador, que modifique al sistema de manera controlada (resistencia eléctrica, motor, válvula, bomba, etc.). Fuente: Benjamín C. Kuo El sensor proporciona una señal analógica o digital al controlador, la cual representa el punto actual en el que se encuentra el proceso o sistema. La señal puede representar ese valor en tensión eléctrica, intensidad de corriente eléctrica o frecuencia. En este último caso la señal es de corriente alterna, a diferencia de los dos anteriores, que son con corriente continua. El controlador lee una señal externa que representa el valor que se desea alcanzar. Esta señal recibe el nombre de punto de consigna (o punto de referencia), la cual es de la misma naturaleza y tiene el mismo rango de valores que la señal que proporciona el sensor. Para hacer posible esta compatibilidad y que, a su vez, la señal pueda ser entendida por un humano, habrá que establecer algún tipo de interfaz (HMI‐Human Machine Interface), son pantallas de gran valor visual y fácil manejo que se Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported usan para hacer más intuitivo el control de un proceso. El controlador resta la señal de punto actual a la señal de punto de consigna, obteniendo así la señal de error, que determina en cada instante la diferencia que hay entre el valor deseado (consigna) y el valor medido. La señal de error es utilizada por cada uno de los 3 componentes del controlador PID. Las 3 señales sumadas, componen la señal de salida que el controlador va a utilizar para gobernar al actuador. La señal resultante de la suma de estas tres se llama variable manipulada y no se aplica directamente sobre el actuador, sino que debe ser transformada para ser compatible con el actuador que usemos. Fuente: Benjamín C. Kuo Sistemas automatizados: Según la web Grupo-master define como: La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Un sistema automatizado consta de dos partes principales: .- Parte de mando .- Parte operativa La Parte Operativa es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. Los elementos que forman la parte operativa son los accionadores de las máquinas como motores, cilindros, compresores y los captadores como fotodiodos, finales de carrera. Detectores y Captadores Como las personas necesitan de los sentidos para percibir, lo que ocurre en su entorno, los sistemas automatizados precisan de los transductores para adquirir información de: Fuente: web Grupo-master .- La variación de ciertas magnitudes físicas del sistema. .- El estado físico de sus componentes. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Los dispositivos encargados de convertir las magnitudes físicas en magnitudes eléctricas se denominan transductores. Los transductores se pueden clasificar en función del tipo de señal que transmiten en: .- Transductores todo o nada: Suministran uña señal binaria claramente diferenciados. Los finales de carrera son transductores de este tipo. .- Transductores numéricos: Transmiten valores numéricos en forma de combinaciones binarias. Los encoders son transductores de este tipo. .- Transductores analógicos: Suministran una señal continua que es fiel reflejo de la variación de la magnitud física medida. Algunos de los transductores más utilizados son: Final de carrera, fotocélulas, pulsadores, encoders, etc. Fuente: web Grupo-master Accionadores y Preaccionadores Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported El accionador es el elemento final de control que, en respuesta a la señal de mando que recibe, actúa sobre la variable o elemento final del proceso. Un accionador transforma la energía de salida del automatismo en otra útil para el entorno industrial de trabajo. Los accionadores pueden ser clasificados en eléctricos, neumáticos e hidráulicos. Los accionadores más utilizados en la industria son: Cilindros, motores de corriente alterna, motores de corriente continua, etc. Los accionadores son gobernados por la parte de mando, sin embargo, pueden estar bajo el control directo de la misma o bien requerir algún pre-accionamiento para amplificar la señal de mando. Esta pre-amplificación se traduce en establecer o interrumpir la circulación de energía desde la fuente al accionador. Los preaccionadores disponen de: Parte de mando o de control que se encarga de conmutar la conexión eléctrica, hidráulica o neumática entre los cables o conductores del circuito de potencia. Fuente: web Grupo-master Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported La Parte de Mando suele ser un autómata programable (tecnología programada), aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés electromagnéticos, tarjetas electrónicas o módulos lógicos neumáticos (tecnología cableada). En un sistema de fabricación automatizado el autómata programable está en el centro del sistema. Este debe ser capaz de comunicarse con todos los constituyentes de sistema automatizado. Tecnologías cableadas: Con este tipo de tecnología, el automatismo se realiza interconectando los distintos elementos que lo integran. Su funcionamiento es establecido por los elementos que lo componen y por la forma de conectarlos. Esta fue la primera solución que se utilizó para crear autómatas industriales, pero presenta varios inconvenientes. Los dispositivos que se utilizan en las tecnologías cableadas para la realización del automatismo son: Relés electromagnéticos. Módulos lógicos neumáticos. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Tarjetas electrónicas. Fuente: Ing. Modesti Mario R Controladores de lógica cableada (WLC): Según el Ing. Modesti Mario R. (24 de Octubre del 2002) “Cuando no existían medios programables para el desarrollo de automatismo, los controles se desarrollaban por medio de lo que se denominó WLC (Wired Logic Controller), haciendo uso de un lenguaje sumamente simple e inmediato denominado lógica de contactos.” Existen algunas formalidades para normalizar los esquemas, los mas comunes son los de tipo americano, y europeo. La única diferencia radical consiste en la ubicación del esquema en la hoja; en el primer caso las ramas del esquema se dibujan en posición horizontal, y en el segundo en posición vertical. En ambos casos se dispone de un set de símbolos que identifican los diferentes elementos que pueden conformar las instrucciones en las ramas decisionales del sistema. Por lo general todos los dispositivos que conforman las posibilidades de control son: .- Variaciones derivadas de los contactores de diferentes envergaduras. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported .- El control consistes de dos partes bien diferenciadas, una referente al control propiamente dicho mando, y la otra referida al control de la potencia. .- Todo esquema de mando esta dibujado en una hoja además contiene las catenarias de referencia, encargada de vinculas líneas de control entre sí como se puede ver en la figura Nº 14 Fuente: Ing. Modesti Mario R Figura N°14 (Esquema de control marcha, paro de un motor) Fuente (Extraído de Schneider electric 18/4/2011) La lógica cableada industrial consiste en el diseño de automatismos con circuitos cableados entre contactos auxiliares de relés electromecánicos, contactores de potencia, relés temporizados, diodos, relés de protección, válvulas óleo-hidráulicas o neumáticas y otros componentes. La potencia además de circuitos eléctricos comprende a los circuitos neumáticos (mando por aire a presión) u óleo hidráulicos (mando por aceite a presión). Crea automatismos rígidos, capaces de realizar una serie de tareas en forma secuencial, sin posibilidad de cambiar variables y parámetros. Si se ha de realizar otra tarea será necesario realizar un nuevo diseño. Se emplea en automatismos pequeños, o en lugares Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported críticos, donde la seguridad de personas y máquinas, no puede depender de la falla de un programa de computación. Fuente: Ing. Modesti Mario R Tecnologías programadas Los avances en el campo de los microprocesadores de los últimos años han favorecido la generalización de las tecnologías programadas. En la realización de automatismos. Los equipos realizados para este fin son: Los ordenadores. Los autómatas programables. El ordenador, como parte de mando de un automatismo presenta la ventaja de ser altamente flexible a modificaciones de proceso. Pero, al mismo tiempo, y debido a su diseño no específico para su entorno industrial, resulta un elemento frágil para trabajar en entornos de líneas de producción. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Un autómata programable industrial es un elemento robusto diseñado especialmente para trabajar en ambientes de talleres, con casi todos los elementos del ordenador. PLC (Controladores lógicos programables) Según el sitio web de industria y negocios “Los PLC's o Autómatas Programables, son dispositivos electrónicos creados específicamente para el control de procesos secuenciales, es decir procesos compuestos de varias etapas consecutivas, con el fin de lograr que una máquina o cualquier otro dispositivo funcione de forma automática. Fuente: web de industria y negocios Puesto que están pensados para aplicaciones de control industrial, su diseño les confiere una especial robustez” como se puede apreciar en la figura Nº 15. Figura Nº 15 (Controladores Lógicos Programables) Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente (Extraída de Siemens 18/4/2011) Un autómata programable industrial (API) o Programable Logic Controller (PLC), es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales. Un PLC trabaja en base a la información recibida por los sensores y el programa lógico interno, actuando sobre los actuadores de la instalación. Fuente: Siemens De acuerdo con la definición de la "Nema" (National Electrical Manufacturers Association) un controlador programable es: "Un aparato electrónico operado digitalmente, que usa una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones para implementar funciones específicas, tales como lógica, secuenciación, registro, control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas para controlar, a través de módulos de entrada/salida digitales (ON/OFF) o analógicos (1 5 VDC, 4 20 mA, etc.), varios tipos de máquinas o procesos”. Campos de aplicación Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de aplicación muy extenso. La constante evolución del hardware y software amplía constantemente este campo para poder satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de sus posibilidades reales. Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es necesario un proceso de maniobra, control, señalización, etc, por tanto, su aplicación abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a transformaciones industriales, control de instalaciones, etc. Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad de almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o alteración de los mismos, etc., hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente en procesos en que se producen necesidades tales como: Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) 1.- Espacio reducido 2.- Procesos de producción periódicamente cambiantes 3.- Procesos secuenciales 4.- Maquinaria de procesos variables Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported 5.- Instalaciones de procesos complejos y amplios 6.- Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso Ventajas e inconvenientes No todos los autómatas ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica cableada, ello es debido, principalmente, a la variedad de modelos existentes en el mercado y las innovaciones técnicas que surgen constantemente. Tales consideraciones obligan a referenciar las ventajas que proporciona un autómata de tipo medio. .- Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que: .- No es necesario dibujar el esquema de contactos Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) .- No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo general la capacidad de almacenamiento del módulo de memoria es lo suficientemente grande. .- La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al elaborar el presupuesto correspondiente eliminaremos parte del problema que supone el contar con diferentes proveedores, distintos plazos de entrega. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported .- Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir aparatos. .- Mínimo espacio de ocupación. .- Menor coste de mano de obra de la instalación. .- Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, al eliminar contactos móviles, los mismos autómatas pueden indicar y detectar averías. .- Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata. .- Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar reducido el tiempo cableado. .- Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el autómata sigue siendo útil para otra máquina o sistema de producción. Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) Inconvenientes Como inconvenientes podríamos hablar, en primer lugar, de que hace falta un programador, lo que obliga a adiestrar a uno de los técnicos en tal sentido, pero hoy en día ese inconveniente está solucionado porque las universidades ya se encargan de dicho adiestramiento. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported El coste inicial también puede ser un inconveniente. Funciones básica de un PLC Detección: Lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema de fabricación. Mando: Elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los accionadores y preaccionadores. Dialogo hombre maquina: Mantener un diálogo con los operarios de producción, obedeciendo sus consignas e informando del estado del proceso. Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) Programación: Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Para introducir, elaborar y cambiar el programa de aplicación del autómata. El dialogo de programación debe permitir modificar el programa incluso con el autómata controlando la máquina. Nuevas Funciones: Redes de comunicación: Permiten establecer comunicación con otras partes de control. Las redes industriales permiten la comunicación y el intercambio de datos entre autómatas a tiempo real. En unos cuantos milisegundos pueden enviarse telegramas e intercambiar tablas de memoria compartida. Sistemas de supervisión: También los autómatas permiten comunicarse con ordenadores provistos de programas de supervisión industrial. Esta comunicación se realiza por una red industrial o por medio de una simple conexión por el puerto serie del ordenador. Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Control de procesos continuos: Además de dedicarse al control de sistemas de eventos discretos los autómatas llevan incorporadas funciones que permiten el control de procesos continuos. Disponen de Módulos de entrada y salida analógicas y la posibilidad de ejecutar reguladores PID que están programados en el autómata. Entradas- Salidas distribuidas: Los módulos de entrada salida no tienen por qué estar en el armario del autómata. Pueden estar distribuidos por la instalación, se comunican con la unidad central del autómata mediante un cable de red. Buses de campo: Mediante un solo cable de comunicación se pueden conectar al bus captadores y accionadores, reemplazando al cableado tradicional. El autómata consulta cíclicamente el estado de los captadores y actualiza el estado de los accionadores. Estructura: Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported El autómata está compuesto de diferentes elementos como CPU, fuente de alimentación, memoria, E/S, etc. que están colocados de diferente forma y modo según la estructura externa del autómata. Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) Estructura interna: La CPU (Central Procesing Unit) es la parte inteligente del sistema. Interpreta las instrucciones del programa de usuario y consulta el estado de las entradas. Dependiendo de dichos estados y del programa, ordena la activación de las salidas deseadas. La CPU está constituida por los siguientes elementos: .- Procesador .- Memoria monitor del sistema .- Circuitos auxiliares Procesador Está constituido por el microprocesador, el reloj (generador de onda cuadrada) y algún chip auxiliar. El microprocesador es un circuito integrado (chip), que realiza una gran cantidad de operaciones, que podemos agrupar en: Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Operaciones de tipo lógico. Operaciones de tipo aritmético. Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) Operaciones de control de la transferencia de la información dentro del autómata. Para que el microprocesador pueda realizar todas estas operaciones está dotado de unos circuitos internos que son los siguientes: .- Circuitos de la unidad aritmética y lógica o ALU: Es la parte del µp donde se realizan los cálculos y las decisiones lógicas para controlar el autómata. .- Circuitos de la unidad de control (UC) o Decodificador de instrucciones: Decodifica las instrucciones leídas en memoria y se generan las señales de control. .- Acumulador: Es la encargada de almacenar el resultado de la última operación realizada por el ALU. .- Flags: Flags, o indicadores de resultado, que pueden ser consultados por el programa. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported .- Contador de programa: Encargada de la lectura de las instrucciones de usuario. .- Bus (interno): No son circuitos en si, sino zonas conductoras en paralelo que transmiten datos, direcciones, instrucciones y señales de control entre las diferentes partes del mp. Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) Memoria monitor del sistema Es una memoria de tipo ROM, y además del sistema operativo del autómata contiene las siguientes rutinas, incluidas por el fabricante. .- Inicialización tras puesta en tensión o reset. .- Rutinas de test y de respuesta a error de funcionamiento. .- Intercambio de información con unidades exteriores. .- Lectura y escritura en las interfaces de E/S. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Funciones básicas de la CPU En la memoria ROM del sistema, el fabricante ha grabado una serie de programas ejecutivos, software del sistema y es a estos programas a los que accederá el µp para realizar las funciones. El software del sistema de cualquier autómata consta de una serie de funciones básicas que realiza en determinados tiempos de cada ciclo. Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) En general cada autómata contiene y realiza las siguientes funciones: Vigilar que el tiempo de ejecución del programa de usuario no exceda de un determinado tiempo máximo. A esta función se le denomina Watchdog. .- Ejecutar el programa usuario. .- Crear una imagen de las entradas, ya que el programa de usuario no debe acceder directamente a dichas entradas. .- Renovar el estado de las salidas en función de la imagen de las mismas, obtenida al final del ciclo de ejecución del programa usuario. .- Chequeo del sistema. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente de alimentación: La fuente de alimentación proporciona las tensiones necesarias para el funcionamiento de los distintos circuitos del sistema. La alimentación a la CPU puede ser de continua a 24 Vcc, tensión muy frecuente en cuadros de distribución, o en alterna a 110/220 Vca. En cualquier caso es la propia CPU la que alimenta las interfaces conectadas a través del bus interno. La alimentación a los circuitos E/S puede realizarse, según tipos, en alterna a 48/110/220 Vca o en continua a 12/24/48 Vcc. Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) La fuente de alimentación del autómata puede incorporar una batería tampón, que se utiliza para el mantenimiento de algunas posiciones internas y del programa usuario en memoria RAM, cuando falla la alimentación o se apaga el autómata. Interfaces: En el control de un proceso automatizado, es imprescindible un dialogo entre operador-máquina junto con una comunicación entre la máquina y el autómata, estas comunicaciones se establecerán por medio del conjunto de entradas y salidas del citado elemento. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Los autómatas son capaces de manejar tensiones y corrientes de nivel industrial, gracias a que disponen un bloque de circuitos de interfaz de E/S muy potente, que les permite conectarse directamente con los sensores y accionamientos del proceso. De entre todos los tipos de interfaces que existen, las interfaces especificas permiten la conexión con elementos muy concretos del proceso de automatización. Se pueden distinguir entre ellas tres grupos bien diferenciados: .- Entradas / salidas especiales. .- Entradas / salidas inteligentes. .- Procesadores periféricos inteligentes Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) Las interfaces especiales del primer grupo se caracterizan por no influir en las variables de estado del proceso de automatización. Únicamente se encargan de adecuar las E/S, para que puedan ser inteligibles por la CPU, si son entradas, o para que puedan ser interpretadas correctamente por actuadores (motores, cilindros, etc.), en el caso de las salidas. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Las del segundo grupo admiten múltiples modos de configuración, por medio de unas combinaciones binarias situadas en la misma tarjeta. De esta forma se descarga de trabajo a la unidad central, con las ventajas que conlleva. Los procesadores periféricos inteligentes, son módulos que incluyen su propio procesador, memorias y puntos auxiliares de entrada / salida. Estos procesadores contienen en origen un programa especializado en la ejecución de una tarea concreta, a la que le basta conocer los puntos de consigna y los parámetros de aplicación para ejecutar, de forma autónoma e independiente de la CPU principal, el programa de control. Unidad de programación: Es el conjunto de medios hardwares y software mediante los cuales el programador introduce y depura sobre las secuencias de instrucciones (en uno u otro lenguaje) que constituyen el programa a ejecutar. Entradas y salidas: Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) Hay dos tipos de entradas: .- Entradas digitales Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported .- Entradas analógicas La sección de salida también mediante interfaz trabaja de forma inversa a las entradas, es decir, decodifica las señales procedentes de la CPU, y las amplifica y manda con ellas los dispositivos de salida o actuadores como lámparas, relés... aquí también existen unos interfaces de adaptación a las salidas de protección de circuitos internos. Hay dos tipos de salidas: .- Salidas digitales .- Salidas analógicas Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) Entradas digitales Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Los módulos de entrada digitales permiten conectar al autómata captadores de tipo todo o nada como finales de carrera pulsadores... Los módulos de entrada digitales trabajan con señales de tensión, por ejemplo cuando por una vía llegan 24 voltios se interpreta como un "1" y cuando llegan cero voltios se interpreta como un "0" El proceso de adquisición de la señal digital consta de varias etapas. .- Protección contra sobretensiones .- Filtrado .- Puesta en forma de la onda .- Aislamiento galvánico o por opto-acoplador. Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) Entradas analógicas Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Los módulos de entrada analógicas permiten que los autómatas programables trabajen con accionadores de mando analógico y lean señales de tipo analógico como pueden ser la temperatura, la presión o el caudal. Los módulos de entradas analógicas convierten una magnitud analógica en un número que se deposita en una variable interna del autómata. Lo que realiza es una conversión A/D, puesto que el autómata solo trabaja con señales digitales. Esta conversión se realiza con una precisión o resolución determinada (número de bits) y cada cierto intervalo de tiempo (periodo muestreo). Los módulos de entrada analógica pueden leer tensión o intensidad. El proceso de adquisición de la señal analógica consta de varias etapas: .- Filtrado .- Conversión A/D .- Memoria interna Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) Salidas digitales Un módulo de salida digital permite al autómata programable actuar sobre los preaccionadores y accionadores que admitan ordenes de tipo todo o nada. El valor binario de las salidas digitales se convierte en la apertura o cierre de un relé interno del autómata en el caso de módulos de salidas a relé. En los módulos estáticos (bornero), los elementos que conmutan son los componentes electrónicos como transistores o triacs, y en los módulos electromecánicos son contactos de relés internos al módulo. Los módulos de salidas estáticos al suministrar tensión, solo pueden actuar sobre elementos que trabajan todos a la misma tensión, en cambio los módulos de salida electromecánicos, al ser libres de tensión, pueden actuar sobre elementos que trabajen a tensiones distintas. El proceso de envío de la señal digital consta de varias etapas: .- Puesta en forma .- Aislamiento Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported .- Circuito de mando (relé interno) Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) .- Protección electrónica .- Tratamiento cortocircuitos Salidas analógicas Los módulos de salida analógica permiten que el valor de una variable numérica interna del autómata se convierta en tensión o intensidad. Lo que realiza es una conversión D/A, puesto que el autómata solo trabaja con señales digitales. Esta conversión se realiza con una precisión o resolución determinada (numero de bits) y cada cierto intervalo de tiempo (periodo muestreo). Esta tensión o intensidad puede servir de referencia de mando para actuadores que admitan mando analógico como pueden ser los variadores de velocidad, las etapas de los tiristores de los hornos, reguladores de temperatura... permitiendo al autómata realiza funciones de regulación y control de procesos continuos. El proceso de envío de la señal analógica consta de varias etapas: .- Aislamiento galvánico Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported .- Conversión D/A .- Circuitos de amplificación y adaptación .- Protección electrónica de la salida Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) Como hemos visto las señales analógicas sufren un gran proceso de adaptación tanto en los módulos de entrada como en los módulos de salida. Las funciones de conversión A/D y D/A que realiza son esenciales. Por ello los módulos de E/S analógicos se les consideran módulos de E/S especiales. Estructura Externa: La estructura externa o configuración externa de un autómata programable industrial se refiere al aspecto físico exterior del mismo, bloques o elementos en que está dividido. Actualmente son tres las estructuras más significativas que existen en el mercado: .- Estructura compacta. .- Estructura semi-modular. (Estructura Americana) .- Estructura modular. (Estructura Europea) Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Estructura compacta Este tipo de autómatas se distingue por presentar en un solo bloque todos sus elementos, esto es, fuente de alimentación, CPU, memorias, entradas/salidas, etc. Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) Son los autómatas de gama baja o nano-autómatas los que suelen tener una estructura compacta como se puede ver en la figura Nº 16. Su potencia de proceso suele ser muy limitada dedicándose a controlar máquinas muy pequeñas o cuadros de mando. Figura Nº 16 PLC Compacto modelo Logo (RLC) Fuente: Extraída de Siemens 30/4/2011 Estructura semi-modular Se caracteriza por separar las E/S del resto del autómata, de tal forma que en un bloque compacto están reunidas las CPU, memoria de usuario o de programa y fuente de alimentación y separadamente las unidades de E/S como se pueder ver en la figura Nº 17. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Son los autómatas de gama media los que suelen tener una estructura semi-modular (Americana). Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) Figura Nº 17 (Autómata compacto) Fuente: Extraída de Siemens 30/4/2011 Estructura modular Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Su característica principal es la de que existe un módulo para cada uno de los diferentes elementos que componen el autómata como puede ser una fuente de alimentación, CPU, E/S, etc. La sujeción de los mismos se hace por carril DIN, placa perforada o sobre RACK, en donde va alojado el BUS externo de unión de los distintos módulos que lo componen como se puede ver en la figura Nº 18. Son los autómatas de gama alta los que suelen tener una estructura modular, que permiten una gran flexibilidad en su constitución. Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) Figura Nº 18 PLC Modulares Fuentes: Extraída de Siemens 30/04/2011 Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association) Dispositivos de control eléctrico: Contactores: Un contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un receptor o instalación con la posibilidad de ser accionado a distancia, que tiene dos posiciones de funcionamiento: una estable o de reposo, cuando no recibe acción alguna Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported por parte del circuito de mando, y otra inestable, cuando actúa dicha acción. Este tipo de funcionamiento se llama de "todo o nada" ver figura Nº 19. Figura Nº 19 Contactor 3 polos Fuente (Extraída de Schneider electric 18/4/2011) Fuente: Schneider electric Clasificación -Contactores electromagnéticos. Su accionamiento se realiza a través de un electroimán. -Contactores electromecánicos. Se accionan con ayuda de medios mecánicos. -Contactores neumáticos. Se accionan mediante la presión de un gas. -Contactores hidráulicos. Se accionan por la presión de un líquido. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Constitución de un contactor electromagnético. - Contactos principales. Son los destinados a abrir y cerrar el circuito de potencia. Están abiertos en reposo. - Contactos auxiliares. Son los encargados de abrir y cerrar el circuito de mando. Están acoplados mecánicamente a los contactos principales y pueden ser abiertos o cerrados. - Bobina. Elemento que produce una fuerza de atracción (FA) al ser atravesado por una corriente eléctrica. Su tensión de alimentación puede ser de 12, 24 y 220V de corriente alterna, siendo la de 220V la más usual. Fuente: Schneider electric - Armadura. Parte móvil del contactor. Desplaza los contactos principales y auxiliares por la acción (FA) de la bobina. - Núcleo. Parte fija por la que se cierra el flujo magnético producido por la bobina. - Resorte. Es un muelle encargado de devolver los contactos a su posición de reposo una vez cesa la fuerza FA. Funcionamiento del contactor. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported A los contactos principales se conectan al circuito que se quiere gobernar. Asegurando el establecimiento y cortes de las corrientes principales y según el número de vías de paso de corriente, será bipolar, tripolar, tetrapolar, etc. realizándose las maniobras simultáneamente en todas las vías. Los contactos auxiliares son de dos clases abiertos y cerrados. Estos forman parte del circuito auxiliar del contactor y aseguran las auto alimentaciones, los mandos, enclavamientos de contactos y señalizaciones en los equipos de automatismo. Cuando la bobina del contactor queda excitada por la circulación de la corriente, mueve el núcleo en su interior y arrastra los contactor principales y auxiliares, estableciendo a través de los polos el circuito entre la red y el receptor. Este arrastre o desplazamiento puede ser: - Por rotación, pivote sobre su eje. - Por traslación, deslizándose paralelamente a las partes fijas. Fuente: Schneider electric Cuando la bobina deja de ser alimentada, abre los contactos por efecto del resorte de presión de los polos y del resorte de retorno de la armadura móvil. La bobina está concebida para resistir los choque mecánicos provocados por el cierre y la apertura de los contactos y los choques electromagnéticos debidos al paso de la corriente por sus espiras, con el fin de reducir los choques mecánicos la bobina o circuito magnético, a veces los dos se montan sobre amortiguadores. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Si se debe gobernar desde diferentes puntos, los pulsadores de marcha se conectan en paralelo y el de parada en serie. Relé: El relé o relevador, es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Fue inventado por Joseph Henry en 1835. Figura Nº 20 se puede ver su funcionamiento y cómo conmuta al activarse y desactivarse su bobina. Figura N° 20 Relé doble polo (N/A)(N/O) Fuente (Tomado de Schneider electric 18/4/2011) Tipos de relé Relés electromecánicos: Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Relés de tipo armadura: pese a ser los más antiguos siguen siendo lo más utilizados en multitud de aplicaciones. Un electroimán provoca la basculación de una armadura al ser excitado, cerrando o abriendo los contactos dependiendo de si es NA o NC. Relés de núcleo móvil: a diferencia del anterior modelo estos están formados por un émbolo en lugar de una armadura. Debido su mayor fuerza de atracción, se utiliza un solenoide para cerrar sus contactos. Es muy utilizado cuando hay que controlar altas corrientes. Relé tipo reed o de lengüeta: están constituidos por una ampolla de vidrio, con contactos en su interior, montados sobre delgadas láminas de metal. Estos contactos conmutan por la excitación de una bobina, que se encuentra alrededor de la mencionada ampolla. Relés polarizados o biestables: se componen de una pequeña armadura, solidaria a un imán permanente. El extremo inferior gira dentro de los polos de un electroimán, mientras que el otro lleva una cabeza de contacto. Al excitar el electroimán, se mueve la armadura y provoca el cierre de los contactos. Si se polariza al revés, el giro será en sentido contrario, abriendo los contactos ó cerrando otro circuito. Fuente: Schneider electric Relé de estado sólido Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Se llama relé de estado sólido a un circuito híbrido, normalmente compuesto por un opto-acoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo, que detecta el paso por cero de la corriente de línea y un triac o dispositivo similar que actúa de interruptor de potencia. Su nombre se debe a la similitud que presenta con un relé electromecánico; este dispositivo es usado generalmente para aplicaciones donde se presenta un uso continuo de los contactos del relé que en comparación con un relé convencional generaría un serio desgaste mecánico, además de poder conmutar altos amperajes que en el caso del relé electromecánico destruirían en poco tiempo los contactos. Estos relés permiten una velocidad de conmutación muy superior a la de los relés electromecánicos. Relé de corriente alterna Cuando se excita la bobina de un relé con corriente alterna, el flujo magnético en el circuito magnético, también es alterno, produciendo una fuerza pulsante, con frecuencia doble, sobre los contactos. Es decir, los contactos de un relé conectado a la red, en algunos lugares, como varios países de Europa y Latinoamérica oscilarán a 50 Hz y en otros, como en Estados Unidos lo harán a 60 Hz. Este hecho se aprovecha en algunos timbres y zumbadores, como un activador a distancia. En un relé de corriente alterna se modifica la resonancia de los contactos para que no oscilen. Relé de láminas Este tipo de relé se utilizaba para discriminar distintas frecuencias. Consiste en un electroimán excitado con la corriente alterna de entrada que atrae varias varillas sintonizadas para resonar a sendas frecuencias de interés. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Schneider electric La varilla que resuena acciona su contacto; las demás, no. El desarrollo de la microelectrónica y los PLL integrados ha relegado estos componentes al olvido. Los relés de láminas se utilizaron en aeromodelismo y otros sistemas de telecontrol. Fuente: Schneider electric Magneto térmico: Según Veliz Tostado Marcos: Un interruptor termomagnético, o disyuntor termomagnético, es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. Se basa en dos de los efectos producidos por la circulación de corriente eléctrica en un circuito: el magnético y el térmico (efecto Joule). El dispositivo consta, por tanto, de dos partes, un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga; En la figura Nº 21 se pueden apreciar las partes que componen un magneto termico. Figura Nº 21 Partes de un Magneto termico Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente (extraída de Mailxmail 3/5/2011) El funcionamiento de un interruptor magnetotérmico consiste en una chapa de material bimetálico, que se deforma con el sobrecalentamiento que se produce en las sobrecargas y cortocircuitos. Esta chapa bimetálica, al deformarse, arrastra una serie de contactos que abren el circuito. La labor del interruptor diferencial es algo más compleja, su función básica es la de proteger a las personas de los contactos indirectos. Esto solo puede conseguirlo si existe una buena red de tierra, cuando se produce una intensidad de defecto, esta es derivada a tierra provocando una diferencia respecto a la intensidad inicial, esta diferencia es detectada por el interruptor diferencial provocando su disparo de manera automática; Un ejemplo de este dispositivo está en la figura Nº22. Figura Nº 22 Interruptores Magneto térmicos Fuente (Extraida de Mailxmail 3/5/2011) Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Sensores de final de carrera: El portal de internet de información y negocios QuimiNet (2012) los define como: Los interruptores o sensores finales de carrera, también llamados interruptores de posición, son interruptores que detectan la posición de un elemento móvil mediante accionamiento mecánico. Fuente: QuimiNet Son muy habituales en la industria para detectar la llegada de un elemento móvil a una determinada posición. Se puede apreciar en la figura N° 23 Figura N° 23: sensor final de carreras Fuente (Extraída de Quiminet 19/1/2012) Existen multitud de tipos de interruptores final de carrera que se suelen distinguir por el elemento móvil que genera la señal eléctrica de salida. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Presostatos: Según Quiminet (2011): El presostato también es conocido como interruptor de presión. Es un aparato que cierra o abre un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de presión de un fluido, se puede apreciar sus características en la figura N° 24 Fuente: QuimiNet Figura N° 24 Presostato. Fuente: (Extraída de Quiminet 19/1/2012) Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported El fluido ejerce una presión sobre un pistón interno haciendo que se mueva hasta que se unen dos contactos. Cuando la presión baja un resorte empuja el pistón en sentido contrario y los contactos se separan. Un tornillo permite ajustar la sensibilidad de disparo del presostato al aplicar más o menos fuerza sobre el pistón a través del resorte. Usualmente tienen dos ajustes independientes: la presión de encendido y la presión de apagado. No deben ser confundidos con los transductores de presión (medidores de presión), mientras estos últimos entregan una señal variable en base al rango de presión, los presostatos entregan una señal apagado/encendido únicamente. Fuente: QuimiNet Variadores de frecuencia: FRAILE MORA, JESUS (2008) define que: Un variador de frecuencia (siglas VFD, del inglés: Variable Frequency Drive o bien AFD Adjustable Frequency Drive) es un sistema para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna (AC) por medio del control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. Un variador de frecuencia es un caso especial de un variador de velocidad. Los variadores de frecuencia son también conocidos como drivers de frecuencia ajustable (AFD), drivers de CA, microdrivers o inversores. Dado que el voltaje es variado a la vez que la frecuencia, a veces son llamados drivers VVVF (variador de voltaje variador de frecuencia). Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Principios de funcionamiento: Los dispositivos variadores de frecuencia operan bajo el principio de que la velocidad síncrona de un motor de corriente alterna (CA) está determinada por la frecuencia de CA suministrada y el número de polos en el estator, de acuerdo con la relación de la fórmula Nº 1: Fórmula Nº 1 (Relación RPM con Frecuencia) RPM = (120 x F)/P Dónde: RPM = A velocidad del motor 60 = constante F = Frecuancia de suministro C.A P = Numero de polos Adimensional Fuente Extraída: Autor del presente trabajo de grado El controlador de dispositivo de variación de frecuencia está formado por dispositivos de conversión electrónicos de estado sólido. El diseño habitual primero convierte la energía de entrada CA en CC usando un puente rectificador. La energía intermedia CC es convertida en una señal quasi-senoidal de CA usando un circuito inversor conmutado. El rectificador es usualmente un puente trifásico de diodos, pero también se usan rectificadores controlados. Debido a que la energía es convertida en continua, muchas unidades aceptan entradas tanto monofásicas como trifásicas (actuando como un convertidor de fase, un variador de velocidad) ver figura Nº 25. Figura Nº 25 (Proceso de Variador de frecuencia) Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Extraída (Wikipedia 4/5/2011) Motores eléctricos: Según Martínez Mario de la Universidad tecnológica de Tamaupilas Norte define que: Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Algunos de los motores eléctricos son reversibles, pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores. Los motores eléctricos de tracción usados en locomotoras realizan a menudo ambas tareas, si se los equipa con frenos regenerativos. Fuente: QuimiNet Son ampliamente utilizados en instalaciones industriales, comerciales y particulares. Pueden funcionar conectados a una red de suministro eléctrico o a baterías. Así, en automóviles se están empezando a utilizar en vehículos h-íbridos para aprovechar las ventajas de ambos. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Los motores de C.A. se clasifican de la siguiente manera: Asíncrono o de inducción: Los motores asíncronos o de inducción son aquellos motores eléctricos en los que el rotor nunca llega a girar en la misma frecuencia con la que lo hace el campo magnético del estator. Cuanto mayor es el par motor mayor es esta diferencia de frecuencias ver figura Nº 26. Figura Nº 26 Motor asíncrono Fuente (Extraído de Mecánica Popular 4/5/2011) Jaula de ardilla: Un rotor de jaula de ardilla es la parte que rota usada comúnmente en un motor de inducción de corriente alterna. Un motor eléctrico con un rotor de jaula de ardilla también se llama "motor de jaula de ardilla". En su forma instalada, es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported longitudinales de aluminio o de cobre con surcos y conectados juntos en ambos extremos poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula como explica la Figura Nº 27. El nombre se deriva de la semejanza entre esta jaula de anillos y barras y la rueda de un hámster (ruedas probablemente similares existen para las ardillas domésticas) Figura Nº 27 Motor jaula de ardilla Fuente (Extraída de Universidad tecnológica de Tamaupilas Norte 17/7/2008) Artículo principal: Jaula de ardilla Monofásicos Motor de arranque a resistencia. Posee dos bobinas una de arranque y una bobina de trabajo. Motor de arranque a condensador. Posee un capacitor electrolítico en serie con la bobina de arranque la cual proporciona más fuerza al momento de la marcha y se puede colocar otra en paralelo la cual mejora la reactancia del motor permitiendo que entregue toda la potencia. Fuente: Universidad tecnológica de Tamaupilas Norte Trifásicos Motor de Inducción. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported A tres fases La mayoría de los motores trifásicos tienen una carga equilibrada, es decir, consumen lo mismo en las tres fases, ya estén conectados en estrella o en triángulo. Las tensiones en cada fase en este caso son iguales al resultado de dividir la tensión de línea por raíz de tres. Por ejemplo, si la tensión de línea es 380 V, entonces la tensión de cada fase es 220 V. Fuente: Universidad tecnológica de Tamaupilas Norte Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Cuadro de Variables Tabla Nº 1 Cuadro de variables Objetivo - Variable Dimensión Indicador Fuentes Evidenciar la Problemas Tipo problemas Eléctricos. Entrevistas necesidad del Actuales. elaboradas al Mecánicos proyecto. Frecuencia de fallas . Horas, días, meses personal administrativo. Funcionamiento Funcionamiento mecánico. Potencias Watts (W) Realizar un estudio minucioso del Procesos que intervienen proceso de la máquina Omega Funcionamiento eléctrico. Etapas del Producción Corriente (A) Tensión (V) proceso RPM de motor Registro de Número de piezas Investigación tipo documental para conocer su funcionamiento. productos fabricados Observar la Sistema de Alteraciones en el situación actual control actual sistema de control del funcionamiento de la máquina. eléctrico. Potencias Watts (W) elaboradas al Corriente (A) Fallas Problemas en Entrevistas Tensión (V) personal técnico, mantenimiento y producción. detección de Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Investigación tipo fallas campo Objetivo Variable Dimensión Indicador Fuente Investigación tipo documental Examinar el tablero de control de la máquina Omega con el fin de comprender su lógica de Lógica de Análisis de Temperaturas Investigación tipo señales análogas Grados Cº campo (pirómetros) funcionamiento. RPM de motor Variadores para Variables que intervienen funcionamiento. Dispositivos control de RPM Potencias Watts (W) Investigación tipo documental del Motor Tensión (V) Cálculos para Corriente (A) control de potencia Botoneras para control manual y automático Diseñar nuevos tableros de Selección dispositivos. potencia para la máquina Omega, tomando cuenta en los procesos que se de Distribución de tablero de Corrientes (A) Investigación tipo documental Potencias Watts (W) potencia Distribución Cálculos Estructura control potencia para de Tensión (V) Investigación tipo Dimensiones campo desean mejorar Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Probar que el Conexiones. funcionamiento de los nuevos Simulación del Prueba del Investigación tipo programa de PLC compilador sucosoft Documental. Funcionamiento S40 Errores de la tableros y el control del PLC Correciones Objetivo Variable máquina Numero de errores Dimensión Indicador Factores de del proceso Fuente consumo de corriente y Potencias Watts (W) tensión Tensión (V) Verificación de Corriente (A) conexiones Implementar el Pruebas en Evaluación del Costos como PLC, y monitores ambiente real. costos de consecuencia de la implementación parada de la línea. de control que cumpla con la Investigación tipo documental Investigación tipo Errores Tiempo estimado Costos de los para la sustitución materiales para la lógica de Dispositivos y funcionamiento, y material muestren en implementados. Implementación procesos que se Nuevos tablero Compra de ejecutan en la de potencia elementos y campo aplicación. tiempo real los Costo de los dispositivos a implementar. dispositivos máquina Omega necesarios Mejoras proceso. del Compra de elementos y Conexión paralela al sistema Implementar dispositivos necesarios Conexión paralela al normas de Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported seguridad sistema Nacionales y de estándares. Pruebas finales de procesos y control Pruebas finales del sistema. de procesos y control del sistema. Evaluación continua de la automatización Dimensión Objetivo Variable Estudiar y Disponibilidad comparar el rendimiento antes Tiempo en Fuente Tiempo de parada producción Productividad Tiempo de ciclo y después de la implementación Indicador eficiencia (Horas/Días/Semana Investigación tipo s) documental Tiempo de ciclo del PLC. Retorno de la Rechazo de inversión piezas (minutos) Tempo de espera Tiempo de Investigación tipo campo (días meses años) recuperación de la inversión Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Definición de términos: A Actuador: Es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en función a ella genera la orden para activar un elemento final de control como, por ejemplo, una válvula. Autómata programable: Es un aparato electrónico programable con leguaje no informático usado para el control de procesos que sustituye los circuitos auxiliares o de mando de los sistemas automáticos. Automatización: es el uso de sistemas o elementos computarizados para controlar maquinarias y/o procesos industriales sustituyendo a operadores humanos. B Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Bits: Un bit es una señal electrónica que puede estar encendida (1) o apagada (0). Es la unidad más pequeña de información que utiliza un ordenador. Son necesarios 8 bits para crear un byte C Campo Magnético: El campo magnético es una región de espacio en la cual una carga eléctrica puntual de valor q, que se desplaza a una velocidad, sufre los efectos de una fuerza que es perpendicular y proporcional tanto a la velocidad v como al campo B. Chip: es una pastilla pequeña de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre la pastilla y un circuito impreso. Contactos secos: contacto seco que se usa en relés y PLC estos son los contactos libres de potencial que operan al actuar el relé es decir cambian de estado de abierto a cerrado y viceversa. Controlador: es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar con un periférico, haciendo una abstracción del hardware y proporcionando una interfaz posiblemente estandarizada- para usarlo. Corriente Eléctrica: Es la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado. D Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Diodo: El diodo deja circular corriente a través suyo cuando se conecta el polo positivo de la batería al ánodo, y el negativo al cátodo, y se opone al paso de la misma si se realiza la conexión opuesta. E Electroimán: Es un dispositivo que consiste en un solenoide (una bobina cilíndrica de alambre recubierta de una capa aislante y arrollado en forma de espiral), en cuyo interior se coloca un núcleo de hierro Encoder: Es un sensor electro-opto-mecánico que unido a un eje, proporciona información de la posición angular. Su fin, es actuar como un dispositivo de realimentación en sistemas de control integrado. Extrusión: es un proceso utilizado para crear objetos con sección transversal definida y fija. El material se empuja o se extrae a través de un troquel de una sección transversal deseada. F FA (fuerza de atracción): Es la fuerza que atrae a dos cuerpos cuando estos poseen campos magnéticos de diferente polaridad. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fotolitografía: es un proceso empleado en la fabricación de dispositivos semiconductores o circuitos integrados. El proceso consiste en transferir un patrón desde una fotomáscara (denominada retícula) a la superficie de una oblea. Flujo magnético: es una medida de la cantidad de magnetismo, y se calcula a partir del campo magnético, la superficie sobre la cual actúa y el ángulo de incidencia formado entre las líneas de campo magnético y los diferentes elementos de dicha superficie. G Generador de onda cuadrada u oscilador: es un circuito que es capaz de convertir la corriente continua en una corriente que varía de forma periódica en el tiempo (corriente periódica); estas oscilaciones pueden ser senoidales, cuadradas, triangulares, etc., dependiendo de la forma que tenga la onda producida. Un oscilador de onda cuadrada suele denominarse multi-vibrador y por lo tanto, se les llama osciladores sólo a los que funcionan en base al principio de oscilación natural que constituyen una bobina L (inductancia) y un condensador C (Capacitancia), mientras que a los demás se le asignan nombres especiales. H Hidráulica: es una rama de la física y la ingeniería que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos. Todo esto depende de las fuerzas que se interponen con la masa (fuerza) y empuje de la misma Instrumentos: Es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported J K L Linealidad: Cualidad de lo que es lineal. M Magnitud: es una propiedad o cualidad de un objeto o sistema físico a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición cuantitativa. Seguramente entre las primeras magnitudes definidas resultan la longitud de un segmento y la superficie de un cuadrado. MPA: es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades llamada Pascal. En este caso la M significa la unidad pascal multiplicada mil veces. N Neumática: es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. Ñ O P PA: es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades llamada Pascal. Se define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado normal a la misma. Pellets: Materia prima virgen en forma de bolitas plásticas usadas en la industria de plásticos para la fabricación de piezas plásticas. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Plantas: Es un equipo o simplemente un juego de piezas de una máquina, funcionando conjuntamente, cuyo objetivo es realizar una operación determinada. Polímeros: polímeros son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. Procesos: Es una operación o desarrollo natural, caracterizado por una serie de cambios graduales, progresivamente continuos que suceden uno a otro de un modo relevantemente fijo; y que tienen un resultado o final; o una operación voluntaria o final, progresivamente continua, que consiste en una serie de acciones controladas o movimientos dirigidos sistemáticamente hacia un resultado o fin. Q R S Saturación: Región de funcionamiento de un transistor en que ambas junturas del transistor se hallan polarizadas en directo, lo que causa que el voltaje entre colector y emisor sea muy pequeño (casi 0 voltios). Sensor: También llamado captador, es un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica, que seamos capaces de cuantificar y manipular. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Señal Binaria: También conocida como señal digital, es una información transmitida mediante una cadena de bits que llevan una información específica. Señal digital: es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético en que cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser analizado en término de algunas magnitudes que representan valores discretos, en lugar de valores dentro de un cierto rango. Señales: es un símbolo, un gesto u otro tipo que informa o avisa de algo. La señal sustituye por lo tanto a la palabra escrita o al lenguaje. Ellas obedecen a convenciones, por lo que son fácilmente interpretadas. Sistemas: Es una combinación de componentes que actúan conjuntamente y cumplen un determinado objetivo. Sobrecarga eléctrica: cuando la suma de la potencia de los aparatos que están a él conectados, es superior a la potencia para la cual está diseñado el circuito de la instalación. Sobretensión: es un aumento de tensión que pueden causar graves problemas a los equipos conectados a la línea, desde su envejecimiento prematuro a incendios o destrucción de los mismos. T Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Tensión: La tensión eléctrica o mejor conocida como el voltaje es el trabajo necesario para mover las cargas eléctricas por un circuito electrónico. U V Válvulas: Es un aparato mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación (paso) de líquidos o gases mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos. Variable: es un símbolo que representa un elemento o cosa no especificada de un conjunto dado. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO Según lo planteado por Balestrini Acuña. (2006), Se sostiene que: “El Marco Metodológico, está referido al momento que alude al conjunto de procedimientos lógicos, tecno-operacionales implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos” es decir; que en este capítulo se estudian un conjunto de aspectos que han de considerarse, entre ellos se tienen: definir el nivel de la investigación, tipo de investigación y las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Diseño de la Investigación Stracuzzi Santa Palella (2006) indica que: El diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio. Para fines didácticos, se clasifican en diseño experimental, diseño no experimental y diseño bibliográfico. El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto, en este diseño no se construye una situación específica si no que se observan las que existen. Las variables Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, lo que impide influir sobre ellas para modificarlas. Lo antes expuesto indica que el diseño de la investigación realizada en el presente trabajo de grado es un diseño no experimental debido a que no se manipulan las variables que intervienen en al proceso de la máquina Omega, esto con el fin de conocer su funcionamiento. Modalidad de la Investigación Según Stracuzzi y Pestana (2004), definen que la modalidad de investigación se entiende como el modelo de investigación que se adopte para ejecutarla, los cuales pueden ser, proyectos factibles o proyectos especiales. Modalidad Proyecto Especial Stracuzzi y Pestana (2004), definen el proyecto especial como los destinados a la creación de productos que puedan solucionar deficiencias evidenciadas, se caracterizan por su valor innovador y aporte significativo en cualquier área del conocimiento. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported En tal sentido, la UPEL(2002) los define como trabajos que llevan a creaciones tangibles, susceptibles de ser utilizadas como soluciones a problemas demostrados o que responden a necesidades e intereses de tipo cultural. Al desarrollar esta modalidad, el investigador debe mostrar la necesidad o la importancia del aporte, según sea el caso, además de la fundamentación teórica, la descripción de la metodología utilizada y el resultado concreto del trabajo. Todo, en forma acabada. El propósito principal de esta modalidad de investigación es el de planificar un producto aplicable en cualquier área en la cual resulte pertinente. Como recurso pedagógico puede ser presentado como folleto explicativo, guía de estudio, sucesión de diapositivas o transparencias con su guion, videos, módulos instruccionales, entre otros. Se incluye en esta categoría la elaboración de libros de texto y de materiales de apoyo, el desarrollo de software y de productos tecnológicos en general, así como los de creación literaria y artística. POBLACIÓN Y MUESTRA. Según Fidias Arias (1997) en su concepto de población define: “La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos de estudio”. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Tomando en cuenta lo antes expuesto, la unidad de estudio o población seleccionada para desarrollar el proyecto e implementación del mismo, está compuesto por dos poblaciones de la empresa Industrias Uniplasticas. C.A Uniplást. La población es accesible ó también llamada población muestreada, entendiéndose que según Fidias Arias la define como: “la población finita de la población objetivo a la que realmente se tiene acceso y de la cual se extrae una muestra representativa”. Muestra: Según Arias Fidias (2006), la muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. Subdivisión de la Muestra En este sentido, una muestra representativa es aquella que por su tamaño y características similares a las del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la población con un margen de error conocido. Para seleccionar la muestra se utiliza una técnica o procedimiento denominado muestreo. Existen dos tipos de básicos de muestreo, probabilístico o aleatorio o no probabilístico. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Muestreo probabilístico: Es un proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra este se clasifican en: Azar simple, azar sistemático, estratificado, por conglomerados, casual o accidental, intencional u opinático. Muestreo intencional u opinático: En este caso los elementos son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador. El criterio para la selección fueron los siguientes: Población A: Representada por (3) personas del área de gerencia de la empresa. .- La primera delimitación por la cual fue seleccionada esta población fue, que está representa la directiva de la empresa, y es la encargada de decidir la viabilidad de un proyecto que sea aplicado para mejorar los procesos de la máquina .- Porque son los calificados para determinar qué proyectos externos (ya sea, nuevas tecnologías, maquinarias, herramientas, instituciones, personas calificadas, etc.) Son de interés para mejoras de la compañía. .- Constituyen las personas en el rango de ingenieros con capacidad profesional para evaluar la implementación Población B: Está compuesta por (8) personas que representan al personal de mantenimiento y de producción. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported .-En primera instancia esta población es muy importante por su contacto directo con la máquina, ya sea en la prueba y puesta en servicio, así como también la manipulación de parámetros de funcionamiento de esta. Información suministrada: La información suministrada por la población (B) comprendida por el personal de técnico y de mantenimiento se sintetiza en las posibles fallas eléctricas y mecánicas que perjudiquen el funcionamiento de la máquina. Se recolecto la información acerca de las rutinas de mantenimientos preventivos, correctivos y predictivos aplicadas a esta, las soluciónes a fallas tanto eléctricas como mecánicas además de las mejoras en dichos sistemas. El personal de producción y supervisión aportaron ayuda acerca de los niveles de producción que puede alcanzar la máquina, su funcionamiento, descripción detallada del proceso de producción y posibles mejoras de ellos. La población (A) suministró la información acerca de la toma de decisiones, desde confirmar que elementos o sistemas son necesarios para las mejoras y correcciones del sistema de producción que se tiene en la actualidad con la máquina Omega; y también los recursos económicos que serán necesarios para optimizar la automatización de la máquina. Técnicas e instrumentación de recolección de datos. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported La autora Balestrini Acuña. (2006), resalta la relevancia de las técnicas e instrumentos de recolección de datos en el proceso de investigación, definiendo de la siguiente manera: “Otro importante aspecto a desarrollar en el Marco Metodológico del proyecto de investigación, toda vez que se ha delimitado, el tipo de investigación, su diseño, la población o universo de estudio así como su muestra; está relacionado con la definición de los métodos, instrumentos y técnicas de recolección de la información que se incorporan a lo largo de todo el proceso de investigación, en función del problema y de las interrogantes planteadas; así como, de los objetivos que han sido definidos. Por cierto, conjunto de técnicas que permitirán cumplir con los requisitos establecidos en el paradigma científico, vinculados al carácter específicos de las diferentes etapas de este proceso investigativo y especialmente referidos al momento teórico y al momento metodológico de la investigación. …Estás técnicas son diversas según el objeto a que se apliquen y no se excluyen entre sí. Todavía es preciso, por una parte, saber elegir la más adecuada y, por otra utilizarla convenientemente…“ Según el concepto antes expuesto y partiendo de la línea de investigación de el presente trabajo de grado se selecciono la observación como la técnica de recolección de datos que es definido por la RENA (2008) de la siguiente manera: “la observación es la primera forma de contacto o de relación con los objetos que van a ser estudiados. Constituye un proceso de atención, recopilación y registro de información, para el cual el investigador se apoya en sus sentidos (vista, oído, olfato, tacto, sentidos kinestesicos, y cenestésicos), para estar al pendiente de los sucesos y analizar los eventos ocurrentes en una visión global, en todo un contexto natural. De este modo la observación no se limita al uso de la vista.” Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Y empleándose como instrumento la entrevista que según Kvale, Steinar. (1.996) define como: “La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones.” Partiendo del estudio de la población antes descrita se realizo entrevistas a cada una de las personas, con la finalidad de determinar si la implementación del PLC y la construcción de un nuevo tablero de control para la máquina Omega era un desarrollo importante en la mejoría de la compañía Industrias Uniplasticas C.A. Para aplicar la entrevista se debió conocer el concepto de análisis cuantitativo que según Carlos A Sabino define que: “Es el tipo de operación que se efectúa, naturalmente, con toda la información numérica resultante de la investigación. Esta, luego del procesamiento que ya se la habrá hecho, se nos presentara un conjunto de cuadros, tablas y medidas, a las cuales se les han calculado sus porcentajes y presentado convenientemente”. Partiendo de lo antes expuesto se realizo análisis cuantitativo a todas aquellas preguntas que arrojaron información de manera repetitiva, para así facilitar su posterior análisis. El análisis cualitativo es definido por Carlos A Sabino como: “el procedimiento de hacer con la información de tipo verbal que de un modo general, se ha recogido mediante fichas de uno u otro tipo, el análisis se efectúa cotejando los datos que se refieren a un mismo aspecto”. Es por esto que se realizo un análisis cualitativo a la información recopilada por la pregunta N° 5. A continuación se presenta el formato de entrevista aplicado a cada persona descrita en la población y muestra. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Guía de Entrevista N#1 Entrevista realizada al personal ejecutivo sobre la automatización de la máquina Omega: ¿Qué problemas presenta la máquina actualmente? ¿Piensa usted que: Mejorando el sistema de control de la máquina se solucionarían los problemas? ¿Está dispuesto en participar en el proyecto de mejorar la automatización de la máquina Omega? ¿En cuánto tiempo considera usted que se puede realizar la implementación? ¿Cuál sería el principal aspectos que se debe tomar en cuenta para mejorar la implementación del PLC? Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Guía de entrevista N#2 Entrevista realizada al personal mantenimiento, técnico, producción sobre la automatización de la máquina Omega: 1. ¿Qué problemas presenta la máquina actualmente? 2. ¿Piensa usted que: Mejorando el sistema de control de la máquina se solucionarían los problemas? 3. ¿Cómo mejoraría la producción de la máquina Omega? 4. ¿Cuáles son las fallas más comunes? 5. ¿Cuáles seria los principales aspectos a mejorar con la implementación del PLC? Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Se realizaron un total de once (11) entrevistas, de la cuales tres (3) pertenecieron a la población A que comprenden el Área ejecutiva y ocho (8) a la población B que comprenden al personal mantenimiento, técnico, producción. Debido a que en ambas entrevistas se presentaron preguntas similares, se realizara en primer lugar un análisis a estas, luego analizaremos el resto de las pregunta partiendo de la población a la que fue realizada. Debido a que las preguntas fueron de carácter abiertas, decidimos realizar un muestreo con las respuestas que fueron sucesivamente repetidas, clasificamos las 3 respuestas que se presentaron con más frecuencia. Preguntas globales. Pregunta N° 1 ¿Qué problemas presenta la máquina actualmente? Gráfico N° 1 Problemas Personas Fallas Eléctricas 11 Fallas en el sistema de seguridad 6 Falta de información sobre fallas 4 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado. En la grafica N° 1, se presenta cuales son los problemas más comunes que reportaron ambas poblaciones. Allí podemos apreciar que once (11) de las personas entrevistadas respondieron que las fallas eléctricas es el problema fundamental de la máquina Omega, también seis (6) personas argumentaron que la falta de seguridad es una de ellas, y otras cuatro (4) la falta de información de fallas. 6. Pregunta N° 2 ¿Piensa usted que: Mejorando el sistema de control de la máquina se solucionarían los problemas? Gráfico N° 2 Respuesta Personas Si se solucionarían los problemas 11 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado. En la figura N° 2 presenta que la totalidad de la población coincidió que mejorando el sistema de control se solucionarían en gran medida estas fallas. Pregunta N° 3 ¿Cuál sería el principal aspectos que se debe tomar en cuenta para mejorar la implementación del PLC? Gráfico N° 3 Respuestas Información real de fallas Sistemas de seguridad Productividad de la máquina Personas 5 7 4 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: autor del presente trabajo de grado. En la Figura N° 3 se presenta cuales serian los objetivos a cumplir con la implementación de la máquina. De los cuales siete (7) personas coincidieron en que la máquina tenga la capacidad de entregar un informe de fallas, cinco (5) se aumente la seguridad tanto del personal como de la máquina y cuatro (4) aumentar su productividad. Preguntas individuales con respecto a la población seleccionada: Preguntas realizadas a la población A que pertenece al área ejecutiva de la compañía Pregunta N° 4 ¿Está dispuesto en participar en el proyecto de mejorar la automatización de la máquina Omega? Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Gráfico N° 4 Respuesta SI Personas 11 Fuente: Autor del presente trabajo de grado En el grafico N° 4 se presenta que la población A en su totalidad está dispuesta en participar en la inicialización de la automatización de la máquina Omega Pregunta N° 5: ¿En cuánto tiempo considera usted que se puede realizar la implementación? Esta pregunta no se le realizo una gráfica cuantitativa para analizar las respuesta encontradas debido a que cada una de ellas fueron diferentes, mostraremos cada una de ellas para luego hacerles su posterior análisis. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Respuesta N° 1 La migración debe realizarse entre el 16/12/2011 hasta 15/1/2012; debido a que es el tiempo en quela máquina es detenida. Respuesta N° 2. 3 meses. Pero debe estar listo el 15/1/2012. Respuesta N° 3. 3 meses son necesarios para realizar la implementación; teniendo en cuenta que la máquina se detiene el 16/12/2011 y arranca el 15/1/2012. Partiendo de estas respuestas podemos deducir que la implementación debe durar aproximadamente 3 meses; pero específicamente debe arrancar para la fecha 16/1/2012. Preguntas realizadas a la población B que pertenece al área ejecutiva de la compañía. 7. Pregunta N° 6: ¿Cómo mejoraría la producción de la máquina Omega? Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Gráfico N°5 Respuesta Eliminando las fallas producidas en la máquina Trabajando Con materia prima de calidad Modificando prensa para mayor capacidad Personas 8 2 3 Fuente: Autor del presente trabajo de grado. En la figura N° 5 se muestra que en la totalidad de los entrevistados coincidieron en que eliminando las fallas en la máquina se aumentaría la producción, otras dos (2) personas expresaron que trabajar con materia primera de calidad seria una solución y tres (3) concordaron que realizado modificaciones a la prensa para que esta tenga más capacidad se aumentaría la producción. A pesar que dos de las respuestas fueron dirigidas hacia otra área ajenas al presente trabajo de grado, si se logro coincidir que disminuyendo el número de fallas de la máquina se aumentaría la producción. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Pregunta N° 7 ¿Cuáles son las fallas más comunes? Gráfico N°6 Respuesta Fallas por temperatura Fallas por extrusora Fallas eléctricas Personas 8 6 8 Fuente: Autor del presente trabajo de grado En el gráfico antes expuesto (Grafico N° 6) se presenta cuales son las respuestas de la población acerca de las fallas más comunes de la máquina Omega. Las cuales las ocho 8 personas entrevistadas coincidieron en que las fallas más comunes se presentan por temperaturas y eléctricas, y otros seis (6) de esta misma población expreso que las fallas por la extrusora también son frecuente. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported CAPÍTULO IV SISTEMA PROPUESTO En el presente capitulo se presentarán aquellas actividades sistemáticas que se ejecutaron en el transcurso de la automatización con la finalidad de cumplir los objetivos, anteriormente planteados y que en consecuencia permitieron desarrollar el propósito de este trabajo de grado. Mostrando los procedimientos, mecanismos y técnicas implementadas en el estudio, medición, selección, diseño, construcción, pruebas e implementación del sistema con respecto al funcionamiento previsto. Fase 1: Investigación preliminar En primera instancia, la investigación documental fue necesaria para conocer el funcionamiento de una máquina de inyección de plásticos, sobre los procesos que esta llevan a cabo, los sub-sistemas que maniobran los movimientos de la máquina (sistemas Hidráulicos y Neumáticos) y sobre los parámetros que deben poseer las máquinas de inyección de plásticos para su buen funcionamiento. Este estudio arrojo los conocimientos necesarios para concluir que por lo general el proceso de inyección de una pieza plástica consta de 5 fases: primera fase: extrusión en donde los polímeros o materia virgen es empujado por la acción giratoria de un husillo (Tornillo) que gira concéntricamente en una cámara de temperaturas controladas llamada cañón (Camisa), debido a acción de empuje el material se funde y mezcla en el cañón, en una sección de éste, es dosificado el gas de nitrógeno para mejorar la características del plástico; el siguiente proceso; segunda fase, es donde se almacena el material fundido, luego de contener la cantidad necesaria de material, se entra en la etapa de inyección; tercera fase, mediante un sistema hidráulico o neumático se abren boquillas que permiten el paso al material fundido hacia las cavidades del molde, y así dar forma a la pieza, terminado la etapa de inyección la máquina entra en Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported un modo de enfriamiento de moldes; cuarta fase, consiste en dejar circular agua u otro refrigerante para apresurar el enfriamiento de la pieza, y por último en una quinta fase, al concluir el tiempo de enfriamiento el molde se abre para que la pieza sea retirada y así iniciar de nuevo el proceso. Por medio de la observación directa del sistema interno y externo de la maquina Omega, integrado con las entrevistas realizadas al personal técnico, encargado del funcionamiento del proceso; se estableció que la producción de este sistema, constituye en la elaboración de diversos tipos de piezas plásticas, aunque se produzcan varios modelos de piezas, el proceso de producción se mantiene constante, desde la extrusión de la materia virgen mesclada, pasando por la inyección, hasta la retirada de la pieza del molde; la variante que existe dependiendo de la pieza en la que se trabaja, es maniobrada por el sistema de control, tales como: los parámetros de inyección, de calefacción, de carga y descarga de material, velocidad de la extrusión y tiempos de procesos; conformando esto la estructura funcional del sistema. Diagrama estructural de la máquina Omega: La máquina Omega está conformada por dieciséis (16) partes fundamentales para su funcionamiento y producción de piezas plásticas; se constituye inicialmente por una caja reductora que cumple las funciones de disminución de las velocidades RPM del motor principal, y a su vez transmite un mayor torque al tornillo o husillo para aumentar el empuje de la materia prima (polímeros), en segundo lugar se encuentra el orificio de entrada de material que está conectado a la tolva, dónde se almacena la materia que va a ser procesada. El material que pasa por el orificio de entrada es empujado por el tornillo a lo largo de todo el cañón, éste consta de cuatro zonas de calefacción que se utilizan para mantener una temperatura elevada y así poder fundir el material. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Una vez finalizado el empuje del material en el cañón, al final de éste se encuentra el cabezal, el cual posee una zona de calefacción, y a su vez se encuentra la válvula de seguridad que tiene la finalidad de descargar el ex eso de material o presión, ésta es conducida por un tubo de transferencia que posee una zona de calefacción encargada de mantener una temperatura alta a lo largo de este. Al final del tubo de transferencia se localiza el acumulador, que contiene dos zonas de calefacción (parte alta y baja), éste almacena el material fundido necesario para llenar el molde, la cantidad de material a almacenar es determinada mediante sensores finales de carreras que son ajustados su posición según las especificaciones de la pieza en la que se está trabajando; sobre el acumulador se encuentra un pistón que ejerce una presión hacia el fondo del mismo, este tiene la finalidad de aumentar la presión de inyección. Cuando el final de carrera encargado de enviar una señal de que el acumulador ha alcanzado la cantidad indicada de materia almacenada es accionado, envía una señal a las electroválvulas del sistema hidráulico encargadas de accionar los pistones hidráulicos que abren las boquillas. Una vez que las boquillas se encuentran abiertas se genera una caída de presión que hace que el material sea inyectado en el molde debido a la presión ejercida por el pistón del acumulador y la extrusora. El área donde se encuentran las boquillas es denominada distribuidor, éste posee dos zonas de calefacción, dos sensores finales de carrera que controlan la apertura y cierre de las boquillas enviando señales al sistema hidráulico; al inyectar el material almacenado en el acumulador, la posición de este empieza a descender y cuando acciona al sensor final de carrera encargado de anuncian que el acumulador esta vacío, este envía una señal al sistema hidráulico para que cierra las boquillas, ya que se ha terminado la inyección de material; cuando las boquillas cierran se inicia un tiempo de enfriamiento controlado por un temporizador (retardo a la conexión) que se encarga de Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported mantener el molde cerrado mientras se está enfriando la pieza, al molde se la hace circular agua a temperaturas bajas para apresurar el enfriado, luego de cumplirse el tiempo de enfriamiento, se envía una señal al sistema hidráulico para que este abra el molde, el operario se encargar de retirar la pieza y de iniciar de nuevo el ciclo presionando un botón; en la figura numero 28 se indican cada una de las partes de la máquina Omega. Figura N° 28 Diagrama estructural de la máquina Omega Fuente: Autor del presente trabajo de grado N° 1 = caja reductora del sistema de extrusión, mostrada en la figura N° 29 Figura N° 29 Caja reductora del sistema de extrusión Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado N°2 = Entrada de material a la extrusora, mostrada en la siguiente figura N° 30. Figura N°30 Entrada de material a la extrusora. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado N°3 = Tolva, es donde se almacena la materia virgen que va a ser procesada, se puede apreciar en la figura N° 31 Figura N° 31 Tolva Fuente: Autor del presente trabajo de grado Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported N°4 = Cañón, allí se realiza el proceso de fundición de la materia prima, debido a las zonas de calefacción que se encuentran hay. Se muestra en la figura N° 32 Figura N° 32: Extrusora o Cañón, y sus sistemas de calefacción: Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado N° 5 = Cabezal, Mostrado en la figura N° 33 Figura N° 33: Cabezal Fuente: Autor del presente trabajo de grado N°6 = Tubo de Transferencias de Extrusora a acumulador, presente en la figura N°34 Figura N° 34: Tubo de transferencia Extrusora Acumulador: Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado N°7 = Acumulador, es donde se almacena el material fundido que va a ser inyectado, en la figura N° 35 se muestra sus sistemas de calefacción: Figura N° 35 Acumulador y su sistema de calefacción Fuente: Autor del presente trabajo de grado Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported N° 8 = Pistón de inyección, se encuentra sobre el acumulador y se encarga de aumentar la presión de la inyección. En la figura N° 36 puede ser observado. Figura N° 36: Pistón de inyección Fuente: Autor del presente trabajo de grado N°9 = Tubo de transferencia entre acumulador y distribuidor, se puede observar sus resistencias calefactoras en la figura N° 37. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Figura N° 37: Tubo de transferencia acumulador distribuidor Fuente: Autor del presente trabajo de grado N° 10 = Distribuidor, es donde se distribuye la materia fundida hacia las boquillas, Puede ser visualizado en la figura N° 38 Figura N° 38: Distribuidor Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado N°11 = Varillas de apertura y cierre de boquillas, se encargar de controlar la inyección del materia hacia el molde, se pueden visualizar en la figura N° 39 Figura N° 39: Varillas de apertura y cierre de las boquillas Fuente: Autor del presente trabajo de grado N°12 = Molde, es donde es inyectado el material para darle forma a la pieza que se desea producir, en la figura N° 40 se puede observar. Figura N° 40: Molde Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado N° 13 = Sistema Hidráulico, es el encargado de maniobrar los movimientos mecánicos de la máquina, se puede observar en la figura N° 41 Figura N° 41: Sistema Hidráulico Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado N° 14 y 15 = motores de las bombas del sistema Hidráulico, mostrados en la figura N° 42 Figura N° 42 Motores de las bombas del sistema Hidráulico Fuente: Autor del presente trabajo de grado N° 16 = Motors principal, es el que mueve el tornillo o husillo a través de la caja reductora, mostrado en la figura N° 43 Figura N° 43: Motor principal Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado Identificación de las variables de control actuales del proceso de la máquina Omega. Luego de conocer el funcionamiento de una máquina de inyección de plásticos, procedemos a determinar cuáles son las variables que intervienen en el proceso actualmente. Para la identificación de los distintos procesos que conforman el funcionamiento del sistema, se estudiaron las diferentes variables que corresponden al control operativo del proceso o aquellos procedimientos, mecanismos y condiciones que lo gobiernan. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Entre las variables que intervienen en el control operativo del proceso se pueden dividir en dos tipos: variables analógicas y variables digitales. Variables digitales tenemos a todos aquellos dispositivos y sensores que entregan una salida en palabra binaria o en salidas todo o nada, cada vez que son accionados; y las variables analógicas comprende las lecturas arrojadas por los transductores que convierten un efecto físico como temperatura, humedad etc. En una señal normalmente de tensión proporcional al efecto medido. Después de comprender los tipos de variables que suelen existir en cualquier proceso industrial, pasamos a identificar y explicar cada una de las variables que se encuentran presente en los procesos de la máquina Omega. Variables digitales: Tenemos el uso de 7 sensores final de carreras que cumplen con las siguientes funciones: Dos (2) de ellos se encarga de controlar la posición en la que se encuentran las varillas, determinando la apertura y cierre de estas, las señales llegan al tablero de control y es este quien le dice a sistema hidráulico cuando debe de detener el paso de liquido hacia el pistón y de esta manera no exceder de presión dentro del pistón de apertura y cierre de las varillas. Se pueden observar en la figura N°44 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Figura N°44: Finales de carrera de posición de varillas Fuente: Autor del presente trabajo de grado Dos (2) se encargan de controlar los movimientos de la prensa, uno determina cuando la prensa está abierta y el otro se encarga de realizar una parada a la prensa para que esta espere a que el acumulador este lleno y luego mande a subir la prensa, cerrando el molde y así dar inicio a la inyección, en la figura N°45 pueden ser apreciados Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Figura N°45 Finales de carrera de posición de la prensa Fuente: Autor del presente trabajo de grado Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Tres (3) se ubican en el acumulador, estos se encargan de controlar la cantidad de material que va a ser inyectado en el molde, uno determinar cuando el acumulador esta vacio, este envía la señal que establece el fin de la inyección cuando la maquina se encuentra en modo semiautomático, otro de los finales de carrera es el que establece cuanta cantidad de material se desea inyectar, su posición en el acumulador puede ser ajustada según la ficha técnica de la pieza que se esté trabajando, el envía la señal de que el acumulador está lleno y se puede dar inicio a la inyección del material, y el tercero es un final de carrera de seguridad, este cumple la función de señalizar cuando se a alcanzo el límite de material que puede contener el acumulador, como seguridad al ser accionado este se abre la válvula de seguridad con el fin de purgar el exceso de material que hay en el acumulador y conjuntamente se detiene la extrusora para evitar que se siga cargando de material. En la figura N°46 se encuentras dichos finales de carrera. Figura N°46: Finales de carrera de control de acumulador Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado La maquina posee un sensor de presión llamado presostato que se puede visualizar en la figura N°47, este cumple la función de enviar una señal en el momento que el sistema hidráulico ha levantado la alta presión para cerrar el molde. Figura N°47: Presostato de alta presión del sistema Hidráulico Fuente: Autor del presente trabajo de grado Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Para proteger la máquina de sobre tensión y baja tensión entre las fases, tiene instalado un supervisor 3f visible en la figura N°48, el envía una señal que indica que la alimentación de la máquina se encuentra normalizada. Figura N°48: supervisor trifásico Fuente: Autor del presente trabajo de grado Variables Analógicas actuales del Proceso: En una maquina de inyección de plásticos, las temperaturas de cada zona de la maquina es el factor fundamental para el funcionamiento de esta. La máquina omega posee 19 zonas de calefacción de las cuales 12 de ellas son manejadas por pirómetros a través de termocuplas tipo J y las otras 7 zonas, debido a las dificultades de instalar termocuplas, se trabajan por potenciómetros de potencia controladores de corriente. Otras de las variables analógica que se presentan en la máquina Omega es la del control de RPM (Revoluciones por minutos) a través de un variador de velocidad, este Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported recquiere de una señal de tensión de 0 a 10 v para ajustar la velocidad del motor de la extrusora, esta variable es controlada por un potenciómetro colocado en la parte frontal del tablero de control. Estudio del estado actual del tablero de control de la máquina Omega Para comprender la lógica de funcionamiento del tablero actual de la máquina omega se realizo en primera instancia un estudio documental del mismo, a pesar de que no se conto con esquemas eléctricos o existían muy poco, se usaron los manuales de encendido y apagado que posee la compañía para dar el primer paso en la comprensión de la lógica de funcionamiento En segunda instancia se realizo un estudio de campo, que con ayuda del personal técnico y operario se pudo comprender cada una de las partes que conformaban el tablero. Diagramas de bloque del sistema de potencia y control del tablero actual de la máquina omega. Según el profesor Castillo Rubio Paolo define que: “Para la ingeniería de control, la forma descriptiva de ver un sistema es con base en diagramas de bloques, donde las variables controlables y no controlables, se representan con flechas ; en tanto que los bloques o cajas representan el proceso, el mecanismo de regulación, de medición y demás dispositivos del sistema”. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported El diagrama en bloques que sigue a continuación en la figura N° 49 se muestra la estructura fundamental que debe poseer todo tablero de control, Figura N° 49: Estructura fundamental de un tablero de control Fuente: Autor del presente trabajo de grado En el diagrama de bloques de la figura N° 49 es representado por 4 bloques que constituyen la estructura fundamenta de un tablero de control, debido a que en primer lugar se encuentra en bloque de alimentación, este representa la línea de alimentación del sistema, este puede ser tanto alimentación monofásica como alimentación trifásica. En segundo lugar se encuentra el bloque de protección contra corto circuitos, este representa los distintos tipos de protección contra cortocircuitos, ya sean, fusibles, breaker térmicos, magnéticos o magneto térmicos, en tercer lugar se encuentra el bloque de actuadores, Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported este simboliza los dispositivos de maniobra que pueden ser, relé, contactores, relé de estado sólidos etc. en cuarto lugar se encuentra el bloque de control, que son los controladores ya sean, sensores digitales, analógicos, autómatas, etc. Y por ultimo en quinto lugar tenemos la salida que es el dispositivo q va a ser controlado, pueden ser, resistencias calefactoras, motores, electroválvulas etc. Partiendo de este diagrama en bloque, se realizo el análisis de cada una de las partes que constituyen el tablero de control que posee actualmente la máquina de inyección de plásticos Omega. Luego de realizadas las observaciones se concluyo que el tablero de control de la maquina omega está dividido en 5 secciones las cuales se integran para poder realizar el control del proceso de la máquina. La primera sección la constituye la alimentación principal, la cual posee una alimentación de 220v entre fases, tiene un breaker principal que protege contra corto circuitos aguas arriba de el resto de los componentes del tablero, es de este braker que se lleva alimentación a cada una de las demás secciones del tablero, también se encuentra un contactor principal, que permite la alimentación hacia la sección de calefacción; se pude observar en la figura N° 50 Figura N° 50 Sección N°1 alimentación del tablero Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado Segunda sección ó sección de calefacción, esta comprende todos los dispositivos y sensores tanto de control como actuadores de las zonas de calefacción del sistema, para la medición de temperatura se usaron transductores como las termocuplas tipo J, se usan primordialmente por su bajo costo, y también por que las temperaturas que estas censan no sobrepasan los 540 c°, los pirómetros se encargan de traducir las lecturas de las termocuplas, estos cumplen la función de control, ya que de acuerdo a los parámetros establecidos, accionan o no los actuadores, que en este tablero son los relé de estado sólidos o SSR, estos son los que permiten el paso de la corriente hacia las resistencias calefactoras, poseen una protección contra corto circuito de interruptores magneto térmicos de alta velocidad, ya que los SSR son dispositivos electrónicos muy sensibles; Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported en la siguientes figuras ( figura N° 51 y N° 52) podemos apreciar cada uno de estos dispositivos en el tablero. Figura N° 51 SSR y magnetos térmicos Fuente: Autor del presente trabajo de grado Figura N°52 Pirómetros Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presenta trabajo de grado Sección N°3: sección de motores, esta sección está conformada por los motores que funcionan en el sistema hidráulico y el motor de la bomba de lubricación de la caja reductora; debido a que la tensión de alimentación es de 220v entre fases, a los motores del sistema hidráulico se le implemento un arranque estrella delta, el cual consiste en reducir el pico de corriente en el momento del arranque, esto es debido a que el arranque se inicia en estrella, esta conexión tiene la característica de reducir la cantidad de corriente consumida por el motor, ya que, entre cada fase de alimentación aumentan las impedancias por el numero de bobinas que se ven involucradas, y por la ley de ohm dice que a mayor impedancia, menor paso de corriente, en la figura N° 53 se puede apreciar la conexión típica en estrella de un motor. Figura N° 53: Conexión estrella Fuente: mailxmail (3/9/2010) Luego de permanecer en la conexión estrella por un lapso de tiempo que le haya permitido al motor alcanzar el 80 % de su velocidad nominal, es desconectado de estrella Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported para simultáneamente conectarlo en delta, para hacer lograr que el motor consiga la velocidad total disminuyendo el pico de corriente en el arranque y aumentando su torque, en la figura N° 54 se muestra la conexión de un motor en delta. Figura N° 54: Conexión de un motor en delta Fuente: mailxmail (3/9/2010 Para realizar el cambio de estrella a delta se necesita la implementación de tres (3) contactores denominados: Contactor de Línea, Contactor de estrella y Contactor de delta; para la temporización del cambio de conexión se requiere de un temporizador con retardo a la conexión (Off Delay) en la figura N° 55 se muestra el esquemático de conexión y el diagrama eléctrico para una conexión estrella delta de un motor de 12 puntas que son los usados en el sistema hidráulico de la máquina Omega. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Figura N° 55 Esquemático y diagrama eléctrico de conexión de motor de 12 puntas en arranque estrella delta Fuente: Autor del presente trabajo de grado Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Como el sistema hidráulico consta de dos motores, se realizo el arranque estrella delta por separado dentro del tablero, aunque ambos son accionados por la misma señal de control, en la figura N° 56 se muestra la conexión estrella delta del tablero de la maquina Omega. Figura N° 56 Conexión estrella delta del tablero Omega Motor Hidráulico principal Motor Hidráulico secundario Fuente: Autor del presente trabajo de grado Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Sección N° 4, sección de variador de velocidad, esta es la encargada de variar la velocidad del motor de la extrusora, la velocidad a la que debe girar el motor de la extrusora es pautada por la entrada analógica de 0 a 10 v que este posee, la velocidad es proporcional a la relación de voltaje que es suministrado por un potenciómetro que se encuentra en el exterior del tablero, la conexión del variador está compuesta por un transformador elevador, que aumenta la tensión de 220v a 440v, con la finalidad de disminuir el consumo de corriente del motor, está protegido contra corto circuito por un breaker magneto térmico y un contactor aguas arriba al variador de velocidad, el cual es accionado por un botón; en la figura N° 57 se muestra el variador de velocidad y el potenciómetro que controla la velocidad a la que debe trabajar este. Figura N° 57 Variador de velocidad y su control Fuente: Autor del presente trabajo de grado Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Sección N° 5, botoneras de control, esta conforma toda la parte lógica del sistema, en ella se encuentra la botonera que ejecuta los múltiples accionamientos de la máquina, también está compuesta por un complejo sistema de relé de control, que son los que realizan las operaciones lógicas para llevar a cabo el proceso, en la figura N° 58 se observan las botoneras y el sistema de relé de control . Figura N° 58 Botoneras, Relé de control Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado Diseño y selección de dispositivos para el nuevo tablero de control de motores de la máquina Omega. Para la elaboración del tablero de motores de la máquina Omega y para el criterio de selección de los dispositivos que se implementaran, fue necesario realizar una serie de planos eléctricos generales, que integran los tipos de conexiones, dispositivos y distribución de estos, según las normativas de diseño, simbología y distribución del código eléctrico nacional. A continuación se muestra en la figura N° 59 el diagrama eléctrico del tablero de motores Figura N° 59: Esquema eléctrico del tablero de motores Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado El diagrama eléctrico del tablero de motores comprende los conductores: L1, L2, L3 que tendrán una tensión de 440v entre líneas, suministrado por los transformadores principales de la compañía Industrial Uniplasticas C.A., un breaker principal para la protección contra cortocircuito señalado como BK1, seis (6) interruptores magneto térmicos para la protección contra corto circuito individuales señalados como MT1,2…6; posee seis (6) contactores de tres (3) polos de bobina 110v, identificados como K1,2…6, los contactores K1, K2, K3, K4, K5 tienen a sus salidas directamente motores de inducción trifásicos, estos son: dos (2) motores que posee el sistema hidráulico, el motor de la bomba de lubricación de la caja reductora que posee la extrusora y los motores del soplador y la bomba de agua que serán implementado en la máquina más adelante; el Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported contactor K6 a su salida posee el variador de velocidad y este controla la motor M6 que es el motor de la extrusora Criterio de selección de los dispositivos para el tablero de control de motores de la máquina Omega. Para dar inicio al criterio de selección de los dispositivos a implementarse en el tablero de control de motores de la máquina omega fue necesario en primer lugar conocer la potencia de los motores que vamos controlar, para esto se llevo a cabo la observación y estudio de las placas nominales que poseen los dichos motores, también llevando a cabo mediciones para corroborar que los datos de las placas son los que realmente se presentan en el motor, esto es debido a que los motores ha sido re-embobinados por accidentes ocurridos anteriormente. M1 o motor principal del sistema Hidráulico, este motor es el encargado de proporcionar que el sistema hidráulico consiga altas presiones para su funcionamiento, en la figura N° 60 se presenta la placa nominal del motor. Figura N° 60 Placa del motor Principal del sistema Hidráulico Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado En la tabla N° 2 se pueden observar los datos de la placa expuesta en la figura N° 60: Tabla N° 2: Mediciones de potencia de motores y zonas de calefacción Numero de serie: 059260 Potencia 50 HP RPM 1770 Temperatura máxima de trabajo 100°c Tensión de alimentación 220/440 Fuente: Autor del presente trabajo de grado Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Partiendo de estos datos podemos calcular el consumo de corriente que tendrá el motor dependiendo de la tensión de alimentación con la que se va a trabajar; teniendo en cuenta que 1 HP equivale a 746 W y que la tensión de alimentación con la que se va a trabajar es de 440 v con la formula N° 2 podemos determinar la corriente que consume el motor en plena carga. Formula N° 2: Cálculo de corriente del motor trifásico 1 HP = 746 W 50 HP = 37300 W P=IxV Donde P = potencia I = corriente V = Tensión I = P/V I = 37300 W / 440V I = 84,7 Amp La corriente calculada debe ser dividida entre raíz de 3 debido a que la alimentación es trifásica, entonces: 84,7 amp / 1.73 I = 49 amp Fuente: Autor del presente trabajo de grado M2: Motor secundario del sistema hidráulico de la Omega; es el encargado de genera la presión piloto; esta presión es usada por el sistema Hidráulico para realizar el Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported pilotaje de la válvulas que manejan mayor caudal aceite, ya que, un solenoide no tendría fuerza suficiente para maniobrarla; en la figura N° 61 se presenta la placa de datos del motor Figura N° 61: Placa de datos de motor secundario del sistema Hidráulico Fuente: Autor del presente trabajo de grado En la tabla N° 3 se pueden observar los datos de la placa antes expuesta en la figura N° 61: Tabla N° 3 Placa del motor secundario des sistema Hidráulico Numero de serie: 16L0792 Potencia 25 HP RPM 1760 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Temperatura máxima de trabajo 100°C Tensión de alimentación 220 / 380 / 440 V Fuente: Autor del presente trabajo de grado Partiendo de estos datos podemos calcular el consumo de corriente que tendrá el motor dependiendo de la tensión de alimentación con la que se va a trabajar; teniendo en cuenta que 1 HP equivale a 746 W y que la tensión de alimentación con la que se va a trabajar es de 440 v con la formula N° 2 podemos determinar la corriente que consume el motor en plena carga. Formula N° 2: Cálculo de corriente del motor trifásico 1 HP = 746 W 25 HP = 18650 W P=IxV Donde P = potencia I = corriente V = Tensión I = P/V I = 18650 W / 440V I = 42,38 Amp La corriente calculada debe ser dividida entre raíz de 3 debido a que la alimentación es trifásica, entonces: Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported 42,38 amp / 1.73 I = 24.5 amp Fuente: Autor del presente trabajo de grado M3: Motor de lubricación de la caja reductora de la extrusora, este cumple la función de hacer circular el aceite lubricante a través de los engranes de la caja y también hace circular el aceite por un intercambiador de calor con la finalidad de reducir la temperatura en este y mantener la caja reductora a una temperatura adecuada. En la figura N° 62 se observa la placa de datos del motor de lubricación de la extrusora Figura N° 62 Placa del motor de la bomba de lubricación de la extrusora Fuente: Autor del presente trabajo de grado En la tabla N° 4 se pueden observar los datos de la placa antes expuesta en la figura N° 62: Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Tabla N° 4 Placa del motor de la bomba de lubricación de la extrusora Numero de serie: 2762-3 Potencia ¼ HP RPM 1725 Frecuencia 50 / 60 Hz Tensión de alimentación 208 / 220 / 440 V Fuente: Autor del presente trabajo de grado Partiendo de estos datos podemos calcular el consumo de corriente que tendrá el motor dependiendo de la tensión de alimentación con la que se va a trabajar; teniendo en cuenta que 1 HP equivale a 746 W y que la tensión de alimentación con la que se va a trabajar es en este caso 220v debido a un accidente que sucedió con el motor, fue re-embobinado y no dejaron acceso a la manipulación de las puntas de la bobinas y debido a esto solo traba a 220v, con la formula N° 2 podemos determinar la corriente que consume el motor en plena carga. Formula N° 2: cálculo de corriente del motor trifásico 1 HP = 746 W ¼ HP = 186.5W P=IxV Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Donde P = potencia I = corriente V = Tensión I = P/V I = 186.5 W / 220V I = 0.9 Amp La corriente calculada debe ser dividida entre raíz de 3 debido a que la alimentación es trifásica, entonces: 0.9 amp / 1.73 I = 0.5 amp Fuente: Autor del presente trabajo de grado M4: Motor del soplador de materia prima; este motor tiene la función de hacer girar un soplador para llevar materia prima hacia la tolva de la máquina Omega, esto es posible por un efecto físico llamado efecto de venturi, en estos momentos no se encuentra implementado este sistema en la máquina, es por esto que no se cuenta con descripción de dicho motor, pero se presume que un motor de 15 HP de pueda ser utilizado, en base a este dato calculamos con la formula N° 2 la corriente que puede consumir el motor en plena carga. Formula N° 2: cálculo de corriente del motor trifásico 1 HP = 746 W 15 HP = 11190 W P=IxV Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Donde P = potencia I = corriente V = Tensión I = P/V I = 11190 W / 220V I = 25.4 Amp La corriente calculada debe ser dividida entre raíz de 3 debido a que la alimentación es trifásica, entonces: 25.4 amp / 1.73 I = 14.7 amp Fuente: Autor del presente trabajo de grado M5: Motor de la bomba de agua; este motor tiene la función de hacer circular una cantidad de agua calculada por los moldes, por la finalidad de enfriar la pieza dentro del moldes de forma más estable, en estos momentos ese sistema no está implementado en la máquina Omega, es por esto que no poseemos los datos específicos del motor, pero se presume que el motor seria de 1 HP, entonces con la formula N° 2 se calcula el consumo de corriente de este motor. Formula N° 2: cálculo de corriente del motor trifásico 1 HP = 746 W P=IxV Donde P = potencia I = corriente Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported V = Tensión I = P/V I = 746 W / 440V I = 1.69 Amp La corriente calculada debe ser dividida entre raíz de 3 debido a que la alimentación es trifásica, entonces: 1,69 amp / 1.73 I = 1amp Fuente: Autor del presente trabajo de grado M6: Motor de la extrusora, este motor tiene la función de realiza la acción giratoria del tornillo o husillo de la extrusora, este se realiza por medio de una caja reductora reduce la velocidad de giro y aumenta el torque del mismo, este motor es controlador por medio de un variador de velocidad que se encarga de variar la velocidad del motor según un parámetro ajustable, en la figura N° 63 se muestra la placa de datos del motor Figura N° 63: Placa de datos del motor de la extrusora Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente proyecto de grado En la tabla N° 5 se pueden observar los datos de la placa antes expuesta en la figura N° 63: Tabla N° 5: Placa del motor de la extrusora Numero de serie: 8456033D0 Potencia 36 kW RPM 1765 Frecuencia 60 Hz Tensión de alimentación 220 / 440 V Angulo de desfase Cos 0.85 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado Partiendo de estos datos podemos calcular el consumo de corriente que tendrá el motor dependiendo de la tensión de alimentación con la que se va a trabajar; teniendo en cuenta que 1 HP equivale a 746 W y que la tensión de alimentación con la que se va a trabajar es de 440v, con la formula N° 2 podemos determinar la corriente que consume el motor en plena carga. Formula N° 2: cálculo de corriente del motor trifásico 1 HP = 746 W P=IxV Donde P = potencia I = corriente V = Tensión I = P/V I = 36 kW / 440V I = 81,8 Amp La corriente calculada debe ser dividida entre raíz de 3 debido a que la alimentación es trifásica, entonces: 81,8 amp / 1.73 47.3 = 1amp Fuente: Autor del presente trabajo de grado Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Luego de conocer el consumo de cada uno de los motores se procede a calcular el consumo de corriente total que va a requerir el tablero cuando se encuentre en pleno funcionamiento, para esto sumamos todos los consumos individuales en la tabla N° 6: Tabla N° 6: Sumatoria de los consumos individuales de corriente de cada motor M1 ( Principal del hidráulico) 49 amp M2 ( secundario del hidráulico) 24.5 amp M3 (motor de bomba de lubricación) 0.5 amp M4 ( motor del soplador) 14.7 amp M5 (motor de la bomba de agua) 1 amp M6 ( motor principal de extrusora) 47.3 amp Total 137 amp Fuente: Autor del presente trabajo de grado Partiendo de la tabla N6, conociendo el consumo que va a necesitar el tablero de control de motores de la máquina Omega, se procede a calcular los conductores de la alimentación principal del tablero, en la figura N° 64 se muestra la tabla de ampasidad de los conductores de cobre. Figura N° 64: Tabla de ampasidad de conductores de cobre Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: U.P.E.T 2011 Según la tabla de ampasidad de los conductores de cobre mostrados en la figura N° 64, podemos seleccionar el conductor de cobre de 350 MCM, debido a que puede soportar hasta 325 amp con aislamiento THW sin sufrir daños, otras de la razones por la cual se seleccionara este conductor de cobre, es porque se encuentra en el stock de industrial Uniplasticas C.A. Para la selección del breaker Principal BK1 mostrado en la figura N° 59, fue tomado en consideración los criterios impuestos por el personal técnico de Industrias Uniplasticas, el cual menciona que para los dispositivos de protección contra corto circuito, deben ser seleccionados con un 60% por encima de la corriente nominal con la que se van a trabajar; es por esto que se selecciono un breaker térmico de 225 amp de la marca cuter hammer. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported La selección de la protección contra cortocircuito de tres polos se realizo de acuerdo a los consumos de corriente individuales de cada motor, se selecciono de tipo magneto térmico que están identificados en la figura N° 59 como MT en la tabla N° 7 que sigue a continuación se muestra la selección de cada unos de los dispositivos. Tabla N° 7 Selección de protección contra corto circuito Descripción Corriente % superior Capacidad Marca MT1 49 Amp 60% 90 Amp Schneider 24.5 Amp 60% 50 Amp Schneider 0.5 Amp 60% 9 Amp Schneider 14.7 Amp 60% 25 Amp Schneider 1 Amp 60% 9 Amp Schneider 47.3 Amp 60% 90 Amp Schneider Principal HID MT2 Secundario HID MT3 Bomba Lubricacion MT4 Soplador MT5 Bomba de agua MT6 Extrusora Fuente: Autor del presente trabajo de grado Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fue seleccionada la marca Schneider Electric debido de su gran trayectoria en la fabricación de productos del área eléctrica, tanto de potencia como de control, y de su excelente calidad. La selección de los contactores de tres polos utilizados en el tablero de control de motores de la máquina Omega se llevo a cabo bajo los criterios de Industrias Uniplásticas, los cuales describen que: para la maniobra de Motores trifásicos de inducción, los contactores deben ser de tipo AC3 los cuales son fabricados para cargas inductivas como motores, se deben elegir con un 80% superior a la corriente que por ellos va a transitar, esto es con la finalidad de aumentar su vida útil. En la figura N° 59 estos están identificados como K; en la tabla N° 8 que sigue a continuación se muestra la selección de cada uno de los dispositivos: Tabla N° 8 Selección de contactores Descripción Corriente % superior Capacidad Marca K1 49 Amp 80% 90 Amp Schneider 24.5 Amp 80% 50 Amp Schneider 0.5 Amp 80% 9 Amp Schneider 14.7 Amp 80% 25 Amp Schneider 1 Amp 80% 9 Amp Schneider Principal HID K2 Secundario HID K3 Bomba Lubricacion K4 Soplador K5 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Bomba de agua K6 47.3 Amp 80% 90 Amp Schneider Extrusora Fuente: Autor del presente trabajo de grado Para la selección de los conductores de cada uno de los motores identificados en la figura N° 59 identificados como M; se realizo partiendo de la figura N° 64 donde menciona la ampasidad de cada calibre del conductor; en la tabla N° 9 se muestra la selección de los conductores para cada uno de los motores del tablero. Tabla N° 9: Selección de conductores Descripción Corriente Calibre aislamiento M1 49 Amp 2 THW 24.5 Amp 6 THW 0.5 Amp 16 THW 14.7 Amp 10 THW Principal HID M2 Secundario HID M3 Bomba de lubricación M4 Soplador Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported M5 1 Amp 16 THW 47.3 Amp 2 THW Bomba de agua M6 Extrusora Fuente: autor del presente trabajo de grado Variador de frecuencia : Luego de realizado los esquemas eléctricos, y la selección de los dispositivos a implementar en el tablero de control de motores de la máquina Omega, se realizo el esquema físico del tablero con un software de diseño asistido por computadora Autocad, con la finalidad de saber la distribución física de los dispositivos en el tablero. En la figura N° 65 se muestra el esquema físico de los dispositivos a implementar. Figura N° 65 Esquema físico de los dispositivos a implementar Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado Diseño y selección de dispositivos para el nuevo tablero de control de calefacción de la máquina Omega. Para la elaboración del tablero de calefacción de la máquina Omega y para el criterio de selección de los dispositivos que se implementaran, fue necesario realizar una serie de planos eléctricos generales, que integran los tipos de conexiones, dispositivos y distribución de estos, según las normativas de diseño, simbología y distribución del Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported código eléctrico nacional. A continuación se muestra en la figura N° 66 el diagrama eléctrico del tablero de calefacción principal de la máquina. Figura N° 66 Diagrama Eléctrico del tablero de calefacción principal Fuente: Autor del presente trabajo de grado El diagrama eléctrico de la calefacción principal comprende los conductores: L1, L2, L3 que tendrán una tensión de 220v entre líneas, suministrado por los transformadores principales de la compañía Industrial Uniplásticas C.A., un breaker principal para la protección contra cortocircuito señalado como BK1, doce (12) interruptores magneto térmicos de dos polos para la protección contra corto circuito individuales señalados como MT1,2…12; posee doce (12) contactores de tres (3) polos de bobina 220v, identificados como K1,2…12, los contactores tienen a sus salidas la conexión de las resistencias calefactoras identificadas como C1,2…. 13. En la selección de los distintos dispositivos que se implementaran en el nuevo tablero de calefacción de la máquina Omega, es necesario conocer el consumo total del sistema y también el consumo individual de cada zona de calefacción. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Para conocer el consumo individual de cada zona de calefacción es necesario saber cuántas resistencias intervienen en el calentamiento de dichas zonas, cuanta potencia posee cada resistencia y su alimentación de trabajo. En la figura N°67 se muestran todas las zonas de calefacción de la máquina Omega. Figura N° 67 Zonas de calefacción de la máquina Omega Fuente: Autor del presente trabajo de grado La Extrusora posee cuatro (4) zonas de calefacción identificadas como Z1A, Z1B, Z2, Z3, Z4; La Z1 fue dividida en dos partes debido a que es al zona que posee la mayor Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported cantidad de resistencia y su consumo de corriente es alto, es por esto que se usan dos (2) contactores para minimizar el tamaño de ellos, estos son controlados por la misma señal de control. El cabezal posee una (1) zona de calefacción identificada como Z5; el tubo de transferencia de extrusora al acumulador posee una (1) zona de calefacción denominada Z6; El acumulador posee dos zonas de calefacción, están representadas como Z7 y Z8; el tubo de transferencia de acumulador al distribuidor tiene una (1) zona de calefacción simbolizada como Z9; El distribuidor contiene dos (2) zonas de calefacción llamados Z10 y Z11 , la válvula de seguridad posee una (1) zona de calefacción y está representada por Z12, las boquillas comprenden siete (7) zonas de calefacción las cuales están identificadas con Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z18, Z19. En la tabla N° 10 que sigue a continuación, se presentan cada una de la zonas, identificando el numero de resistencias que esta posee, su potencia, su tensión de alimentación, y el consumo total de la zona; de esta manera se llegara a la selección de los dispositivos del tablero de calefacción principal. Tabla N° 10 Calculo de corriente de cada zona de calefacción Zona N° Resistencias Tensión Potencia Corriente total Z1A 2 220vac 3500 W c/u 31.81 Amp Z1B 2 220vac 3500 W c/u 31.81 Amp Z2 2 220vac 3500 W c/u 31.81 Amp Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Z3 2 220vac 3500 W c/u 31.81 Amp Zona N° Resistencias Tensión Potencia Corriente total Z4 2 220vac 3500 W c/u 31.81 Amp Z5 4 220vac 1700 W c/u 31 Amp Z6 4 220vac 500 W c/u 9 Amp Z7 4 220vac 2500 W c/u 45.45 Amp Z8 6 220vac 2500 W c/u 68.18 Amp Z9 4 220vac 500 W c/u 9 Amp Z10 1 220vac 3500 W c/u 16 Amp Z11 1 220vac 3500 W c/u 16 Amp Z12 2 220vac 250 W c/u 2.27 Amp Total 356 Amp Fuente: Autor del presente trabajo de grado De acuerdo a los valores arrojados en la tabla N° 10 se puede iniciar la selección de los dispositivos a implementar en el tablero de calefacción principal de la máquina Omega. Tomando en cuenta que el consumo total de corriente, de todas las zonas de calefacción es de 356 Amp podemos seleccionar el dispositivo de protección contra cortocircuito, usando el criterio de 60 % por encima del consumo que transitara, se debe Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported seleccionar un breaker magnético de 570 Amp, este breaker está identificado en la figura N°66 como BK1. Para la selección del contactor principal de calefacción se uso modelos AC1 de tres (3) polos especiales para cargas resistivas, este contactor debido al consumo total de corriente debe ser de 570 amp, está identificado en la figura N° 66 como KP En la tabla N° 11 se seleccionan los dispositivos a usar en cada zona individualmente Tabla N° 11: Selección de dispositivos de sistema de calefacción Zona Corriente Total Magneto Contactor Marca térmico Z1A 31.81 Amp 2 polos 50 Amp 3 polos 50 Amp Schneider Z1B 31.81 Amp 2 polos 50 Amp 3 polos 50 Amp Schneider Z2 31.81 Amp 2 polos 50 Amp 3 polos 50 Amp Schneider Z3 31.81 Amp 2 polos 50 Amp 3 polos 50 Amp Schneider Z4 31.81 Amp 2 polos 50 Amp 3 polos 50 Amp Schneider Z5 31 Amp 2 polos 50 Amp 3 polos 50 Amp Schneider Z6 9 Amp 2 polos 16 Amp 3 polos 18 Amp Schneider Z7 45.45 Amp 2 polos 72 Amp 3 polos 80 Amp Schneider Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Z8 68.18 Amp 2 polos 110 3 polos 125 Amp Amp Schneider Z9 9 Amp 2 polos 16 Amp 3 polos 18 Amp Schneider Z10 16 Amp 2 polos 25 Amp 3 polos 25 Amp Schneider Z11 16 Amp 2 polos 25 Amp 3 polos 25 Amp Schneider Zona Corriente Total Magneto Contactor Marca 3 polos 9 Amp Schneider térmico Z12 2.27 Amp 2 polos 9 Amp Fuente: Autor del presente trabajo de grado. Los magnetos térmicos son representados en la figura N° 66 como MT y los contactores son identificados como K, luego de identificado los dispositivos a utilizar, se procedió a la selección del tipo y calibre del conductor de cobre a utilizar según lo especificado en la figura N° 64, en la tabla N° 12 se identifica los conductores el conductor utilizado para cada zona de calefacción en especifico. Tabla N° 12 Selección de conductores para cada zona de calefacción Zona Corriente Total Calibre Aislamiento Z1A 31.81 Amp 4 THW Z1B 31.81 Amp 4 THW Z2 31.81 Amp 4 THW Z3 31.81 Amp 4 THW Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Z4 31.81 Amp 4 THW Z5 31 Amp 4 THW Z6 9 Amp 14 THW Z7 45.45 Amp 4 THW Z8 68.18 Amp 2 THW Z9 9 Amp 14 THW Corriente Total Calibre Aislamiento Z10 16 Amp 10 THW Z11 16 Amp 10 THW Z12 2.27 Amp 16 TF Zona Fuente: Autor del presente trabajo de grado Diseño y selección de dispositivos para el área de boquillas del nuevo tablero de control de calefacción de la máquina Omega. Para la elaboración del tablero de calefacción de boquillas de la máquina Omega y para el criterio de selección de los dispositivos que se implementaran, fue necesario Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported realizar una serie de planos eléctricos generales, que integran los tipos de conexiones, dispositivos y distribución de estos, según las normativas de diseño, simbología y distribución del código eléctrico nacional. A continuación se muestra en la figura N° 68 el diagrama eléctrico del tablero de calefacción principal de la máquina. Figura N° 68: Esquema eléctrico del área de boquillas del tablero nuevo de calefacción de la máquina Omega. Fuente: Autor del presente trabajo de grado Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported El diagrama eléctrico del área de boquillas de la calefacción principal comprende los conductores: L1, L2, L3 que tendrán una tensión de 220vac entre líneas, suministrado por los transformadores principales de la compañía Industrial Uniplásticas C.A., un breaker principal para la protección contra cortocircuito señalado como BK1, y un contactor principal de calefacción ilustrado como KP, este diagrama está comprendido dentro de la figura N° 66, pero por razones de espacio fueron divididos para mejorar su comprensión , este esquema posee 7 zonas de calefacción denominadas boquillas, encargadas de la calefacción de los puntos de inyección de la máquina Omega. Están protegidas contra corto circuito por magneto térmicos de alta velocidad identificados en la figura N° 68 como MT, y el seccionador en este caso se realiza con SSR, igualmente identificado en el esquema eléctrico, estas resistencias calefactoras trabajan con una alimentación de 110 vac y poseen una potencia de 150 wts, consumiendo una corriente de 1.36 Amp c/u, es por esto que, se seleccionaron Magneto térmicos de 6 Amp y SSR de 10 Amp. Luego de realizado los esquemas eléctricos, y la selección de los dispositivos a implementar en el tablero de control de de calefacción de la máquina Omega, se realizo el esquema físico del tablero con un software de diseño asistido por computadora Autocad, con la finalidad de saber la distribución física de los dispositivos en el tablero. En la figura N° 69 se muestra el esquema físico de los dispositivos a implementar Figura N° 69: Esquema de distribución de los componentes en el tablero de calefacción Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado. En la figura N° 70 se ejemplifica como debe ser la distribución de ambos tableros, motores y calefacción en el espacio físico de la máquina Omega. Figura N° 70: Esquemático de posición de los tableros en la máquina Omega Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado Construcción del nuevo tablero de potencia para la máquina Omega. El inicio a la construcción de los nuevos tableros de potencia (tablero de motores y tablero de calefacción), se llevo a cabo a partir de los diseños realizados en el software AutoCad, los cuales fueron hechos en tamaño real, para así, poder calcular el tamaño físico que ocuparía los dispositivos dentro de los tablero; luego de elegidos los dispositivos a implementar, se clasifican según el funcionamiento que cumplan y son seccionados por las canaletas usadas para enrutar el cableado, estas garantizan, tanto la estética como el orden de el tablero, se pueden observar en la figura N° 71 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Figura N°71: Instalación de canaletas Fuente: Autor del presente trabajo de grado Luego de tener el tablero seccionado y tener fijas las canaletas, se inicia la instalación de los rieles simétricos sobre los cuales son fijados los dispositivos, hecho esto, se empieza a distribuir los dispositivos sobre los rieles de soporte, según los especificado en el esquema diseñado en AutoCad, luego de tener los dispositivos en sus respectivos lugares, se inicia el cableado de los mismos, para el cableado de control se utiliza cable calibre18 AWG debido a la poca corriente que se maneja y a su flexibilidad, el color del cableado identifica el tipo de tensión de control y potencia, el cableado realizado con color rojo representa las señales de control en AC 110vac, el cableado azul representa señales de control en DC a 24vdc, el cableado amarillo simboliza a señales analógicas , estos van dirigidos hacia el PLC y sus módulos de entras y salidas, el cableado negro representa los conductores de potencia que son los que se dirigen hacia Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported motores o zonas de calefacción, todo el cableado es direccionado a borneras de entrada , salidas y distribución; en la figura N° 72 se observa el proceso de cableado de los tablero. Figura N° 72: Proceso de cableado de los tableros de control. Fuente: Autor del presente trabajo de grado Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Luego de instalar y cablear todos los dispositivos en ambos tableros, se inicia el cableado hacia la máquina omega, a sus zonas de calefacción y a sus motores, este cableado se realizo de forma paralela al cableado original, esto se hiso con el fin de, no parar la máquina y de esa forma no detener la producción; la canalización del cableado que llega a todos los puntos eléctricos de la máquina se realizo a través de tubería cuadrada ligera de 2x2, y segmentada de acuerdo a la dirección que llevaba cada cableado, esto con el fin de tener cada sección por separado y en el caso de que existirá una sobrecarga de algún cable y este se fundiera, no afectaría a todo el cableado de la máquina, los cables fueron llevado hacia los puntos eléctricos sin conectarse, ya que este trabajo de debe realizarse en el mes de diciembre del 2011, debido a que, es el momento donde la máquina es detenida por vacaciones colectivas. Otra modificación implementada a la máquina, fue el uso de un posicionador lineal en el acumulador, este funciona entregado un valor de tensión analógico proporcional a la posición que se encuentre el emisor de la barrera, con este dispositivos se eliminan los sensores finales de carrera que anteriormente se usaban para controlar la posición del acumulador, ya que desde el PLC se puede hacer la misma función y de manera más precisa. Lo anterior fue una mejora importante desde el punto de seguridad, ya los sustituidos finales de carrera constantemente eran mal ajustado por el personal encargado de realizar los cambios de moldes y por los operarios, lo cual podía ocasionar un incidente por un sobre llenado del acumulado. Los cables de alimentación L1, L2, L3 de tensión 220vac se tendieron a través de una bandeja en la parte superior de la máquina, esto se llevo por medio de conductores de 350 MCM debido al consumo total del tablero de calefacción, se usaron terminales tipo “L” de 600 – 1000 MCM para el empalme de los conductores al breaker principal del tablero de calefacción, y otros terminales tipo “L" de 350 -500 MCM para el empalme entre los demás dispositivos de la alimentación principal, debido a recortes de presupuesto para Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported el tablero de motores, no se pudo tender cables de 350 MCM desde el transformador principal de 440vac hasta el tablero, entonces se utilizo un transformador elevador de tensión alterno situándolo en la parte superior del tablero de calefacción, que poseía la máquina anteriormente para conseguir así la elevación de 220vac hasta 440vac, en la figura N° 73 se puede observar las conexión de alimentación del tablero de calefacción, y de motores, también la conexión del transformador elevador. Figura N° 73: conexiones de alimentación para los tableros y el transformador Fuente: Autor del presente trabajo de grado Luego de realizado el trabajo de cableado de los tablero de potencia, se inicio el cableado que se dirige desde el PLC hacia los nuevos tablero, estos son todos los cables que controla todas las zonas de calefacción, control de motores, sirenas, también la entrada del supervisor trifásico y de alimentación de la fuente de poder del PLC; también se realizo el cableado de todo el sistema hidráulico y se direcciono hacia el nuevo el tablero del PLC En la figura N° 74 se aprecian los conductores de control tendidos desde los nuevos tableros y el sistema hidráulico. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Figura N° 74: Cableados de control Fuente: Autor del presente trabajo de grado Selección de los dispositivos de control. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported La selección de dispositivos de control comprende el conjunto de controladores lógicos programables, los instrumentos de conexión y monitores de procesos requeridos para la implementación deseada, los cuales serán dispuestos a continuación con sus respectivos criterios de selección. Controlador Lógico Programable (PLC): PLC Serie 300 modelo PS4-341-MM1 Moeller, En primera instancia se decide seleccionar el PLC PS4-341-MM1debido a que es un dispositivo muy versátil, Posee una capacidad de expansión de 5 módulos Le4 de entradas y salidas Digitales y con la opción de poseer un PLC esclavo se puede aumentar a 5 módulos Le4 de entradas y salidas Digitales. Y con una capacidad de conexión de 8 equipos remotos ya sean Monitores de control MV4 o MI4, Botoneras, PLC esclavos y módulos analógicos EM4. Ver figura N° 75 Figura N° 75 PLC PS4-341-MM1 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: klocknermoeller (2007) Trabaja con una tensión de alimentación de 24vdc y corriente de 1 Amp; posee 16 entradas digitales de 24v y 2 entradas analógica, también cuenta con 14 salidas digitales de 24v 0.5 Amp y una salida analógica de 0-10 V con resolución de 10 bits; tiempo de procesamiento de 0.5ms por instrucción, tipo de conexión entre los equipos de expansión remota (Fieldbus) suconet k. El software de programación es aplicable a todos los Sucosoft S40, un paquete de programación fácil de usar con la norma IEC 61131-3. Para la selección de módulos de expiación local, se tomo el número de entrada y salidas que se necesitan para la máquina Omega y su tipo (digitales o analógica); en la tabla N° 13 se muestran las entradas y su descripción. Tabla N° 13 Entradas del sistema Descripción Sensor Tipo Inyectores abiertos Final de carrera Digital Inyectores cerrados Final de carrera Digital Prensa abierta Final de carrera Digital Pausa de la prensa Final de carrera Digital Seguridad del acumulador Final de carrera Digital Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Alta presión Presostato Digital Parada de Emergencia Pulsador NC Digital Supervisor trifásico Contacto NO Digital Posicionador lineal Sensor de posición Analógico Posicionador lineal Sensor de posición Analógico Gatos abiertos Final de carrera Digital Gatos cerrados Final de carrera Digital Silo vacío Sensor de presencia Digital Silo medio Sensor de presencia Digital Silo lleno Sensor de presencia Digital Tolva vacía Sensor de presencia Digital Descripción Sensor Tipo Lectura de corriente del Variador de frecuencia Analógica Sensor de presión Analógica Total 19 variador presión de extrusora Fuente: Autor del presente trabajo de grado Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported En la tabla N° 14 se muestran todas las salidas del sistema su tipo y tensión Tabla N° 14: Salidas del sistema Descripción Tipo Tensión Z1 A/B Digital 110vac Z2 Digital 110vac Z3 Digital 110vac Z4 Digital 110vac Z5 Digital 110vac Z6 Digital 110vac Z7 Digital 110vac Z8 Digital 110vac Descripción Tipo Tensión Z9 Digital 110vac Z10 Digital 110vac Z11 Digital 110vac Z12 Digital 110vac Z13 Digital 24vdc Z14 Digital 24vdc Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Z15 Digital 24vdc Z16 Digital 24vdc Z18 Digital 24vdc Z19 Digital 24vdc Abrir prensa Digital 110vac Cerrar prensa Digital 110vac Abrir inyectores Digital 110vac Cerrar inyectores Digital 110vac Abrir gatos Digital 110vac Cerrar gatos Digital 110vac Velocidad de la extrusora Analógica 0-10vdc Sirena Digital 110vac Luz roja Digital 110vac Luz verde Digital 110vac Descripción Tipo Tensión Luz azul Digital 110vac Bomba principal del sistema Digital 110vac hidráulico Bomba secundaria del Digital 110vac sistema hidráulico Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Motor de extrusora Digital 110vac Bomba de lubricación de Digital 110vac extrusora Motor del soplador Digital 110vac Bomba de agua Digital 110vac calefacción Digital 110vac Digital 110vac Total 38 Contactor de principal Presión piloto Fuente: Autor de presente trabajo de grado Partiendo de las tablas N° 13 y N° 14 tenemos el total de entradas y salidas necesarias para el funcionamiento del sistema de control de la máquina Omega y con esto el criterio de selección de los módulos de expansión remota; Módulos de expansión local: se selecciono 1 modulo modelo LE4-206-AA1 debido a que posee 4 entradas analógicas y dos salidas analógicas de 0 a 10 v 1 modulo modelo LE4-116-DD1 de 8 salidas digitales a 24v, 2 módulos de salidas a relé modelo LA4-108-XD1 poseen 8 salidas c/u. En la figura N° 76 se muestran los módulos de expansión remota Figura N° 76 Módulos de expansión remota Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: klocknermoeller (2007) módulos de expansión remota: los módulos de expansión remota implementados trabajan específicamente en sensar temperaturas mediante temocuplas tipo J, son 12 zonas las zonas de calefacción que se controlan mediante termocuplas, es por esto que tenemos 4 módulos ya que cada uno posee 6 entradas de termocuplas. Ver figura N° 77 Figura N° 77 Módulos de expansión remota de termocuplas Fuente: klocknermoeller (2007) Selección de modulo de botoneros de control, para el PLC PS4-341-MM1 existe un modulo de expansión remota de botoneras de control, la cual elimina todo tipos de conexión punto a punto con botones externos al tablero, debido a su protocolo de Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported comunicación FieldBus suconet k, esta botonera posee los componentes necesario para el control de la máquina, con ella se selecciona, modos de trabajo de la máquina, movimientos de prensa, inyectores, gatos de molde, posee un pulsador donde se visualizan y resetean alarmas, un pulsador de inicio de ciclo y otro pulsador de apertura de la válvula de seguridad. Ver figura N° 78 Figura N° 78 Módulo de botoneras de expansión remota Fuente: Autor de presente trabajo de grado Selección de la pantalla HMI: Fue seleccionado el modelo MV4-670 debido a la conexión de FieldBus suconect k, formando parte de los módulos de expansión remota que son compatibles con el PLC PS4-341-MM, posee puerto Ethernet para futuras aplicaciones en sistemas Escadas, además de contener una interfaz gráfica a color, tiene una posibilidad de memoria para el registro de recetas, y es programable a través del software Galileo – Panel Desing Tool S40. V4.20. ver figura N° 79 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Figura N° 79: HMI MV4-670, software de programación Fuente: klocknermoeller (2007) Programación del sistema de control: Para realizar la programación del sistema de control, fue necesario el estudio y la realización de diagramas en bloque para facilitar de esta manera la lógica de funcionamiento que debe poseer dicho programa en el PLC; en Primera instancia se realizo un diagrama de bloques general, para identificar las rutinas que debe realizar el PLC durante cada etapa del proceso de fabricación de una pieza plástica. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Diagrama de bloque del proceso general: En el siguiente diagrama de bloques mostrado en la figura Nº 80 se representa el funcionamiento general del sistema de control a lazo cerrado de la máquina de inyección de plástico Omega que es identificado con las flechas de color rojo, también se muestra las variables controlables que domina el PLC durante cada uno de los procesos de la máquina, estos los representamos con las flechas azules y las variables externas que en este caso representa a los operarios de las máquinas son identificados con las flechas de color verde. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Figura Nº 80 Diagrama en bloque general del funcionamiento de la máquina de inyección de plástico Omega. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado Fase 1 (Material): En esta fase se suministra el material plástico en forma de gránulos (Pelets) mezclado entre materia prima virgen y materia prima recuperada, a través de un sistema de soplado aplicando el efecto Venturi, que llena una tolva y esta acumula el material mientras distribuye este hacia la extrusora. Fase 2 (Extrusora): Extrusora es la zona donde se funde y se transporta el material hacia el acumulador, en esta zona el PLC domina el control tanto del motor del tornillo como el control de las temperaturas de las 5 zonas de calefacción que en ella existe, el PLC debe mantener constante las RPM del motor de acuerdo a los valores introducidos por el monitor de procesos; también mantiene constante las temperaturas en las 5 zonas de calefacción de acuerdo a su valor de funcionamiento (set point), también introducidos por el monitor de procesos; el tornillo tiene la función de transportar y generar una presión en el material ya fundido por las altas temperaturas para que se desplace hacia el acumulador Fase 3 (Tubo de transferencia): Es el conducto que une la extrusora y el acumulador este posee una zona de calefacción controlada por el PLC que realiza la función de mantener el conducto a una temperatura estable alrededor del set point introducido por el monitor de procesos para que el material no se enfríe en el recorrido y se endurezca. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fase 4 (Carga del acumulador): El material empujado por al extrusora entra en el acumulador, este posee 2 zonas de calefacción controladas por el PLC, que cumplen la función de mantener temperaturas estables alrededor del set point introducido por el monitos de procesos y garantizar que el material permanezca fundido mientras se cumple el ciclo de carga del acumulador. Fase 5 y 6 (Acumulador lleno y Apertura de inyectores): Cuando el acumulador termina el ciclo de llenado, el PLC recibe una señal analógica enviada por el posicionador lineal 1, que es interpretada como el estado de acumulador lleno, en ese momento el PLC activa el Hidráulico 4 hasta recibir la señal del micro swiche arriba que le indica el estado de inyectores abiertos al PLC; los inyectores abren permitiendo el paso del material hacia el molde, los inyectores poseen 7 zonas de calefacción, también estas controladas por el PLC que en este caso, trabajan de modo proporcional de acuerdo a los parámetros introducidos en el monitor de procesos; este modo proporcional funciona partiendo de un tiempo en base a diez (10) segundos, donde se controla el ciclo de trabajo por medio de la pantalla HMI Fase 7 y 8 (Descarga del acumulador y tubo de transferencia 2): Sobre el acumulador hay dos pistones hidráulicos lleno de aceite que se comunican con 4 bombonas ya presurizadas con gas nitrógeno (N²O) estando el acumulador vacío, esto es para hacer la veces de un resorte neumático (similar a los sistemas hidroneumáticos de los hogares), pero en vez de bombear agua se desplaza el aceite lo que mueve los pistones y éstos a sus vez empujan el material del acumulador, atravesando el tubo de transferencia 2 para dirigirse hacia el molde, en el tubo de transferencia 2 existe 1 zona de calefacción que es controlada por el PLC y este se encarga de mantener la temperatura constante alrededor del set point introducido por el monitor de procesos. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fase 9, 10 y 11 (Descarga de material en el molde, Acumulador vacío y Cerrado inyectores): La descarga de material en el molde sucede hasta que el posicionador línea 1 le envía una señal análoga al PLC que este lo interpreta como la posición vacía del acumulador, en ese momento el PLC envía una señal activando el hidráulico 3 que se encargar de cerrar los inyectores hasta que el microswiche de posición abajo es activado y se le indica al PLC que se ha llegado a la posición de inyectores cerrados. Fase 12 y 13 (Tiempo de enfriamiento y Apertura de molde): El tiempo de enfriamiento se inicia cuando el PLC determina que el acumulador se encuentra vacío, mediante un temporizador de retardo a la conexión (On delay), el cual lleva el tiempo introducido por el monitor de procesos, cuando este se cumple el PLC envía una señal de accionamiento del hidráulico 2, que permite la apertura del molde hasta que el posicionador lineal 2 le envía una señal análoga que es interpretada como molde abierto. Fase 14 (Retiro de la pieza): El operario de la máquina es el encargado de retirar la pieza cuando el ciclo de la maquina es finalizado. Fase 15 (Inicio de ciclo): El operario cuando ya ha desmontado la pieza debe accionar el pulsador de inicio de ciclo para que se repita nuevamente todo el proceso. Para el control de temperaturas de la máquina, se realizo un diagrama de bloques a lazo cerrado, con la finalidad de comprender como debe ser programado en el PLC. Ver figura N° 81 Figura N° 81: Diagrama de bloques a lazo cerrado del control de temperaturas Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado Partiendo de la Figura N° 82 se describen cada uno de los bloques que integran el sistema de control de temperaturas a lazo cerrado. Transductor: El transductor es el encargado de convertir un efecto físico, que en este caso es la temperatura, en una señal de tensión para que luego pueda ser procesado por el controlador así este puede realizar la maniobra para la que este programado, en este caso el transductor comprende las termocuplas Tipo J con la que se trabaja en la máquina Omega. Controlador: Es el dispositivo encargado de analizar los datos de los sensores y transductores y realizar las maniobras para la que este programado, en nuestro caso representa al controlador lógico programable PLC. Actuador: Son los dispositivos de campo encargados de realizar la acción emitida por el controlador, esto comprende a las electroválvulas, solenoides, luces pilotos, contactores, SSR, etc. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported El análisis de la figura N° 82 se realiza de la siguiente manera, en todo momento el transductor está midiendo la salida del sistema que en este caso es la temperatura de la zona de calefacción, entonces, teniendo en cuenta que el controlador posee parámetros preestablecidos sobre la temperatura que se desea obtener en la salida, este toma decisiones de accionar el contactor o no, para calentar o no, de acuerdo a la lectura obtenida de la temperatura de la zona de calefacción. Para el sistema de control de la velocidad de la extrusora se realiza mediante un diagrama en bloque a lazo abierto como se puede ver en la figura N° 82. Figura N° 82: Diagrama en bloque a lazo abierto del control de velocidad de la extrusora Fuente: Autor del presente trabajo de grado El diagrama de bloques de la figura N° 82, se tiene la entrada, que es el valor establecido, que representa la pantalla HMI, luego el controlador representa el dispositivo Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de control del sistema, refiriéndose en este caso al PLC, y el actuador que se identifica como el dispositivo que realiza la acción, representado al variador de velocidad. Este sistema de control es a lazo abierto debido a que no existe una realimentación es decir no existe ninguna señal que le indique al controlador el estado de la salida del actuador. Luego de presentar y comprender los sistemas de control a implementar en la lógica del PLC se procede a la programación del mismo: El software utilizados para la programación que se realiza para el control del autómata y pantalla corresponden a: 1- sucosoft S40 el cual es requerido para poder programar todos los PLC de la seria PS4. Este programa permite la creación de topología de los dispositivos de campo y locales, así como la creación de subrutinas que consolidan las funciones de control deseadas, permite también corrida en caliente del programa instalado en el PLC para el monitoreo de los procesos a tiempo real. Para la pantalla HMI se requiere del software Galileo – Panel Desing Tool S40. V4.20. que brinda la posibilidad de creación de recetas, de niveles de seguridad, alarmas y toda una gama de iconos gráficos para el monitoreo del proceso en tiempo real. Al adquirir los productos del proveedor (Moeller) se requiere de la licencia otorgada por la empresa para su programación. Ver figura N° 83 Figura N° 83 Software de programación Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado Topología: La programación principal comprende el diseño estructural o topología que se desea controlar, colocando los dispositivos de control, ya sean los módulos de extensión local o remota; los módulos de extensión local son los dispositivos situados de manera horizontal, como se pueden ver en la figura N° 84; estos dispositivos comprenden, los módulos de entrada y salidas de 24vdc, de salidas a relé y de entradas y salidas analógicas es aquí que se le otorga una dirección en el PLC para que puedan ser usados en el programa posteriormente. Los módulos de extensión remota están situados de manera vertical en la figura N° 85, estos comprenden los módulos de termocuplas tipos J, el modulo de botonera y la pantalla HMI, acá es donde le indica al PLC que tipo de pantalla HMI se va a utilizar, las velocidades de transmisión de datos y las dirección de comunicación, la interconexión de estos módulos es lograda por medio del protocolo FieldBus suconet k, que es estándar en toda la serie de PLC PS4 Moeller Figura N° 84 Topología del PLC Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado. Software del PLC Luego de establecer e indicar al PLC con que dispositivos se disponen a trabajar se inicia la realización del programa. La programación del software se realiza al integrarle funciones que se traducirán en órdenes dadas por el dispositivo maestro (PLC) hacia los módulos de extensión tanto local como remota. Estas órdenes dependen de las entradas que reciba, ya sea por medio de sensores, transductores o por los datos de la pantalla HMI y por módulo de botoneras, el procesamiento de estos datos corresponderán a las salidas que se dirigen hacia los actuadores de campo, que en este caso son los contactores, electro válvulas y SSR seleccionados. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Bloques de función: En la figura N° 85 se presentan todos los bloques de función que conforman toda la programación del PLC, Se presenta un bloque principal llamado Tesis, es a este que se le integran los demás bloques de función para realizar un sistema de control eficaz, la programación es realiza en lógica de escaleras, esta es denomina POU Figura N° 85 Pantalla principal del programa Sucosoft S40 Fuente: Autor del presente trabajo de grado Bloque de función Principal (Tesis): Este bloque de función comprende la raíz del programa de la máquina Omega, el cual se encarga de controlar todos los movimientos mecánicos de la máquina, así como también, generar las alarmas, la Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported comunicación con la pantalla HMI y es a éste que se le integran todas las subrutinas que de control, logrando un enlace entre cada una de ellas para, controlar de manera eficiente el proceso de control de la maquina Omega. Ver CD de anexo. Bloque de función de tiempo de ciclo (sub rutina): esta se encarga de llevar un registro de los ciclos realizados por la máquina, con la finalidad de llevar un control del tiempo que demora la máquina en realizar una pieza plástica Ver CD de anexo. Bloque de función de tiempo de enfriamiento (sub rutina): Este bloque de función se encarga de realizar la etapa de enfriamiento de la pieza, el cual consiste en que luego de inyectado el material en el molde y si se encuentra en modo automático se inicie un tiempo de enfriamiento, que tendrá la duración especificado por la pantalla HMI. En ella se presenta un parte del código de programación. Ver CD de anexo Bloque de función de tiempo de inyección (sub rutina): El bloque de función se encarga de establecer un límite de tiempo al momento de la inyección, este límite es establecido por medio de la pantalla HMI, esto tiene la finalidad de proteger el molde de una sobrecarga de material, ya que si el tiempo que demora la máquina inyectado supera el tiempo establecido de inyección, instantáneamente el PLC ejecuta la orden de finalizar la inyección de material. Ver CD de anexo Bloque de función posición del acumulador (sub rutina): este bloque tiene la finalidad de establecer los parámetros de carga de material, por medio de la pantalla HMI se establece la cantidad de material que se desea inyectar en el molde, también genera alarmas de sobrecarga del acumulador en distintos niveles. Ver CD de anexo Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Bloque de función de temperaturas individuales (sub rutina): Se encarga del control de las temperaturas en cada zona de calefacción de manera individual, partiendo de lo antes expuesto acerca del control de temperatura a lazo cerrado, este bloque genera alarmas de alta temperatura, baja temperatura, estos parámetros de alarmas y set point son establecidos por medio de la pantalla HMI. Ver CD de anexo Bloque de función driver (sub rutina): En este bloque se realiza la conversión de la información que proviene de la pantalla HMI del parámetro de velocidad de la extrusora, para obtener una salida analógica proporcional a la velocidad introducía. Ver CD de anexo Bloque de función de Boquillas (sub rutina): El bloque de función de boquillas se encarga del control de la calefacción de estas, al no poseer termocuplas para sensar la temperatura, sea trabajado el encendido de manera proporcional a un lapso de 10 segundos, donde puede ser seleccionado el ciclo de trabajo de manera individual a cada boquilla desde la pantalla HMI. Ver CD de anexo Bloque de función convertidor de temperatura (sub rutina): en la figura N° 96 se aprecia parte del código del bloque de función de convertidor de temperaturas, la señal entregada por las termocuplas tipo J, son convertidas en una señal binaria con resolución de 16 bits (Palabra) por los módulos de termocuplas, es aquí donde el bloque de función escala esa señal para entregar un valor real que puede ser monitoreado por la pantalla HMI y a partir de este valor se lleva a cabo el control de las temperaturas . Ver CD de anexo Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Bloque de función de temperaturas (sub rutina): este bloque de función se encarga de controlar los modos de trabajo de las zonas de calefacción, ya sea si se está trabajando bajo control de termocuplas o modo proporcional, o si es necesario el inicio del precalentamiento; esto solo si se está arrancando la máquina. Ver CD de anexo Bloque de función de Prensa (Sub rutinas): El bloque de función de prensa se encarga del control de la prensa. Ver CD de anexo Bloque de función de T_On y T_Off (sub rutinas): estos dos bloques de función se encarga de convertir los valores de variables INT que se cargan en la pantalla como parámetros de tiempo, en variable TIME para realizar temporizaciones de retardo a la conexión y a la desconexión. Ver CD de anexo Software de la pantalla HMI (MV4-670): La pantalla es la interfaz hombre-máquina (HMI), esta brinda las formas para poder interactuar con el proceso, cambiar parámetros, visualización en tiempo real del estado de la máquina; todo esto para facilitar el trabajo del operador; se usa el software Galileo – Panel Desing Tool S40 mencionado anteriormente, la pantalla posee una gama de 256 colores, y la característica más atractiva es que es totalmente táctil, es decir no posee botonería externar, con solo presionar sobre el panel de la pantalla, se pueden acceder a parámetros según se halla programado la misma. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Para iniciar la programación en la pantalla HMI, en primer lugar se debe crear un nuevo proyecto, se deben configurar las direcciones y protocolos de comunicación tal cual como se realizo en la pantalla de topología del PLC. Cada una de las ventanas que se van a visualizar en la pantalla, son denominadas por el software como mascaras, estas mascaras son programas en base a gráficos, es decir se pueden crear botones, asignarles un funcionamiento, y se le asigna una dirección, que en el PLC serán usadas para efectuar las acciones que ocurran al pulsar ese botón. Máscara Principal: comprende la ventana principal de la pantalla HMI, esta ventana permite el acceso a todas las secciones del programa, se puede ver en la figura N° 86 Figura N° 86: Mascara principal de la pantalla HMI Fuente: Autor del presente trabajo de grado Máscara de menú de temperaturas: esta mascara secciona en dos (2) las zonas de calefacción, zonas de calefacción general y zona de boquillas, esta nos direcciona a cada una de estas pantallas. Ver figura N°87 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Figura N° 87 Masca de menú de temperaturas Fuente: Autor del presente trabajo de grado. Máscaras de zonas de temperaturas: en esta mascara se presentan las zonas de calefacción principales de la máquina, como se puede observar en la Figura N° 88 esta mascara nos presenta un menú completo de parámetros de cada zona de temperaturas como por ejemplo: nombre de la zona de calefacción, la luz piloto indica el estado en que se encuentra la salida del PLC asociada a esa zona de calefacción, el set point de la temperatura que se desea alcanzar, la lectura sensada por la termocuplas, alarmas de alta temperaturas, alarmas de baja temperaturas y la tolerancia de calentamiento. También presenta una sección de opciones avanzadas que será explicada más adelante. Figura N° 88: Mascara de zonas de temperaturas. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado. Máscara de opciones avanzadas de temperaturas: esta mascara representa alguno parámetros sobre el funcionamiento de la zona de temperatura, se puede observar en la figura N° 89 se tiene en primer lugar un botón llamado proporcional, este se encarga de hacer que el PLC controle la zona de calefacción de forma proporcional al tiempo que se especifica debajo de este botón, e ignore la lectura de termocupla, también se muestra los parámetros del precalentamiento, y el parámetro de seguridad por bajas temperaturas; También se presenta un grafico que arroja una curva de comportamiento de la temperatura en un lapso de tiempo, esta mascara es común para todas las zonas de calefacción, aunque dependiendo en la zona que se haya accedido se pueden modificar parámetros de forma independiente Figura N° 89 Mascara de opciones avanzadas de temperaturas Fuente: Autor del presente trabajo de grado. Máscara de boquillas: esta mascara posee los parámetros de funcionamiento de las boquillas, debido a que no poseen termocuplas, su modo de control es a través de un Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported encendido proporcional especificado a cada una de ellas, la luz piloto indica el estado en que se encuentra la salida del PLC asociada a esa zona de calefacción. Ver figura N° 90 Figura N° 90 Mascara de boquillas. Fuente: Autor del presente trabajo de grado Máscara de extrusora: en ella se muestran todos las variables que intervienen en el control de la extrusora, aunque en este momento muchas de ellas no se estén utilizando, se ha reflejado para ir anexando más adelante cada unos de estos parámetros y mejorar el control de la misma, actualmente solo se puede controlar la velocidad de la extrusora. Ver figura N° 91 Figura N° 91 Mascara de extrusora. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor de presente trabajo de grado. Máscara de Alarmas: en la presente mascara mostrada en la figura N° 92, se presenta las alarmas de fallas diagnosticadas por el sistema, posee un botón de ayuda que facilita una descripción más detallada de las alarmas, registra un histórico de alarmas que pueden ser impresos para llevar un control de las fallas ocurridas. Figura N° 92: Mascara de Alarmas. Fuente: Autor del presente trabajo de grado Máscara de control de motores: esta brinda un panel de pulsadores que permiten el encendido de los motores que posee la máquina Omega. Ver figura N° 93 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Figura N° 93: Mascara de motores Fuente: Autor del presente trabajo de grado. Máscara de monitor: esta es la pantalla más importante del programa ya que esta permite visualizar el proceso a tiempo real, en ella también se pude controlar la velocidad de la extrusora, indica la cantidad de material almacenado en el acumulador, tanto de forma numérica como gráfica, posee un contador de piezas, que tiene la finalidad de llevar un control de número de piezas producidas por turno, allí se establecen los parámetros de enfriamiento, de inyección y de control de ciclos. Y por ultimo pose la opción de cambiar el modo de control de la calefacción, denominado modo retro, este consiste en establecer una temperatura estandarizada de acuerdo al set point introducido en todas las zonas de calefacción, también posee una barra de ventanas que permiten el acceso a dichas máscaras identificadass con una imagen o descripción.. Ver figura N° 94 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Figura N° 94 Mascara de monitor Fuente: Autor del presente trabajo de grado. Mascara de acumulador, en la figura N° 95 se presenta el contenido de esta máscara, es aquí donde se introducen los parámetros de cantidad de material que se desea inyectar y posee una representación gráfica del acumulador para poder visualizar la cantidad de material que está almacenando en tiempo real. Figura N° 95: Máscara del acumulador Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado Máscara de prensa: Actualmente se encuentra deshabilitada. Máscara de contraseñas: acá es donde se seleccionan los usuarios que manipularan la pantalla HMI, dependiendo del usuario cargado se le permite, o restringe el acceso a ciertos parámetros, se selecciono 4 niveles de seguridad, el nivel tres (3), es el usuario que no tiene acceso a ningún parámetro de la maquina, nivel dos (2) o nivel operador, este posee acceso a ciertos parámetros de la máquina como son las velocidades de la extrusora, nivel uno (1) o nivel supervisor, este posee un poco mas de acceso a los parámetros de la máquina ya que estos son los encargados de controlar las variables del proceso, y el nivel cero (0) o nivel máster posee acceso a todos los parámetros de la máquina, esto se realizó para mantener un poco de más control en la parametrizacion del proceso, para mantenerlo lo más constante posible. Ver figura N° 96 Figura N° 96: Máscara de contraseñas. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado. Máscara de ciclos: esta se encarga de llevar el tiempo que se tarda la máquina en realizar un ciclo. Ver figura N° 97 Figura N° 97 Máscara de ciclos Fuente: Autor del presente trabajo de grado. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Máscara de ayudas: Esta mascara tiene la finalidad de mostrar una guía al operario en el momento de arrancar la máquina. Ver figura N° 98. Figura N° 98 Mascara de ayudas. Fuente: Autor del presente trabajo de grado. Pruebas del funcionamiento del nuevo tablero y el control del PLC: La prueba en conjunto de los nuevos tableros y el control del PLC, era imposible de realizar mientras la máquina Omega se mantuviera operativa, se debió esperar hasta Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported el 15/12/2011, que era la fecha en la que industrias Uniplasticas realizo una parada de planta debido a las vacaciones colectivas. Mientras se esperaba la fecha antes mencionada, se elaboró un pequeño tablero de pruebas, este tablero consistía de swiches, pulsadores, y potenciómetros, para simular cada una de las entradas que posee la máquina, con este tablero y una base para la pantalla HMI, PLC y un módulo de extensión remota de termocuplas; que fue otorgado por la compañía Industrias Uniplásticas, se realizaron las primeras pruebas de control del programa del PLC. En la figura N°99 se presenta el tablero de control y el módulo de la pantalla y PLC. Figura N°99: tablero de pruebas y Módulo de pantalla y PLC Fuente: Autor del presente trabajo de grado. Estas primeras pruebas fueron de gran importancia, ya que gracias a ellas se pudo corregir la sincronía del programa del PLC, luego de realizadas la simulaciones del procesos de la máquina Omega con el tablero de pruebas, se dio paso a calibrar las mediciones de temperaturas en el PLC, este proceso de calibración fue realizado partiendo de una medida de temperatura real que fue tomada de un multímetro Fluke, el Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported cual posee un sensor de temperatura. Luego de realizada la calibración de la temperatura, se procedió a la programación de la lógica relacionada con las temperaturas. Pasada la fecha 15/12/2011 y realizada la parada de planta, se inicio la fase final de la construcción de los tableros de control, se retiro el cableado original y se conecto el cableado que provenía de los nuevos tableros de control; para los motores del sistema hidráulico que anteriormente trabajaban con una tensión de 220 vac, se modifico la conexión para hacerlos trabajar en 440v en tipo Delta serie, ya que, en 220vsc también era Delta pero paralelo. Ver figura N°100 donde se muestra las conexiones en dichos motores. Figura N°100: Diagrama de conexión delta de motores de 12 puntas a 440v Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado Luego de direccionar todo el cableado de control de entradas y salidas hacia el tablero donde se instalo el PLC (el tablero donde se encuentra instalado el PLC fue un trabajo realizado por una compañía externa a Industrias Uniplásticas, pero por motivos que desconocemos se detuvo el proyecto, el cual se está concluyendo con el presente trabajo de grado). Al iniciar las pruebas de los tableros nuevos junto con el PLC, lo primero que se tomó en cuenta fue el direccionamiento de las entradas y salidas, para las entradas se accionó manualmente cada uno de los dispositivos que llevan señales al PLC y haciendo una corrida en caliente se visualizo por medio de una computadora conectada en línea al PLC, que se accionaran los contactos direccionas a esas entradas. Para las salidas se probó el accionamiento de cada uno de los actuadores, por medio de la pantalla HMI y del módulo de botoneras. Después de tener direccionado correctamente todas las salidas del PLC se dio inicio a la alimentación hacia las zonas de calefacción, y motores, para realizar las mediciones y verificar que los consumos fueran los establecidos en los cálculos realizados en las tablas N° 6 y N° 10 Ver figura N°101, donde se aprecian las mediciones realizadas para corroborar que la instalación de los cables de alimentación quedaron bien direccionados. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Figura N°101 Mediciones de potencia de motores y zonas de calefacción Fuente: Autor del presente trabajo de grado Con el encendido de todas las zonas calefacción de la máquina se iniciaron las pruebas de la lógica aplicada a este sistema, como por ejemplo, el inicio del precalentamiento que consiste en alimentar las resistencias por pulsos de corriente proporcionales a un tiempo establecido por pantalla, con el fin de realizar un aumento de temperatura controlado hasta llegar a un set point señalado por pantalla, que normalmente oscila entre los 90 y 100 °C , luego de alcanzado esta temperatura, la termocupla toma el control del calentamiento de la zona de calefacción, también se probo la selección de modos de calentamiento, ya sea por calentamiento proporcional a un tiempo establecido o calentamiento por control de termocuplas. Estas pruebas se realizaron con éxito y luego de que todas las zonas de calefacción llegaron a sus temperaturas de trabajo que oscilan entre 190 y 220 °C, se dio el permisivo para encender el motor de la extrusora, con el funcionamiento correcto del motor de la extrusora, se termino con las pruebas a los tableros de potencia y control. Para la fecha 9/1/2012 que se iniciaron las actividades operativas en industrias Uniplásticas. En ese momento se probó el sistema de control bajos las condiciones reales Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported del funcionamiento de la máquina, se probaron que todos los movimientos mecánicos estuvieran sincronizados y se dio inicio a las primeras pruebas del proceso de producción de piezas plásticas en el modo automático, durante dos (2) días se mantuvieron las pruebas, haciendo seguimiento a diversas puestas a punto donde el programa en ocasiones perdía la sincronía del proceso, luego de superado todos los inconvenientes, para la fecha 13/1/2012 finalizaron las pruebas y quedo terminado oficialmente el presente trabajo de grado “Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa Industrias Uniplásticas C.A Uniplast”. Transcurrido tres (3) semanas de funcionamiento de la máquina Omega luego de la implementación, tomando en cuenta que la primera semana se realizaron los ajustes, en las ultima dos (2) semanas no se presentaron fallas; partiendo de reportes anteriores de la máquina Omega, esta presentaba fallas de 2 a 3 veces a la semana, que poseían tiempo estimado de diez (10) minutos hasta dos (2) horas. Se mejoro en gran medida el sistema de seguridad, tanto para el personal como para la propia máquina. Otras de la mejoras implementadas fue el aumento de maniobrabilidad del sistema hidráulico, anteriormente el sistema hidráulico, al iniciar el ciclo de producción, cerraba la prensa e iniciaba la alta presión hasta el momento de finalización del tiempo de enfriamiento. Ahora el sistema hidráulico se puede mantener en pausa durante el tiempo de carga de material, y faltando 2 centímetros en el acumulador de material necesaria, el sistema hidráulico termina de cerrar la prensar y alcanzar la alta presión, esto trae como consecuencia en primer lugar, un ahorro energético ya que los motores del sistema no se encuentra elevando constantemente la presión disminuyendo su consumo de corriente, también disminuye el desgaste de las piezas que conforman el sistema hidráulico. Implementación de recetas fue otra de las mejorías que posee la máquina Omega, ya que anteriormente, cuando se realizaba un cambio de molde, el supervisor debía ingresar Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported cada uno de los parámetros que poseía esta nueva pieza plástica, con la nueva opción de recetas se puede guardar los parámetros para un conjunto de piezas, esto reduce el tiempo de parada de máquina debido al cambio de molde, ya que, los parámetros de cada una de las piezas están grabados en la CPU de la pantalla HMI y con solo seleccionar el modelo de pieza automáticamente se cargan todos los parámetros de ésta. Las razones antes expuestas demuestran la factibilidad del presente trabajo de grado, debido a que reduciendo el número de fallas se consigue una mayor disponibilidad de tiempo de la máquina, trayendo como consecuencia incremento de la producción, también disminuye las horas de trabajo en reparaciones, esto reduce el pago de horas extras debido a la reparaciones fuera del horario laboral y reduce el consumo de repuestos por reparaciones, al aumentar la seguridad disminuye los accidentes laborales, esto trae consigo una disminución de gastos en cuanto a atención medica y demandas por parte del personal afectado. Recursos Administrativos: Recursos Humanos: Tabla Nº 15 Recursos humanos Nombre Categoría Horas mensuales Horas totales Costo (Bsf) Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Betancourt Estudiante de Ing Carlos Electrónica. 224 1440 5600 16 80 2660 16 80 2660 1 4 480 Electronica 1 5 0* T.S.U Electrónica 1 8 0* Total: 11400 (Autores) Gomes Rodolfo Ing Electrónico (Tutor) Griseldino Hevia Ing Eléctrico (Asesor de planta) Rodríguez Tayler Ing Eléctrico (Acesor) Acosta Franmar Jesús Betancourt Estudiante de Ing * Como esta persona no presenta un contrato laboral con la empresa no percibe una remuneración o sueldo de la misma. Recursos Técnicos: Tabla Nº 16 Recursos técnicos Costo Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Componente Contactor Cantidad 7 Descripción Contactor Telemecani 40Amp Precio unitario (Bsf) 500 3500 1200 3600 250 750 350 1050 400 400 700 700 40 Amp Contactor 3 Contactor Telemcani 80 Amp 80 Amp Contactor 3 Contactor Telemecani 12 Amp 12 Amp Contactor 3 Contactor Telemecani 18 Amp 18 Amp Contactor 1 Contactor Telemecani 25 Amp 25 Amp Contactor 1 Contactor Telemecani 50 Amp 50 AMp Magneto 8 Magneto térmico telemecaní térmico 50 Amp 600 4800 50 Amp Componente Cantidad Descripción Precio unitario Costo (Bsf) Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Magneto térmico 3 Magneto térmico telemecaní 90 Amp 1500 4500 200 600 250 750 400 400 5000 5000 80 amp Magneto térmico 3 Magneto térmico telemecaní 12 Amp 12 amp Magneto térmico 3 Magneto térmico telemecaní 18 amp 18 Amp Magneto térmico 1 Magneto térmico telemecaní 25 Amp 25 Amp Breaker 500 1 Braker Telemecani Amp 500 Amp PS4-341-MM1 1 PLC Moeller 6000 6000 15000 15000 serie 300 MV4 1 Montitor Procesos de táctil MV4 Moelles de 256 Colores Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Componente Cantidad Descripción Precio unitario Costo (Bsf) LE4 Modulos 5 I/O 1500 7500 1800 10800 Digitales Moeller ME4 Modulos 6 I/O analógicas Moeller Total: 65350 Recursos Administrativos: Tabla Nº 17 Recursos Administrativos Nombre Descripción Costos (Bsf) Papelería Hojas, Impresiones, informes, Suministrado por la compañía etc. Sucosoft S40 Software de programación del Suministrado por la compañía PLC Mueller PS4-341-MM1 Nombre Descripción Costos (Bsf) Galileo V1.1 Software de programación del Suministrado Por la compañía Monitos de procesos MV4 Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Autocad, Autocad Electrical Software de diseño gráfico 400 para instalaciones eléctricas CAPITULO V CONCLUSIONES En el área industrial, la automatización de procesos es la base fundamental del desarrollo de cualquier compañía, aunque esto implica la inversión nuevas tecnologías, contar con personal capacitado para emprender proyectos de investigación y estudio sobre mejoras de procesos, comprensión y entendimiento de las relaciones existentes entre las distintas variables que intervienen en cualquier sistema de control. Sin embargo dependiendo de la complejidad de los procesos, puede o no ser justificables tales inversiones en el tema de automatización, pero existen indicadores que prueban la necesidad de mejorar el proceso, entre los cuales tenemos los siguientes. .- La necesidad de aumentar el nivel de seguridad al personal operario y a las instalaciones. .- Aumentar los niveles de producción. .- Bajar los costos de producción. .- Disminuir las paradas de máquinas por mantenimientos correctivos. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Suele ser viable una mejora en la automatización, si los beneficios económicos a corto, medio y largo plazo superan el capital invertido en el desarrollo de la misma, es por esto que las compañías antes de pensar en mejorar la automatización, en primer lugar realizan un estudio de beneficios que traería transformar un proceso controlado de forma manual y llevarlo proceso totalmente automatizado. Partiendo de lo anterior expuesto, se planteo en el presente trabajo de grado cual sería el alcance que tendría la implementación de un sistema de control mediante PLC en la empresa Industrias Uniplásticas, presentándose a continuación: 1.- Se comprendió las necesidades que requería la máquina en su sistema de control y potencia, información suministrada por medio de las entrevistas realizadas al personal seleccionado. 2.- Se consiguió de forma satisfactoria comprender el funcionamiento de una máquina de inyección de plásticos, identificar los distintos procesos que llevan a cabo, mediante el estudio documental y el estudio de campo. 3.- Se comprendió la función que cumplen cada uno de los dispositivos, sensores y tableros que posee la máquina para el control del proceso, a partir de esto fue seleccionado el PLC a utilizar, y se diseñó el programa en diagrama escalera que cumpliera con la lógica de control del proceso de inyección de plásticos, también se realizaron los planos eléctricos y las mediciones de potencia para la selección de los dispositivos que se implementaron en los tableros de potencia de la máquina, el diseño y distribución de estos se realizo mediantes planos realizados por software de diseño asistido por computadora, con la finalidad de tener una distribución eficiente y ordenada en el tablero. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported 4.- Se ejecutaron las pruebas con la finalidad de corregir cualquier tipo de errores y por último se implemento el sistema de control mediante PLC en la máquina Omega. La presente automatización, trae consigo un conjunto de mejoras que indican que la inversión en el desarrollo del presente trabajo de grado, traerá beneficios a corto, medio y largo plazo, debido a que: se aumento la eficiencia del sistema, reducción de paradas por fallas y mantenimientos correctivos debido a la protecciones implementadas a sus distintos niveles de seguridad de la máquina, un aumento considerable en la seguridad al personal operario, indicadores de mantenimiento preventivos, debido al informe de fallas que describe posible problemas que presenta la máquina, se puede llevar un control del número de piezas producidas evitando así, falsos informes de producción, aumento en gran medida la seguridad al personal y a las instalaciones, una pantalla de interacción humano máquina más amigable para el uso de los operarios, posibilidad del anexo de nuevos dispositivos, sensores y transductores para mejorar el control de la máquina. Con esto se puede concluir que el límite de un PLC depende de la imaginación de quien lo implementa. Por último luego de conocer todos los beneficios que traen las nuevas tecnologías, se deduce que el objetivo de una automatización es alcanzar el punto óptimo de un proceso, es decir aumentar las ganancias y disminuir las pérdidas de producción, logrando de esta manera cumplir los objeticos de quienes se benefician de una automatización. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Recomendaciones: 1.- Es recomendable la capacitación del personal en cuanto al manejo básico de un PLC, rutinas de mantenimiento, conexiones de cableado, sobre los distintos tipos de señales de control que estos manejan, y un nivel básico de programación, esto con la finalidad de poseer una independencia a la hora de corregir fallas o de expandir el sistema a controlar. 2.- Es importante recomendar la implementación de un sistema PID para el control de la calefacción. 3.- Recomendamos a la empresa Industrias Uniplásticas, a seguir automatizando sus procesos realizar otro proyecto de implementación de un sistema de control mediante PLC, como es el caso de la máquina Alfa, ya que esta es una de las máquinas que conforman su línea de producción y aun mantiene controladores a base de lógica de relé. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported 4.- En la medida de lo posible homogenizar la presentación de los HMI de todas las máquinas a la implementada en la máquina Omega ya que ésta es más completa y amigable gráficamente para el usuario. Lo anterior facilita la adaptación de los operarios y mecánicos que manipulan las máquinas al ser todas muy similares de operar. 5.- De igual forma se recomienda tomar el presente trabajo de grado para proporcionar una base y un punto de inicio para futuros proyectos en lo que respecta a sistemas de control mediante PLC, así como también deja abierto a estudios más especializados con respecto a este tema (Sistemas Escadas). Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Bibliografía Referencias Bibliográficas: .- Balestrini Acuña, M. (2006). Como se elabora el proyecto de investigación. Caracas: Editorial Textos. .- Castillo Rubio Paolo (2007). Definiciones referentes a la teoría de control. Los Ángeles, Chile. Documento de Prensentacion. .- Codigo Electrico Nacional (Covenin) Fondo Norma 200:2004 (7ma revisión). Venezuela, Caracas Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. 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Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Anexos Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Anexo A. Validación de instrumento de recolección de datos Fuente: Autor del presente trabajo de grado. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Anexo B. Entrevistas realizadas al personal ejecutivo de Industrias Uniplásticas Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado Anexo C. Entrevistas realizadas al personal técnico, Mantenimiento y producción de Industrias Uniplásticas. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado Anexo D. Máquina Omega antes de la implementación Fuente: Autor del presente trabajo de grado Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Anexo E Máquina Omega luego de la implementación Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Fuente: Autor del presente trabajo de grado. Anexo F: Primera producción luego de la implementación Fuente. Autor del presente trabajo de grado. Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported